劉新蕾+沈斌+秦憲禮
摘要:針對趙各莊煤礦通風系統(tǒng)復雜老化、外部漏風嚴重、兩臺主要通風機能力不平衡等現(xiàn)狀,實際測定了礦井的通風阻力分布,查明了影響礦井風量分配的主要因素,提出了兩種通風系統(tǒng)改造方案,并對擬采用方案實施后的效果進行了預測分析。
關鍵詞:煤礦 通風系統(tǒng) 阻力測定 網(wǎng)絡解算
1 礦井基本情況
唐山開灤趙各莊煤礦位于河北省唐山市古冶區(qū),始建于1906年,1910年1月正式投產(chǎn)。礦井設計能力230萬t,2009年復核生產(chǎn)能力為200萬t/a。礦井采用主皮帶斜井、副立井階段石門開拓方式布置,階段垂高90-100m。目前開采水平為十二水平(-1002m)和十三水平(-1100m),十四水平系統(tǒng)基本形成?;夭晒ぷ髅娌捎米呦蜷L壁綜采、綜放、炮采、地溝等方法,掘進工作面采用機掘、炮掘工藝。礦井瓦斯等級為煤與瓦斯突出礦井,其中第九煤層為突出煤層。
礦井通風采用中央并列與單翼對角混合抽出式。四個副立井(1-4號井)、一個主皮帶斜井(406斜井)聯(lián)合進風,回風井有中央038風井、對角白道子風井。中央038風井安裝兩臺離心式風機,型號均為K4-73-01№32F,裝機容量均為1600kw,一臺使用一臺備用;對角白道子風井安有兩臺軸流式風機,型號分別為2KZ-G№20和FBCDZ-№21,電機容量分別為355kw和2×250kw,一臺使用一臺備用。該礦井總進風量為270.9m3/s,礦井總排風量299.14m3/s,038風井水柱計示值3530Pa,白道子風井水柱計示值3210Pa。
為徹底掌握當前礦井通風系統(tǒng)中阻力分布情況,提供實際井巷風阻值,全面分析礦井通風系統(tǒng)現(xiàn)狀及其安全性和可靠性,提出切實可行的改進意見,使通風系統(tǒng)更為經(jīng)濟合理,趙各莊礦與黑龍江科技大學合作對該礦通風系統(tǒng)進行了阻力測定,阻力測定方法采用氣壓計基點法[1]。
2 阻力測定與通風系統(tǒng)現(xiàn)狀分析
測定人員經(jīng)過近一個月時間的地面準備與井下實測,共測得相對壓力、風速、斷面積、大氣壓力、溫度與濕度及基點參數(shù)等有關技術(shù)參數(shù)約2500個,查得各測點標高等數(shù)據(jù)100多個,并對井下風門、密閉等通風設施和較大漏風通道進行了勘察,獲得了較詳細的第一手資料,為通風網(wǎng)絡解算和通風系統(tǒng)分析打下了良好基礎。
根據(jù)通風阻力測定結(jié)果進行計算機網(wǎng)絡解算[2],根據(jù)解算結(jié)果整理得出趙各莊礦通風阻力分布表見表1。
從解算結(jié)果中可以看出:①038風井礦井通風系統(tǒng)的計算風阻為0.067423NS2/m8,通風阻力為3797.2Pa,其中進風段阻力為1443.3Pa,占總阻力的38.0%,用風段阻力為766.6Pa,占總阻力的20.2%,回風段的阻力為1587.3Pa,占總阻力的41.8%。
②白道子風井礦井通風系統(tǒng)的計算風阻為0.656481NS2/m8,通風阻力為3423.9Pa,其中進風段阻力為1443.3Pa,占總阻力的42.2%,用風段阻力為820.4Pa,占總阻力的23.9%,回風段的阻力為1160.2Pa,占總阻力的33.9%。
實測038風井礦井通風阻力為3797.2Pa,白道子風井礦井通風阻力為3423.9Pa,說明礦井通風阻力較大。從礦井三段的阻力分布來看,各風井三段阻力分布所占的比重較合理,但趙各莊礦在進、用、回風段的通風阻力都較高,阻力大的原因分別為進風段“路線長、設備多、風量集中”;回風段“路線長、回風巷局部有效通風斷面小,風速高”;用風段“3639西采面通風巷道斷面小配風困難,十二、十三水平的所有其它用風地點的回風都增加了調(diào)節(jié),以及十三西大巷有效斷面小、風量大”。
礦井兩個回風井的主要通風機能力相差較大,其工作方式為對角并聯(lián)聯(lián)合運轉(zhuǎn),由于公共段的通風阻力較大,約占礦井通風總阻力的40%,易導致礦井通風系統(tǒng)不穩(wěn)定。
3 通風系統(tǒng)改造方案
由于開采水平深,通風路線長,系統(tǒng)復雜,傳統(tǒng)井下巷道降阻改造效果不明顯[3],同時考慮因風機能力相差大和公共段阻力占比大造成的系統(tǒng)不穩(wěn)定問題,提出了下述兩個改造方案。
3.1 方案Ⅰ在進風側(cè)新建進風立井——將1013暗井延至地表
本改造方案是在現(xiàn)有通風系統(tǒng)的基礎上,將1013暗井延至地表,并保持礦井總進風量不變。1013暗井延至
地表段巷道長度約為860m,該井筒直徑取φ=5m,其巷道
凈斷面按19.6m2計算,井巷的摩擦阻力系數(shù)取0.00372Ns2/m4,則該段巷道的風阻值為0.006788NS2/m8。
根據(jù)現(xiàn)通風系統(tǒng)圖、通風系統(tǒng)調(diào)整改造工程,并保持礦井總風量不變的條件下,依據(jù)比例定律,對白道子風井風機調(diào)角和對038風井調(diào)速改造,轉(zhuǎn)速由498r/min調(diào)為431r/min,白道子風井風機調(diào)角改造,使一、二級葉片安裝角度分別調(diào)小3°,其模擬解算結(jié)果如表2所示:
表2 方案Ⅰ模擬結(jié)果
3.2 方案Ⅱ新建回風立井,并取消白道子風井
本改造方案是保持礦井現(xiàn)總進風量不變,去掉白道子風井,由地表新建一回風立井至十二水平,將七水平西大巷14-15分支的風門取消,礦井回風由038風井和新建風井共同負擔。新建回風立井的長度1040m,該井筒直徑取φ=5m,其巷道斷面按19.6m2計算,井巷的摩擦阻力系數(shù)取0.00372Ns2/m4,則該段巷道的風阻值為0.008221NS2/m8,七水平西大巷14-15分支的風阻為0.09352NS2/m8,斷面面積為7.5m2。
根據(jù)現(xiàn)通風系統(tǒng)圖、通風系統(tǒng)調(diào)整改造工程,依據(jù)比例定律,通過對038風井風機進行調(diào)速改造,轉(zhuǎn)速由498r/min調(diào)為431r/min,結(jié)合新建風井(建議新建風井的風機選用BD№24風機,葉片角度42°/39°,轉(zhuǎn)速n=740r/min),其模擬解算結(jié)果如表3所示:endprint
表3 方案Ⅱ模擬結(jié)果
4 通風系統(tǒng)改造效果分析
如果按方案Ⅰ,在保持礦井總回風量不變的條件下,將1013暗井延至地表改造后,根據(jù)解算結(jié)果可知,礦井總風量和礦井主要用風地點的配風量與現(xiàn)狀相比較基本不變,038風井風壓為2517.0Pa,計算風阻為0.049719NS2/m8,等積孔為5.34m2;白道子風井風壓為2380.6Pa,計算風阻為0.490171NS2/m8,等積孔為1.70m2。
此方案需要改造經(jīng)費預算為860萬元,按此方案改造后,038風井風壓下降了897.2Pa,計算風阻減少了0.017704NS2/m8,等積孔增加了0.75m2;白道子風井風壓下降了796.8Pa,計算風阻減少了0.16631NS2/m8,等積孔增加了0.45m2。038風井主要通風機的輸出功率為566.3kW,主要通風機電動機的輸入功率為1068.5kW,主要通風機電動機的輸入功率下降了381.2kW,年節(jié)約電能3339312kW.h/a,年節(jié)約電費約200.4萬元;白道子風井主要通風機的輸出功率為165.9kW,主要通風機電動機的輸入功率為223.0kW,主要通風機電動機的輸入功率下降了67.1kW,年節(jié)約電能587884kW.h/a,年節(jié)約電費約35.3萬元。兩風井年節(jié)約電費合計235.7萬元。
如果按方案Ⅱ,在保持礦井總回風量不變,通過038風井風機風量為171.81m3/s,新建風井的風量為97.72m3/s的條件下,按此方案改造后,根據(jù)解算結(jié)果可知,礦井主要用風地點的配風量與現(xiàn)狀相比較基本不變,038風井風壓為2802.7Pa,計算風阻為0.094946NS2/m8,等積孔為3.86m2;新建風井風壓為2419.6Pa,計算風阻為0.253362NS2/m8,等積孔為2.36m2。
此方案需要改造經(jīng)費預算為1040萬元,按此方案改造后,礦井總風量和主要用風地點的配風量與現(xiàn)狀相比較基本不變,038風井主要通風機的輸出功率為481.5kW,主要通風機電動機的輸入功率為908.6kW;新建風井主要通風機的輸出功率為236.4kW,主要通風機電動機的輸入功率為337.8kW(新建風井安裝的風機的效率包括電動機效率按70%計算),兩風井主要通風機電動機的輸入功率合計為1246.4kW,與現(xiàn)狀比較,輸入功率減少了500.3kW,年節(jié)約電能4382891kW.h/a,年節(jié)約電費約263.0萬元。
5 總結(jié)
通過阻力測定與風網(wǎng)解算發(fā)現(xiàn)當前礦井通風系統(tǒng)存在阻力大、風流利用率低及高阻地段多的問題,提出了兩種改造方案,分別在進風側(cè)和回風側(cè)新建立井,從總體上對通風系統(tǒng)進行改造,從模擬結(jié)算結(jié)果分析可知,兩種方案均能大幅降低通風阻力,但對比改造成本和后期系統(tǒng)的穩(wěn)定性,建議采用第1種方案進行改造,以提高通風系統(tǒng)的可靠性,增加有效風量,減少漏風,降低礦井通風電耗,減少噸煤通風成本。
參考文獻:
[1]陳峰真.四方臺礦通風系統(tǒng)分析與優(yōu)化改造研究[D].阜新:遼寧工程技術(shù)大學,2008.
[2] 程磊,楊運良.礦井通風系統(tǒng)評價指標體系的研究[J].中國安全科學學報,2005(3):91-94.
[3]林曉飛,曹慶貴等.礦井通風系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)節(jié)研究[J].安全與環(huán)境學報,2006(6):79-80.
基金項目:
黑龍江省教育廳科學技術(shù)研究項目(12513079)。
作者簡介:
劉新蕾(1983-),女,吉林九臺人,助教,2010年畢業(yè)于黑龍江科技學院安全技術(shù)及工程專業(yè),主要從事礦山安全技術(shù)及工程的教學和科研工作。endprint
表3 方案Ⅱ模擬結(jié)果
4 通風系統(tǒng)改造效果分析
如果按方案Ⅰ,在保持礦井總回風量不變的條件下,將1013暗井延至地表改造后,根據(jù)解算結(jié)果可知,礦井總風量和礦井主要用風地點的配風量與現(xiàn)狀相比較基本不變,038風井風壓為2517.0Pa,計算風阻為0.049719NS2/m8,等積孔為5.34m2;白道子風井風壓為2380.6Pa,計算風阻為0.490171NS2/m8,等積孔為1.70m2。
此方案需要改造經(jīng)費預算為860萬元,按此方案改造后,038風井風壓下降了897.2Pa,計算風阻減少了0.017704NS2/m8,等積孔增加了0.75m2;白道子風井風壓下降了796.8Pa,計算風阻減少了0.16631NS2/m8,等積孔增加了0.45m2。038風井主要通風機的輸出功率為566.3kW,主要通風機電動機的輸入功率為1068.5kW,主要通風機電動機的輸入功率下降了381.2kW,年節(jié)約電能3339312kW.h/a,年節(jié)約電費約200.4萬元;白道子風井主要通風機的輸出功率為165.9kW,主要通風機電動機的輸入功率為223.0kW,主要通風機電動機的輸入功率下降了67.1kW,年節(jié)約電能587884kW.h/a,年節(jié)約電費約35.3萬元。兩風井年節(jié)約電費合計235.7萬元。
如果按方案Ⅱ,在保持礦井總回風量不變,通過038風井風機風量為171.81m3/s,新建風井的風量為97.72m3/s的條件下,按此方案改造后,根據(jù)解算結(jié)果可知,礦井主要用風地點的配風量與現(xiàn)狀相比較基本不變,038風井風壓為2802.7Pa,計算風阻為0.094946NS2/m8,等積孔為3.86m2;新建風井風壓為2419.6Pa,計算風阻為0.253362NS2/m8,等積孔為2.36m2。
此方案需要改造經(jīng)費預算為1040萬元,按此方案改造后,礦井總風量和主要用風地點的配風量與現(xiàn)狀相比較基本不變,038風井主要通風機的輸出功率為481.5kW,主要通風機電動機的輸入功率為908.6kW;新建風井主要通風機的輸出功率為236.4kW,主要通風機電動機的輸入功率為337.8kW(新建風井安裝的風機的效率包括電動機效率按70%計算),兩風井主要通風機電動機的輸入功率合計為1246.4kW,與現(xiàn)狀比較,輸入功率減少了500.3kW,年節(jié)約電能4382891kW.h/a,年節(jié)約電費約263.0萬元。
5 總結(jié)
通過阻力測定與風網(wǎng)解算發(fā)現(xiàn)當前礦井通風系統(tǒng)存在阻力大、風流利用率低及高阻地段多的問題,提出了兩種改造方案,分別在進風側(cè)和回風側(cè)新建立井,從總體上對通風系統(tǒng)進行改造,從模擬結(jié)算結(jié)果分析可知,兩種方案均能大幅降低通風阻力,但對比改造成本和后期系統(tǒng)的穩(wěn)定性,建議采用第1種方案進行改造,以提高通風系統(tǒng)的可靠性,增加有效風量,減少漏風,降低礦井通風電耗,減少噸煤通風成本。
參考文獻:
[1]陳峰真.四方臺礦通風系統(tǒng)分析與優(yōu)化改造研究[D].阜新:遼寧工程技術(shù)大學,2008.
[2] 程磊,楊運良.礦井通風系統(tǒng)評價指標體系的研究[J].中國安全科學學報,2005(3):91-94.
[3]林曉飛,曹慶貴等.礦井通風系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)節(jié)研究[J].安全與環(huán)境學報,2006(6):79-80.
基金項目:
黑龍江省教育廳科學技術(shù)研究項目(12513079)。
作者簡介:
劉新蕾(1983-),女,吉林九臺人,助教,2010年畢業(yè)于黑龍江科技學院安全技術(shù)及工程專業(yè),主要從事礦山安全技術(shù)及工程的教學和科研工作。endprint
表3 方案Ⅱ模擬結(jié)果
4 通風系統(tǒng)改造效果分析
如果按方案Ⅰ,在保持礦井總回風量不變的條件下,將1013暗井延至地表改造后,根據(jù)解算結(jié)果可知,礦井總風量和礦井主要用風地點的配風量與現(xiàn)狀相比較基本不變,038風井風壓為2517.0Pa,計算風阻為0.049719NS2/m8,等積孔為5.34m2;白道子風井風壓為2380.6Pa,計算風阻為0.490171NS2/m8,等積孔為1.70m2。
此方案需要改造經(jīng)費預算為860萬元,按此方案改造后,038風井風壓下降了897.2Pa,計算風阻減少了0.017704NS2/m8,等積孔增加了0.75m2;白道子風井風壓下降了796.8Pa,計算風阻減少了0.16631NS2/m8,等積孔增加了0.45m2。038風井主要通風機的輸出功率為566.3kW,主要通風機電動機的輸入功率為1068.5kW,主要通風機電動機的輸入功率下降了381.2kW,年節(jié)約電能3339312kW.h/a,年節(jié)約電費約200.4萬元;白道子風井主要通風機的輸出功率為165.9kW,主要通風機電動機的輸入功率為223.0kW,主要通風機電動機的輸入功率下降了67.1kW,年節(jié)約電能587884kW.h/a,年節(jié)約電費約35.3萬元。兩風井年節(jié)約電費合計235.7萬元。
如果按方案Ⅱ,在保持礦井總回風量不變,通過038風井風機風量為171.81m3/s,新建風井的風量為97.72m3/s的條件下,按此方案改造后,根據(jù)解算結(jié)果可知,礦井主要用風地點的配風量與現(xiàn)狀相比較基本不變,038風井風壓為2802.7Pa,計算風阻為0.094946NS2/m8,等積孔為3.86m2;新建風井風壓為2419.6Pa,計算風阻為0.253362NS2/m8,等積孔為2.36m2。
此方案需要改造經(jīng)費預算為1040萬元,按此方案改造后,礦井總風量和主要用風地點的配風量與現(xiàn)狀相比較基本不變,038風井主要通風機的輸出功率為481.5kW,主要通風機電動機的輸入功率為908.6kW;新建風井主要通風機的輸出功率為236.4kW,主要通風機電動機的輸入功率為337.8kW(新建風井安裝的風機的效率包括電動機效率按70%計算),兩風井主要通風機電動機的輸入功率合計為1246.4kW,與現(xiàn)狀比較,輸入功率減少了500.3kW,年節(jié)約電能4382891kW.h/a,年節(jié)約電費約263.0萬元。
5 總結(jié)
通過阻力測定與風網(wǎng)解算發(fā)現(xiàn)當前礦井通風系統(tǒng)存在阻力大、風流利用率低及高阻地段多的問題,提出了兩種改造方案,分別在進風側(cè)和回風側(cè)新建立井,從總體上對通風系統(tǒng)進行改造,從模擬結(jié)算結(jié)果分析可知,兩種方案均能大幅降低通風阻力,但對比改造成本和后期系統(tǒng)的穩(wěn)定性,建議采用第1種方案進行改造,以提高通風系統(tǒng)的可靠性,增加有效風量,減少漏風,降低礦井通風電耗,減少噸煤通風成本。
參考文獻:
[1]陳峰真.四方臺礦通風系統(tǒng)分析與優(yōu)化改造研究[D].阜新:遼寧工程技術(shù)大學,2008.
[2] 程磊,楊運良.礦井通風系統(tǒng)評價指標體系的研究[J].中國安全科學學報,2005(3):91-94.
[3]林曉飛,曹慶貴等.礦井通風系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)節(jié)研究[J].安全與環(huán)境學報,2006(6):79-80.
基金項目:
黑龍江省教育廳科學技術(shù)研究項目(12513079)。
作者簡介:
劉新蕾(1983-),女,吉林九臺人,助教,2010年畢業(yè)于黑龍江科技學院安全技術(shù)及工程專業(yè),主要從事礦山安全技術(shù)及工程的教學和科研工作。endprint