趙常青,譚賓,曾凡坤,冷永紅,段敏
(1.中國(guó)石油集團(tuán)川慶鉆探工程有限公司井下作業(yè)公司,四川 成都610051;2.中國(guó)石油集團(tuán)川慶鉆探工程有限公司工程技術(shù)處,四川 成都610051;3.中國(guó)石油集團(tuán)川慶鉆探工程有限公司川西鉆探工程公司,四川 成都610051)
長(zhǎng)寧-威遠(yuǎn)頁(yè)巖氣示范區(qū)目的層為龍馬溪組,目前完鉆井深3 500~5 000 m,垂深2 400~2 700 m,水平段長(zhǎng)1 000~1 400 m。針對(duì)目的層頁(yè)巖脆性與水敏性的特點(diǎn),產(chǎn)層段均采用高密度油基(合成基)鉆井液鉆進(jìn),以確保井筒的安全與穩(wěn)定。如何在高密度油基(合成基)鉆井液和長(zhǎng)水平段情況下實(shí)現(xiàn)高效頂替與良好膠結(jié)[1-3],為分段壓裂提供合格的井筒,是該區(qū)塊固井面臨的主要難題。
造斜段、水平段套管由于自重貼邊,居中度難以保證,容易形成高邊竄槽;鉆井過程中,井壁失穩(wěn)掉塊與垮塌導(dǎo)致井徑不規(guī)則,大肚子井段滯留鉆井液難以頂替干凈。油基鉆井液與水泥漿的兼容性差,接觸后水泥漿變稠,喪失流動(dòng)性,嚴(yán)重影響頂替效率,而且油基鉆井液在套管壁和井壁上形成的泥膜,界面親油憎水,也影響界面膠結(jié)質(zhì)量。
為最大限度發(fā)揮頁(yè)巖氣藏水平井的產(chǎn)能,需要采取大規(guī)模增產(chǎn)措施,而大型分段壓裂產(chǎn)生的巨大壓力將破壞水泥環(huán)和套管之間的密封完整性[4]。2011—2012年,部分井壓裂后出現(xiàn)井口帶壓,同時(shí)W201-H3 與N201-H1 井增產(chǎn)過程中出現(xiàn)套管變形,這些現(xiàn)象表明,前期固井方案還不能完全滿足體積壓裂的要求。
2.1.1 清潔凈化井眼,循環(huán)調(diào)整鉆井液
下完套管后循環(huán)洗井1 周,配制與水泥漿塑性黏度、動(dòng)切力相似的稠漿4~6 m3,模擬固井施工排量段塞舉砂。待稠漿全部返出后,循環(huán)洗井2 周并調(diào)整井筒鉆井液,控制動(dòng)切力小于15 Pa、塑性黏度為40~75 mPa·s,改善其流動(dòng)性,以清潔、凈化井筒,更有利于確保施工安全,為提高頂替效率創(chuàng)造條件。
2.1.2 優(yōu)選扶正器,提高居中度
采用旋流扶正器,其復(fù)位力較小,不僅方便套管下入,同時(shí)傳統(tǒng)單向頂替變?yōu)槎豁斕娓欣谇宄蠖亲訙翥@井液[5-7]。現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)軟件模擬情況確定扶正器安放位置,使水平段居中度達(dá)到50%~60%。
2.1.3 優(yōu)選沖洗隔離液體系,提高膠結(jié)質(zhì)量
篩選多種表面活性劑,對(duì)它們進(jìn)行復(fù)配,發(fā)揮每一種表面活性劑的協(xié)同作用,通過開展一系列不同配比的實(shí)驗(yàn),最終形成最佳配比的沖洗劑。將鋼片與巖心浸泡白油基鉆井液24 h 后,用加6%沖洗劑的水基沖洗隔離液沖洗10 min,采用SL200C 型全自動(dòng)動(dòng)靜態(tài)接觸角分析儀測(cè)試沖洗前后水滴的接觸角[8-9](見表1)。
表1 潤(rùn)濕角測(cè)定結(jié)果
表1表明:水在油膜表面基本上無法鋪展,接觸角很大,沖洗劑清洗油膜后接觸角明顯降低,真實(shí)頁(yè)巖的接觸角只有6.60°,基本屬于完全鋪展,說明沖洗劑對(duì)于油基鉆井液具有良好的潤(rùn)濕性能。
水泥漿、沖洗液與油基鉆井液以不同比例混合后漿體的流動(dòng)度測(cè)試結(jié)果表明(見表2),水泥漿與鉆井液混合后稠度增大,無法流動(dòng),而沖洗液能夠有效改善水泥漿和鉆井液的流變性,無論在低溫還是高溫下都具有良好的相容性,流動(dòng)度均在18 cm 以上;隨著溫度的升高,混合液流動(dòng)度增加,有效解決了水泥漿與鉆井液接觸的污染問題,確保了施工安全性。
2.1.4 漿柱結(jié)構(gòu)梯度設(shè)計(jì)[10-11]
鉆井液、沖洗隔離液、水泥漿的密度差設(shè)計(jì)為0.05~0.10 g/cm3,動(dòng)切力YP 流變學(xué)匹配為鉆井液<沖洗隔離液<水泥漿(其中“<”表示“小于”)。根據(jù)水泥漿與油基鉆井液接觸污染的嚴(yán)重程度,結(jié)合軟件模擬確定隔離液用量,避免水泥漿與油基鉆井液直接接觸后流變性變差。
表2 相容性流動(dòng)度試驗(yàn)
水泥石在高應(yīng)力作用下,主要表現(xiàn)為套管變形與水泥環(huán)變形不一致、壓裂破壞,形成裂紋,造成后期氣竄。通過以下4 項(xiàng)措施,確保井筒長(zhǎng)期密封性。
2.2.1 優(yōu)化完井管柱結(jié)構(gòu)
在相同壓力情況下,小直徑套管比大直徑套管的水泥石拉應(yīng)力小,徑向位移小,微間隙產(chǎn)生的可能性下降(見表3)。故采用減小套管直徑與增加套管壁厚、鋼級(jí)來避免界面產(chǎn)生微間隙。根據(jù)該區(qū)塊增產(chǎn)時(shí)井口壓力一般在50~60 MPa 的工況,φ139.7 mm 套管極有可能導(dǎo)致產(chǎn)生微間隙,而φ127.0 mm 套管產(chǎn)生微間隙的可能性小,因此將原來先導(dǎo)性試驗(yàn)中的φ139.7 mm 套管改為φ127.0 mm 套管。
表3 不同壓力下2 種套管的受力狀態(tài)及產(chǎn)生的微間隙
2.2.2 改變油層套管封固段長(zhǎng)
增產(chǎn)作業(yè)時(shí),套管主要發(fā)生抗內(nèi)壓。假設(shè)套管為理想的厚壁圓筒,居中度良好,外載為均勻載荷;套管內(nèi)外壓力均不足使套管發(fā)生塑性變形; 忽略軸向力和溫度對(duì)管柱應(yīng)力的影響,則發(fā)生的形變量為
式中:ΔL 為形變量,mm;μ 為套管泊松比;E 為鋼材彈性模量,GPa;r 為套管內(nèi)、外徑的平均值,mm;ro為套管外徑,mm;ri為套管內(nèi)徑,mm;pi為套管內(nèi)壓,MPa。
增產(chǎn)作業(yè)必須采用大排量高泵壓的體積壓裂工藝,井口壓力是不能減小的,對(duì)環(huán)空全封的套管則無法實(shí)施該工藝。在套管類型與壁厚已定的情況下,油層套管只封固到上層套管鞋以上200~300 m,其上部重合段不封固。壓裂時(shí)可在環(huán)空加壓20~30 MPa,從而相應(yīng)減小了上部套管所受內(nèi)壓力。在這種情況下,相當(dāng)于對(duì)環(huán)空水泥面以下、氣層以上水泥環(huán)少施加了20~30 MPa 的壓力,將會(huì)減小12.9 μm 的間隙產(chǎn)生,同時(shí)增加了水泥石圍壓,進(jìn)一步提高了水泥石的抗破壞能力。
2.2.3 采用預(yù)應(yīng)力固井技術(shù)[12-13]
應(yīng)用輕質(zhì)介質(zhì)作頂替液,控制管內(nèi)外壓差在20~30 MPa,避免后期試油替換輕質(zhì)壓井液引起微環(huán)隙。
2.2.4 優(yōu)化水泥漿體系[14]
為改善水泥石受力狀態(tài),在頁(yè)巖氣水平井油層固井水泥漿中加入自主研發(fā)的SDP-1 微膨脹劑。配方灰樣為夾江G 級(jí)∶精鐵礦粉∶微硅=700∶285∶15,水樣為0.5%SD35 +3.0% SDP-1 +0.07% SD21 +2.0% SD130 +0.2%SD52。在79 ℃,50 MPa,30 min 的條件下,主要性能為:密度2.20 g/cm3,流動(dòng)度21 cm,7 d 線膨脹率0.15%,自由水體積分?jǐn)?shù)0%,密度差0 g/cm3(BP 沉降實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)),初始稠度25 BC,抗壓強(qiáng)度24.6 MPa (85 ℃,48 h 條件),稠度系數(shù)0.045,流性指數(shù)1.219。當(dāng)水泥水化時(shí),該膨脹劑促使鈣礬石的早強(qiáng)形成,隨著水化進(jìn)程,鈣礬石晶體不斷長(zhǎng)大,使水泥漿硬化時(shí)體積膨脹,在井下有限空間其線膨脹率為0.15%,能夠較好地補(bǔ)償水泥漿硬化過程的體積收縮。由于膨脹過程化學(xué)預(yù)應(yīng)力作用增強(qiáng)了水泥環(huán)與套管、地層的膠結(jié)強(qiáng)度,強(qiáng)化了環(huán)空密封完整性;同時(shí)微膨脹加重水泥漿的流動(dòng)性好,流動(dòng)阻力小,有效降低了井身結(jié)構(gòu)變化后的環(huán)空流動(dòng)摩阻。
2011年,長(zhǎng)寧-威遠(yuǎn)示范區(qū)開展了3 口頁(yè)巖氣水平井的先導(dǎo)性試驗(yàn),固井質(zhì)量合格率平均為87.92%,優(yōu)質(zhì)率52.40%;2013年在該示范區(qū)共開展了8 口井固井,固井質(zhì)量合格率平均為97.20%,優(yōu)質(zhì)率87.92%??梢钥闯觯叹畠?yōu)質(zhì)率得到了明顯提升。
截至目前,采用復(fù)合橋塞+分簇射孔聯(lián)作工藝,完成了W204 井、W205 井、CNH3 平臺(tái)8~12 層的分段壓裂作業(yè)。其中,W205 井施工泵壓82~96 MPa,排量10.4~11.6 m3/min,累計(jì)泵入砂液量26 742.84 m3、砂1 121.73 t。施工期間在未封固套管環(huán)空蹩15 MPa 平衡壓力,施工過程及后期環(huán)空均無竄氣、無套管變形的發(fā)生,水泥環(huán)的密封完整性得到了檢驗(yàn)。
1)高密度高黏鉆井液段塞攜砂、循環(huán)調(diào)整鉆井液、高效沖洗隔離液、漿柱流變性匹配等綜合技術(shù)是提高頁(yè)巖氣水平井頂替效率的有效手段。
2)優(yōu)化井身結(jié)構(gòu)、優(yōu)選套管類型及改變水泥漿封固段長(zhǎng)、改善水泥石性能,可減少增產(chǎn)過程中對(duì)水泥石的破壞,減小微間隙的產(chǎn)生,增強(qiáng)水泥環(huán)的密封完整性。
3)建議不斷完善頁(yè)巖氣水平井固井技術(shù)方案,形成有區(qū)域特色的頁(yè)巖氣水平井固井技術(shù),推動(dòng)國(guó)內(nèi)頁(yè)巖氣勘探開發(fā)的進(jìn)程。
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