張秋榮 顧 湧 徐 歡 李 楠
(天津普林電路股份有限公司,天津 300250)
此問題在2010年經(jīng)過多次試驗(yàn)已經(jīng)有了解決方案,就是在加工產(chǎn)品之前向錫銅鎳焊料中加入預(yù)計(jì)數(shù)量的高鍺焊料,將焊料中的鍺含量提高到50×10-6℃以上,這個(gè)能徹底解決焊接后錫面發(fā)黃的問題;但是成本非常高,對(duì)于小訂單的客戶不適用,也一直未能找到其他行之有效的辦法。曾經(jīng)我們懷疑是長時(shí)間錫料不換新導(dǎo)致里面雜質(zhì)多,但是開新缸后,跟蹤一周的時(shí)間,回焊后錫面又變黃了,仍然不能解決此問題。面對(duì)成本的考量,形式非常嚴(yán)峻,這就要求我們必須尋找到新方法、新的工藝,既能解決錫面發(fā)黃的問題,達(dá)到客戶滿意;又能將廠區(qū)加工成本降到最低,將公司利益最大化。
為了解決此問題,之前做過各種實(shí)驗(yàn)和測(cè)試,包括改變加工參數(shù)、更換助焊劑、增加錫厚度以及實(shí)驗(yàn)各種酸洗包括用稀硫酸、酸洗液、清洗劑在出貨前清洗等,均不能達(dá)到理想的效果,因此我們?cè)诳蛻舻姆e極配合下,進(jìn)行了大量的回流焊接測(cè)試,終于找到了有效表面處理方法:用4%~6%稀磷酸進(jìn)行最終的表面沖洗,可以最終達(dá)到我們期望的效果:表觀不受影響的同時(shí),回流焊接后錫面也不發(fā)黃,滿足了客戶的要求。
(1)磷酸是中強(qiáng)酸,既可以將錫面上的雜質(zhì)離子清洗干凈,又不會(huì)對(duì)錫面造成強(qiáng)腐蝕,造成錫面花影響表觀。
(2)我們對(duì)處理產(chǎn)品后的稀磷酸進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn)溶液中含有銅離子和少量的鎳離子,說明磷酸洗會(huì)將錫表面少量的銅洗下來。
(3)同時(shí)對(duì)沖洗前和沖洗后的錫表面進(jìn)行EDX掃描,發(fā)現(xiàn)表面的許多雜質(zhì)離子被去除了,發(fā)現(xiàn)經(jīng)過磷酸銑的表面,比較光潔,測(cè)出的雜質(zhì)元素非常少,只含有C、N、Si、Cu、Sn,而沒有經(jīng)過磷酸洗的板子,上面的氧化點(diǎn)和渣子相對(duì)較多,測(cè)試出的元素也多,不僅含有C碳、N氮、Si硅、Cu銅、Sn錫,上面還檢驗(yàn)出了許多其他的雜質(zhì)元素,如Cl氯、Na鈉、S硫、K鉀,而稀磷酸則可以清潔這些雜質(zhì)離子(圖1)。
圖1
(1)為了驗(yàn)證其影響點(diǎn),我們進(jìn)行了各種模擬試驗(yàn),來驗(yàn)證磷酸洗對(duì)PCB所產(chǎn)生的影響(表1)。
表1
(2)上面驗(yàn)證了磷酸洗的有效性后,后續(xù)為了證明磷酸濃度對(duì)焊接后焊盤發(fā)黃的影響,我們?cè)O(shè)計(jì)了DOE試驗(yàn),對(duì)不同濃度、不同酸洗時(shí)間的效果,以期找到最佳的磷酸濃度和處理時(shí)間的組合,結(jié)果如表2。
表2
(3)上面已經(jīng)確定了最佳的磷酸濃度和時(shí)間,接下來為了驗(yàn)證酸洗后對(duì)表觀長時(shí)間不產(chǎn)生影響,我們對(duì)4%和5%的磷酸處理10 s后的樣品做高溫老化試驗(yàn),觀察錫面是否會(huì)產(chǎn)生變化,老化后對(duì)可焊性是否產(chǎn)生影響:
溫濕度循環(huán)設(shè)定:25 ℃升溫至65 ℃需要2.5 h;65 ℃保持3 h;65 ℃降溫至25 ℃需要2.5 h,期間濕度保持在85%~93% ,共20個(gè)循環(huán),一共需要160 h(約7天)。
表3
(4)上面確定了高溫老化測(cè)試不會(huì)影響產(chǎn)品的可焊性,接下來需要驗(yàn)證高溫高濕老化測(cè)試后對(duì)PCB表觀是否會(huì)產(chǎn)生影響,查詢IPC標(biāo)準(zhǔn),試驗(yàn)條件如表4。
(5)小樣試驗(yàn)和性能測(cè)試階段的小結(jié):
①磷酸濃度控制在4%~5%,處理時(shí)間為5 s ~ 10 s時(shí)為最佳浸洗時(shí)間。
表4
做老化試驗(yàn),①120度烘烤24小時(shí)后,表觀無色差變化,可焊性也合格,可以確認(rèn)經(jīng)過磷酸處理后對(duì)產(chǎn)品的性能無影響。②高溫高濕老化測(cè)試后,表觀無色差變化,可焊性也合格,可以確認(rèn)經(jīng)過磷酸處理后對(duì)產(chǎn)品的性能無影響。
磷酸的成本比高鍺焊料的成本低很多,后續(xù)我們會(huì)按照此試驗(yàn)結(jié)果在線體進(jìn)行小批量試驗(yàn)。
(6)成本的對(duì)比:
使用磷酸成本大幅度降低了,每次至少可以節(jié)約成本1 740元,查詢歷史數(shù)據(jù),每年平均添加18次,那么每年至少可以節(jié)約此項(xiàng)成本31 320元。
目前有此種需求的客戶在增加,成本的降低也是不可估量的。
(1)此設(shè)備的特點(diǎn)必須是第一個(gè)槽子是獨(dú)立的酸洗槽,其余的均為水洗、烘干的水平設(shè)備(圖2)。
圖2
(2)起草了工藝變更單,指導(dǎo)線體執(zhí)行。
(3)對(duì)在線的客戶有此要求的480片交貨板全部進(jìn)行酸洗,進(jìn)行小批量生產(chǎn)。
(4)小結(jié):跟蹤客戶處回流焊接的結(jié)果,產(chǎn)品全部符合客戶要求,光板經(jīng)過二次回流焊后,表面不發(fā)黃,可焊性和表觀均滿足客戶的要求??蛻粼O(shè)備的圖片如圖3。
圖3
后續(xù)對(duì)1560片成品板進(jìn)行大批量的加工,然后從中拿取二片產(chǎn)品去客戶處做回流焊測(cè)試,二次回焊后焊盤無變色,發(fā)給客戶后,客戶將全部產(chǎn)品焊接后均合格,完全滿足了客戶要求。
通過以上的改善措施,我們已經(jīng)從根本上解決了客戶反饋無鉛熱風(fēng)產(chǎn)品回流焊接后焊盤發(fā)黃的問題,使我們走出了高成本對(duì)我們?cè)斐傻睦_。今天,我們終于給自己和客戶交了一個(gè)滿意的答卷,成本降到了最低,同時(shí)滿足了客戶要求。希望通過我們的總結(jié)與實(shí)踐為同行提供更多的啟示和幫助。本文不足之處,歡迎指正。