孫天友
(株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司,湖南株洲 412004)
針鐵礦除鐵工藝改進(jìn)
孫天友
(株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司,湖南株洲 412004)
某廠在對(duì)直接浸出煉鋅工藝流程改進(jìn)的基礎(chǔ)上,對(duì)針鐵礦除鐵工藝流程進(jìn)行了工業(yè)試驗(yàn)探索,采用還原-預(yù)中和-針鐵礦除鐵工藝,試驗(yàn)過程對(duì)還原、預(yù)中和、針鐵礦除鐵過程的工藝控制技術(shù)條件進(jìn)行了研究,探索出針鐵礦除鐵的優(yōu)化工藝控制條件。
針鐵礦除鐵;還原;預(yù)中和;氧氣量;銅保留率
某廠引進(jìn)常壓富氧直接浸出煉鋅工藝,在試生產(chǎn)階段,低酸浸出過程產(chǎn)出大量含硫泡沫,導(dǎo)致生產(chǎn)不能連續(xù)進(jìn)行。為此該公司對(duì)直接浸出煉鋅工藝流程進(jìn)行了大膽改進(jìn),采用一段高酸浸出流程解決了泡沫問題。在此基礎(chǔ)上對(duì)原設(shè)計(jì)的除鐵流程進(jìn)行改進(jìn),采用還原-預(yù)中和-針鐵礦沉鐵工藝進(jìn)行除鐵。
2006年某廠引進(jìn)常壓富氧直接浸出煉鋅工藝(下稱直浸),項(xiàng)目于2006年開始建設(shè),2009年12月開始投料試生產(chǎn),2011年項(xiàng)目工藝路線全面拉通。直浸煉鋅工藝中原設(shè)計(jì)在硫化鋅精礦低酸浸出后進(jìn)行針鐵礦除鐵,工藝流程如圖1所示。
圖1 直浸煉鋅原設(shè)計(jì)工藝流程圖
在項(xiàng)目投產(chǎn)過程中,鋅精礦在低酸浸出反應(yīng)器中被部分浸出產(chǎn)出硫磺,這部分硫磺夾帶硫化鋅精礦在鼓入氧氣的作用下,形成一個(gè)浮選系統(tǒng),產(chǎn)出大量的浮選泡沫。低酸浸出反應(yīng)器、溜槽、低酸濃縮槽中大量泡沫的存在導(dǎo)致生產(chǎn)不能拉通,后續(xù)的除鐵工藝不能實(shí)現(xiàn)運(yùn)行。
針對(duì)浮選泡沫對(duì)直浸生產(chǎn)的嚴(yán)重干擾,該廠做過相應(yīng)的改造,如溜槽分層處理、濃縮槽噴淋降硫等方案,但效果有限。后將直浸工藝流程做了大的調(diào)整,在直浸反應(yīng)器中制作高酸浸出,浸出濃縮后液做還原、預(yù)中和后再進(jìn)行針鐵礦沉鐵。具體工藝流程如圖2所示。
圖2 直浸煉鋅生產(chǎn)工藝流程圖
目前該廠采用的還原-預(yù)中和-針鐵礦沉鐵工藝即為V.M法針鐵礦沉鐵流程。V.M法針鐵礦除鐵是對(duì)高溫高酸浸出后液含F(xiàn)e3+較高的溶液,先加入還原劑通常采用硫化鋅精礦進(jìn)行還原,將高鐵離子濃度降低到1 g/L以下,再將還原溶液通過鼓入氧氣或空氣,添加中和劑控制反應(yīng)過程pH值,進(jìn)行除鐵的過程。
針鐵礦法除鐵的化學(xué)原理:
高鐵離子還原原理:
針鐵礦除鐵原理:
中和劑中的鉛會(huì)以PbSO4或鉛鐵[PbFe6(SO4)4(OH)12]的形式析出,在鐵離子還原不完全的情況下,將會(huì)有草黃鐵釩[(H3O)Fe3(SO4)2(OH)6]產(chǎn)生。
3.1 預(yù)還原的過程控制
高溫高酸浸出過程采取提高浸出溫度、溶液酸度和氧化程度等措施,提高浸出過程鋅的浸出率的同時(shí),也導(dǎo)致浸出后液鐵離子濃度的升高,含鐵高達(dá)15 g/L以上,其中Fe3+濃度有時(shí)會(huì)超過10 g/L。過高的Fe3+濃度不利于針鐵礦的形成,必須加入還原劑進(jìn)行還原。
常壓富氧直接條件穩(wěn)定,調(diào)節(jié)預(yù)還原前液和預(yù)還原鋅精礦礦漿流量以使預(yù)還原鋅精礦用量為理論量的2倍,通過調(diào)節(jié)預(yù)還原反應(yīng)槽攪拌機(jī)的頻率調(diào)整攪拌強(qiáng)度,試驗(yàn)結(jié)果見表1。
從表1可知,只要攪拌強(qiáng)度在60%以上,溫度在90℃以上,反應(yīng)時(shí)間對(duì)浸出后液高鐵離子的還原率影響不大。因此綜合考慮,在工業(yè)生產(chǎn)條件下,預(yù)還原工藝可采用酸浸礦漿濃縮后的自然溫度,預(yù)還原時(shí)間>3 h,即可滿足還原工藝要求。
3.2 預(yù)中和過程控制
對(duì)直浸的還原后液含酸在25~30 g/L直接進(jìn)行針鐵礦沉鐵需中和劑量較大,必須進(jìn)行預(yù)中和,在保證銅離子的沉淀率的情況下,降低除鐵前液的酸度。試驗(yàn)在3個(gè)100 m3的攪拌槽中進(jìn)行,中和后液送直徑25 m的濃縮槽中進(jìn)行濃縮分離。試驗(yàn)進(jìn)行了4次的試驗(yàn),溶液流量150 m3/h,中和劑(鋅焙砂)在1#、2#預(yù)中和槽按1.5∶1的比例加入,試驗(yàn)結(jié)果見表2。
表2 預(yù)中和終點(diǎn)pH值的選擇試驗(yàn)結(jié)果
試驗(yàn)從控制pH值2.5開始,當(dāng)控制pH值2.5時(shí),溶液中銅的保留率超過了100%,這說明銅沒有沉淀,反而由于酸度較高,鋅焙砂中的銅被部分浸出來;當(dāng)控制pH值3.0時(shí),銅的保留率80%以上;當(dāng)控制pH值3.5時(shí),約50%的銅沉淀下來,說明pH控制的最佳值為2.5~3.0。
3.3 針鐵礦除鐵過程工藝控制
針鐵礦除鐵過程是一個(gè)連續(xù)的控制過程,其中pH值、氧氣濃度、晶種返回在針鐵礦沉鐵過程中至關(guān)重要。
3.3.1 pH值控制
pH值是針鐵礦法沉鐵的關(guān)鍵控制指標(biāo),中和劑的加入作用是及時(shí)中和針鐵礦形成過程中產(chǎn)生的酸,從而達(dá)到穩(wěn)定控制沉鐵過程中pH值的目的。用該廠自產(chǎn)鋅焙砂做中和劑。
由于理論上pH值4.0以上不是針鐵礦的形成條件,所以現(xiàn)場(chǎng)擴(kuò)大試驗(yàn)選取pH值2.5~4.0之間,同時(shí)根據(jù)前面實(shí)驗(yàn)室條件實(shí)驗(yàn)結(jié)論,選取鐵渣量的1/3作為晶種返回量,5個(gè)槽氧氣量分別為/m3·h-1:50、100、150、150、150進(jìn)行工業(yè)試驗(yàn),每次條件實(shí)驗(yàn)都對(duì)每個(gè)沉鐵槽出口取樣抽濾,觀察所產(chǎn)生的鐵渣形態(tài)。pH值控制在4.0左右時(shí)對(duì)沉鐵的影響情況見表3。
表3 1?!?#反應(yīng)器pH值均控制4.0左右對(duì)沉鐵的影響
從表3可以看出,pH值控制4.0左右,F(xiàn)e2+沉淀較快,到第二個(gè)槽只有0.5 g/L Fe2+,F(xiàn)e3+含量較低,Cu2+出現(xiàn)大量沉淀,不利于銅在系統(tǒng)回收,出口渣樣普遍呈膠狀,過濾困難,含鐵只有24%,分析此條件下不是產(chǎn)生針鐵礦,應(yīng)為氫氧化鐵膠體,所以沉鐵pH值控制不宜過高,不能超過4.0。1#反應(yīng)器pH值控制2.5~3.0,2#~5#反應(yīng)器pH值控制3.0~3.5對(duì)沉鐵的影響見表4。
表4 1#反應(yīng)器pH值控制2.5~3.0,2#~5#反應(yīng)器pH值控制3.0~3.5對(duì)沉鐵的影響
從表4可以看出,沉鐵1#pH值按2.5~3.0控制后,銅保留率85%,除鐵徹底,渣樣易過濾,品位達(dá)到30%。
繼續(xù)下調(diào)pH值控制,將1?!?#pH值均按2.5~3.0控制,得出試驗(yàn)結(jié)果見表5。
表5 1?!?#反應(yīng)器pH值控制2.5~3.0對(duì)沉鐵的影響
從表5可以看出,沉鐵1?!?#pH值按2.5~3.0控制后,銅保留率接近100%,渣樣易過濾,鐵渣品位達(dá)到30%,但5#出口終點(diǎn)殘鐵量超過1 g/L,除鐵不徹底。
綜上,pH值最佳控制范圍為:1#反應(yīng)器2.5~3.0,2?!?#反應(yīng)器3.0~3.5,按此條件控制,5#出口Fe2+<0.2 g/L,Cu2+的保留率75%。
3.3.2 氧氣量
預(yù)中和后液中的鐵主要以Fe2+形式出現(xiàn)在溶液中,形成針鐵礦必須先將Fe2+氧化成分Fe3+,氧化速度過快,溶液中Fe3+濃度過高,易產(chǎn)生Fe(OH)3絮狀沉淀,不利于針鐵礦形成,氧化速度太慢,F(xiàn)e2+未沉淀,溶液中的殘留的Fe2+偏高,不利于后續(xù)工序。
提前計(jì)算年終獎(jiǎng)個(gè)稅,合理避稅。各公司在發(fā)放年終獎(jiǎng)時(shí),建議合理安排好金額,適當(dāng)注意避開個(gè)稅稅率中的幾個(gè)“盲區(qū)”,計(jì)算稅后收入,避免出現(xiàn)“企業(yè)多給,員工少拿”的尷尬。
預(yù)中和后液以150 m3/h進(jìn)入沉鐵,pH值控制1#2.5~3.0,2?!?#3.0~3.5,鐵渣量的1/3作為晶種返回量,調(diào)整氧氣量,試驗(yàn)結(jié)果見表6。
表6 不同O2量對(duì)沉鐵效果的影響
從表6可以看出,選取的O2量為1#50 m3/h、2#80 m3/h、3#150 m3/h,由于4#、5#Fe2+含量較少,為氧化徹底,保證除鐵后液合格率,選取4#和5#氧氣量和3#一樣,為150 m3/h。
3.3.3 晶種返回
晶種返回在針鐵礦沉鐵過程中發(fā)揮了重要的作用?,F(xiàn)場(chǎng)擴(kuò)大試驗(yàn)中采用將沉鐵濃密機(jī)部分返回做晶種,對(duì)晶種返回量做了擴(kuò)大試驗(yàn),其它條件為pH值控制1#反應(yīng)器2.5~3.0,2?!?#反應(yīng)器3.0~3.5,O2量為:1#50 m3/h、2#80 m3/h、3#~5#150 m3/h,溫度為溶液自然溫度75~80℃,得到結(jié)果見表7。
表7 晶種返回量與溶液殘鐵量、鐵渣含鋅、鐵渣含鐵的關(guān)系
從表7可以看出,加大晶種返回量,鐵渣中未反應(yīng)完的鋅會(huì)少量再浸出進(jìn)入溶液,從而降低鐵渣含鋅,提高鐵渣品位,但當(dāng)返回量超過1/2時(shí),系統(tǒng)含固增加,影響傳質(zhì)過程,溶液殘鐵量明顯增加,而鐵渣品位上升不明顯,故現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)選擇1/3總鐵渣量為晶種返回量。
3.3.4 針鐵礦除鐵過程銅離子的作用及控制
在針鐵礦除鐵過程中,銅離子的作用具有兩方面的作用,一方面銅離子是亞鐵離子的主要氧化劑,同時(shí),銅離子也是氧氣對(duì)亞鐵離子氧化的重要催化劑。
在pH值控制大于2.0以上時(shí),銅離子具有對(duì)亞鐵離子的氧化作用,還原后的亞銅離子在氧氣的氧化下,迅速轉(zhuǎn)變成銅離子,實(shí)現(xiàn)對(duì)亞鐵離子的氧化作用。
生產(chǎn)實(shí)踐中,控制沉鐵過程銅離子濃度在0.3 g/L以上時(shí),亞鐵離子的氧化速度將得到很快的提高,促進(jìn)針鐵礦沉鐵反應(yīng)的發(fā)生。
從最近一年來的生產(chǎn)實(shí)踐情況來看,預(yù)還原中和針鐵礦法沉鐵工藝運(yùn)行穩(wěn)定,效果良好,達(dá)到了預(yù)期的目的:鐵渣品位高,渣量少,降低了回轉(zhuǎn)窯處理鐵渣的負(fù)擔(dān);沉鐵后液合格率高,波動(dòng)小,為后續(xù)工藝的生產(chǎn)創(chuàng)造了很好的條件。工藝改進(jìn)前后的一年生產(chǎn)情況對(duì)比情況見表8。
表8 預(yù)還原中和針鐵礦法沉鐵工藝改進(jìn)前后一年生產(chǎn)情況對(duì)比(月均數(shù)據(jù))
1.沉鐵渣品位上升幅度達(dá)34.3%,在相同鋅精礦投入量的生產(chǎn)條件下,鐵渣量減少幅度達(dá)68.6%,用于過濾鐵渣的壓濾機(jī)開車臺(tái)數(shù)由3臺(tái)減為1臺(tái),相應(yīng)的回轉(zhuǎn)窯的鐵渣處理量大幅度減小。
2.鐵渣含鋅降低,降低幅度達(dá)33.37%,減少了鋅的損失;銅在沉鐵過程的保留率提高14.12%,減少了銅的損失。
3.沉鐵后液合格率由77%提升至96.87%的較好水平,提高幅度達(dá)19.87%,整個(gè)沉鐵工藝實(shí)現(xiàn)了長期穩(wěn)定運(yùn)行。
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Im provement of Goethite Precipitation Process
SUN Tian-you
(Zhuzhou Smelter Group Co.,Ltd.,Zhuzhou 412004,China)
On the basis of improvementof the direct leaching process,the zinc smeltermade industrial trail to goethite precipitation process,took the deoxidization-neutralization-goethite precipitation process to remove iron in zinc solution.The target is to test the influence of control condition to deoxidization-neutralization-goethite precipitation,explore the best control conditions to the goethite precipitation process.
goethite precipitation process;deoxidization;neutralization;oxide flow;copper reservation rato
TF803.2+6
:A
:1003-5540(2014)04-0032-04
2014-06-20
孫天友(1978-),男,工程師,主要從事有色冶煉技術(shù)改造工作。