谷軍生等
摘 要:汽輪機(jī)高壓調(diào)節(jié)閥門對(duì)機(jī)組安全高效運(yùn)行具有重要的作用,當(dāng)高調(diào)門閥體出現(xiàn)強(qiáng)迫振動(dòng)時(shí)會(huì)直接導(dǎo)致閥桿脫落等不同程度的安全事故出現(xiàn)。本文針對(duì)2臺(tái)超臨界空冷機(jī)組順序閥運(yùn)行時(shí)高調(diào)門出現(xiàn)的閥體激振問題進(jìn)行了相關(guān)的分析研究,最終利用對(duì)順序閥進(jìn)汽規(guī)律進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)設(shè)計(jì)的方法,較好的解決了此危及機(jī)組安全高效運(yùn)行的隱患。最后,通過(guò)實(shí)際機(jī)組的運(yùn)行試驗(yàn)驗(yàn)證了本方法的有效性,避免了切換至單閥運(yùn)行方式運(yùn)行和更換閥門設(shè)備等帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)性損失。這對(duì)高參數(shù)大功率機(jī)組的安全高效運(yùn)行優(yōu)化具有一定的借鑒意義。
關(guān)鍵詞:超臨界 空冷機(jī)組 高調(diào)門 激振故障 分析及解決
中圖分類號(hào):TH133;TP183 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)02(c)-0128-02
汽輪機(jī)通過(guò)高壓調(diào)節(jié)閥門控制進(jìn)汽量來(lái)調(diào)整其功率,以使電機(jī)功率與外界變動(dòng)的負(fù)荷保持平衡,從而滿足電用戶實(shí)際電量需求。一般情況下,機(jī)組采用單閥和順序閥兩種進(jìn)汽方式,啟動(dòng)時(shí)采用單閥方式運(yùn)行,以保證汽缸轉(zhuǎn)子受熱均勻、機(jī)組運(yùn)行靈活性好;而日常運(yùn)行時(shí)采用多閥方式運(yùn)行,以保證機(jī)組較高的效率和經(jīng)濟(jì)性。因此,高調(diào)門的安全穩(wěn)定性是機(jī)組安全高效運(yùn)行的有效保障。然而,由于電網(wǎng)中隨機(jī)不確定性新能源電源的增多以及電網(wǎng)峰谷差不斷增大等原因,高參數(shù)大功率汽輪機(jī)也不得不參與調(diào)峰進(jìn)行變負(fù)荷運(yùn)行,因而,高壓調(diào)節(jié)閥門的開度需要不斷變化,油動(dòng)機(jī)隨負(fù)荷的變化而作動(dòng)頻繁。尤其是當(dāng)順序閥進(jìn)汽規(guī)律設(shè)計(jì)不佳時(shí),會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的問題或事故,如調(diào)門、EH油壓及負(fù)荷等大幅高頻擺動(dòng)問題[1,2]。文獻(xiàn)[3]和文獻(xiàn)[4]指出了兩種不同的閥門擺動(dòng)問題,并給出了相應(yīng)的處理方法,在實(shí)際運(yùn)行試驗(yàn)中取得了較好的改善效果。同時(shí),如果閥門本體設(shè)計(jì)存在缺陷也會(huì)引起閥門故障,如閥體出現(xiàn)強(qiáng)迫振動(dòng)閥。主要誘導(dǎo)因素是調(diào)節(jié)閥內(nèi)汽體流動(dòng)的不穩(wěn)定性和作用在閥頭上的不均蒸汽力,同時(shí),閥頭和閥桿連接結(jié)構(gòu)形式對(duì)誘發(fā)和抑制閥桿振動(dòng)有很大影響[5,6],嚴(yán)重時(shí)甚至伴隨蒸汽管道強(qiáng)烈振動(dòng)并直接導(dǎo)致閥桿脫落出現(xiàn)安全事故。此外,目前一般現(xiàn)場(chǎng)的故障處理方式的著手點(diǎn)有兩種,一種是從運(yùn)行方式上,另一種是從硬件設(shè)備上。在運(yùn)行方式上,可以直接切換至單閥方式運(yùn)行,也可以降低運(yùn)行參數(shù)躲避激振區(qū)域。從閥門設(shè)備本身方面,可以通過(guò)一些簡(jiǎn)單加固手段來(lái)簡(jiǎn)單處理,也可以停機(jī)機(jī)更換閥門設(shè)備。但是,以上兩種處理措施都會(huì)直接或者間接影響電廠的整體運(yùn)行效益,工程實(shí)用性較差。
本文針對(duì)2臺(tái)超臨界空冷機(jī)組在順序閥運(yùn)行方式下出現(xiàn)的在閥體激振現(xiàn)象進(jìn)行分析研究,利用對(duì)汽輪機(jī)高調(diào)門的配汽規(guī)律進(jìn)行重新優(yōu)化設(shè)計(jì),最終使此問題得到了較好的解決:不僅很好地治理了影響機(jī)組安全運(yùn)行的隱患,而且避免了切換至單閥運(yùn)行方式運(yùn)行和更換閥門設(shè)備等帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)性損失,具有較好的推廣應(yīng)用價(jià)值。
1 故障描述
河北國(guó)華定洲發(fā)電有限責(zé)任公司#3、#4機(jī)組是CLN660-24.2/566/566型、超臨界蒸汽參數(shù)、一次中間再熱、單軸兩缸兩排汽、空冷式汽輪機(jī)。兩個(gè)主汽門帶四個(gè)高調(diào)門,從機(jī)頭向發(fā)電機(jī)方向看,上半缸從左到右分別為GV1和GV3,對(duì)應(yīng)噴嘴數(shù)目都為23;下半缸分別為GV4和GV2,對(duì)應(yīng)噴嘴數(shù)目分別為27和19。機(jī)組變負(fù)荷運(yùn)行時(shí)的順序閥經(jīng)濟(jì)性開啟順序?yàn)镚V3+GV4-GV1-GV2,這樣就能夠在保證瓦溫和軸振滿足要求以及節(jié)能高效運(yùn)行的條件下順利投運(yùn)順序閥。然而,機(jī)組投運(yùn)順序閥一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn),兩臺(tái)機(jī)組高調(diào)門GV4都在35%~45%區(qū)間(正好位于長(zhǎng)期停留運(yùn)行的400~500 MW負(fù)荷工況區(qū)域)存在閥體激振現(xiàn)象,導(dǎo)致其前面的主蒸汽管道都時(shí)而伴隨強(qiáng)烈振動(dòng),嚴(yán)重威脅機(jī)組和人員安全。
2 故障分析及解決方案
調(diào)節(jié)閥的閥體激振問題一般是由內(nèi)部汽流的流動(dòng)引起的,一些研究者已經(jīng)證明:汽輪機(jī)調(diào)節(jié)閥內(nèi)部的復(fù)雜非定常湍流運(yùn)動(dòng)會(huì)產(chǎn)生不斷增長(zhǎng)并向外擴(kuò)散的擾動(dòng),可能會(huì)造成汽流的不穩(wěn)定,進(jìn)而引起閥門工作的不穩(wěn)定,即出現(xiàn)汽流激振現(xiàn)象;并且,其一般的綜合表現(xiàn)為閥桿的橫向或軸向振動(dòng)。文獻(xiàn)[7]指出,如果要徹底消除這個(gè)問題智能通過(guò)對(duì)閥體結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計(jì)的方法來(lái)解決。然而,這對(duì)于實(shí)際運(yùn)行中的汽輪機(jī)來(lái)講是不經(jīng)濟(jì)的,因?yàn)榉怯?jì)劃性停機(jī)檢修會(huì)給電廠帶來(lái)很大的經(jīng)濟(jì)損失。同時(shí),文獻(xiàn)[8]也指出,通過(guò)改變進(jìn)汽規(guī)律可以改變調(diào)節(jié)級(jí)的蒸汽流場(chǎng),對(duì)解決高壓缸內(nèi)的汽流力產(chǎn)生的軸系激振問題具有很好的實(shí)踐效果。因此,本文借鑒解決軸系汽流激振現(xiàn)象的方法,采用對(duì)高壓調(diào)節(jié)閥門的進(jìn)汽規(guī)律進(jìn)行優(yōu)化的策略來(lái)解決閥體激振問題。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際振動(dòng)觀測(cè),由于GV4調(diào)節(jié)閥在35%~45%區(qū)間存在的閥體激振問題,因此,對(duì)GV4在低流量區(qū)域進(jìn)行限幅在高流量區(qū)域再開啟,并且低流量和高流量區(qū)域的重疊度也進(jìn)行了優(yōu)化。如下圖2所示,為整體優(yōu)化后的開啟規(guī)律。
3 驗(yàn)證試驗(yàn)及結(jié)果分析
3.1 在線改造及驗(yàn)證試驗(yàn)
為了使機(jī)組在順序閥方式下長(zhǎng)期安全穩(wěn)定高效節(jié)能運(yùn)行,將優(yōu)化后的調(diào)門開啟規(guī)律改到機(jī)組的DEH閥門管理程序中,然后進(jìn)行實(shí)際運(yùn)行試驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證方法的有效性。同時(shí),為了避免由于閥門管理優(yōu)化改造影響機(jī)組正常運(yùn)行所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失,本次優(yōu)化通過(guò)采用閥門管理的在線修改技術(shù),機(jī)組運(yùn)行期間即可完成配汽優(yōu)化改造。首先,機(jī)組在單閥方式下運(yùn)行,將機(jī)組原來(lái)的配汽規(guī)律函數(shù)備份后,再將機(jī)組新的配汽規(guī)律修改至DEH閥門管理中。然后,在單閥狀態(tài)下,調(diào)整機(jī)組的主蒸汽壓力和負(fù)荷,由單閥切換成順序閥方式運(yùn)行;在順序閥狀態(tài)下,按正常方式進(jìn)行變負(fù)荷運(yùn)行一段時(shí)間,并且記錄在改變機(jī)組負(fù)荷過(guò)程中機(jī)組的振動(dòng)、瓦溫以及閥體是否振動(dòng)等情況。
3.2 優(yōu)化效果的對(duì)比分析
在線改造完畢后,機(jī)組切換至順序閥正常運(yùn)行了一段時(shí)間。機(jī)組在300~660 MW負(fù)荷區(qū)間正常運(yùn)行時(shí),已經(jīng)不存在高調(diào)門的振動(dòng)問題,危及機(jī)組安全高效運(yùn)行的隱患得到了妥善處理。同時(shí),對(duì)機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,如下圖3~6所示,為機(jī)組進(jìn)行配汽規(guī)律優(yōu)化后在變負(fù)荷運(yùn)行過(guò)程中的調(diào)門開度、汽壓及瓦溫和軸振的變化情況。
通過(guò)調(diào)閱機(jī)組的歷史運(yùn)行數(shù)據(jù),機(jī)組在全周進(jìn)汽(無(wú)不平衡汽流力)四個(gè)高調(diào)門全開工況時(shí)的瓦溫最大值在85℃以下,軸振最大值在90 um以下。從圖3~6所示的工況中可看出,優(yōu)化后機(jī)組的瓦溫最大值在87℃以下,軸振最大值在90 um以下。因此,優(yōu)化后軸系穩(wěn)定性與單閥運(yùn)行狀態(tài)基本相當(dāng),達(dá)到了理想的優(yōu)化效果。
4 結(jié)論及展望
本文針對(duì)由于閥體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)存在缺陷而只能通過(guò)停機(jī)更換設(shè)備才能徹底消除的閥體激振問題進(jìn)了相關(guān)研究,最終,通過(guò)對(duì)高調(diào)門的開啟規(guī)律的在線優(yōu)化方法很好地解決了此問題:不僅避免了由此而導(dǎo)致機(jī)組不得不切換至單閥方式進(jìn)行節(jié)流運(yùn)行,而且還避免了非計(jì)劃性停機(jī)檢修所給電廠帶來(lái)的很大經(jīng)濟(jì)損失,保證了機(jī)組的安全穩(wěn)定性和高效經(jīng)濟(jì)性,具有很好的工程實(shí)用性和推廣價(jià)值。這對(duì)我國(guó)今后大規(guī)模發(fā)展的超(超)臨界等高參數(shù)大功率機(jī)組的安全高效運(yùn)行優(yōu)化具有一定的借鑒意義。
參考文獻(xiàn)
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摘 要:汽輪機(jī)高壓調(diào)節(jié)閥門對(duì)機(jī)組安全高效運(yùn)行具有重要的作用,當(dāng)高調(diào)門閥體出現(xiàn)強(qiáng)迫振動(dòng)時(shí)會(huì)直接導(dǎo)致閥桿脫落等不同程度的安全事故出現(xiàn)。本文針對(duì)2臺(tái)超臨界空冷機(jī)組順序閥運(yùn)行時(shí)高調(diào)門出現(xiàn)的閥體激振問題進(jìn)行了相關(guān)的分析研究,最終利用對(duì)順序閥進(jìn)汽規(guī)律進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)設(shè)計(jì)的方法,較好的解決了此危及機(jī)組安全高效運(yùn)行的隱患。最后,通過(guò)實(shí)際機(jī)組的運(yùn)行試驗(yàn)驗(yàn)證了本方法的有效性,避免了切換至單閥運(yùn)行方式運(yùn)行和更換閥門設(shè)備等帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)性損失。這對(duì)高參數(shù)大功率機(jī)組的安全高效運(yùn)行優(yōu)化具有一定的借鑒意義。
關(guān)鍵詞:超臨界 空冷機(jī)組 高調(diào)門 激振故障 分析及解決
中圖分類號(hào):TH133;TP183 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)02(c)-0128-02
汽輪機(jī)通過(guò)高壓調(diào)節(jié)閥門控制進(jìn)汽量來(lái)調(diào)整其功率,以使電機(jī)功率與外界變動(dòng)的負(fù)荷保持平衡,從而滿足電用戶實(shí)際電量需求。一般情況下,機(jī)組采用單閥和順序閥兩種進(jìn)汽方式,啟動(dòng)時(shí)采用單閥方式運(yùn)行,以保證汽缸轉(zhuǎn)子受熱均勻、機(jī)組運(yùn)行靈活性好;而日常運(yùn)行時(shí)采用多閥方式運(yùn)行,以保證機(jī)組較高的效率和經(jīng)濟(jì)性。因此,高調(diào)門的安全穩(wěn)定性是機(jī)組安全高效運(yùn)行的有效保障。然而,由于電網(wǎng)中隨機(jī)不確定性新能源電源的增多以及電網(wǎng)峰谷差不斷增大等原因,高參數(shù)大功率汽輪機(jī)也不得不參與調(diào)峰進(jìn)行變負(fù)荷運(yùn)行,因而,高壓調(diào)節(jié)閥門的開度需要不斷變化,油動(dòng)機(jī)隨負(fù)荷的變化而作動(dòng)頻繁。尤其是當(dāng)順序閥進(jìn)汽規(guī)律設(shè)計(jì)不佳時(shí),會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的問題或事故,如調(diào)門、EH油壓及負(fù)荷等大幅高頻擺動(dòng)問題[1,2]。文獻(xiàn)[3]和文獻(xiàn)[4]指出了兩種不同的閥門擺動(dòng)問題,并給出了相應(yīng)的處理方法,在實(shí)際運(yùn)行試驗(yàn)中取得了較好的改善效果。同時(shí),如果閥門本體設(shè)計(jì)存在缺陷也會(huì)引起閥門故障,如閥體出現(xiàn)強(qiáng)迫振動(dòng)閥。主要誘導(dǎo)因素是調(diào)節(jié)閥內(nèi)汽體流動(dòng)的不穩(wěn)定性和作用在閥頭上的不均蒸汽力,同時(shí),閥頭和閥桿連接結(jié)構(gòu)形式對(duì)誘發(fā)和抑制閥桿振動(dòng)有很大影響[5,6],嚴(yán)重時(shí)甚至伴隨蒸汽管道強(qiáng)烈振動(dòng)并直接導(dǎo)致閥桿脫落出現(xiàn)安全事故。此外,目前一般現(xiàn)場(chǎng)的故障處理方式的著手點(diǎn)有兩種,一種是從運(yùn)行方式上,另一種是從硬件設(shè)備上。在運(yùn)行方式上,可以直接切換至單閥方式運(yùn)行,也可以降低運(yùn)行參數(shù)躲避激振區(qū)域。從閥門設(shè)備本身方面,可以通過(guò)一些簡(jiǎn)單加固手段來(lái)簡(jiǎn)單處理,也可以停機(jī)機(jī)更換閥門設(shè)備。但是,以上兩種處理措施都會(huì)直接或者間接影響電廠的整體運(yùn)行效益,工程實(shí)用性較差。
本文針對(duì)2臺(tái)超臨界空冷機(jī)組在順序閥運(yùn)行方式下出現(xiàn)的在閥體激振現(xiàn)象進(jìn)行分析研究,利用對(duì)汽輪機(jī)高調(diào)門的配汽規(guī)律進(jìn)行重新優(yōu)化設(shè)計(jì),最終使此問題得到了較好的解決:不僅很好地治理了影響機(jī)組安全運(yùn)行的隱患,而且避免了切換至單閥運(yùn)行方式運(yùn)行和更換閥門設(shè)備等帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)性損失,具有較好的推廣應(yīng)用價(jià)值。
1 故障描述
河北國(guó)華定洲發(fā)電有限責(zé)任公司#3、#4機(jī)組是CLN660-24.2/566/566型、超臨界蒸汽參數(shù)、一次中間再熱、單軸兩缸兩排汽、空冷式汽輪機(jī)。兩個(gè)主汽門帶四個(gè)高調(diào)門,從機(jī)頭向發(fā)電機(jī)方向看,上半缸從左到右分別為GV1和GV3,對(duì)應(yīng)噴嘴數(shù)目都為23;下半缸分別為GV4和GV2,對(duì)應(yīng)噴嘴數(shù)目分別為27和19。機(jī)組變負(fù)荷運(yùn)行時(shí)的順序閥經(jīng)濟(jì)性開啟順序?yàn)镚V3+GV4-GV1-GV2,這樣就能夠在保證瓦溫和軸振滿足要求以及節(jié)能高效運(yùn)行的條件下順利投運(yùn)順序閥。然而,機(jī)組投運(yùn)順序閥一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn),兩臺(tái)機(jī)組高調(diào)門GV4都在35%~45%區(qū)間(正好位于長(zhǎng)期停留運(yùn)行的400~500 MW負(fù)荷工況區(qū)域)存在閥體激振現(xiàn)象,導(dǎo)致其前面的主蒸汽管道都時(shí)而伴隨強(qiáng)烈振動(dòng),嚴(yán)重威脅機(jī)組和人員安全。
2 故障分析及解決方案
調(diào)節(jié)閥的閥體激振問題一般是由內(nèi)部汽流的流動(dòng)引起的,一些研究者已經(jīng)證明:汽輪機(jī)調(diào)節(jié)閥內(nèi)部的復(fù)雜非定常湍流運(yùn)動(dòng)會(huì)產(chǎn)生不斷增長(zhǎng)并向外擴(kuò)散的擾動(dòng),可能會(huì)造成汽流的不穩(wěn)定,進(jìn)而引起閥門工作的不穩(wěn)定,即出現(xiàn)汽流激振現(xiàn)象;并且,其一般的綜合表現(xiàn)為閥桿的橫向或軸向振動(dòng)。文獻(xiàn)[7]指出,如果要徹底消除這個(gè)問題智能通過(guò)對(duì)閥體結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計(jì)的方法來(lái)解決。然而,這對(duì)于實(shí)際運(yùn)行中的汽輪機(jī)來(lái)講是不經(jīng)濟(jì)的,因?yàn)榉怯?jì)劃性停機(jī)檢修會(huì)給電廠帶來(lái)很大的經(jīng)濟(jì)損失。同時(shí),文獻(xiàn)[8]也指出,通過(guò)改變進(jìn)汽規(guī)律可以改變調(diào)節(jié)級(jí)的蒸汽流場(chǎng),對(duì)解決高壓缸內(nèi)的汽流力產(chǎn)生的軸系激振問題具有很好的實(shí)踐效果。因此,本文借鑒解決軸系汽流激振現(xiàn)象的方法,采用對(duì)高壓調(diào)節(jié)閥門的進(jìn)汽規(guī)律進(jìn)行優(yōu)化的策略來(lái)解決閥體激振問題。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際振動(dòng)觀測(cè),由于GV4調(diào)節(jié)閥在35%~45%區(qū)間存在的閥體激振問題,因此,對(duì)GV4在低流量區(qū)域進(jìn)行限幅在高流量區(qū)域再開啟,并且低流量和高流量區(qū)域的重疊度也進(jìn)行了優(yōu)化。如下圖2所示,為整體優(yōu)化后的開啟規(guī)律。
3 驗(yàn)證試驗(yàn)及結(jié)果分析
3.1 在線改造及驗(yàn)證試驗(yàn)
為了使機(jī)組在順序閥方式下長(zhǎng)期安全穩(wěn)定高效節(jié)能運(yùn)行,將優(yōu)化后的調(diào)門開啟規(guī)律改到機(jī)組的DEH閥門管理程序中,然后進(jìn)行實(shí)際運(yùn)行試驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證方法的有效性。同時(shí),為了避免由于閥門管理優(yōu)化改造影響機(jī)組正常運(yùn)行所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失,本次優(yōu)化通過(guò)采用閥門管理的在線修改技術(shù),機(jī)組運(yùn)行期間即可完成配汽優(yōu)化改造。首先,機(jī)組在單閥方式下運(yùn)行,將機(jī)組原來(lái)的配汽規(guī)律函數(shù)備份后,再將機(jī)組新的配汽規(guī)律修改至DEH閥門管理中。然后,在單閥狀態(tài)下,調(diào)整機(jī)組的主蒸汽壓力和負(fù)荷,由單閥切換成順序閥方式運(yùn)行;在順序閥狀態(tài)下,按正常方式進(jìn)行變負(fù)荷運(yùn)行一段時(shí)間,并且記錄在改變機(jī)組負(fù)荷過(guò)程中機(jī)組的振動(dòng)、瓦溫以及閥體是否振動(dòng)等情況。
3.2 優(yōu)化效果的對(duì)比分析
在線改造完畢后,機(jī)組切換至順序閥正常運(yùn)行了一段時(shí)間。機(jī)組在300~660 MW負(fù)荷區(qū)間正常運(yùn)行時(shí),已經(jīng)不存在高調(diào)門的振動(dòng)問題,危及機(jī)組安全高效運(yùn)行的隱患得到了妥善處理。同時(shí),對(duì)機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,如下圖3~6所示,為機(jī)組進(jìn)行配汽規(guī)律優(yōu)化后在變負(fù)荷運(yùn)行過(guò)程中的調(diào)門開度、汽壓及瓦溫和軸振的變化情況。
通過(guò)調(diào)閱機(jī)組的歷史運(yùn)行數(shù)據(jù),機(jī)組在全周進(jìn)汽(無(wú)不平衡汽流力)四個(gè)高調(diào)門全開工況時(shí)的瓦溫最大值在85℃以下,軸振最大值在90 um以下。從圖3~6所示的工況中可看出,優(yōu)化后機(jī)組的瓦溫最大值在87℃以下,軸振最大值在90 um以下。因此,優(yōu)化后軸系穩(wěn)定性與單閥運(yùn)行狀態(tài)基本相當(dāng),達(dá)到了理想的優(yōu)化效果。
4 結(jié)論及展望
本文針對(duì)由于閥體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)存在缺陷而只能通過(guò)停機(jī)更換設(shè)備才能徹底消除的閥體激振問題進(jìn)了相關(guān)研究,最終,通過(guò)對(duì)高調(diào)門的開啟規(guī)律的在線優(yōu)化方法很好地解決了此問題:不僅避免了由此而導(dǎo)致機(jī)組不得不切換至單閥方式進(jìn)行節(jié)流運(yùn)行,而且還避免了非計(jì)劃性停機(jī)檢修所給電廠帶來(lái)的很大經(jīng)濟(jì)損失,保證了機(jī)組的安全穩(wěn)定性和高效經(jīng)濟(jì)性,具有很好的工程實(shí)用性和推廣價(jià)值。這對(duì)我國(guó)今后大規(guī)模發(fā)展的超(超)臨界等高參數(shù)大功率機(jī)組的安全高效運(yùn)行優(yōu)化具有一定的借鑒意義。
參考文獻(xiàn)
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[8] 于達(dá)仁,劉占生,等.汽輪機(jī)配汽設(shè)計(jì)的優(yōu)化[J].動(dòng)力工程,2007,27(1):1-5.endprint
摘 要:汽輪機(jī)高壓調(diào)節(jié)閥門對(duì)機(jī)組安全高效運(yùn)行具有重要的作用,當(dāng)高調(diào)門閥體出現(xiàn)強(qiáng)迫振動(dòng)時(shí)會(huì)直接導(dǎo)致閥桿脫落等不同程度的安全事故出現(xiàn)。本文針對(duì)2臺(tái)超臨界空冷機(jī)組順序閥運(yùn)行時(shí)高調(diào)門出現(xiàn)的閥體激振問題進(jìn)行了相關(guān)的分析研究,最終利用對(duì)順序閥進(jìn)汽規(guī)律進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)設(shè)計(jì)的方法,較好的解決了此危及機(jī)組安全高效運(yùn)行的隱患。最后,通過(guò)實(shí)際機(jī)組的運(yùn)行試驗(yàn)驗(yàn)證了本方法的有效性,避免了切換至單閥運(yùn)行方式運(yùn)行和更換閥門設(shè)備等帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)性損失。這對(duì)高參數(shù)大功率機(jī)組的安全高效運(yùn)行優(yōu)化具有一定的借鑒意義。
關(guān)鍵詞:超臨界 空冷機(jī)組 高調(diào)門 激振故障 分析及解決
中圖分類號(hào):TH133;TP183 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)02(c)-0128-02
汽輪機(jī)通過(guò)高壓調(diào)節(jié)閥門控制進(jìn)汽量來(lái)調(diào)整其功率,以使電機(jī)功率與外界變動(dòng)的負(fù)荷保持平衡,從而滿足電用戶實(shí)際電量需求。一般情況下,機(jī)組采用單閥和順序閥兩種進(jìn)汽方式,啟動(dòng)時(shí)采用單閥方式運(yùn)行,以保證汽缸轉(zhuǎn)子受熱均勻、機(jī)組運(yùn)行靈活性好;而日常運(yùn)行時(shí)采用多閥方式運(yùn)行,以保證機(jī)組較高的效率和經(jīng)濟(jì)性。因此,高調(diào)門的安全穩(wěn)定性是機(jī)組安全高效運(yùn)行的有效保障。然而,由于電網(wǎng)中隨機(jī)不確定性新能源電源的增多以及電網(wǎng)峰谷差不斷增大等原因,高參數(shù)大功率汽輪機(jī)也不得不參與調(diào)峰進(jìn)行變負(fù)荷運(yùn)行,因而,高壓調(diào)節(jié)閥門的開度需要不斷變化,油動(dòng)機(jī)隨負(fù)荷的變化而作動(dòng)頻繁。尤其是當(dāng)順序閥進(jìn)汽規(guī)律設(shè)計(jì)不佳時(shí),會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的問題或事故,如調(diào)門、EH油壓及負(fù)荷等大幅高頻擺動(dòng)問題[1,2]。文獻(xiàn)[3]和文獻(xiàn)[4]指出了兩種不同的閥門擺動(dòng)問題,并給出了相應(yīng)的處理方法,在實(shí)際運(yùn)行試驗(yàn)中取得了較好的改善效果。同時(shí),如果閥門本體設(shè)計(jì)存在缺陷也會(huì)引起閥門故障,如閥體出現(xiàn)強(qiáng)迫振動(dòng)閥。主要誘導(dǎo)因素是調(diào)節(jié)閥內(nèi)汽體流動(dòng)的不穩(wěn)定性和作用在閥頭上的不均蒸汽力,同時(shí),閥頭和閥桿連接結(jié)構(gòu)形式對(duì)誘發(fā)和抑制閥桿振動(dòng)有很大影響[5,6],嚴(yán)重時(shí)甚至伴隨蒸汽管道強(qiáng)烈振動(dòng)并直接導(dǎo)致閥桿脫落出現(xiàn)安全事故。此外,目前一般現(xiàn)場(chǎng)的故障處理方式的著手點(diǎn)有兩種,一種是從運(yùn)行方式上,另一種是從硬件設(shè)備上。在運(yùn)行方式上,可以直接切換至單閥方式運(yùn)行,也可以降低運(yùn)行參數(shù)躲避激振區(qū)域。從閥門設(shè)備本身方面,可以通過(guò)一些簡(jiǎn)單加固手段來(lái)簡(jiǎn)單處理,也可以停機(jī)機(jī)更換閥門設(shè)備。但是,以上兩種處理措施都會(huì)直接或者間接影響電廠的整體運(yùn)行效益,工程實(shí)用性較差。
本文針對(duì)2臺(tái)超臨界空冷機(jī)組在順序閥運(yùn)行方式下出現(xiàn)的在閥體激振現(xiàn)象進(jìn)行分析研究,利用對(duì)汽輪機(jī)高調(diào)門的配汽規(guī)律進(jìn)行重新優(yōu)化設(shè)計(jì),最終使此問題得到了較好的解決:不僅很好地治理了影響機(jī)組安全運(yùn)行的隱患,而且避免了切換至單閥運(yùn)行方式運(yùn)行和更換閥門設(shè)備等帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)性損失,具有較好的推廣應(yīng)用價(jià)值。
1 故障描述
河北國(guó)華定洲發(fā)電有限責(zé)任公司#3、#4機(jī)組是CLN660-24.2/566/566型、超臨界蒸汽參數(shù)、一次中間再熱、單軸兩缸兩排汽、空冷式汽輪機(jī)。兩個(gè)主汽門帶四個(gè)高調(diào)門,從機(jī)頭向發(fā)電機(jī)方向看,上半缸從左到右分別為GV1和GV3,對(duì)應(yīng)噴嘴數(shù)目都為23;下半缸分別為GV4和GV2,對(duì)應(yīng)噴嘴數(shù)目分別為27和19。機(jī)組變負(fù)荷運(yùn)行時(shí)的順序閥經(jīng)濟(jì)性開啟順序?yàn)镚V3+GV4-GV1-GV2,這樣就能夠在保證瓦溫和軸振滿足要求以及節(jié)能高效運(yùn)行的條件下順利投運(yùn)順序閥。然而,機(jī)組投運(yùn)順序閥一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn),兩臺(tái)機(jī)組高調(diào)門GV4都在35%~45%區(qū)間(正好位于長(zhǎng)期停留運(yùn)行的400~500 MW負(fù)荷工況區(qū)域)存在閥體激振現(xiàn)象,導(dǎo)致其前面的主蒸汽管道都時(shí)而伴隨強(qiáng)烈振動(dòng),嚴(yán)重威脅機(jī)組和人員安全。
2 故障分析及解決方案
調(diào)節(jié)閥的閥體激振問題一般是由內(nèi)部汽流的流動(dòng)引起的,一些研究者已經(jīng)證明:汽輪機(jī)調(diào)節(jié)閥內(nèi)部的復(fù)雜非定常湍流運(yùn)動(dòng)會(huì)產(chǎn)生不斷增長(zhǎng)并向外擴(kuò)散的擾動(dòng),可能會(huì)造成汽流的不穩(wěn)定,進(jìn)而引起閥門工作的不穩(wěn)定,即出現(xiàn)汽流激振現(xiàn)象;并且,其一般的綜合表現(xiàn)為閥桿的橫向或軸向振動(dòng)。文獻(xiàn)[7]指出,如果要徹底消除這個(gè)問題智能通過(guò)對(duì)閥體結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設(shè)計(jì)的方法來(lái)解決。然而,這對(duì)于實(shí)際運(yùn)行中的汽輪機(jī)來(lái)講是不經(jīng)濟(jì)的,因?yàn)榉怯?jì)劃性停機(jī)檢修會(huì)給電廠帶來(lái)很大的經(jīng)濟(jì)損失。同時(shí),文獻(xiàn)[8]也指出,通過(guò)改變進(jìn)汽規(guī)律可以改變調(diào)節(jié)級(jí)的蒸汽流場(chǎng),對(duì)解決高壓缸內(nèi)的汽流力產(chǎn)生的軸系激振問題具有很好的實(shí)踐效果。因此,本文借鑒解決軸系汽流激振現(xiàn)象的方法,采用對(duì)高壓調(diào)節(jié)閥門的進(jìn)汽規(guī)律進(jìn)行優(yōu)化的策略來(lái)解決閥體激振問題。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際振動(dòng)觀測(cè),由于GV4調(diào)節(jié)閥在35%~45%區(qū)間存在的閥體激振問題,因此,對(duì)GV4在低流量區(qū)域進(jìn)行限幅在高流量區(qū)域再開啟,并且低流量和高流量區(qū)域的重疊度也進(jìn)行了優(yōu)化。如下圖2所示,為整體優(yōu)化后的開啟規(guī)律。
3 驗(yàn)證試驗(yàn)及結(jié)果分析
3.1 在線改造及驗(yàn)證試驗(yàn)
為了使機(jī)組在順序閥方式下長(zhǎng)期安全穩(wěn)定高效節(jié)能運(yùn)行,將優(yōu)化后的調(diào)門開啟規(guī)律改到機(jī)組的DEH閥門管理程序中,然后進(jìn)行實(shí)際運(yùn)行試驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證方法的有效性。同時(shí),為了避免由于閥門管理優(yōu)化改造影響機(jī)組正常運(yùn)行所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失,本次優(yōu)化通過(guò)采用閥門管理的在線修改技術(shù),機(jī)組運(yùn)行期間即可完成配汽優(yōu)化改造。首先,機(jī)組在單閥方式下運(yùn)行,將機(jī)組原來(lái)的配汽規(guī)律函數(shù)備份后,再將機(jī)組新的配汽規(guī)律修改至DEH閥門管理中。然后,在單閥狀態(tài)下,調(diào)整機(jī)組的主蒸汽壓力和負(fù)荷,由單閥切換成順序閥方式運(yùn)行;在順序閥狀態(tài)下,按正常方式進(jìn)行變負(fù)荷運(yùn)行一段時(shí)間,并且記錄在改變機(jī)組負(fù)荷過(guò)程中機(jī)組的振動(dòng)、瓦溫以及閥體是否振動(dòng)等情況。
3.2 優(yōu)化效果的對(duì)比分析
在線改造完畢后,機(jī)組切換至順序閥正常運(yùn)行了一段時(shí)間。機(jī)組在300~660 MW負(fù)荷區(qū)間正常運(yùn)行時(shí),已經(jīng)不存在高調(diào)門的振動(dòng)問題,危及機(jī)組安全高效運(yùn)行的隱患得到了妥善處理。同時(shí),對(duì)機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,如下圖3~6所示,為機(jī)組進(jìn)行配汽規(guī)律優(yōu)化后在變負(fù)荷運(yùn)行過(guò)程中的調(diào)門開度、汽壓及瓦溫和軸振的變化情況。
通過(guò)調(diào)閱機(jī)組的歷史運(yùn)行數(shù)據(jù),機(jī)組在全周進(jìn)汽(無(wú)不平衡汽流力)四個(gè)高調(diào)門全開工況時(shí)的瓦溫最大值在85℃以下,軸振最大值在90 um以下。從圖3~6所示的工況中可看出,優(yōu)化后機(jī)組的瓦溫最大值在87℃以下,軸振最大值在90 um以下。因此,優(yōu)化后軸系穩(wěn)定性與單閥運(yùn)行狀態(tài)基本相當(dāng),達(dá)到了理想的優(yōu)化效果。
4 結(jié)論及展望
本文針對(duì)由于閥體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)存在缺陷而只能通過(guò)停機(jī)更換設(shè)備才能徹底消除的閥體激振問題進(jìn)了相關(guān)研究,最終,通過(guò)對(duì)高調(diào)門的開啟規(guī)律的在線優(yōu)化方法很好地解決了此問題:不僅避免了由此而導(dǎo)致機(jī)組不得不切換至單閥方式進(jìn)行節(jié)流運(yùn)行,而且還避免了非計(jì)劃性停機(jī)檢修所給電廠帶來(lái)的很大經(jīng)濟(jì)損失,保證了機(jī)組的安全穩(wěn)定性和高效經(jīng)濟(jì)性,具有很好的工程實(shí)用性和推廣價(jià)值。這對(duì)我國(guó)今后大規(guī)模發(fā)展的超(超)臨界等高參數(shù)大功率機(jī)組的安全高效運(yùn)行優(yōu)化具有一定的借鑒意義。
參考文獻(xiàn)
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