黃建婭
摘 要:針對茅臺酒廠鍋爐排污率居高不下的問題,通過爐水CI根濃度烘干法化驗,得出自動定連排裝置對電導率的測試不準確,提出采用帶溫度補償?shù)腻仩t自動排污控制裝置,在保證鍋爐蒸汽品質(zhì)合格的情況下,將鍋爐的排污率嚴格控制在5%以內(nèi),實現(xiàn)了酒廠鍋爐減排節(jié)能的目標。
關鍵詞:鍋爐排污 溫度補償 電導率 醬香型白酒
中圖分類號:TK227.6 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)04(a)-0125-02
我國是以煤為主要消耗能源的國家,近年來,隨著GDP的不斷增加,能源消耗也呈爆發(fā)性上漲趨勢。尤其是最近兩年,消耗煤炭所帶來的霧霾陰影已經(jīng)籠罩全國各地。貴州重工業(yè)相對布局少,生態(tài)環(huán)境應處于全國領先地位,正因此,我們更應該未雨綢繆,防患霧霾于未然!茅臺酒業(yè)已于2012年確定并逐步實施把所有燃煤鍋爐改為燃氣鍋爐,并于2013年底基本整改完畢。
我國蒸餾酒行業(yè)中唯一一種只能在特殊地域生產(chǎn)的產(chǎn)品就是醬香型白酒,尤其是茅臺酒,只能在茅臺鎮(zhèn)茅臺酒廠方圓27 km2內(nèi)生產(chǎn),無法離開了此地獨特的生態(tài)環(huán)境;保護生態(tài)環(huán)境,茅臺人義不容辭!然而,貴州地處西部偏遠山區(qū),受地理條件所限,這就造成了貴州天然氣成本較高,所以怎么降低煤改氣后燃氣鍋爐的運行成本,提高運行效率也是國酒員工一致探索的課題。
1 鍋爐過量排污的問題
茅臺酒生產(chǎn)工藝嚴格執(zhí)行國家標準,不在生產(chǎn)工藝的任何環(huán)節(jié)添加任何化學藥劑,絕不進行爐內(nèi)加藥處理!因此鍋爐連續(xù)排污是保證蒸汽品質(zhì)、調(diào)節(jié)爐水含鹽量的唯一手段。鍋爐連續(xù)排污是排除爐水的鹽分雜質(zhì),給水帶入鍋爐的雜質(zhì)很少被蒸汽帶出,絕大部分留在爐水里,隨著爐水的濃縮,當其中的含鹽量或含硅量超出水質(zhì)標準的規(guī)定值時,必須進行排污——放掉一部分爐水,同時補充相同數(shù)量的給水,以避免爐內(nèi)產(chǎn)生泡沫或汽水共騰,影響蒸汽品質(zhì)和鍋爐的正常運行。鍋爐的排污量為[1]:
一般蒸汽鍋爐的排污率應在10%以下,控制在5%最好。然而茅臺酒廠在初次使用燃氣鍋爐的一段時間內(nèi),鍋爐排污率高達20%以上,情況相當異常,造成了熱能的巨量浪費。
2 鍋爐過量排污的原因分析及解決措施的提出
針對此情況,廠部與燃氣鍋爐廠家組成攻關小組,共同研究問題產(chǎn)生的原因及解決方法。我公司連續(xù)排污是采用的自動定連排裝置,電導率設定值6000 Us/cm,同時根據(jù)化驗爐水CI根濃度進行確認,根據(jù)排污量公式,我們先從爐水CI根濃度入手,重新對爐水用烘干法進行化驗,確定固形溶解物、電導率與CI根濃度的關系,如表1所示。
由上表可以看出,經(jīng)過重新化驗后,重新確定了爐水電導率與CI根濃度的關系,試驗證明,自動定連排裝置對電導率的測試是不準確的!
經(jīng)過多次化驗后,證明我方測量數(shù)據(jù)是準確可信的,與供貨廠家詳細交流后發(fā)現(xiàn),此套自動定連排裝置在設計時不帶溫度補償功能,我們知道,電導率受溫度的影響很大,溫度每變化1℃,電導率約變化1.3~2(Ωcm)-1,為了進一步驗證此結(jié)果,我們使用電導率測試儀通過取樣冷卻器對軟水、爐水的電導率進行測試。需要提出的是,爐水流經(jīng)取樣冷卻器時流量控制在300 ml/min,爐水溫度可降至30 ℃~40 ℃,有一分部水因急劇減壓而蒸發(fā),因此取樣爐水電導率要比實際電導率要大,必須用表2的汽壓校正系數(shù)進行校正。
測試結(jié)果如下。
X軸為CI根濃度 mg/L,Y軸為電導率uS/cm,與我方化驗結(jié)果吻合。
在此基礎上,茅臺酒廠后續(xù)連續(xù)排污自動控制裝置全部采用帶溫度補償式,其調(diào)正的溫度系數(shù)可用于所測電導率的補償,這就意味著電導率讀數(shù)不會受壓力和溫度變化的影響。其連續(xù)不間斷的感測著鍋爐水的電導率,從而對鍋爐水的固形溶解物(TDS)作出直接測量,其特點是組成一體的2位置控制器來驅(qū)動一臺連續(xù)排污閥并在鍋爐停運時自動將閥關閉。另外還在抵達極限值時輸出一個信號的附加可調(diào)節(jié)點,改進后效果良好,有效的降低了鍋爐排污率,數(shù)據(jù)見表3。
根據(jù)排污率公式:
3 鍋爐減排節(jié)能效益分析[2]
通過此次科研攻關,茅臺酒廠燃氣鍋爐排污量降低了63.8%,有效的降低了運行成本,以30 t/h燃氣鍋爐為例:
未采用溫度補償?shù)呐盼哿浚?0 t/h×21%=6.3 t/h=6300 kg/h
采用溫度補償后的排污量:30 t/h× 7.6%=2.28 t/h=2280 kg/h
20 ℃常溫水熱焓值為:84.48 kJ/kg
1.0 MPa壓力的飽和水熱焓值為: 781.6 kJ/kg
降低的排污量×1.0 MPa飽和水所需要的熱焓值=2802422 kJ/h
根據(jù)茅臺生產(chǎn)工藝特點,按每天16個小時、每年250天運行計算,因減少排污而節(jié)約的燃料量K為:
K=2802422 kJ/h÷35280 kJ/m3÷100%×16×250=317735 m3
天然氣按毎立方4元計算,每年每臺30 t鍋爐可節(jié)約燃料費用:1270940元,不僅如此,鍋爐排污量降低的同事鍋爐補水量也會減少,實際成本節(jié)約更多。
4 結(jié)語
茅臺酒廠采用溫度補償?shù)倪B續(xù)排污自動監(jiān)控裝置的鍋爐,在確保蒸汽品質(zhì)的前提下,可將連續(xù)排污量控制在最小,減排節(jié)能效益顯著,在節(jié)約大量水資源,并減輕對環(huán)境的熱污染的同時,每年每臺30t鍋爐可節(jié)約燃料費用127.09萬元,提升了我公司鍋爐自動化運行水平。
參考文獻
[1] 李梅,張竤斌,張衛(wèi),等.蒸汽鍋爐排污的最優(yōu)節(jié)能控制[J].工業(yè)儀表與自動化裝置,2011(6):96-98.
[2] 鈕德明.糖廠鍋爐減排節(jié)能的研究與實踐[J].工業(yè)水處理,2010(9):79-81.