中億豐建設集團股份有限公司 蘇州 215131
蘇州軌交2號線旺吳路站電纜通道從西側的寶帶西路站主所引入,全長約1 150 m,其中逾200 m區(qū)段的周邊環(huán)境較為復雜,先后需穿越京杭運河二號橋、砂石場、中石油海星油庫(圖1)。
圖1 周邊環(huán)境
根據本工程的土層及環(huán)境特點,頂管施工可采用泥水平衡法或土壓平衡法。由于本工程選用Φ1.8 m管材,穿越土層以粉土層為主,綜合考慮周邊各種環(huán)境因素,采用泥水平衡法施工頂管,端部設置電纜井。沉井端部電纜井擬定設置3 個沉井(7#、8#、9#),后經過多次協(xié)商,砂場業(yè)主始終未同意在場內設置(8#),在與電力公司的緊急溝通后,確定了只設2 個沉井的方案(7#、9#),位置如圖2所示,該方案大大增加了頂管、排管、穿管的難度。
7#工作井為圓井,Φ8.5 m,深度為10.5 m;9#接收井為方井,平面尺寸為9.3 m×6.3 m,深度為8.0 m。
圖2 頂管段平面布置
準備工作→磚胎模及素混凝土墊層拆除→鑿毛→取土下沉→下沉速度控制→沉井糾編→沉井封底、底板混凝土澆注
電纜井在下沉過程中遇粉土層,為防止冒砂,沉井四周采用樁體隔離法,因電纜井臨近運河,攪拌樁設備較大,改用旋噴樁施工止水帷幕,并設管井降水做應急處理(圖3)。
經過計算, 7#沉井采用“三次澆筑,二次下沉”的施工技術,分段高度分別為5.0 m、4.0 m和3.92 m;9#接收井采用“二次澆筑,二次下沉”,分段高度分別為5.4 m和4.8 m,達到100%設計強度后方可下沉?!岸蜗鲁痢彪A段,重點跟蹤下沉均勻性,“下沉到位”階段,必須要進行快速封底。
頂管系統(tǒng)包括機頭、控制室、泥水回路、主頂、攪拌池、壓漿等部位(圖4)。
圖3 沉井旋噴樁止水平面布置
圖4 頂管系統(tǒng)
頂管總體施工工序:測量翻樣→工作井設備安裝→出洞→循環(huán)(推進→排運泥漿→測量及方向糾正→下管、拼裝 )→頂進到位→管內設備拆除
4.2.1 洞口止水環(huán)安裝
工作井洞口止水裝置應確保良好的止水效果。根據設計預留的法蘭,在法蘭上安裝2 道工作井洞口止水裝置。該裝置必須與導軌上的管道保持同心,誤差應小于2 mm。利用在橡膠止水法蘭之前預埋的注漿孔,壓注膨潤土泥漿。
4.2.2 初始頂進
本工程工作井外側采用旋噴樁止水,由于估計不足,一開始使用了小口徑排污泵,啟用后不久就堵泵了,后換用大口徑排污泵后,施工順利。
頂管機出洞前,對頂管機姿態(tài)采用勤測勤糾的方法,將出洞段頂管軸線控制到最好。
頂管機出洞時,正面加固土體強度較高,由于頂管機與地層間無摩擦力,頂管機易旋轉上飄,并易形成較大轉角,加強了頂管機姿態(tài)測量,采用刀盤正反轉等措施進行調整,出洞偏差控制在30 mm以內。出洞后,及時對管節(jié)進行了機械無損切割,澆筑了封門結構。
本工程頂管段需穿越河道,原計劃采用臨時圍堰封航法,后經多次協(xié)商,砂場不允許斷航,故采用河底穿越法。根據現場探測情況,河面高程為1.24 m,河底高程為-2.06 m,需加填沙袋,為慎重起見,把頂管位置繼續(xù)加深,保證2#河道現狀覆土深度達到3.74 m,滿足了要求(圖5)。
圖5 頂管過河示意
本工程頂管段必須穿越油庫區(qū)域,為安全起見,電纜通道中心線距油罐外壁最小距離為9 m,電纜通道中心線距離裝卸碼頭最小距離為9 m。
本工程采用機頭的外徑比管徑大30 mm,即管外與土體可形成15 mm的觸變泥漿膜,可減小管節(jié)外壁和土層間的摩擦力,從而減小頂進時的頂力。
頂管注漿系統(tǒng)分為機頭同步注漿和管道補漿。泥漿通過設置在地面上的調整槽處理后,用泥漿輸送泵加壓后經輸送管道送至開挖面和土壓力艙。
(a)機頭同步注漿[7]:由地面液壓注漿泵通過Φ50 mm管路壓送到機頭處儲箱內,再由螺桿泵定量壓入機頭殼體外,在機頭處應安裝隔膜式壓力表,以檢驗液是否到達指定位置,并在所有注漿孔內要設置單向閥和球閥,軟管和接頭的耐壓力5 MPa,支管通徑為Φ25 mm。
(b)管道補漿:在整個管道中每間隔2 個管子設1 個補漿斷面(共4 個注漿孔),補漿應按順序依次進行,每班不少于2 次循環(huán),定量壓注。
同步注漿和管道補漿分別選用A漿和B漿2 種不同配方的漿液(表1)。
表1 漿液配置技術指標參數表
本工程重點對油庫區(qū)域建筑物、地面、管道等主要監(jiān)測對象進行了沉降監(jiān)測,通過監(jiān)測記錄,發(fā)現注漿后地面會小幅隆起,隨后注漿壓力逐漸減小,頂進后由于管壁與土體間存在的空隙,引起地面的下沉,油庫建筑物最大累計沉降量為-11.48 mm,油庫地表最大累計沉降量為-10.40 mm,變形速率及累計變量均處于控制指標內。
(a)由于設計布管數量較多,人無法站立施工,為保證施工質量,采用了預排專用泵管、分段灌注自密實細石混凝土的施工工藝。由于各層排管間隙較小,對管內排管經過了多次模擬排布,并通過實驗段優(yōu)化了排管布局,各層排管盡量做到對縫排布,以確?;炷凉嘧⒚軐崳▓D6)。
(b)考慮人員操作的安全性、泵送的壓力及泵管的暢通,將整段頂管劃分為40~60 m左右的施工段,并用自制留孔鋼板隔開,鋼板與頂管內壁緊密連接固定。
(c)頂管內管道排布較為困難,先把預制管運輸到頂管內,操作工人逐根自下先上排布,并用含連接螺栓的扁鐵固定件分割、固定預制管,確保澆筑混凝土時不飄浮,澆筑前用木塞臨時封堵,避免管內灌入混凝土。
(d)每個施工段排管完成后,利用剩余上部空間,逐段焊接鋼管用于泵送混凝土,第1段自制混凝土灌注泵管長度設置為施工段長度的2/3(即30 m左右)。首先澆筑管內30~45 m內混凝土,通過外接泵管的壓力分析及施工人員的洞內觀察后,利用另外排設的1道長12 m左右的管道,灌注12~30 m段的混凝土,最后澆筑剩余段混凝土。
本工程頂管段總長228 m,2.5 m為1節(jié),合計共92 節(jié)管節(jié),自2012年11月12日開始頂管的施工,至2012年11月21日頂管順利結束,在頂管施工時24 h做到歇人不歇機,正常頂進平均每天30 m左右。通過各道工序認真把關,目前,該工程頂管段已成功完成穿線工作,為年底2號線順利通車奠定了堅實的基礎。
圖6 排管布局調整
頂管法應用在電纜管道施工并裹固混凝土較為少見,目前軌道項目越來越多,通過本工程的施工實踐,為復雜環(huán)境下順利實施電纜穿線提供了一個經濟可行的施工思路。同時也要注意到,泥漿減阻理論計算與實際效果存在一定差異,需根據現場實際情況及時調整施工參數,制定經濟合理的施工方案。