李 慷
(中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司烯烴部,200540)
技術(shù)進(jìn)步
降低乙烯原料成本的措施及實(shí)施效果
李 慷
(中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司烯烴部,200540)
中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司16 Mt/a煉油改造項(xiàng)目實(shí)施后,乙烯裂解原料趨于多元化和輕質(zhì)化。通過(guò)實(shí)施GK-VI型裂解爐階段性直投輕石腦油以及輕石腦油儲(chǔ)運(yùn)直送2#乙烯項(xiàng)目,大幅增加輕石腦油用量,減少了石腦油的投料比例,同時(shí)增加芳烴干氣、富乙烯氣等優(yōu)質(zhì)氣相原料的使用量。采取了SPYRO軟件模擬測(cè)算、優(yōu)化工藝操作等多項(xiàng)措施后,乙烯產(chǎn)品原料成本明顯下降。
乙烯 成本 原料優(yōu)化 SPYRO軟件
乙烯工業(yè)作為石化工業(yè)的龍頭,肩負(fù)著為下游化工裝置提供原料的重任,在煉化一體化的石化企業(yè)中占有舉足輕重的地位。近年來(lái),我國(guó)乙烯工業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張迅速,從2006年的不足10 Mt/a迅速增至2010年的14.22 Mt/a。隨著2013年6月中國(guó)石油化工股份有限公司武漢分公司800 kt/a乙烯項(xiàng)目的順利投產(chǎn),我國(guó)乙烯生產(chǎn)能力已擴(kuò)大至17.9 Mt/a。因此,乙烯市場(chǎng)已進(jìn)入激烈競(jìng)爭(zhēng)的階段,生產(chǎn)成本的高低將直接影響到整個(gè)石化企業(yè)的總體經(jīng)濟(jì)效益。而在乙烯生產(chǎn)成本中,裂解原料成本是影響乙烯生產(chǎn)成本的一個(gè)關(guān)鍵因素,以石腦油和柴油為原料的乙烯裝置其原料成本占總成本的70%~75%[1],因此如何通過(guò)煉化一體化企業(yè)內(nèi)部?jī)?yōu)化乙烯原料結(jié)構(gòu),降低乙烯原料成本,實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益最大化,已成為煉化行業(yè)的一項(xiàng)重要的課題。
為了充分發(fā)揮上中下游一體化優(yōu)勢(shì),提高資源利用率和整體盈利水平,中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)石化)非常重視乙烯原料成本的管控,盡量降低高價(jià)原料投入比例。中國(guó)石化將乙烯裝置投入物料名稱歸為12類,與財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)中的裂解裝置成本表一致,分別是乙烷、丙烷、飽和液化氣、輕石腦油/油田輕烴、全餾分石腦油、芳烴抽余油、煤柴油、加氫裂化尾油、補(bǔ)充氣體進(jìn)料、補(bǔ)充液體進(jìn)料、下游裝置回收氣和其他原料。中國(guó)石化將努力降低“噸乙烯產(chǎn)品原料成本”以及高價(jià)原料投入比例作為工作重點(diǎn),“噸乙烯產(chǎn)品原料成本”即每生產(chǎn)1 t乙烯產(chǎn)品所消耗的原料成本(以下簡(jiǎn)稱C),其具體的計(jì)算公式為:C=∑原料投入量×原料價(jià)格/(乙烯產(chǎn)量+1.0×丙烯產(chǎn)量+1.3×氫氣產(chǎn)量+0.6×混合C4產(chǎn)量+0.5×輕混合油產(chǎn)量),其中丙烯、氫氣、混合C4和輕混合油折算因子根據(jù)《化工、化肥、化纖裝置產(chǎn)品成本核算標(biāo)準(zhǔn)》核定。高價(jià)原料投入比例=價(jià)格不低于全餾分石腦油價(jià)格×0.98的原料的投入量/裝置進(jìn)料總量×100%。由以上公式可知:降低C的核心在于做大分母,縮小分子,既要優(yōu)化裂解產(chǎn)物分布提高產(chǎn)品收率,也要降低原料的支出成本。
乙烯裝置實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,在裂解原料品質(zhì)一定的情況下通過(guò)工藝參數(shù)優(yōu)化提高裂解產(chǎn)物收率的能力是有限的,而每月裂解原料投料量很大,所以原料價(jià)格的高低對(duì)C的影響非常大。各類裂解原料定價(jià)模式見(jiàn)表1。
表1 各類裂解原料定價(jià)模式
由表1可知:在眾多裂解原料中,石腦油的價(jià)格最高,除氣相原料外其余液相裂解原料的定價(jià)模式均是以石腦油價(jià)格為基數(shù)乘以對(duì)應(yīng)因子定價(jià)。與高價(jià)原料石腦油相比,雖然常壓中油和中壓加氫尾油的價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯,但其裂解的雙烯和高附加值收率均不理想,尤其是常壓中油裂解雙烯和高附加值收率最低,現(xiàn)已不作為裂解原料使用。高壓加氫尾油裂解性能較好,但其與石腦油同屬于高價(jià)原料范疇。相比之下,輕石腦油和液化氣不屬于高價(jià)原料且裂解的雙烯和高附加值收率高,所以減少石腦油投料比例,提高輕石腦油和液化氣用量對(duì)降低原料成本和提高乙烯產(chǎn)品收率均有利。各裂解原料裂解雙烯和高附加值收率(以質(zhì)量分?jǐn)?shù)計(jì),下同)利用SPYRO軟件模擬計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 各裂解原料裂解雙烯和高附加值收率SPYRO模擬計(jì)算
中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱上海石化)烯烴部2#乙烯裝置生產(chǎn)能力為700 kt/a(設(shè)計(jì)值),老區(qū)設(shè)計(jì)全部以石腦油和中壓柴油為裂解原料,新區(qū)設(shè)計(jì)以石腦油和液化氣為裂解原料。2012年12月,總投資63億元的煉油改造工程全面建成投產(chǎn),標(biāo)志著上海石化煉油能力達(dá)到16 Mt/a,形成了大煉油、小乙烯的格局,同時(shí)也意味著上海石化乙烯裂解原料趨于多元化和輕質(zhì)化,輕石腦油和輕烴資源大幅增長(zhǎng)。上海石化輕石腦油做乙烯裂解原料裝置來(lái)源明細(xì)見(jiàn)表3。
表3 上海石化輕石腦油做乙烯裂解原料裝置來(lái)源明細(xì)
上海石化16 Mt/a煉油改造建成投產(chǎn)后,重整能力進(jìn)一步擴(kuò)大,經(jīng)優(yōu)化后常減壓的直餾石腦油不再作為裂解料。1#常減壓、2#常減壓老線的直餾石腦油分離出C5~85℃的輕石腦油餾分作為乙烯裂解原料,85~175℃餾分預(yù)加氫后作為重整預(yù)加氫原料;而2#常減壓新線則利用1#催化輕重汽油分離塔同樣分離切割出C5~85℃的輕石腦油和85~175℃的重整預(yù)加氫原料[2]。這樣常減壓裝置已基本不出石腦油,取而代之的是價(jià)格更低但裂解效益更佳的輕石腦油,同時(shí)也真正做到了原料的“宜烯則烯、宜芳則芳”;另一方面,新增2#催化裂化精制丙烷、芳烴干氣改造項(xiàng)目完工以及煉油富乙烯氣的引入又提供了眾多的優(yōu)質(zhì)氣相裂解原料。
2.1 2#乙烯GK-VI型裂解爐裂解輕石腦油
上海石化2#烯烴老區(qū)原設(shè)計(jì)只有BA-103/104/107/1114臺(tái)裂解爐具備裂解輕石腦油原料的能力,而為了平衡氣相原料,BA-104/107正常情況下都用于裂解氣相原料,而裂解輕石腦油的裂解爐一般只限于BA-103/111爐。隨著16 Mt/a煉油改造完成,輕烴原料和輕石腦油量明顯增加,在2#乙烯BA-103/111爐燒焦和事故檢修狀態(tài)時(shí),曾一度出現(xiàn)輕石腦油因“漲庫(kù)”無(wú)法平衡而出現(xiàn)不得不將輕石腦油返至石腦油罐中“混儲(chǔ)混煉”的現(xiàn)象。
2#乙烯老區(qū)5臺(tái)GK-VI型裂解爐本身為重油爐,原設(shè)計(jì)以NAP、HVGO和AGO等重質(zhì)原料為主,2013年烯烴部分析了GK-VI型爐裂解輕石腦油的瓶頸,通過(guò)采取增加裂解爐投料量(>22 t/h),合理分配稀釋蒸汽的一二次注汽量,控制橫跨段壓力(>0.31 MPa)和溫度(<640℃)等多種手段,進(jìn)行了GK-VI型爐直投輕石腦油原料的適應(yīng)性試驗(yàn)并獲得成功。但GK-VI型爐在裂解輕石腦油方面存在瓶頸,由于輕石腦油相對(duì)于石腦油等原料組分偏輕,在爐管文丘里流量計(jì)處易造成分配不勻,會(huì)出現(xiàn)爐管頻繁堵塞的問(wèn)題,故正常情況下不建議GK-VI型爐裂解輕石腦油。
受煉油輕石腦油產(chǎn)量增加且目前庫(kù)容較?。═-226/228共6 000 m3)的影響,夏季高溫期間儲(chǔ)運(yùn)T-226/228罐壓力較高,為確保安全,不得不開(kāi)啟罐頂放空閥旁路泄壓。2013年7月輕石腦油口對(duì)口直送2#乙烯裝置項(xiàng)目完成,此舉降低了夏季高溫期間輕石腦油在儲(chǔ)運(yùn)輸送環(huán)節(jié)過(guò)程中的揮發(fā)損失,同時(shí)也進(jìn)一步提高裂解原料的利用率。2012—2013年2#乙烯裂解原料結(jié)構(gòu)對(duì)比見(jiàn)表4。
表4 2#乙烯裂解原料結(jié)構(gòu)對(duì)比
2.2 2#乙烯老區(qū)引入富乙烯氣
上海石化16 Mt/a煉油改造工程中新建了180 kt/a C2回收裝置,該裝置主要以催化、焦化裝置所產(chǎn)生的催化干氣和焦化干氣為原料,通過(guò)變壓吸附(PSA)組合凈化技術(shù),分離精制出富含乙烯的氣體作為乙烯裝置原料。
2013年1月C2回收裝置開(kāi)車,富乙烯氣引入2#乙烯老區(qū)分離系統(tǒng)。由于前期(2013年1—5月)C2回收裝置開(kāi)車初期運(yùn)行較不穩(wěn)定,富乙烯氣中乙烯和乙烷含量偏低,而C4及C4以上無(wú)效組分含量偏高,雙烯收率并不理想。C4無(wú)效組分多不僅使富乙烯氣雙烯收率達(dá)不到預(yù)期效果,而且對(duì)丁二烯裝置高負(fù)荷運(yùn)行不利,增加丁二烯第二精餾塔塔釜的丁二烯產(chǎn)品損失。后期經(jīng)過(guò)技術(shù)改造,富乙烯品質(zhì)得到明顯改善,尤其是C4及C4以上重組分含量已大大降低。
對(duì)2#乙烯裝置內(nèi)部富乙烯氣接收流程也做了相應(yīng)優(yōu)化,富乙烯氣由原來(lái)直接進(jìn)裂解氣干燥器FA-209改為至干燥器進(jìn)料洗滌塔DA-204塔,以確保脫除進(jìn)料氣中的C4及C4以上重組分和水合物,同時(shí)增加富乙烯管線伴熱、保溫,以防止管線在冬季低溫時(shí)出現(xiàn)“凍堵”現(xiàn)象的發(fā)生。
表5為富乙烯氣品質(zhì)改善前后的分析數(shù)據(jù)(SN-54311)對(duì)比。
表5 改造前后富乙烯氣分析數(shù)據(jù)及雙烯收率對(duì)比 %(體積分?jǐn)?shù))
富乙烯氣流程上不經(jīng)過(guò)裂解氣壓縮機(jī),一定程度上降低了壓縮機(jī)的負(fù)荷,也有利于乙烯裝置負(fù)荷的提升。2013年富乙烯氣累計(jì)投料比例增至1.58%,且富乙烯氣價(jià)低質(zhì)優(yōu)(暫定4 000元/t),乙烯邊際效益一直保持在1 000/t元以上,對(duì)降低乙烯產(chǎn)品原料成本貢獻(xiàn)較大。
2.3 芳烴干氣改造
充分發(fā)掘企業(yè)氣相原料資源,C2~C3組分的優(yōu)化利用是降低乙烯原料成本的有效手段。2#芳烴聯(lián)合裝置胺處理與液化氣回收裝置脫丁烷塔DA-901塔頂氣和C3/C4分餾塔DA-911塔頂氣,4#芳烴聯(lián)合裝置1#甲苯歧化及烷基轉(zhuǎn)移裝置歧化汽提塔DA-501塔頂氣和1#異構(gòu)化裝置脫庚烷塔(DA-702)塔頂氣,4#芳烴聯(lián)合裝置2#甲苯歧化裝置歧化汽提塔C-501塔頂氣和2#異構(gòu)化裝置異構(gòu)化脫庚烷塔(C-701)塔頂氣原先作為低價(jià)值的燃料氣使用,但其中正構(gòu)烷烴含量較高,而氫氣、甲烷含量較低,是優(yōu)質(zhì)的乙烯裂解原料。為充分發(fā)揮上下游一體化的優(yōu)勢(shì),優(yōu)化輕烴資源的配置,上海石化實(shí)施了“芳烴干氣送2#烯烴裝置作裂解原料”項(xiàng)目。芳烴干氣直送2#乙烯裝置后,替代部分石腦油原料,目前芳烴干氣正常送2#乙烯裝置量保持在10 t/h以上。2013年芳烴干氣累計(jì)投料67.771 kt,占裂解原料投料比例2.79%。
表6為芳烴干氣各組分LIMS分析數(shù)據(jù)。
表6 各組分LIMS分析數(shù)據(jù)及SPYRO測(cè)算結(jié)果%(體積分?jǐn)?shù))
由表6可見(jiàn):DA-911/DA-501/C-501/C-701塔頂氣中C2和丙烷組分均占80.00%(體積分?jǐn)?shù))以上,并且組分中氫氣、甲烷的含量較低,比DA-901/DA-702塔頂氣更適宜作乙烯裂解原料。與石腦油作乙烯裝置裂解原料相比,芳烴混合干氣裂解產(chǎn)物中乙烯、丙烯收率高出16.71%,在目前所有的裂解原料中雙烯、高附加值收率均最高,而且現(xiàn)芳烴干氣定價(jià)暫定為4 160元/t,價(jià)格優(yōu)勢(shì)也較突出。
2.4 減少高價(jià)原料投入比例
降低乙烯產(chǎn)品原料成本工作的重點(diǎn)在于降低原料的支出成本,而降低高價(jià)原料的投入比例又是該工作的重中之重。隨著煉油改造后輕石腦油用量的增加,高價(jià)原料石腦油的比例大幅減少,2013年2#乙烯裝置裂解原料中全餾分石腦油比例從2012年的45.82%下降至26.96%,隨著高價(jià)原料石腦油比例的減少,2#乙烯裂解原料成本大幅下降。
高壓加氫尾油價(jià)格為石腦油價(jià)格的0.98倍,也屬于高價(jià)原料的一種。受1#乙烯裝置停役的影響,上海石化全部加氫尾油原料均需2#乙烯裝置平衡,過(guò)多使用高壓加氫尾油原料勢(shì)必也將增加噸乙烯原料成本。1#乙烯停役后,要求適當(dāng)少產(chǎn)高壓HVGO,因此對(duì)DA-105減壓塔進(jìn)行了工藝調(diào)整,加大了塔頂航煤的抽出量,同時(shí)將混入尾油餾程中的部分柴油拔出,減少了高壓加氫尾油的產(chǎn)量。經(jīng)優(yōu)化調(diào)整后,高壓加氫尾油的產(chǎn)量已由1#乙烯停役前的35 t/h降至現(xiàn)在的31 t/h左右。
2.5 加強(qiáng)SPYRO軟件測(cè)算,選擇優(yōu)質(zhì)原料
由于上海石化乙烯裂解料眾多,為了進(jìn)一步做細(xì)乙烯原料優(yōu)化工作,通過(guò)梳理不同裂解原料來(lái)源和組分分析,利用SPYRO軟件對(duì)各股原料進(jìn)行產(chǎn)品收率分布和效益測(cè)算,并按原料品質(zhì)優(yōu)劣進(jìn)行排序。通過(guò)SPYRO軟件測(cè)算并結(jié)合財(cái)務(wù)最新價(jià)格比較,建議上海石化在裂解原料庫(kù)存平衡的基礎(chǔ)上,盡量提供價(jià)低質(zhì)優(yōu)的裂解原料,以實(shí)現(xiàn)裂解產(chǎn)物價(jià)值最大化,降低乙烯產(chǎn)品原料成本。原裂解用石腦油來(lái)源及SPYRO模擬計(jì)算見(jiàn)表7。
表7 原裂解用石腦油來(lái)源及SPYRO模擬計(jì)算
續(xù)表7
由表7可以看出:原石腦油來(lái)源中1#柴油加氫粗汽油和6#煉油渣油加氫石腦油中芳烴含量較高,這不僅影響雙烯、高附收率等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),而且芳烴含量高易造成裂解爐爐管結(jié)焦,對(duì)裂解爐長(zhǎng)的周期運(yùn)行極為不利。鑒于此情況,按“宜烯則烯、宜芳則芳”的思路,目前1#柴油加氫粗汽油和6#煉油渣油加氫石腦油兩股料已改至石腦油預(yù)加氫裝置,已不再作為乙烯裂解原料。
上海石化以16 Mt/a煉油改造完成為契機(jī),大幅調(diào)整乙烯原料結(jié)構(gòu),減少高價(jià)原料投入比例,增加輕石腦油、飽和液化氣、富乙烯氣以及芳烴干氣等優(yōu)質(zhì)原料使用比例,2013年乙烯原料成本為8 380元/t,較該年預(yù)算指標(biāo)減少356元/t,降本增效效果明顯。隨著上海石化氣體回收中心的將建成,優(yōu)質(zhì)氣相原料將更多。但由于目前2#乙烯氣相裂解爐裂解能力有限,因此建議開(kāi)展2#乙烯新區(qū)裂解爐氣相原料與石腦油共裂解試驗(yàn),將2#乙烯老區(qū)1臺(tái)GK-VI型裂解爐改造成氣相爐,以適應(yīng)原料輕質(zhì)化的趨勢(shì)。
[1] 袁晴棠.關(guān)于優(yōu)化乙烯原料的若干思考[J].當(dāng)代石油化工,2001,9(10):5-9.
[2] 李鴻根.上海石化煉油總流程優(yōu)化方案探討[J].石油化工技術(shù)與經(jīng)濟(jì),2013,29(2):1-2.
Measures for Reducing Ethylene Material Cost and the Effects of Implementation
Li Kang
(Olefin Division,SINOPEC Shanghai Petrochemical Co.,Ltd.200540)
After the implementation of 16 Mt/a refinery revamping project of SINOPEC Shanghai Petrochemical Company Limited,the ethylene cracking material tend to be diversified and light.Through implementation of project of direct feeding of light naphtha in GK-VIcracking furnace and direct transportation of light naphtha to 2#ethylene unit,the consuming volume of light naphtha was increased greatly,thus the feeding proportion of naphtha was reduced remarkably,and consumption of highly-qualified gas phase material as aromatics dry gas and ethylene-rich gas was increased.Through adoption of a series of measures as simulated calculation with SPYRO software and optimization of operation,the material cost of ethylene products was reduced remarkably.
ethylene,cost,material optimization,SPYRO software
1674-1099 (2014)04-0021-05
TE624
A
2014-06-06。
李慷,男,1985年出生,2009年畢業(yè)于江蘇工業(yè)學(xué)院化學(xué)工程與工藝專業(yè),學(xué)士,助理工程師,現(xiàn)從事烯烴生產(chǎn)技術(shù)和管理工作。