馬吉龍
(大慶油田采氣分公司地質(zhì)工藝研究所,黑龍江 大慶 163000)
三甘醇脫水裝置是徐深氣田地面集輸、處理工藝的重要組成部分,具有性能穩(wěn)定、吸水性強、高溫條件易再生等特點,徐深氣田已經(jīng)實現(xiàn)外輸終端三甘醇脫水全覆蓋,保障商品天然氣含水量指標。
近年來,隨著氣田先進開發(fā)技術(shù)的引進,老井措施增產(chǎn)效果明顯;此外,天然氣生產(chǎn)受季節(jié)約束,上述原因造成處理氣量浮動大、上游氣質(zhì)污染、甘醇再生質(zhì)量差等問題,影響脫水效果和設(shè)備運行。
三甘醇脫水過程是一個物理過程,利用甘醇的強吸水性吸收天然氣中的水分,使含水天然氣露點降低,從而達到外輸條件。吸收了水分的甘醇成為富液,富液進入重沸器,在常壓、高溫條件將水分蒸發(fā)出去,如果通入干氣氣提,可以得到濃度大于99%的甘醇貧液,實現(xiàn)循環(huán)再利用。
徐深氣田三甘醇脫水裝置采用撬裝建設(shè)模式,系統(tǒng)如圖1所示可以分為脫水、甘醇循環(huán)和自用氣3個子系統(tǒng)。濕氣首先進入吸收塔底部的氣液兩相分離器,除去游離水。脫出游離水的濕氣從底部進入吸收塔,在塔盤上與上部流下的三甘醇貧液密切接觸,干氣從塔頂流出,吸水后的三甘醇富液從塔底流出進入再生系統(tǒng)再生,變成貧液后通過Kimray泵提供循環(huán)動力從新回到吸收塔,完成甘醇循環(huán);自用氣系統(tǒng)主要為再生系統(tǒng)提供燃料氣、氣提汽和儀表風。
圖1 三甘醇脫水裝置簡易流程圖
影響三甘醇脫水裝置脫水效果的因素主要有:甘醇再生濃度(甘醇質(zhì)量和再生溫度)、甘醇循環(huán)量(泵次、泵效)、處理量(來氣波動)、吸收塔工況(壓力和溫度)、來氣質(zhì)量(含水量和雜質(zhì))、塔盤結(jié)構(gòu)等指標,再生效果差、泵效低、來氣含游離水和其他液體雜質(zhì)等問題均會影響裝置運行及出口水露點?,F(xiàn)場檢測的參數(shù)統(tǒng)計表,如表1所示。
表1 三甘醇脫水裝置關(guān)鍵參數(shù)統(tǒng)計表
出口天然氣水露點值是判斷裝置運行效果的最直觀手段。通過繪制歷年的露點檢測指標可以判斷裝置運行管理趨勢,以及運行參數(shù)的合理性。摸索露點值隨設(shè)備相關(guān)參數(shù)以及隨運行負荷率的變化關(guān)系,可以確定運行參數(shù)的優(yōu)化空間。
三甘醇質(zhì)量及再生效果直接影響裝置脫水效果,從貧富液含水量可以看出甘醇的再生指標。貧液含水量普遍較高,再生效果較差;取樣點貧、富液含水量差值較小,脫水效果較差;當貧液含水率高于2.5%,認為來氣中含有游離水;貧、富液pH偏于酸性環(huán)境,易對設(shè)備造成酸性腐蝕。
徐深氣田三甘醇脫水裝置在運行過程中,存在處理負荷過大或過小的現(xiàn)象,影響裝置脫水效果。氣井措施增產(chǎn)、設(shè)計依據(jù)與實際產(chǎn)能不符、設(shè)備維修過程中采取跨站集中脫水等原因都會造成脫水負荷增大。當負荷過大時,天然氣流速增大,降低天然氣與甘醇溶液在塔盤上的接觸時間,影響脫水效果。當氣井產(chǎn)氣量遞減、夏季減少開井數(shù)量等情況時,均會造成脫水負荷減小。當脫水負荷過小時,三甘醇貧液在塔盤上滯留時間過長,同樣影響脫水效果。
操作正常情況下,每100萬方天然氣需要消耗三甘醇17-30kg(設(shè)備操作手冊),通過保持其他工況條件不變,改變進塔氣量,摸索露點及甘醇損耗量隨負荷的變化規(guī)律,其中圖2為A集氣站現(xiàn)場試驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計(粉色曲線為露點值,藍色曲線為甘醇這算損耗量)可以看出,實際處理量位于臨界值(30%、125%)附近時,三甘醇損耗量比較大,外輸露點不達標。
從圖2中還可以發(fā)現(xiàn):處理量小于30%時,任何操作都無法降低外輸露點;處理量位于100%-125%之間時,通過提高吸收塔工作壓力、提高甘醇循環(huán)量、提高再生溫度等方法,使露點值達到外輸條件。當處理量大于125%時,由于塔內(nèi)天然氣流速過快,很難保證脫水效果。
圖2 A集氣站露點、甘醇折算損耗量隨負荷率變化曲線
技術(shù)對策:
(1)三甘醇脫水裝置處理負荷應(yīng)保持在30%-125%之間,盡量避免處理量過小的情況下運行;當處理負荷超過100%時,可以適當提高吸收塔出口fisher閥壓力,降低天然氣飽和含水量,同時,增大甘醇循環(huán)量和再生溫度,保證外輸氣露點。
(2)建議當處理負荷超過100%時,開啟氣提汽工藝,進一步提高三甘醇再生濃度,從而適應(yīng)高負荷下的生產(chǎn)條件。
(3)各井站處理量較低時,可匯合到一個井站集中脫水。
(4)為了避免設(shè)計與實際產(chǎn)氣量不符的問題,提高氣田整體脫水效果,可通過氣田內(nèi)部脫水設(shè)備調(diào)換解決負荷率的問題。
生產(chǎn)過程中,再生溫度普遍偏低,甘醇中混有緩蝕劑等雜質(zhì),影響脫水效果。
(1)甘醇污染:氣田采取加注緩蝕劑的措施控制管道及油管內(nèi)腐蝕,油溶性緩蝕劑呈褐色,比重為0.85,小于水,且蒸發(fā)溫度在200℃以上,再生過程中無法同水分一起蒸發(fā)出去,且上游分離工藝無法完全脫出氣體攜帶緩蝕劑,長期集聚,易造成過濾器堵塞,如更換不及時,造成三甘醇污染,相當于被藥劑稀釋,影響三甘醇再生濃度。
(2)上游來氣含游離水:(富液含水量-貧液含水量)×甘醇循環(huán)量×24=實際脫水量Q1。假設(shè)上游來氣不含游離水,則進塔溫度為脫水前露點,通過查天然氣飽和含水量表可得出入口飽和含水量,吸收塔入、出口飽和含水量差值乘以日處理量即為計算脫水量Q2。Q1- Q2>0 證明進塔天然氣含游離水,游離水將貧液稀釋,降低貧液濃度,影響脫水效果。
在A集氣站三甘醇現(xiàn)場試驗過程中,處理氣量85.76×104m3/d,保持處理量和其他工況不變情況下,三甘醇循環(huán)量恒定在5L/min,調(diào)節(jié)重沸器溫度,確定再生溫度和貧液含水率以及脫水后水露點的關(guān)系。隨著三甘醇再生濃度的提高,天然氣水露點值明顯降低,且再生濃度達到99%以上,再生濃度的輕微提高,會大幅度降低天然氣水露點,由此可見,再生濃度對脫水效果影響較大,如表2。
表2 露點隨再生濃度變化統(tǒng)計表
技術(shù)對策:加強設(shè)備檢查,保證裝置各設(shè)備良好的運行狀態(tài),合理控制重沸器溫度,在不超過三甘醇降解溫度的情況下,盡量提高再生溫度;及時清洗或更換機械過濾器、活性炭過濾器濾芯,保證三甘醇純凈度和系統(tǒng)平穩(wěn)運行;優(yōu)化分離工藝運行參數(shù),提高上游分離效果;應(yīng)嚴格按照操作手冊進行補充甘醇溶液,在加注過程中保證周圍環(huán)境衛(wèi)生,避免甘醇污染。
吸收塔工作溫度應(yīng)該嚴格控制在設(shè)計范圍內(nèi),若溫度過低,吸收塔塔板上的三甘醇粘度增大,使塔板效率下降;若此溫度過高,天然氣中的含水量將增大,增加三甘醇脫水負荷,影響脫水效果。來氣溫度過高,還會增加三甘醇的蒸發(fā)損失。徐深氣田采用三級節(jié)流減壓工藝,由于部分氣井井口溫度較高,均在40℃以上,造成加熱爐換熱后溫度達60℃以上,三節(jié)降壓后溫度雖然有所降低,但進塔前與溫度高達50℃的三甘醇貧液換熱后,溫度繼續(xù)提升,對三甘醇脫水效果造成一定影響。
技術(shù)對策:在保證節(jié)流后不形成水合物的條件下,合理調(diào)整加熱爐換熱量;增加貧液換熱旁通,夏季氣溫較高時,加大三甘醇貧液的散熱量。
(1)通過對比分析歷史檢測數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),處理量小于設(shè)計值30%或大于設(shè)計值125%均會對裝置運行效果產(chǎn)生影響,從露點指標上看,前者影響程度更大,應(yīng)盡量避免上述工況運行。
(2)三甘醇再生濃度是影響脫水效果的重要因素,建議開展現(xiàn)場試驗,研究氣提汽氣量對裝置脫水效果的影響,實現(xiàn)氣提汽工藝的經(jīng)濟使用。
(3)吸收塔工況對脫水效果影響較大,應(yīng)嚴格監(jiān)測、控制運行參數(shù),合理調(diào)整加熱爐換熱量,優(yōu)化貧、富甘醇換熱工藝,保證吸收塔內(nèi)溫度指標。針對上述情況,下步將研究三甘醇溶液各節(jié)點換熱指標對裝置脫水效果的影響,優(yōu)化貧、富甘醇換熱工藝。
[1]國家發(fā)展改革委員會. SY/T 0602-2005. 甘醇型天然氣脫水裝置規(guī)范[S]. 2005.