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      300MW鍋爐水平濃淡燃燒技術(shù)改造分析

      2014-11-12 03:59:12
      中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2014年20期
      關(guān)鍵詞:熱器結(jié)焦水冷壁

      (華電國際萊城發(fā)電廠,山東 萊蕪 271100)

      300MW鍋爐水平濃淡燃燒技術(shù)改造分析

      劉元斐

      (華電國際萊城發(fā)電廠,山東 萊蕪 271100)

      本文闡述了燃煤鍋爐多空氣分級低NOx燃燒技術(shù)改造項目和特點,提出了對燃燒器濃淡燃燒改造、一次風管道、二次風系統(tǒng)和空預(yù)器系統(tǒng)等系統(tǒng)進行具體的低氮改造措施。分析了300MW燃煤鍋爐低氮改造后的熱經(jīng)濟性和安全性。經(jīng)試驗驗證,鍋爐低氮改造后,排放濃度標準降到了240 mg/ m3。

      再熱器;空氣分級燃燒;SOFA風;氮氧化物

      引言

      《火電廠大氣污染物排放標準》從2012年開始實施,其中,從2012年1月1日開始,所有新建火電機組NOx排放濃度標準要求達到100mg/m3。

      萊城發(fā)電廠裝機容量為4×300MW國產(chǎn)燃煤發(fā)電機組。均為亞臨界控制循環(huán)蒸汽發(fā)電機組。鍋爐燃燒采用CE技術(shù)四角切圓方式,燃燒器6層布置,每層4個燃燒噴口,3臺制粉系統(tǒng)。采用單爐膛平衡通風方式;過熱器為兩級噴水調(diào)溫,再熱器采用緊急事故噴水方式調(diào)溫;采用3臺雙進雙出磨煤機,單臺磨煤機每側(cè)可獨立運行;機組有兩臺一次風機,空預(yù)器后的管道壓力通過調(diào)節(jié)一次風機導(dǎo)葉進行;機組有兩臺送風機將預(yù)熱空氣送進爐膛,送風命令信號來自風/煤交叉控制,送風機主控通過調(diào)節(jié)風機導(dǎo)葉設(shè)定來滿足風量要求。機械霧化小油槍點火及穩(wěn)燃燃燒器共計四臺,安裝在A2層煤粉燃燒器位置,每角一臺。

      1 機組存在問題

      1.1 萊城電廠#3鍋爐負荷波動大時,鍋爐再熱器管壁超溫頻繁,但再熱器溫達不到額定值541℃。

      1.2 出現(xiàn)水冷壁高溫腐蝕和結(jié)焦情況,嚴重時停爐檢修。

      1.3 為響應(yīng)國家環(huán)保政策,萊城發(fā)電廠對#3鍋爐進行了低氮燃燒改造,以實現(xiàn)氮氧化物排放濃度降低的目標。進一步提高鍋爐運行的安全性和的經(jīng)濟性,同時降低了污染物排放水平。

      2 鍋爐改造

      2.1 保留主燃燒器的管路﹑殼體不動,制粉系統(tǒng)不變,鍋爐構(gòu)造不變。

      2.2 在主燃燒器上方增加兩層SOFA燃燒器,即低位SOFA和高位SOFA。由鍋爐兩側(cè)大風道引熱風到四角SOFA燃燒器,SOFA風向采用逆時針。

      2.3 對A2層微油點火燃燒器進行改造,并將其余5層共20只一次風上下垂直濃淡(WR燃燒器)全部更換為彎頭式水平濃淡裝置,且一次風噴口﹑噴嘴體均重新進行優(yōu)化設(shè)計,采用順時針切圓,主燃燒器各層二次風標高及數(shù)量均不變(共11層)。

      2.4 所有主燃燒器區(qū)域的二次風噴嘴全部重新優(yōu)化設(shè)計更換。主燃燒器的一﹑二次風噴嘴仍分別維持原來可上下擺動20°和30°的功能。主燃燒器中布置2層水平偏置輔助二次風,并將2層油風室對應(yīng)的輔助二次風噴口中的部分風設(shè)計為水平偏置(貼壁)輔助二次風(CFS)。

      2.5 空預(yù)器吹灰器新增兩只,加強尾部煙道的吹灰,有效預(yù)防了尾部煙道再燃燒。

      3 改造內(nèi)容

      3.1 一次風室采用了水平濃淡燃燒器,并配有周界風,百葉窗型煤粉濃縮器根據(jù)煤粉氣流在葉片間隙轉(zhuǎn)彎時發(fā)生濃淡分離,在燃燒器出口處形成濃度有差異的兩股水平氣流。氣流的切圓方向為濃煤粉,水冷壁側(cè)為淡煤粉。

      3.2 周界風加強了煤粉的前期著火和防止結(jié)焦,也起到了冷卻停運的一次風口的作用。

      3.3 偏置周界風可確保燃燒后的氣流不貼壁,增加燃燒器水冷壁壁面附近的氧化性氣氛,避免水冷壁發(fā)生高溫腐蝕及結(jié)焦現(xiàn)象。

      3.4 SOFA風量占總風量的30%左右,將SOFA與主燃燒器拉開一定的距離, 形成下部主燃燒器高溫區(qū)域缺氧燃燒控制NOx生成,上部燃盡區(qū)域富氧燃燒控制飛灰含碳量的燃燒格局,大幅降低NOx排放。

      4 改造后燃燒調(diào)整

      4.1 低負荷盡量不開或少開SOFA風門,隨負荷增長,逐漸開啟部分SOFA風運行。

      經(jīng)試驗驗證,開大SOFA風門,能提高再熱汽溫,有效減小煙溫偏差,降低NOx,同時會導(dǎo)致鍋爐飛灰可燃物增加,鍋爐穩(wěn)燃能力下降。開大SOFA風門時,應(yīng)結(jié)合機組負荷﹑汽溫參數(shù)﹑鍋爐穩(wěn)燃情況﹑NOx 排放數(shù)值﹑飛灰可燃物等綜合考慮SOFA風門開度。

      4.2 由于#3爐低氮燃燒器改造后,著火距離延長,建議#3爐盡量避免A﹑C磨煤機隔層運行。不得不隔層運行時,應(yīng)采取單獨配煤﹑提高磨煤機出口溫度等強化燃燒穩(wěn)燃措施。為增加#3爐燃燒器著火穩(wěn)定性,低負荷運行期間,應(yīng)注意關(guān)小噴燃器周界風。

      4.3 關(guān)小各層貼避風開度,可有效的提高再熱蒸汽溫度。為防止#3爐燃燒器區(qū)域結(jié)焦,適當開大各層貼避風開度運行,但當開大貼避風和提高再熱汽溫矛盾時,應(yīng)以防鍋爐掉焦滅火為主。

      4.4 因二次風噴嘴進行了更換,二次風噴嘴的通風面積減少,二次風速增加,在負荷變化時應(yīng)及時的調(diào)整二次風擋板開度,防止二次風速過快,對燃燒不利。

      5 改造后的效果

      5.1 改造前#3爐再熱蒸汽溫度達不到規(guī)程的額定值541℃,改造后再熱蒸汽溫度可在額定值穩(wěn)定運行,提高了機組運行效率,降低了煤耗。

      5.2 有效防止了水冷壁高溫腐蝕和結(jié)焦,由于縮小了假想切圓,燃燒器適當拉開布置,水平濃淡燃燒器加上偏置周界風等諸多預(yù)防措施,結(jié)焦狀況必將改善。

      5.3 提高了燃燒效率,降低了NOx排放,有效的減小了爐膛兩側(cè)出口煙溫偏差,著火穩(wěn)定,火焰明亮,提高了煤粉的燃盡率。NOx排放量達到300毫克/立方米以下,通過調(diào)整SOFA風,高負荷煙溫偏差能控制在50℃內(nèi),低負荷鍋爐穩(wěn)燃能力大為改善。

      5.4 杜絕了再熱器管壁頻繁超溫現(xiàn)象。#3鍋爐負荷波動大時,鍋爐再熱器管壁超溫現(xiàn)象不再出現(xiàn),燃燒器擺動靈活,煙溫﹑管壁溫度調(diào)節(jié)性能加強。

      結(jié)語

      萊城電廠#3鍋爐的成功改造,為其余3臺鍋爐改造提供了理論基礎(chǔ)和實踐經(jīng)驗,為300MW及以上等級鍋爐改造及運行提供了經(jīng)驗。因本次機組改造還涉及汽機側(cè),DCS控制系統(tǒng)改造,使得機組滿負荷達到330MW,突破了CE對單只燃燒器熱功率的限制要求,并運行良好。

      通過此次燃燒系統(tǒng)升級改造后,機組在額度負荷下,NOx的排放濃度由600 mg/ m3降到了240 mg/ m3,達到了減排的目的,取得了良好的效果。

      [1]GB13223-2011,火電廠大氣污染物排放標準[S].

      [2]李剛,李錫孝,魏銅生,等.1025t/h鍋爐水冷壁高溫腐蝕原因分析及解決措施[J].熱力發(fā)電,2012(02):53.

      TK223

      A

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