趙愉
摘 要:煉鐵高爐裝備水平是現(xiàn)代化高爐強(qiáng)化冶煉獲得較好指標(biāo)的前提,同時裝備水平的提高也促進(jìn)了略鋼管理水平和技術(shù)水平的提高。略鋼近幾年通過與外廠交流,在后期的生產(chǎn)和建設(shè)中不斷提高裝備水平,技術(shù)指標(biāo)逐步提高,經(jīng)濟(jì)效益也逐步好轉(zhuǎn)。
關(guān)鍵詞:高爐;裝備;進(jìn)步
1 裝備進(jìn)步特點(diǎn)
1.1 工藝設(shè)備
1.1.1 使用無料鐘爐頂設(shè)備
1#高爐2008年6月12日開爐,爐頂設(shè)備采用鐘式爐頂,在后期的操作中由于頻繁磨損,吹出爐塵將部分爐頂設(shè)備掩埋,泄漏煤氣,爐頂其它設(shè)備無法正常檢查,大鐘內(nèi)無法均壓,大鐘開啟困難,不得已采取減風(fēng)或降低爐頂壓力維持生產(chǎn),全風(fēng)作業(yè)率低,密封問題限制著高爐的強(qiáng)化。
2009年6月28日3#高爐建成投產(chǎn),爐頂設(shè)備采用了串罐式無料鐘爐頂,通過近一年的生產(chǎn)實(shí)踐,效果良好,它布料靈活,可根據(jù)實(shí)際情況實(shí)現(xiàn)最佳布料,提高煤氣能量利用,使噸鐵能耗大幅降低。設(shè)備重量較鐘式爐頂減輕約一半,節(jié)省投資。更主要的是維修方便,故障率低,更換溜槽時間僅為4~8小時,與鐘式爐頂更換大鐘需5~7日相比,高爐作業(yè)率明顯提高,爐頂壽命顯著加長。
2010年7月將1#高爐鐘式爐頂改造為無料鐘爐頂,改造后爐頂設(shè)備故障率大幅下降,全風(fēng)作業(yè)率較改造前提高80%,高爐順行狀況得到改善,高爐操作制度得到優(yōu)化,為高爐改善指標(biāo)創(chuàng)造了條件。
1.1.2 熱風(fēng)爐
熱風(fēng)爐是為高爐鼓風(fēng)加熱的設(shè)備,是高爐不可缺少的重要組成部分,其供應(yīng)能力是高爐使用高風(fēng)溫的基礎(chǔ)。略鋼根據(jù)近年熱風(fēng)爐技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r和以往使用熱風(fēng)爐效果,在3#高爐大修改造時采用頂燃式熱風(fēng)爐。通過生產(chǎn)實(shí)踐,頂燃式熱風(fēng)爐故障率低,熱效率高,平均風(fēng)溫大于1000℃,較過去提高50℃以上,節(jié)約了焦炭,改善了順行狀況,提高了產(chǎn)量,降低了生產(chǎn)成本。
1.1.3 陶瓷杯爐底、全覆蓋冷卻壁及磚壁合一的薄壁內(nèi)襯
高爐爐底、爐缸區(qū)采用碳磚加塑性相結(jié)合復(fù)合棕剛玉陶瓷杯結(jié)構(gòu),使用該結(jié)構(gòu)不僅可有效提高鐵水溫度,降低焦比,且耐高溫、耐沖刷,可延長高爐一代壽命。
1.1.4 高中壓雙路供水
此次3#高爐在設(shè)計中充分考慮到以往風(fēng)口區(qū)冷卻強(qiáng)度低造成大量的風(fēng)口破損,迫使高爐停止冶煉,各項(xiàng)指標(biāo)受到影響的具體情況,單獨(dú)給風(fēng)口區(qū)設(shè)高壓水,提高風(fēng)口的冷卻強(qiáng)度,減少風(fēng)口破損。
1.1.5 探尺改造
過去略鋼高爐普遍使用機(jī)械探尺,具有體積大,笨重,故障率高,維護(hù)困難等特點(diǎn),給生產(chǎn)造成一定影響。3#高爐在生產(chǎn)過程中利用檢修時間將機(jī)械探尺改造為雷達(dá)探尺,雷達(dá)探尺具有:體積小,重量輕,故障率低,便于維護(hù),探測精準(zhǔn),數(shù)據(jù)連續(xù)等特點(diǎn),給操作提供了很大的便利。
1.1.6 爐頂設(shè)遠(yuǎn)紅外攝像儀
在爐頭設(shè)遠(yuǎn)紅外攝像儀,對高爐料面分布情況及溫度變化進(jìn)行檢測及測量,可清晰直觀地觀察到布料、料面高度、料面形狀、爐內(nèi)煤氣流分布狀況,從而根據(jù)所觀察到的情況,適時地對布料方式做出調(diào)整,確保高爐順行,使略鋼高爐操作者告別了全憑分析操作高爐的歷史。
1.1.7 爐頂液壓放散閥的應(yīng)用
爐頂大放散閥原設(shè)計為機(jī)械卷揚(yáng)形式,在建造過程中改為液壓放散閥,液壓放散閥較機(jī)械卷揚(yáng)放散閥有重量輕,工作簡單,壓力大,密封嚴(yán)的特點(diǎn)。
1.2 液壓系統(tǒng)的應(yīng)用
液壓傳動具有功率體積比大,可實(shí)現(xiàn)無級調(diào)速,容易實(shí)現(xiàn)自動化,運(yùn)行平穩(wěn),使用壽命長,易于實(shí)現(xiàn)過載保護(hù),布置靈活等特點(diǎn),是現(xiàn)代設(shè)備的主要傳動形式。
液壓系統(tǒng)在雙爐液壓泥炮、液壓開口機(jī)、液壓堵渣機(jī)、熱風(fēng)系統(tǒng)各閥門以及爐頂部分閥門的廣泛應(yīng)用,徹底改變了過去電機(jī)帶動卷揚(yáng)傳動的設(shè)備運(yùn)行方式,設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),故障率大幅降低。
1.3 自動化控制
高爐自動化控制給高爐操作和監(jiān)控提供了較大的便利,使操作更加直觀、便捷。高爐區(qū)域自動化控制系統(tǒng)分為三個獨(dú)立運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò)。
1.3.1 高爐本體系統(tǒng)
本體主控室由一個工程師站和一個操作站組成。高爐本體系統(tǒng)不僅能監(jiān)控本體部分的儀表、電氣參數(shù)運(yùn)行工況,而且對槽下上料、熱風(fēng)爐的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)視,實(shí)現(xiàn)了自控系統(tǒng)的集中管理,分散控制。本體操作畫面中的熱風(fēng)溫度、冷風(fēng)壓力、冷風(fēng)流量、爐頂壓力等9個參數(shù)統(tǒng)一做在一個適時趨勢圖中(圖1),大大簡化、方便了操作人員的操作以及對爐況的掌握。對高爐的料制、負(fù)荷、透氣性指數(shù)、富氧量等參數(shù)能直觀的顯示在操作畫面上,對冷卻水壓力、各種溫度不僅有準(zhǔn)確的顯示還有相應(yīng)的的畫面閃爍報警,更加利于他們對高爐的調(diào)控。(圖2)
1.3.2 上料系統(tǒng)
上料主控室能對槽下上料系統(tǒng)和爐頂系統(tǒng)進(jìn)行自動或上位機(jī)手動操作。對運(yùn)行過程中出現(xiàn)的故障信號,在畫面中有閃爍報警提示,提醒操作人員正確操作并有記錄可查詢。對高爐生產(chǎn)所用的礦石、焦炭等原燃料的消耗根據(jù)稱量數(shù)據(jù)生成準(zhǔn)確的報表記錄,方便了分廠統(tǒng)計人員的計算。(圖3)
1.3.3 熱風(fēng)系統(tǒng)
熱風(fēng)爐主控室由一個操作站和一個操作臺組成。熱風(fēng)爐的“燒爐、燜爐、送風(fēng)”有三種操作方式即:自動操作、上位機(jī)半自動操作、操作臺手動操作。一般采用上位機(jī)半自動操作,這種操作方式不僅加強(qiáng)了操作人員的責(zé)任心,更加方便了操作人員的及時控制。
2 效果
通過高爐裝備水平的提高,給高爐各項(xiàng)指標(biāo)的提高打下了基礎(chǔ),各項(xiàng)指標(biāo)逐年提升,見表1。
3 結(jié)束語
隨著冶煉水平的提高,對裝備的要求也相應(yīng)提高,略鋼結(jié)合本廠實(shí)際情況選用適宜本廠技術(shù)水平和管理水平的設(shè)備裝備,生產(chǎn)指標(biāo)也逐年好轉(zhuǎn)。同時,裝備水平的提高也迫使略鋼近年加強(qiáng)管理和加強(qiáng)技術(shù)學(xué)習(xí),使管理水平和技術(shù)水平都相應(yīng)有較大地提升。endprint
摘 要:煉鐵高爐裝備水平是現(xiàn)代化高爐強(qiáng)化冶煉獲得較好指標(biāo)的前提,同時裝備水平的提高也促進(jìn)了略鋼管理水平和技術(shù)水平的提高。略鋼近幾年通過與外廠交流,在后期的生產(chǎn)和建設(shè)中不斷提高裝備水平,技術(shù)指標(biāo)逐步提高,經(jīng)濟(jì)效益也逐步好轉(zhuǎn)。
關(guān)鍵詞:高爐;裝備;進(jìn)步
1 裝備進(jìn)步特點(diǎn)
1.1 工藝設(shè)備
1.1.1 使用無料鐘爐頂設(shè)備
1#高爐2008年6月12日開爐,爐頂設(shè)備采用鐘式爐頂,在后期的操作中由于頻繁磨損,吹出爐塵將部分爐頂設(shè)備掩埋,泄漏煤氣,爐頂其它設(shè)備無法正常檢查,大鐘內(nèi)無法均壓,大鐘開啟困難,不得已采取減風(fēng)或降低爐頂壓力維持生產(chǎn),全風(fēng)作業(yè)率低,密封問題限制著高爐的強(qiáng)化。
2009年6月28日3#高爐建成投產(chǎn),爐頂設(shè)備采用了串罐式無料鐘爐頂,通過近一年的生產(chǎn)實(shí)踐,效果良好,它布料靈活,可根據(jù)實(shí)際情況實(shí)現(xiàn)最佳布料,提高煤氣能量利用,使噸鐵能耗大幅降低。設(shè)備重量較鐘式爐頂減輕約一半,節(jié)省投資。更主要的是維修方便,故障率低,更換溜槽時間僅為4~8小時,與鐘式爐頂更換大鐘需5~7日相比,高爐作業(yè)率明顯提高,爐頂壽命顯著加長。
2010年7月將1#高爐鐘式爐頂改造為無料鐘爐頂,改造后爐頂設(shè)備故障率大幅下降,全風(fēng)作業(yè)率較改造前提高80%,高爐順行狀況得到改善,高爐操作制度得到優(yōu)化,為高爐改善指標(biāo)創(chuàng)造了條件。
1.1.2 熱風(fēng)爐
熱風(fēng)爐是為高爐鼓風(fēng)加熱的設(shè)備,是高爐不可缺少的重要組成部分,其供應(yīng)能力是高爐使用高風(fēng)溫的基礎(chǔ)。略鋼根據(jù)近年熱風(fēng)爐技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r和以往使用熱風(fēng)爐效果,在3#高爐大修改造時采用頂燃式熱風(fēng)爐。通過生產(chǎn)實(shí)踐,頂燃式熱風(fēng)爐故障率低,熱效率高,平均風(fēng)溫大于1000℃,較過去提高50℃以上,節(jié)約了焦炭,改善了順行狀況,提高了產(chǎn)量,降低了生產(chǎn)成本。
1.1.3 陶瓷杯爐底、全覆蓋冷卻壁及磚壁合一的薄壁內(nèi)襯
高爐爐底、爐缸區(qū)采用碳磚加塑性相結(jié)合復(fù)合棕剛玉陶瓷杯結(jié)構(gòu),使用該結(jié)構(gòu)不僅可有效提高鐵水溫度,降低焦比,且耐高溫、耐沖刷,可延長高爐一代壽命。
1.1.4 高中壓雙路供水
此次3#高爐在設(shè)計中充分考慮到以往風(fēng)口區(qū)冷卻強(qiáng)度低造成大量的風(fēng)口破損,迫使高爐停止冶煉,各項(xiàng)指標(biāo)受到影響的具體情況,單獨(dú)給風(fēng)口區(qū)設(shè)高壓水,提高風(fēng)口的冷卻強(qiáng)度,減少風(fēng)口破損。
1.1.5 探尺改造
過去略鋼高爐普遍使用機(jī)械探尺,具有體積大,笨重,故障率高,維護(hù)困難等特點(diǎn),給生產(chǎn)造成一定影響。3#高爐在生產(chǎn)過程中利用檢修時間將機(jī)械探尺改造為雷達(dá)探尺,雷達(dá)探尺具有:體積小,重量輕,故障率低,便于維護(hù),探測精準(zhǔn),數(shù)據(jù)連續(xù)等特點(diǎn),給操作提供了很大的便利。
1.1.6 爐頂設(shè)遠(yuǎn)紅外攝像儀
在爐頭設(shè)遠(yuǎn)紅外攝像儀,對高爐料面分布情況及溫度變化進(jìn)行檢測及測量,可清晰直觀地觀察到布料、料面高度、料面形狀、爐內(nèi)煤氣流分布狀況,從而根據(jù)所觀察到的情況,適時地對布料方式做出調(diào)整,確保高爐順行,使略鋼高爐操作者告別了全憑分析操作高爐的歷史。
1.1.7 爐頂液壓放散閥的應(yīng)用
爐頂大放散閥原設(shè)計為機(jī)械卷揚(yáng)形式,在建造過程中改為液壓放散閥,液壓放散閥較機(jī)械卷揚(yáng)放散閥有重量輕,工作簡單,壓力大,密封嚴(yán)的特點(diǎn)。
1.2 液壓系統(tǒng)的應(yīng)用
液壓傳動具有功率體積比大,可實(shí)現(xiàn)無級調(diào)速,容易實(shí)現(xiàn)自動化,運(yùn)行平穩(wěn),使用壽命長,易于實(shí)現(xiàn)過載保護(hù),布置靈活等特點(diǎn),是現(xiàn)代設(shè)備的主要傳動形式。
液壓系統(tǒng)在雙爐液壓泥炮、液壓開口機(jī)、液壓堵渣機(jī)、熱風(fēng)系統(tǒng)各閥門以及爐頂部分閥門的廣泛應(yīng)用,徹底改變了過去電機(jī)帶動卷揚(yáng)傳動的設(shè)備運(yùn)行方式,設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),故障率大幅降低。
1.3 自動化控制
高爐自動化控制給高爐操作和監(jiān)控提供了較大的便利,使操作更加直觀、便捷。高爐區(qū)域自動化控制系統(tǒng)分為三個獨(dú)立運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò)。
1.3.1 高爐本體系統(tǒng)
本體主控室由一個工程師站和一個操作站組成。高爐本體系統(tǒng)不僅能監(jiān)控本體部分的儀表、電氣參數(shù)運(yùn)行工況,而且對槽下上料、熱風(fēng)爐的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)視,實(shí)現(xiàn)了自控系統(tǒng)的集中管理,分散控制。本體操作畫面中的熱風(fēng)溫度、冷風(fēng)壓力、冷風(fēng)流量、爐頂壓力等9個參數(shù)統(tǒng)一做在一個適時趨勢圖中(圖1),大大簡化、方便了操作人員的操作以及對爐況的掌握。對高爐的料制、負(fù)荷、透氣性指數(shù)、富氧量等參數(shù)能直觀的顯示在操作畫面上,對冷卻水壓力、各種溫度不僅有準(zhǔn)確的顯示還有相應(yīng)的的畫面閃爍報警,更加利于他們對高爐的調(diào)控。(圖2)
1.3.2 上料系統(tǒng)
上料主控室能對槽下上料系統(tǒng)和爐頂系統(tǒng)進(jìn)行自動或上位機(jī)手動操作。對運(yùn)行過程中出現(xiàn)的故障信號,在畫面中有閃爍報警提示,提醒操作人員正確操作并有記錄可查詢。對高爐生產(chǎn)所用的礦石、焦炭等原燃料的消耗根據(jù)稱量數(shù)據(jù)生成準(zhǔn)確的報表記錄,方便了分廠統(tǒng)計人員的計算。(圖3)
1.3.3 熱風(fēng)系統(tǒng)
熱風(fēng)爐主控室由一個操作站和一個操作臺組成。熱風(fēng)爐的“燒爐、燜爐、送風(fēng)”有三種操作方式即:自動操作、上位機(jī)半自動操作、操作臺手動操作。一般采用上位機(jī)半自動操作,這種操作方式不僅加強(qiáng)了操作人員的責(zé)任心,更加方便了操作人員的及時控制。
2 效果
通過高爐裝備水平的提高,給高爐各項(xiàng)指標(biāo)的提高打下了基礎(chǔ),各項(xiàng)指標(biāo)逐年提升,見表1。
3 結(jié)束語
隨著冶煉水平的提高,對裝備的要求也相應(yīng)提高,略鋼結(jié)合本廠實(shí)際情況選用適宜本廠技術(shù)水平和管理水平的設(shè)備裝備,生產(chǎn)指標(biāo)也逐年好轉(zhuǎn)。同時,裝備水平的提高也迫使略鋼近年加強(qiáng)管理和加強(qiáng)技術(shù)學(xué)習(xí),使管理水平和技術(shù)水平都相應(yīng)有較大地提升。endprint
摘 要:煉鐵高爐裝備水平是現(xiàn)代化高爐強(qiáng)化冶煉獲得較好指標(biāo)的前提,同時裝備水平的提高也促進(jìn)了略鋼管理水平和技術(shù)水平的提高。略鋼近幾年通過與外廠交流,在后期的生產(chǎn)和建設(shè)中不斷提高裝備水平,技術(shù)指標(biāo)逐步提高,經(jīng)濟(jì)效益也逐步好轉(zhuǎn)。
關(guān)鍵詞:高爐;裝備;進(jìn)步
1 裝備進(jìn)步特點(diǎn)
1.1 工藝設(shè)備
1.1.1 使用無料鐘爐頂設(shè)備
1#高爐2008年6月12日開爐,爐頂設(shè)備采用鐘式爐頂,在后期的操作中由于頻繁磨損,吹出爐塵將部分爐頂設(shè)備掩埋,泄漏煤氣,爐頂其它設(shè)備無法正常檢查,大鐘內(nèi)無法均壓,大鐘開啟困難,不得已采取減風(fēng)或降低爐頂壓力維持生產(chǎn),全風(fēng)作業(yè)率低,密封問題限制著高爐的強(qiáng)化。
2009年6月28日3#高爐建成投產(chǎn),爐頂設(shè)備采用了串罐式無料鐘爐頂,通過近一年的生產(chǎn)實(shí)踐,效果良好,它布料靈活,可根據(jù)實(shí)際情況實(shí)現(xiàn)最佳布料,提高煤氣能量利用,使噸鐵能耗大幅降低。設(shè)備重量較鐘式爐頂減輕約一半,節(jié)省投資。更主要的是維修方便,故障率低,更換溜槽時間僅為4~8小時,與鐘式爐頂更換大鐘需5~7日相比,高爐作業(yè)率明顯提高,爐頂壽命顯著加長。
2010年7月將1#高爐鐘式爐頂改造為無料鐘爐頂,改造后爐頂設(shè)備故障率大幅下降,全風(fēng)作業(yè)率較改造前提高80%,高爐順行狀況得到改善,高爐操作制度得到優(yōu)化,為高爐改善指標(biāo)創(chuàng)造了條件。
1.1.2 熱風(fēng)爐
熱風(fēng)爐是為高爐鼓風(fēng)加熱的設(shè)備,是高爐不可缺少的重要組成部分,其供應(yīng)能力是高爐使用高風(fēng)溫的基礎(chǔ)。略鋼根據(jù)近年熱風(fēng)爐技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r和以往使用熱風(fēng)爐效果,在3#高爐大修改造時采用頂燃式熱風(fēng)爐。通過生產(chǎn)實(shí)踐,頂燃式熱風(fēng)爐故障率低,熱效率高,平均風(fēng)溫大于1000℃,較過去提高50℃以上,節(jié)約了焦炭,改善了順行狀況,提高了產(chǎn)量,降低了生產(chǎn)成本。
1.1.3 陶瓷杯爐底、全覆蓋冷卻壁及磚壁合一的薄壁內(nèi)襯
高爐爐底、爐缸區(qū)采用碳磚加塑性相結(jié)合復(fù)合棕剛玉陶瓷杯結(jié)構(gòu),使用該結(jié)構(gòu)不僅可有效提高鐵水溫度,降低焦比,且耐高溫、耐沖刷,可延長高爐一代壽命。
1.1.4 高中壓雙路供水
此次3#高爐在設(shè)計中充分考慮到以往風(fēng)口區(qū)冷卻強(qiáng)度低造成大量的風(fēng)口破損,迫使高爐停止冶煉,各項(xiàng)指標(biāo)受到影響的具體情況,單獨(dú)給風(fēng)口區(qū)設(shè)高壓水,提高風(fēng)口的冷卻強(qiáng)度,減少風(fēng)口破損。
1.1.5 探尺改造
過去略鋼高爐普遍使用機(jī)械探尺,具有體積大,笨重,故障率高,維護(hù)困難等特點(diǎn),給生產(chǎn)造成一定影響。3#高爐在生產(chǎn)過程中利用檢修時間將機(jī)械探尺改造為雷達(dá)探尺,雷達(dá)探尺具有:體積小,重量輕,故障率低,便于維護(hù),探測精準(zhǔn),數(shù)據(jù)連續(xù)等特點(diǎn),給操作提供了很大的便利。
1.1.6 爐頂設(shè)遠(yuǎn)紅外攝像儀
在爐頭設(shè)遠(yuǎn)紅外攝像儀,對高爐料面分布情況及溫度變化進(jìn)行檢測及測量,可清晰直觀地觀察到布料、料面高度、料面形狀、爐內(nèi)煤氣流分布狀況,從而根據(jù)所觀察到的情況,適時地對布料方式做出調(diào)整,確保高爐順行,使略鋼高爐操作者告別了全憑分析操作高爐的歷史。
1.1.7 爐頂液壓放散閥的應(yīng)用
爐頂大放散閥原設(shè)計為機(jī)械卷揚(yáng)形式,在建造過程中改為液壓放散閥,液壓放散閥較機(jī)械卷揚(yáng)放散閥有重量輕,工作簡單,壓力大,密封嚴(yán)的特點(diǎn)。
1.2 液壓系統(tǒng)的應(yīng)用
液壓傳動具有功率體積比大,可實(shí)現(xiàn)無級調(diào)速,容易實(shí)現(xiàn)自動化,運(yùn)行平穩(wěn),使用壽命長,易于實(shí)現(xiàn)過載保護(hù),布置靈活等特點(diǎn),是現(xiàn)代設(shè)備的主要傳動形式。
液壓系統(tǒng)在雙爐液壓泥炮、液壓開口機(jī)、液壓堵渣機(jī)、熱風(fēng)系統(tǒng)各閥門以及爐頂部分閥門的廣泛應(yīng)用,徹底改變了過去電機(jī)帶動卷揚(yáng)傳動的設(shè)備運(yùn)行方式,設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),故障率大幅降低。
1.3 自動化控制
高爐自動化控制給高爐操作和監(jiān)控提供了較大的便利,使操作更加直觀、便捷。高爐區(qū)域自動化控制系統(tǒng)分為三個獨(dú)立運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò)。
1.3.1 高爐本體系統(tǒng)
本體主控室由一個工程師站和一個操作站組成。高爐本體系統(tǒng)不僅能監(jiān)控本體部分的儀表、電氣參數(shù)運(yùn)行工況,而且對槽下上料、熱風(fēng)爐的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)視,實(shí)現(xiàn)了自控系統(tǒng)的集中管理,分散控制。本體操作畫面中的熱風(fēng)溫度、冷風(fēng)壓力、冷風(fēng)流量、爐頂壓力等9個參數(shù)統(tǒng)一做在一個適時趨勢圖中(圖1),大大簡化、方便了操作人員的操作以及對爐況的掌握。對高爐的料制、負(fù)荷、透氣性指數(shù)、富氧量等參數(shù)能直觀的顯示在操作畫面上,對冷卻水壓力、各種溫度不僅有準(zhǔn)確的顯示還有相應(yīng)的的畫面閃爍報警,更加利于他們對高爐的調(diào)控。(圖2)
1.3.2 上料系統(tǒng)
上料主控室能對槽下上料系統(tǒng)和爐頂系統(tǒng)進(jìn)行自動或上位機(jī)手動操作。對運(yùn)行過程中出現(xiàn)的故障信號,在畫面中有閃爍報警提示,提醒操作人員正確操作并有記錄可查詢。對高爐生產(chǎn)所用的礦石、焦炭等原燃料的消耗根據(jù)稱量數(shù)據(jù)生成準(zhǔn)確的報表記錄,方便了分廠統(tǒng)計人員的計算。(圖3)
1.3.3 熱風(fēng)系統(tǒng)
熱風(fēng)爐主控室由一個操作站和一個操作臺組成。熱風(fēng)爐的“燒爐、燜爐、送風(fēng)”有三種操作方式即:自動操作、上位機(jī)半自動操作、操作臺手動操作。一般采用上位機(jī)半自動操作,這種操作方式不僅加強(qiáng)了操作人員的責(zé)任心,更加方便了操作人員的及時控制。
2 效果
通過高爐裝備水平的提高,給高爐各項(xiàng)指標(biāo)的提高打下了基礎(chǔ),各項(xiàng)指標(biāo)逐年提升,見表1。
3 結(jié)束語
隨著冶煉水平的提高,對裝備的要求也相應(yīng)提高,略鋼結(jié)合本廠實(shí)際情況選用適宜本廠技術(shù)水平和管理水平的設(shè)備裝備,生產(chǎn)指標(biāo)也逐年好轉(zhuǎn)。同時,裝備水平的提高也迫使略鋼近年加強(qiáng)管理和加強(qiáng)技術(shù)學(xué)習(xí),使管理水平和技術(shù)水平都相應(yīng)有較大地提升。endprint