賈振杰++郭曉娟++馬駿
摘 要:華能平?jīng)鲭姀S#3機(jī)組A級檢修中,需要對高中壓轉(zhuǎn)子中心孔進(jìn)行檢查,就需要拆除轉(zhuǎn)子中心孔塞,孔塞的拆除是該單位檢修工作中首次遇到的問題,經(jīng)過現(xiàn)場幾種方案的摸索,成功利用了液氧冷卻及孔塞圓周方向上鉆孔消除過盈配合應(yīng)力的方法,使轉(zhuǎn)子中心孔塞順利拆除并回裝,保證了高中壓轉(zhuǎn)子檢修的質(zhì)量。
關(guān)鍵詞:汽輪機(jī) 轉(zhuǎn)子 中心孔塞 拆裝工藝
中圖分類號:TM611.3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)09(a)-0065-02
華能平?jīng)霭l(fā)電有限責(zé)任公司#3機(jī)組,汽輪機(jī)N300/325-16.7/538/538系哈爾濱汽輪機(jī)廠引進(jìn)美國西屋公司的制造技術(shù)設(shè)計制造的,汽輪機(jī)型式為反動式、單軸、雙缸雙排汽、高中壓和缸、低壓缸分流、亞臨界中間一次再熱凝汽式機(jī)組。2014年4月17日開始進(jìn)行A級檢修,大修過程中,高中壓轉(zhuǎn)子已經(jīng)拆除,業(yè)主及相關(guān)部門決定對高中壓轉(zhuǎn)子中心孔做電子探傷檢查,并檢查中心孔是否進(jìn)油,確定機(jī)組振動來源,以達(dá)到機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的目的。
#3機(jī)組汽輪機(jī)高中壓轉(zhuǎn)子采用高強(qiáng)度合金鋼整段加工制造而成,全長3483mm,總重2740 kg,靠兩只軸承支撐,其前后軸承中心間距2500 mm,軸頸直徑均為160 mm,轉(zhuǎn)子為空心軸,轉(zhuǎn)子兩端部采用中心孔塞封堵,檢查中心孔時,需要將孔塞拆除后檢查,所以稍有不慎,將會帶來很大的經(jīng)濟(jì)損失。
1 轉(zhuǎn)子中心孔拆除方案
300MW汽輪機(jī)高中壓轉(zhuǎn)子孔塞拆除在我單位(甘肅火電工程公司)檢修任務(wù)中屬于首次接觸,經(jīng)過技術(shù)人員對高中壓轉(zhuǎn)子的資料查詢及業(yè)主與廠家的溝通,高中壓轉(zhuǎn)子孔塞與中心孔的公差配合為過盈配合(配合間隙在0.02~0.03 mm),給拆除檢查帶來了困難。中心孔塞的圖片如圖1(拆除后整體照片)、2、3,圖4為中心孔塞圖紙。
技術(shù)人員初步考慮了三種方案進(jìn)行拆除,分別如下:
方案一:出于對孔塞的成品保護(hù),首先加工一條M20×400的合金螺栓(因?yàn)榭兹行目茁菟镸20),擰入中心孔塞上,加工一塊δ30的臨時鋼板套在M20的螺桿上,兩側(cè)用兩塊臨時墊塊支撐,慢慢擰緊M20的螺母,從而將中心孔塞取出,如圖5所示。
方案二:在中心孔塞上焊兩個Φ30的圓鋼,再將臨時鋼板焊接在Φ30圓鋼的另一頭,如下圖采用2頂15T餅式液壓千斤頂緩慢將中心孔塞頂出,如圖6所示。
方案三:中心孔塞破壞性拆除,即沿孔塞圓周方向采用現(xiàn)場機(jī)械鉆孔的方法,孔塞圓周方向上鉆Φ20孔12個,以消除過盈配合的應(yīng)力,在方案一和方案二的基礎(chǔ)上,采用液氧冷卻法及千斤頂頂升拔出孔塞??兹@孔如圖7所示。
2 孔塞拆除方案實(shí)施
(1)孔塞拆除前,因孔塞圓周邊有工藝壓邊4個鉚接點(diǎn),取出之前,先用扁鏟及榔頭鏟起工藝壓邊的鉚接點(diǎn),也可以用角磨機(jī)磨掉工藝壓邊鉚接處,磨壓邊時要防止傷及轉(zhuǎn)子內(nèi)邊,以免對轉(zhuǎn)子造成損傷。
(2)現(xiàn)場高中壓轉(zhuǎn)子放置在盤車裝置上,綜合方案一和方案二考慮,為保護(hù)孔塞,首先決定采用M20×400的合金螺栓擰入中心孔塞上,加工一塊δ30的臨時鋼板套在M20的螺栓上,將螺栓另一端與鋼板進(jìn)行焊接,兩側(cè)用2個15T餅式液壓千斤頂頂升。拆除過程如圖8所示。拆除時,為不損壞轉(zhuǎn)子端面,施工前需要在轉(zhuǎn)子端頭千斤頂位置加墊銅墊片。同時為了安全考慮,千斤頂用繩索臨時固定,防止墜落。經(jīng)過實(shí)施,螺栓無法承受頂力,過盈配合的緊力無法估計,最終以螺栓的斷裂而失敗。
(3)相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行查看分析后,認(rèn)為過盈配合的孔塞緊力過大,無法拔出,依靠孔塞中心M20的螺栓無法滿足拆除孔塞的要求。隨即展開第三種方案。第三種方案受現(xiàn)場實(shí)際條件限制,磁力鉆打孔,轉(zhuǎn)子端面面積較小,磁力鉆底座接觸面積小,吸力無法滿足打孔需要,現(xiàn)場用δ=30的鋼板制作臨時工具,如圖9所示,并與轉(zhuǎn)子端面螺栓孔用螺栓臨時固定,這樣磁力鉆的底座可以牢固固定在鋼板上。打孔前要對孔塞進(jìn)行劃線,沿圓周方向上均布畫出12個Φ20的孔中心,保證打孔后孔的外徑在孔塞上,為避免損傷轉(zhuǎn)子,打孔時必須對孔的垂直度掌握在0.05 mm以內(nèi),應(yīng)保證孔的外徑距離孔塞邊緣距離越小越好。孔打好后,孔塞與轉(zhuǎn)子的過盈應(yīng)力基本消除很多。此時用Φ30的圓鋼與孔塞中心孔焊接,圓鋼另一端與臨時鋼板焊接,兩側(cè)用2個15T餅式液壓千斤頂頂升,同樣在轉(zhuǎn)子端頭千斤頂位置加墊銅墊片,防止損壞端面,千斤頂用繩索臨時固定,防止墜落。準(zhǔn)備工作就緒后,采用液氧對孔塞進(jìn)行冷卻,即用火焊把及皮帶從液氧罐導(dǎo)出液氧(液氧溫度在-273.15 ℃~-183 ℃)火焊把對準(zhǔn)孔塞,對孔塞進(jìn)行均勻冷卻,如圖10所示,冷卻時,為了防止凍傷手指,應(yīng)采用防凍手套保護(hù)手指,冷卻約15分鐘后,兩臺千斤頂開始頂升,孔塞慢慢頂出,反復(fù)用液氧冷卻,直至孔塞被拆除。如圖11、12所示,拆出后的孔塞。
(4)孔塞拆除后應(yīng)對轉(zhuǎn)子中心孔及孔塞進(jìn)行測量,測量方法如圖13及表1所示。對孔及孔塞圓周進(jìn)行16等分,分別對孔及孔塞的直徑進(jìn)行測量。列表計算孔塞及孔的平均直徑,將數(shù)據(jù)交給廠家,由廠家對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并加工新的孔塞進(jìn)行更換。
3 中心孔塞的回裝
轉(zhuǎn)子經(jīng)過電子探傷及中心孔檢查,確認(rèn)無缺陷后,方可進(jìn)行孔塞回裝。回裝前,根據(jù)廠家要求,回裝采用液氮冷卻法,在低溫條件下進(jìn)行回裝,回裝前測量孔塞的直徑,并記錄數(shù)據(jù)。液氮冷卻的保溫桶由廠家提供,約為400 mm×400 mm×400 mm的方形保溫桶,為了使孔塞均勻冷卻,先給保溫桶內(nèi)倒入少許水,以能淹沒孔塞為宜,將M20的長螺栓擰入孔塞中心(方便孔塞拿裝),孔塞裝入另一個敞口容器中,容器以能裝在保溫桶為宜,然后將容器放入保溫桶,用火焊把將液氮導(dǎo)入保溫桶,同時蓋上保溫桶蓋,冷卻時間約15 min后,對孔塞進(jìn)行測量,測量直徑收縮量,如不滿足安裝要求,反復(fù)用液氮冷卻,確保孔塞直徑收縮至安裝的要求,立即從盛放容器的保溫桶拿出孔塞,對準(zhǔn)中心孔,進(jìn)行孔塞封堵,孔塞進(jìn)入中心孔后,用銅棒輕輕敲擊,檢查確認(rèn)至孔塞安裝位置后,用扁鏟對工藝壓邊進(jìn)行鉚接,此時孔塞回裝完畢。
4 結(jié)語
華能平?jīng)鲭姀S#3機(jī)組A級檢修中,對汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子中心孔塞的拆除采用了液氧冷卻法及磁力鉆鉆孔消除過盈配合應(yīng)力的方法,順利完成了孔塞的中心孔的質(zhì)量檢查工作,為我單位汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子孔塞檢修探索出了一套有效的拆裝工藝。endprint
摘 要:華能平?jīng)鲭姀S#3機(jī)組A級檢修中,需要對高中壓轉(zhuǎn)子中心孔進(jìn)行檢查,就需要拆除轉(zhuǎn)子中心孔塞,孔塞的拆除是該單位檢修工作中首次遇到的問題,經(jīng)過現(xiàn)場幾種方案的摸索,成功利用了液氧冷卻及孔塞圓周方向上鉆孔消除過盈配合應(yīng)力的方法,使轉(zhuǎn)子中心孔塞順利拆除并回裝,保證了高中壓轉(zhuǎn)子檢修的質(zhì)量。
關(guān)鍵詞:汽輪機(jī) 轉(zhuǎn)子 中心孔塞 拆裝工藝
中圖分類號:TM611.3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)09(a)-0065-02
華能平?jīng)霭l(fā)電有限責(zé)任公司#3機(jī)組,汽輪機(jī)N300/325-16.7/538/538系哈爾濱汽輪機(jī)廠引進(jìn)美國西屋公司的制造技術(shù)設(shè)計制造的,汽輪機(jī)型式為反動式、單軸、雙缸雙排汽、高中壓和缸、低壓缸分流、亞臨界中間一次再熱凝汽式機(jī)組。2014年4月17日開始進(jìn)行A級檢修,大修過程中,高中壓轉(zhuǎn)子已經(jīng)拆除,業(yè)主及相關(guān)部門決定對高中壓轉(zhuǎn)子中心孔做電子探傷檢查,并檢查中心孔是否進(jìn)油,確定機(jī)組振動來源,以達(dá)到機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的目的。
#3機(jī)組汽輪機(jī)高中壓轉(zhuǎn)子采用高強(qiáng)度合金鋼整段加工制造而成,全長3483mm,總重2740 kg,靠兩只軸承支撐,其前后軸承中心間距2500 mm,軸頸直徑均為160 mm,轉(zhuǎn)子為空心軸,轉(zhuǎn)子兩端部采用中心孔塞封堵,檢查中心孔時,需要將孔塞拆除后檢查,所以稍有不慎,將會帶來很大的經(jīng)濟(jì)損失。
1 轉(zhuǎn)子中心孔拆除方案
300MW汽輪機(jī)高中壓轉(zhuǎn)子孔塞拆除在我單位(甘肅火電工程公司)檢修任務(wù)中屬于首次接觸,經(jīng)過技術(shù)人員對高中壓轉(zhuǎn)子的資料查詢及業(yè)主與廠家的溝通,高中壓轉(zhuǎn)子孔塞與中心孔的公差配合為過盈配合(配合間隙在0.02~0.03 mm),給拆除檢查帶來了困難。中心孔塞的圖片如圖1(拆除后整體照片)、2、3,圖4為中心孔塞圖紙。
技術(shù)人員初步考慮了三種方案進(jìn)行拆除,分別如下:
方案一:出于對孔塞的成品保護(hù),首先加工一條M20×400的合金螺栓(因?yàn)榭兹行目茁菟镸20),擰入中心孔塞上,加工一塊δ30的臨時鋼板套在M20的螺桿上,兩側(cè)用兩塊臨時墊塊支撐,慢慢擰緊M20的螺母,從而將中心孔塞取出,如圖5所示。
方案二:在中心孔塞上焊兩個Φ30的圓鋼,再將臨時鋼板焊接在Φ30圓鋼的另一頭,如下圖采用2頂15T餅式液壓千斤頂緩慢將中心孔塞頂出,如圖6所示。
方案三:中心孔塞破壞性拆除,即沿孔塞圓周方向采用現(xiàn)場機(jī)械鉆孔的方法,孔塞圓周方向上鉆Φ20孔12個,以消除過盈配合的應(yīng)力,在方案一和方案二的基礎(chǔ)上,采用液氧冷卻法及千斤頂頂升拔出孔塞??兹@孔如圖7所示。
2 孔塞拆除方案實(shí)施
(1)孔塞拆除前,因孔塞圓周邊有工藝壓邊4個鉚接點(diǎn),取出之前,先用扁鏟及榔頭鏟起工藝壓邊的鉚接點(diǎn),也可以用角磨機(jī)磨掉工藝壓邊鉚接處,磨壓邊時要防止傷及轉(zhuǎn)子內(nèi)邊,以免對轉(zhuǎn)子造成損傷。
(2)現(xiàn)場高中壓轉(zhuǎn)子放置在盤車裝置上,綜合方案一和方案二考慮,為保護(hù)孔塞,首先決定采用M20×400的合金螺栓擰入中心孔塞上,加工一塊δ30的臨時鋼板套在M20的螺栓上,將螺栓另一端與鋼板進(jìn)行焊接,兩側(cè)用2個15T餅式液壓千斤頂頂升。拆除過程如圖8所示。拆除時,為不損壞轉(zhuǎn)子端面,施工前需要在轉(zhuǎn)子端頭千斤頂位置加墊銅墊片。同時為了安全考慮,千斤頂用繩索臨時固定,防止墜落。經(jīng)過實(shí)施,螺栓無法承受頂力,過盈配合的緊力無法估計,最終以螺栓的斷裂而失敗。
(3)相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行查看分析后,認(rèn)為過盈配合的孔塞緊力過大,無法拔出,依靠孔塞中心M20的螺栓無法滿足拆除孔塞的要求。隨即展開第三種方案。第三種方案受現(xiàn)場實(shí)際條件限制,磁力鉆打孔,轉(zhuǎn)子端面面積較小,磁力鉆底座接觸面積小,吸力無法滿足打孔需要,現(xiàn)場用δ=30的鋼板制作臨時工具,如圖9所示,并與轉(zhuǎn)子端面螺栓孔用螺栓臨時固定,這樣磁力鉆的底座可以牢固固定在鋼板上。打孔前要對孔塞進(jìn)行劃線,沿圓周方向上均布畫出12個Φ20的孔中心,保證打孔后孔的外徑在孔塞上,為避免損傷轉(zhuǎn)子,打孔時必須對孔的垂直度掌握在0.05 mm以內(nèi),應(yīng)保證孔的外徑距離孔塞邊緣距離越小越好??状蚝煤?,孔塞與轉(zhuǎn)子的過盈應(yīng)力基本消除很多。此時用Φ30的圓鋼與孔塞中心孔焊接,圓鋼另一端與臨時鋼板焊接,兩側(cè)用2個15T餅式液壓千斤頂頂升,同樣在轉(zhuǎn)子端頭千斤頂位置加墊銅墊片,防止損壞端面,千斤頂用繩索臨時固定,防止墜落。準(zhǔn)備工作就緒后,采用液氧對孔塞進(jìn)行冷卻,即用火焊把及皮帶從液氧罐導(dǎo)出液氧(液氧溫度在-273.15 ℃~-183 ℃)火焊把對準(zhǔn)孔塞,對孔塞進(jìn)行均勻冷卻,如圖10所示,冷卻時,為了防止凍傷手指,應(yīng)采用防凍手套保護(hù)手指,冷卻約15分鐘后,兩臺千斤頂開始頂升,孔塞慢慢頂出,反復(fù)用液氧冷卻,直至孔塞被拆除。如圖11、12所示,拆出后的孔塞。
(4)孔塞拆除后應(yīng)對轉(zhuǎn)子中心孔及孔塞進(jìn)行測量,測量方法如圖13及表1所示。對孔及孔塞圓周進(jìn)行16等分,分別對孔及孔塞的直徑進(jìn)行測量。列表計算孔塞及孔的平均直徑,將數(shù)據(jù)交給廠家,由廠家對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并加工新的孔塞進(jìn)行更換。
3 中心孔塞的回裝
轉(zhuǎn)子經(jīng)過電子探傷及中心孔檢查,確認(rèn)無缺陷后,方可進(jìn)行孔塞回裝?;匮b前,根據(jù)廠家要求,回裝采用液氮冷卻法,在低溫條件下進(jìn)行回裝,回裝前測量孔塞的直徑,并記錄數(shù)據(jù)。液氮冷卻的保溫桶由廠家提供,約為400 mm×400 mm×400 mm的方形保溫桶,為了使孔塞均勻冷卻,先給保溫桶內(nèi)倒入少許水,以能淹沒孔塞為宜,將M20的長螺栓擰入孔塞中心(方便孔塞拿裝),孔塞裝入另一個敞口容器中,容器以能裝在保溫桶為宜,然后將容器放入保溫桶,用火焊把將液氮導(dǎo)入保溫桶,同時蓋上保溫桶蓋,冷卻時間約15 min后,對孔塞進(jìn)行測量,測量直徑收縮量,如不滿足安裝要求,反復(fù)用液氮冷卻,確??兹睆绞湛s至安裝的要求,立即從盛放容器的保溫桶拿出孔塞,對準(zhǔn)中心孔,進(jìn)行孔塞封堵,孔塞進(jìn)入中心孔后,用銅棒輕輕敲擊,檢查確認(rèn)至孔塞安裝位置后,用扁鏟對工藝壓邊進(jìn)行鉚接,此時孔塞回裝完畢。
4 結(jié)語
華能平?jīng)鲭姀S#3機(jī)組A級檢修中,對汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子中心孔塞的拆除采用了液氧冷卻法及磁力鉆鉆孔消除過盈配合應(yīng)力的方法,順利完成了孔塞的中心孔的質(zhì)量檢查工作,為我單位汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子孔塞檢修探索出了一套有效的拆裝工藝。endprint
摘 要:華能平?jīng)鲭姀S#3機(jī)組A級檢修中,需要對高中壓轉(zhuǎn)子中心孔進(jìn)行檢查,就需要拆除轉(zhuǎn)子中心孔塞,孔塞的拆除是該單位檢修工作中首次遇到的問題,經(jīng)過現(xiàn)場幾種方案的摸索,成功利用了液氧冷卻及孔塞圓周方向上鉆孔消除過盈配合應(yīng)力的方法,使轉(zhuǎn)子中心孔塞順利拆除并回裝,保證了高中壓轉(zhuǎn)子檢修的質(zhì)量。
關(guān)鍵詞:汽輪機(jī) 轉(zhuǎn)子 中心孔塞 拆裝工藝
中圖分類號:TM611.3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)09(a)-0065-02
華能平?jīng)霭l(fā)電有限責(zé)任公司#3機(jī)組,汽輪機(jī)N300/325-16.7/538/538系哈爾濱汽輪機(jī)廠引進(jìn)美國西屋公司的制造技術(shù)設(shè)計制造的,汽輪機(jī)型式為反動式、單軸、雙缸雙排汽、高中壓和缸、低壓缸分流、亞臨界中間一次再熱凝汽式機(jī)組。2014年4月17日開始進(jìn)行A級檢修,大修過程中,高中壓轉(zhuǎn)子已經(jīng)拆除,業(yè)主及相關(guān)部門決定對高中壓轉(zhuǎn)子中心孔做電子探傷檢查,并檢查中心孔是否進(jìn)油,確定機(jī)組振動來源,以達(dá)到機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的目的。
#3機(jī)組汽輪機(jī)高中壓轉(zhuǎn)子采用高強(qiáng)度合金鋼整段加工制造而成,全長3483mm,總重2740 kg,靠兩只軸承支撐,其前后軸承中心間距2500 mm,軸頸直徑均為160 mm,轉(zhuǎn)子為空心軸,轉(zhuǎn)子兩端部采用中心孔塞封堵,檢查中心孔時,需要將孔塞拆除后檢查,所以稍有不慎,將會帶來很大的經(jīng)濟(jì)損失。
1 轉(zhuǎn)子中心孔拆除方案
300MW汽輪機(jī)高中壓轉(zhuǎn)子孔塞拆除在我單位(甘肅火電工程公司)檢修任務(wù)中屬于首次接觸,經(jīng)過技術(shù)人員對高中壓轉(zhuǎn)子的資料查詢及業(yè)主與廠家的溝通,高中壓轉(zhuǎn)子孔塞與中心孔的公差配合為過盈配合(配合間隙在0.02~0.03 mm),給拆除檢查帶來了困難。中心孔塞的圖片如圖1(拆除后整體照片)、2、3,圖4為中心孔塞圖紙。
技術(shù)人員初步考慮了三種方案進(jìn)行拆除,分別如下:
方案一:出于對孔塞的成品保護(hù),首先加工一條M20×400的合金螺栓(因?yàn)榭兹行目茁菟镸20),擰入中心孔塞上,加工一塊δ30的臨時鋼板套在M20的螺桿上,兩側(cè)用兩塊臨時墊塊支撐,慢慢擰緊M20的螺母,從而將中心孔塞取出,如圖5所示。
方案二:在中心孔塞上焊兩個Φ30的圓鋼,再將臨時鋼板焊接在Φ30圓鋼的另一頭,如下圖采用2頂15T餅式液壓千斤頂緩慢將中心孔塞頂出,如圖6所示。
方案三:中心孔塞破壞性拆除,即沿孔塞圓周方向采用現(xiàn)場機(jī)械鉆孔的方法,孔塞圓周方向上鉆Φ20孔12個,以消除過盈配合的應(yīng)力,在方案一和方案二的基礎(chǔ)上,采用液氧冷卻法及千斤頂頂升拔出孔塞??兹@孔如圖7所示。
2 孔塞拆除方案實(shí)施
(1)孔塞拆除前,因孔塞圓周邊有工藝壓邊4個鉚接點(diǎn),取出之前,先用扁鏟及榔頭鏟起工藝壓邊的鉚接點(diǎn),也可以用角磨機(jī)磨掉工藝壓邊鉚接處,磨壓邊時要防止傷及轉(zhuǎn)子內(nèi)邊,以免對轉(zhuǎn)子造成損傷。
(2)現(xiàn)場高中壓轉(zhuǎn)子放置在盤車裝置上,綜合方案一和方案二考慮,為保護(hù)孔塞,首先決定采用M20×400的合金螺栓擰入中心孔塞上,加工一塊δ30的臨時鋼板套在M20的螺栓上,將螺栓另一端與鋼板進(jìn)行焊接,兩側(cè)用2個15T餅式液壓千斤頂頂升。拆除過程如圖8所示。拆除時,為不損壞轉(zhuǎn)子端面,施工前需要在轉(zhuǎn)子端頭千斤頂位置加墊銅墊片。同時為了安全考慮,千斤頂用繩索臨時固定,防止墜落。經(jīng)過實(shí)施,螺栓無法承受頂力,過盈配合的緊力無法估計,最終以螺栓的斷裂而失敗。
(3)相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行查看分析后,認(rèn)為過盈配合的孔塞緊力過大,無法拔出,依靠孔塞中心M20的螺栓無法滿足拆除孔塞的要求。隨即展開第三種方案。第三種方案受現(xiàn)場實(shí)際條件限制,磁力鉆打孔,轉(zhuǎn)子端面面積較小,磁力鉆底座接觸面積小,吸力無法滿足打孔需要,現(xiàn)場用δ=30的鋼板制作臨時工具,如圖9所示,并與轉(zhuǎn)子端面螺栓孔用螺栓臨時固定,這樣磁力鉆的底座可以牢固固定在鋼板上。打孔前要對孔塞進(jìn)行劃線,沿圓周方向上均布畫出12個Φ20的孔中心,保證打孔后孔的外徑在孔塞上,為避免損傷轉(zhuǎn)子,打孔時必須對孔的垂直度掌握在0.05 mm以內(nèi),應(yīng)保證孔的外徑距離孔塞邊緣距離越小越好??状蚝煤?,孔塞與轉(zhuǎn)子的過盈應(yīng)力基本消除很多。此時用Φ30的圓鋼與孔塞中心孔焊接,圓鋼另一端與臨時鋼板焊接,兩側(cè)用2個15T餅式液壓千斤頂頂升,同樣在轉(zhuǎn)子端頭千斤頂位置加墊銅墊片,防止損壞端面,千斤頂用繩索臨時固定,防止墜落。準(zhǔn)備工作就緒后,采用液氧對孔塞進(jìn)行冷卻,即用火焊把及皮帶從液氧罐導(dǎo)出液氧(液氧溫度在-273.15 ℃~-183 ℃)火焊把對準(zhǔn)孔塞,對孔塞進(jìn)行均勻冷卻,如圖10所示,冷卻時,為了防止凍傷手指,應(yīng)采用防凍手套保護(hù)手指,冷卻約15分鐘后,兩臺千斤頂開始頂升,孔塞慢慢頂出,反復(fù)用液氧冷卻,直至孔塞被拆除。如圖11、12所示,拆出后的孔塞。
(4)孔塞拆除后應(yīng)對轉(zhuǎn)子中心孔及孔塞進(jìn)行測量,測量方法如圖13及表1所示。對孔及孔塞圓周進(jìn)行16等分,分別對孔及孔塞的直徑進(jìn)行測量。列表計算孔塞及孔的平均直徑,將數(shù)據(jù)交給廠家,由廠家對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并加工新的孔塞進(jìn)行更換。
3 中心孔塞的回裝
轉(zhuǎn)子經(jīng)過電子探傷及中心孔檢查,確認(rèn)無缺陷后,方可進(jìn)行孔塞回裝?;匮b前,根據(jù)廠家要求,回裝采用液氮冷卻法,在低溫條件下進(jìn)行回裝,回裝前測量孔塞的直徑,并記錄數(shù)據(jù)。液氮冷卻的保溫桶由廠家提供,約為400 mm×400 mm×400 mm的方形保溫桶,為了使孔塞均勻冷卻,先給保溫桶內(nèi)倒入少許水,以能淹沒孔塞為宜,將M20的長螺栓擰入孔塞中心(方便孔塞拿裝),孔塞裝入另一個敞口容器中,容器以能裝在保溫桶為宜,然后將容器放入保溫桶,用火焊把將液氮導(dǎo)入保溫桶,同時蓋上保溫桶蓋,冷卻時間約15 min后,對孔塞進(jìn)行測量,測量直徑收縮量,如不滿足安裝要求,反復(fù)用液氮冷卻,確??兹睆绞湛s至安裝的要求,立即從盛放容器的保溫桶拿出孔塞,對準(zhǔn)中心孔,進(jìn)行孔塞封堵,孔塞進(jìn)入中心孔后,用銅棒輕輕敲擊,檢查確認(rèn)至孔塞安裝位置后,用扁鏟對工藝壓邊進(jìn)行鉚接,此時孔塞回裝完畢。
4 結(jié)語
華能平?jīng)鲭姀S#3機(jī)組A級檢修中,對汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子中心孔塞的拆除采用了液氧冷卻法及磁力鉆鉆孔消除過盈配合應(yīng)力的方法,順利完成了孔塞的中心孔的質(zhì)量檢查工作,為我單位汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子孔塞檢修探索出了一套有效的拆裝工藝。endprint