陳 飛
(內(nèi)蒙古君正能源化工有限公司,內(nèi)蒙古 烏海 016000)
內(nèi)蒙古君正化工有限責(zé)任公司二部年產(chǎn)4.2萬t燒堿,5.7萬t PVC 樹脂,其中,30%燒堿外售,45%燒堿制片。1 t 折百30%液堿可帶出9.46 kg 硫酸根;1 t折百45%燒堿可帶出3.5 kg 硫酸根,這樣,原鹽帶入系統(tǒng)的基本可由外售的30%燒堿帶走,基本可實(shí)現(xiàn)平衡,富集度很小,所以,生產(chǎn)30%燒堿時(shí),一般不必脫除。
隨著國(guó)內(nèi)燒堿產(chǎn)能的逐步增加,隔膜液堿的銷售日益困難,不得不增加片堿的產(chǎn)量。而且隨著原鹽資源的緊缺,原鹽供貨質(zhì)量明顯下降,尤其是含量平均達(dá)到了0.6%~0.8%,造成系統(tǒng)中持續(xù)富集,其在精鹽水中的含量最高達(dá)到30 g/L,NaCl 含量只能達(dá)到300~305 g/L,致使堿液斷電桶里析出透明結(jié)晶物,經(jīng)分析,為Na2SO4、NaOH、NaCl 的三聚鹽混合物,電槽平均電效降至92%以下,電解液的蒸發(fā)和濃堿的沉降效果也受到了影響,嚴(yán)重制約了正常生產(chǎn)。
通過調(diào)整化驗(yàn)方法和帶樣外協(xié)化驗(yàn),確定精鹽水中硫酸根的最高濃度達(dá)到了30 g/L 左右,NaCl 降至300 g/L 以下,如此高的硫酸根含量對(duì)電槽電效、槽電壓及電槽的其他指標(biāo)均有很大影響,影響正常生產(chǎn)也存在較大的安全隱患。在這種情況下,該公司采取對(duì)蒸發(fā)離心機(jī)回收鹽進(jìn)行緊急處理,直接將此回收鹽推出廠房處理和大量外售30%堿后,系統(tǒng)硫酸根大幅下降。
離心機(jī)排鹽法雖然可以快速降低硫酸根,沒有污染,投入少,但該法的缺點(diǎn)是費(fèi)時(shí)、費(fèi)工,最主要是浪費(fèi)大量的精鹽,而且還需騰出專門空間來堆放。
隨著硫酸根降到合理范圍內(nèi),已停止排鹽,但受30%燒堿市場(chǎng)和原鹽質(zhì)量的制約,如不采取其他措施,硫酸根還是會(huì)逐步富集。
該公司采用了常規(guī)的鋇法除硝,但運(yùn)行效果很不理想,存在澄清桶返渾、砂濾器透明度下降等問題。為此,通過調(diào)研考察,結(jié)合自身的實(shí)際情況,通過詳細(xì)的工藝計(jì)算和反復(fù)試驗(yàn)驗(yàn)證,制定了另一個(gè)高芒鹽除硝法—冬季自然冷卻除硝法。
該法的原理是隨著高芒鹽水溫度的降低,NaCl的溶解度變化不大,但硫酸根的溶解度卻急劇下降,并以芒硝的形式析出。在春、夏、秋三季不對(duì)系統(tǒng)硫酸根處理,待到冬季時(shí),集中處理回收鹽水,將其配制成含NaCl 250 g/L 左右的不飽和鹽水,將此鹽水排入凍硝池進(jìn)行循環(huán)冷卻,將其溫度降至5 ℃以下,就有芒硝析出,靜置待其沉降分離,上層清液返回生產(chǎn)系統(tǒng)再利用,待系統(tǒng)硫酸根含量降至10 g/L 以下時(shí)停止脫硝,此時(shí),雖然系統(tǒng)硫酸根會(huì)繼續(xù)富集,但根據(jù)該公司一年的運(yùn)行情況看,精鹽水中硫酸根含量小于25 g/L,對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行影響不大,所以,硫酸根的富集時(shí)間是充裕的。2010年1月6日和1月28日分別以冷凍鹽水強(qiáng)制試驗(yàn)結(jié)果見表,在不同室外溫度下自然冷卻的對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果分別見表1、表2、表3。
表1 冷凍鹽水強(qiáng)制冷卻試驗(yàn)結(jié)果
試驗(yàn)結(jié)果表明,當(dāng)高芒鹽水的溫度降至5 ℃時(shí),除硝后鹽水的硫酸根含量可控制在13 g/L 左右,出鹽水溫度越低,析出量越大。該工藝要求室外溫度不高于0 ℃,經(jīng)查近三年的記錄,烏海地區(qū)冬季有約六十天室外溫度完全在這個(gè)范圍內(nèi),冬季除硝的時(shí)間是充裕的。采用自然循環(huán)冷卻法,完全可將鹽水溫度降至5 ℃左右,可以達(dá)到除硝的目的,所以,該工藝在原理上是可行的。冬季自然冷卻除硝法工藝流程見圖1。
表2 室外溫度0 ℃下的自然冷卻試驗(yàn)結(jié)果
表3 室外溫度-2 ℃以下的自然冷卻試驗(yàn)結(jié)果
如按每月31天計(jì),堿產(chǎn)量3 660 t 計(jì),則每月用鹽量為6 365 t(含NaCl 95%的原鹽),的平均含量按0.7%計(jì),則每月帶入的量為:
6 365×0.7%=44.5(t);
以30%燒堿的月產(chǎn)量為660 t,45%燒堿的月產(chǎn)量為3 000 t 計(jì)。1 t 折百30%燒堿可帶出9.46 kg 硫酸根;1 t 折百45%燒堿可帶出3.5 kg 硫酸根,則每月帶出硫酸根的量為:
660×9.46÷1 000=6.24(t);
3 000×3.5÷1 000=10.5(t);
則每月需處理硫酸根的量為44.5-6.24-10.5=27.76(t)。
以回收鹽水中NaCl 含量為250g/L 計(jì),則,每天需處理回收鹽水405 m3,而化鹽工段每天生產(chǎn)1 200 m3精鹽水,蒸發(fā)工段每天送來的回收水量為750 m3,750+405<1 200,所以,在脫硝時(shí),化鹽工段可以消化掉此部分回收水的。
(1)溶鹽池采用露天的、地勢(shì)較低的、鹽車容易接近池子即可,化鹽工段現(xiàn)有的自來水池符合這樣的條件,而且,此池使用率較低,有充裕的時(shí)間用于溶鹽。
(2)溶鹽溢流桶也是工藝中重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。由于化鹽池打來的鹽水中有部分NaCl 和Na2SO4固相存在,回收鹽水在進(jìn)入凍硝池之前先進(jìn)入溶鹽溢流桶,用攪拌裝置進(jìn)行攪拌溶解。此桶可利用化鹽工段閑置的200 m3道爾澄清桶替代,只需重新配置1套電機(jī)和減速裝置即可。
(3)凍硝池是工藝中最重要的設(shè)施,由于地下比地表溫度高,根據(jù)工藝的需要,該池的位置須在地表以上。池子堰高0.8 m,為芒硝設(shè)置0.3 m 的積存空間。如果芒硝的積累量過大,在脫硝過程中可用裝載機(jī)清除1次。原鍋爐房南側(cè)有1個(gè)儲(chǔ)煤的空地,面積約一千平方米,可做凍硝池。
(4)集鹵池用原成品工段換下的1口18 t 熬堿鍋(10 m3)即可。
(5)當(dāng)噴淋冷卻至5 ℃時(shí),硫酸根含量為13 g/L左右,待靜置后,將上層清液放至集鹵池,用抽鹵泵將集鹵池的清液抽走??捎谜舭l(fā)工段的原加料泵(IJ100-65-250額定流量100 m3/h,額定揚(yáng)程80 m,現(xiàn)閑置)作為抽鹵泵,此泵同時(shí)作為循環(huán)噴淋冷卻的循環(huán)泵。
(6)回收清液可直接用泵將上層清液直接打入現(xiàn)在的配水罐或打入1#、2#、3#回收鹽水池進(jìn)行配水。
該法的優(yōu)點(diǎn)是,(1)一次性投入小,各種土建費(fèi)用約為二萬元,管道閥門、電纜配電柜費(fèi)用約三萬元,共計(jì)約五萬元。如新上膜法除硝,整套裝置約需五百萬元;(2)運(yùn)行費(fèi)用低,每年的實(shí)際運(yùn)行費(fèi)用約為一萬元。如采用氯化鋇法除硝,每月的費(fèi)用為十二萬元左右,1年生產(chǎn)日按11.5個(gè)月計(jì),則每年的運(yùn)行費(fèi)用為138萬元;(3)產(chǎn)生的芒硝無毒性,不存在安全隱患;(4)易于操作控制。
同時(shí)還回收利用了年初推出的鹽,按2 000 t計(jì),含鹽量平均為85%,芒硝中硫酸根與氯化鈉的含量比值為10∶1,則實(shí)際回收原鹽1 670 t,每噸鹽按280元計(jì),回收費(fèi)用為46.76萬元。
運(yùn)行情況見圖2、圖3。
圖2 從凍硝池析出的芒硝
圖3 鏟車正在清理芒硝
經(jīng)過1個(gè)月的緊張施工和后期試驗(yàn),該套系統(tǒng)從2010年11月4日投入使用。在使用過程中,對(duì)暴露出的問題,逐一進(jìn)行了解決,后又根據(jù)實(shí)際使用情況制定了詳細(xì)的《凍硝系統(tǒng)操作規(guī)程》,并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn),將此系統(tǒng)交予濃縮工段操作和維護(hù),目前,除硝效果比較理想,底部已析出大量沉積物,經(jīng)化驗(yàn),這些沉積物中工藝硝含量為70%~80%,含鹽2%~5%,精鹽水NaCl 含量已符合工藝指標(biāo)。
該法的缺點(diǎn)是受室外氣溫的制約。該系統(tǒng)的投入替代了排回收鹽法,大大降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,避免了硫酸根的富集給生產(chǎn)帶來極大的安全隱患以及停車的危險(xiǎn),為安全穩(wěn)定生產(chǎn)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
該法的成功應(yīng)用為同類型氯堿企業(yè)尤其是冬季氣溫較低的地區(qū)解決硫酸根問題,提供了新的思路。