程培旺
(河北金?;す煞萦邢薰?,河北 滄州 061108)
水泥生產(chǎn)行業(yè)是耗能大戶,我國水泥行業(yè)與國際水泥生產(chǎn)先進能耗指標(biāo)相比,還存在一定差距,節(jié)能空間較大。水泥生產(chǎn)能耗成本占總成本大約60%,做好節(jié)能工作,企業(yè)就抓住了降低生產(chǎn)成本的關(guān)鍵,也抓住了增加利潤、提高競爭力的關(guān)鍵。在水泥行業(yè)推廣應(yīng)用節(jié)能技術(shù),具有十分重大的意義。
河北金牛化工股份有限公司水泥分公司是以電石渣為原材料,年產(chǎn)30萬t水泥的環(huán)保企業(yè),公司現(xiàn)有一條年產(chǎn)20萬t熟料生產(chǎn)線,水泥生產(chǎn)線上的窯尾高溫風(fēng)機,存在“大馬拉小車”的現(xiàn)象,同時由于工況、產(chǎn)量的變化,所需的風(fēng)量也要隨之調(diào)整,以前通過調(diào)節(jié)進、出口風(fēng)門的開度來調(diào)整風(fēng)量,而該方法是以增加風(fēng)阻、犧牲風(fēng)機的效率來實現(xiàn)的,高溫風(fēng)機設(shè)備的磨損厲害,電能損耗嚴(yán)重。經(jīng)過多方調(diào)研考察,最終選用性價比較高的北京利德華福電子科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)HARSVERT-A系列高壓變頻器對生產(chǎn)線上窯尾高溫風(fēng)機進行變頻改造。
生產(chǎn)工藝主要包括生料制備、熟料煅燒、熟料入庫與散裝發(fā)運、水泥配料及粉磨、水泥存貯等幾部分。在上述過程中原料粉磨與廢氣處理、煤粉制備、熟料燒成、水泥配料及粉磨工藝中有大功率的風(fēng)機,可進行中高壓變頻改造?,F(xiàn)結(jié)合實際工藝介紹一下變頻改造中主要風(fēng)機-廢氣處理風(fēng)機,其主要作用是使在整個生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣經(jīng)過除塵后排入大氣,窯尾高溫風(fēng)機是熟料生產(chǎn)線上最重要的負載,高溫風(fēng)機變頻改造是國家在水泥行業(yè)強制執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。
原系統(tǒng)是采用繞線電機串電阻降壓啟動,然后全壓運行的方式進行控制的,如圖1所示。變頻改造后的系統(tǒng)主電路如圖2所示,從變頻器的輸入隔離開關(guān)QS1、輸出隔離開關(guān)QS2各取一對動斷觸點串入電阻柜內(nèi)接觸器KM的合閘回路,保證變頻啟動時切除電阻啟動。
圖1 原系統(tǒng)主電路
圖2 變頻改造主電路
實現(xiàn)工變頻相互手動切換;將變頻控制納入用戶的DCS系統(tǒng),實現(xiàn)遠方/就地控制;用戶的以往的保護在變頻時退出,工頻時保留;變頻器除了對電動機軟啟動外,具有過流、過壓、過載等保護。
變頻器采用北京利德華福電子科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)HARSVERT-A系列高壓變頻器。該系列變頻器采用H橋單元級聯(lián)式結(jié)構(gòu),輸入端采用隔離變壓器多級移相疊加的整流方式改善網(wǎng)側(cè)的電流波形,減少輸入端的電流諧波成分,提高功率因數(shù),一般可達到0.95以上。輸出側(cè)采用先進的載波移相技術(shù),減少輸出端的電壓諧波,實測輸入、輸出端的諧波都在4%以內(nèi),在國家標(biāo)準(zhǔn)要求的范圍內(nèi)。并采用了星點漂移、飛車啟動、三次諧波補償技術(shù)、針對高溫風(fēng)機的“塌料”功能等,使整套設(shè)備技術(shù)先進,單元備份經(jīng)濟,更換方便,維護成本低,設(shè)備運行穩(wěn)定,滿足了用戶的需求。
水泥分公司生產(chǎn)線風(fēng)機從工藝上對風(fēng)量、風(fēng)壓的調(diào)節(jié)要求,對高壓變頻器有一定針對性要求,特別是現(xiàn)場環(huán)境惡劣,一般粉塵較大,而高壓變頻器作為電力、電子器件與較精密的電子控制系統(tǒng)組成的設(shè)備,對環(huán)境要求較高,因此在設(shè)計、安裝、運行、維護方面要有一定的針對性,主要表現(xiàn)在以下幾個方面。
由于在旋窯生產(chǎn)線生產(chǎn)過程中的窯尾管道的粉塵黏附到一定厚度時就會坍塌滑落,造成管道內(nèi)粉塵濃度加大,阻力增加,負壓升高,造成高溫風(fēng)機過負荷停機,該現(xiàn)象的頻繁出現(xiàn)對高溫風(fēng)機電動機造成損壞,尤其是對碳刷和滑環(huán)的破壞。在實際使用過程中的塌料現(xiàn)象,會不定期的導(dǎo)致電動機運行電流在極短的時間內(nèi)超出正常電流的數(shù)倍,如使用目前通用型變頻器,可能導(dǎo)致變頻器運行過程中頻繁跳機,直接影響高溫風(fēng)機與水泥生產(chǎn)線的正常運行。
北京利德華福電子科技發(fā)展有限公司的科研人員在總結(jié)高溫風(fēng)機大量實踐經(jīng)驗的技術(shù)上,推出了針對水泥生產(chǎn)線的窯尾高溫風(fēng)機的專用變頻技術(shù),從設(shè)備的硬件、控制軟件設(shè)計等多方面對高溫風(fēng)機的不定期尖峰負荷運行進行全方位有針對性的改進設(shè)計。通過加大變頻器功率單元中IGBT功率器件的電流余量,以增加變頻器承受沖擊電流的能力。在過載保護時,提高保護電流的限值(2.5Ie~3.0Ie),延長保護設(shè)定時間(10s)以上,從而實現(xiàn)“塌料”期間不跳機,保證窯爐正常生產(chǎn)?!八稀逼陂g適當(dāng)降低轉(zhuǎn)速,以降低電動機的輸出軸功率,從而降低輸出電流。
這樣有效避免了通用變頻器在運行中由于“塌料”所導(dǎo)致的反復(fù)跳機,從而使該條水泥生產(chǎn)線達到既節(jié)能又增效,降低了電動機和風(fēng)機設(shè)備的故障率,為水泥企業(yè)保證安全生產(chǎn)、經(jīng)濟運行提供了技術(shù)與設(shè)備保障。
原來采用繞線式電動機轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速的,可將轉(zhuǎn)子短接,使滑環(huán)不再流過電流,從而降低燒損。
水泥分公司由母公司金?;す煞萦邢薰竟╇姡╇娰|(zhì)量相對較高,對設(shè)備的電網(wǎng)適應(yīng)性問題并不突出。高壓變頻器對電網(wǎng)的適應(yīng)范圍寬(-85%Ue~+115%Ue),采用單元故障線電壓均衡技術(shù)、工頻旁路、瞬時停電再啟動,包括相間短路保護等完善的保護措施,在提高啟動力矩和轉(zhuǎn)速精度的同時,提高了抗電網(wǎng)波動和負載擾動能力,大大提高了運行的可靠性。
作為電力電子設(shè)備,變頻器自身損耗大約在3%~4%左右,由于高溫風(fēng)機功率較大,因此必須做好變頻器室的散熱問題。由于水泥分公司環(huán)境比較惡劣,現(xiàn)場粉塵較大,可采用空調(diào)散熱與風(fēng)道散熱相結(jié)合的方式,加強防塵設(shè)計和日常維護,定期進行濾網(wǎng)清潔,從而保證設(shè)備的正常運行。
該系統(tǒng)自2008年11月份開始進行變頻器系統(tǒng)改造,在高溫風(fēng)機上進行設(shè)備更新,到2009年3月10日投產(chǎn),經(jīng)過幾個月的試運行,收到了良好的效果。原來設(shè)備采用繞線電機轉(zhuǎn)子串水電阻調(diào)速啟動,額定轉(zhuǎn)速全速運行,靠調(diào)整出口擋風(fēng)板的開度調(diào)節(jié)風(fēng)量。這種調(diào)速方式存在明顯的缺點,如風(fēng)門調(diào)節(jié)反應(yīng)滯后,調(diào)節(jié)速度慢,調(diào)節(jié)精度不高;耗能嚴(yán)重,啟動過程復(fù)雜,電阻損耗大,維護工作量大。采用變頻器改造后,與其他調(diào)速方式相比具有巨大的優(yōu)勢。
(1)電動機可實現(xiàn)軟啟動,啟動電流非常小,減輕了對電網(wǎng)及機械部分的沖擊,有利于保護電網(wǎng)及電機。
(2)基本解決了高溫風(fēng)機由于“塌料”導(dǎo)致的跳閘停運、生產(chǎn)中斷的問題,減少了對生產(chǎn)的影響,降低了電動機設(shè)備的故障率,取得了節(jié)能增效的巨大效益,得到了用戶的好評。
(3)改善了工藝,調(diào)速精度高,變頻器可以平滑、穩(wěn)定的調(diào)整風(fēng)量,提高了效率,保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定、可靠。
(4)采用變頻調(diào)速后,原來的轉(zhuǎn)子電阻滑環(huán)燒損、碳刷更換頻率降低,維護量減少很多,避免了設(shè)備的維護造成的停產(chǎn)損失,不僅使設(shè)備的運行與維護成本下降,也使運行的可靠性得到提高。
(5)變頻器實現(xiàn)了低頻、低壓的軟啟動,降低了啟動電流,避免了工頻下3~4倍的大電流,可延長電動機定子、轉(zhuǎn)子軸及軸承等電氣及機械壽命。
(6)可延長風(fēng)機風(fēng)葉、軸承等機械壽命。
改造前后窯尾高溫風(fēng)機設(shè)備參數(shù)如下所示。
改造前,窯尾高溫風(fēng)機設(shè)備中采用西安電機有限公司生產(chǎn)的型號為YRKK4502-6的電機,其參數(shù):功率為355kW,額定電壓為6kV,額定電流為44.2A,功率因數(shù)為0.875,絕緣等級為F。
改造后,新高溫風(fēng)機的運行參數(shù):運行頻率為40Hz,輸入電流為26A,輸出電流為44.2A,輸入電壓為5950V,輸出電壓為5593V。
原工頻運行電流是37A,則每小時工頻用電量為P1=287.99kW·h
每小時變頻用電量為P2=262.09kW·h
每小時節(jié)約電量為ΔP=P1-P2=287.99-262.09=25.9kW·h
節(jié)電率為η=ΔP/P1=25.9/287.99×100%=9.1%
根據(jù)以上節(jié)能數(shù)據(jù)可以看出,節(jié)電率一般在10%左右,電費若以0.5元/(kW·h)計算,不到2年即可收回投資。除了節(jié)能降耗外,其他方面的效益也是非常明顯的。
從改造后高溫風(fēng)機的運行參數(shù)看,此次變頻器改造是非常成功的。水泥分公司有很多的大功率設(shè)備,其電能的損耗也是非常嚴(yán)重的,可借鑒在風(fēng)機上改造的成功經(jīng)驗,進行其他設(shè)備的變頻升級改造,其應(yīng)用也是非常有前景的。
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[2]鄒敬軍.HIVERT高壓變頻器在水泥生產(chǎn)窯尾高漫風(fēng)柜中的應(yīng)用[J].城市建設(shè)理論研究,2012(28).