杜偉超+鄧存林
摘要為確保裝置長周期高效運行,我們以精準(zhǔn)調(diào)參、精心維護、精細執(zhí)行為重點,全面加強裝置運行關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管控,切實提高裝置的開工率、負荷率和輕烴收率。對ME控制系統(tǒng)328個重要參數(shù),做統(tǒng)計分析,并提煉出影響裝置各項指標(biāo)的30個關(guān)鍵參數(shù),在工藝卡的基礎(chǔ)上做進一步優(yōu)化,通過對裝置各項重要參數(shù)做到精準(zhǔn)操作,保證裝置安全平穩(wěn)運行,達到增產(chǎn)降耗的目的。
關(guān)鍵詞參數(shù)合格率;優(yōu)化;增產(chǎn)降耗
中圖分類號:F4 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)12-0133-02
1概述
南壓深冷裝置于2006年10月投產(chǎn)。裝置區(qū)大部分設(shè)備是利舊原薩中深冷的舊設(shè)備,設(shè)計日處理濕氣量60萬立方米,日產(chǎn)輕烴120噸。為確保裝置長周期高效運行,我們以精準(zhǔn)調(diào)參、精心維護、精細執(zhí)行為重點,全面加強裝置運行關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管控,切實提高裝置的開工率、負荷率和輕烴收率,努力做到多輸氣、多產(chǎn)烴。我們對ME控制系統(tǒng)328個重要參數(shù),做統(tǒng)計分析,并提煉出影響裝置各項指標(biāo)的30個關(guān)鍵參數(shù),在工藝卡的基礎(chǔ)上做進一步優(yōu)化,通過對裝置各項重要參數(shù)做到精準(zhǔn)操作,保證裝置安全平穩(wěn)運行,達到增產(chǎn)降耗的目的。
本文主要從制約裝置高效平穩(wěn)運行的角度出發(fā),通過對原有不合理參數(shù)進行重新試驗調(diào)整,制定出符合深冷裝置運行的關(guān)鍵參數(shù),從而進一步實現(xiàn)裝置的增產(chǎn)降耗。
2裝置現(xiàn)狀調(diào)查
2.1 存在問題
近幾年,南壓深冷裝置關(guān)鍵參數(shù)控制合格率一直控制在98%以上,但這僅限于是在原有工藝參數(shù)操作范圍內(nèi)。由于裝置運行年限以及設(shè)備更新改造等原因,現(xiàn)有參數(shù)控制范圍已經(jīng)不能滿足參數(shù)控制的需要,近兩年裝置負荷率、輕烴收率、單臺設(shè)備能耗以及裝置綜合能耗等問題日益突出,乙烷收率、輕烴收率低于裝置設(shè)計指標(biāo),日處理氣量僅為60萬立方米,丙烷機排氣壓力偏高,裝置綜合能耗逐年升高,針對這些問題,我們發(fā)現(xiàn)原有關(guān)鍵參數(shù)選擇以及參數(shù)控制合格率是主要原因,所以我們將原有參數(shù)控制范圍、控制點做了進一步優(yōu)化。找出制約裝置高效低耗運行的主要原因。
2.2 影響裝置參數(shù)控制合格率原因確認
根據(jù)繪制的關(guān)鍵參數(shù)控制合格率關(guān)聯(lián)圖,通過采取現(xiàn)場采集數(shù)值、驗證及對比分析等方法,找出制約參數(shù)控制合格率的幾點因素并對各個主要因素進行了逐一確認。
1)關(guān)鍵參數(shù)的選擇是影響參數(shù)合格率的因素之一;2012年3月7日,我們通過生產(chǎn)指揮系統(tǒng)與ME控制系統(tǒng)實時數(shù)據(jù)進行對比、分析,提出了脫甲烷塔塔頂壓力、塔頂溫度、三級出口壓力等45個參數(shù),通過統(tǒng)計分析經(jīng)過篩選,去除了不可控的15個參數(shù),最后敲定了30個關(guān)鍵參數(shù),但由于技術(shù)人員不是直接操作人,只能起到管理作用,所以這不是影響參數(shù)控制合格率的主要原因。
2)關(guān)鍵參數(shù)的范圍制定是影響參數(shù)合格率的一個重要因素;我們對2012年3月7日—4月12日期間,我們將選定的30個關(guān)鍵參數(shù)分別在范圍的上、下限的不同工況下運行,反復(fù)試驗。最后對運行數(shù)據(jù)進行采集,并對這一個月裝置的產(chǎn)能以及能源消耗情況進行統(tǒng)計分析。通過統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)脫甲烷塔頂溫度、丙烷機排氣壓力范圍制定不恰當(dāng)。
在試驗脫甲烷塔塔頂溫度上限運行時,當(dāng)塔頂溫度低于﹣86℃時,發(fā)現(xiàn)脫甲烷塔壓差PDT-03066升高,出現(xiàn)二氧化碳凍塔現(xiàn)象。因此,QC小組將脫甲烷塔塔頂溫度操作范圍作出修改。由原來的-83℃~-90℃修改為-83℃~-86℃。
在試驗丙烷機排氣壓力下限運行時,發(fā)現(xiàn)丙烷機冷凝溫度過低,部分丙烷冷凝在空冷器內(nèi),無法循環(huán)使用,造成丙烷機缺少丙烷,制冷負溫升高。因此對操作范圍作出修改。由原來的900~1100 kPa修改為1000~1100 kPa。
經(jīng)過調(diào)查統(tǒng)計得出,關(guān)鍵參數(shù)控制范圍設(shè)定的是否合理直接影響到裝置輕烴收率以及處理氣量,還可能會因此產(chǎn)生一些類似于凍塔,丙烷機丙烷無法循環(huán)等制約裝置平穩(wěn)運行的問題,所以關(guān)鍵參數(shù)控制范圍制定不合理是影響參數(shù)控制合格率的主要原因。
3)員工技術(shù)水平參差不齊是影響參數(shù)合格率的一個重要因素;在2012年5月20日—5月25日期間,針對現(xiàn)場、崗位知識對站隊五個橫班人員進行抽考,發(fā)現(xiàn)部分員工不能很好的掌握崗位操作基礎(chǔ)知識,這樣就會很大程度的影響參數(shù)調(diào)整的精確性,而且大部分員工在調(diào)整參數(shù)過程中只知其一、不知其二,沒有考慮到在調(diào)整一些參數(shù)時,有可能關(guān)聯(lián)的造成其它參數(shù)相應(yīng)變化。這樣就嚴(yán)重的影響了參數(shù)控制合格率,更加嚴(yán)重的會影響裝置平穩(wěn)運行,甚至造成裝置停機。所以,員工技術(shù)水平直接影響到關(guān)鍵參數(shù)合格率。
3制定對策
1)針對崗位關(guān)鍵參數(shù)控制范圍不合理的問題,編制了關(guān)鍵參數(shù)修訂方案,技術(shù)人員每天都要對數(shù)據(jù)進行采集,分析對比運行工況是否合理,并及時更新參數(shù)控制范圍。全面推進管理工作科學(xué)化、規(guī)范化、制度化,從而確保工作落到實處,取得實效。關(guān)鍵參數(shù)修訂方案實施后,已逐步將因關(guān)鍵參數(shù)控制范圍設(shè)定不合理而影響到裝置收率及能耗的問題解決,并且在以后的不斷摸索實踐過程中,我們將繼續(xù)不斷優(yōu)化關(guān)鍵參數(shù)控制范圍。
2)為了提高崗位員工調(diào)整參數(shù)的積極性,實施“三排名、一核算”的考核方法,即對橫班參數(shù)控制、輕烴產(chǎn)量、輕烴收率進行排名,開展橫班經(jīng)濟核算,管理人員每天利用生產(chǎn)指揮系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢功能,對崗位員工參數(shù)控制水平進行隨機統(tǒng)計,站隊每個月根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析情況,以綜合能耗指標(biāo)作為排名標(biāo)準(zhǔn),對各橫班進行綜合評定,排出名次。各個橫班的考核結(jié)果,在年終的時候,以分值累計的方式,進行整體評價。通過這些獎懲措施的實行,極大激發(fā)了崗位人員調(diào)整參數(shù)的積極性,使裝置運行效率得到提高。現(xiàn)在我們裝置的制冷負溫控制在-81℃至-84℃,丙烷機排氣壓力控制1000~1100 kPa、塔壓控制在1.2~1.4Mpa。
3)針對崗位員工技能水平較低的實際情況,我們利用每周二員工大會時間,組織各專業(yè)人員分別對崗位員工進行理論知識以及現(xiàn)場實際操作的授課,課程從各專業(yè)最基本的知識開始,由淺入深,講解深冷裝置流程、基本操作方法、各環(huán)節(jié)關(guān)聯(lián)以及故障處理方法等,并通過筆試測驗、實際操作考核確認合格。經(jīng)過有效地組織培訓(xùn),崗位員工的技能水平明顯提高。
4總結(jié)
通過重要參數(shù)的重新選擇、重要參數(shù)控制范圍的重新界定,我們有效地提高了參數(shù)控制合格率,2012年5~8月份,各班組參數(shù)控制合格率均達到98%以上,乙烷收率提高到50%,輕烴收率由1.8t/104m3提高至目前的1.94t/104m3,夏季日處理氣量提高了10萬立方米,日增產(chǎn)輕烴約20 t;單臺設(shè)備丙烷機單耗降低至14 kWh/104m3、燃機單耗降低至521m3/104m3、裝置綜合能耗下降至79.47千克標(biāo)煤/噸產(chǎn)品,低于分公司節(jié)能指標(biāo)17.03個百分點。實現(xiàn)了同類裝置產(chǎn)能、耗能最好水平。
參考文獻
[1]冷士良.化工單元過程及操作[M].化學(xué)工業(yè)出版社,2007:241、249.
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