李燕森
摘 要:加熱罩是熱處理工序中重要的核心設(shè)備,其加熱能力的大小與燒嘴工作的穩(wěn)定性有著密切的聯(lián)系。柳鋼全氫罩式退火爐加熱罩燒嘴故障形式,主要表現(xiàn)為燒嘴不能正常點(diǎn)火,燒嘴處于熄滅狀態(tài);燒嘴能點(diǎn)火,但持續(xù)時(shí)間不長(zhǎng),然后熄滅;燒嘴能正常點(diǎn)火,但燃燒狀況較差,加熱能力降低,控制溫度難以跟上系統(tǒng)設(shè)定溫度。文章通過(guò)分析總結(jié)及跟蹤處理,得出了燒嘴常見故障的快速診斷方案和處理流程,極大地提高了燒嘴燃燒的穩(wěn)定性。
關(guān)鍵詞:加熱罩;燃燒;燒嘴;穩(wěn)定性
中圖分類號(hào):TG155.1 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-8937(2014)24-0109-02
鋼鐵行業(yè)的煉鋼煉鐵流程離不開燃燒加熱這一過(guò)程,根據(jù)冷軋廠的過(guò)程工藝,以全氫罩式爐為載體完成鋼卷的精細(xì)化處理。其中,加熱罩是全氫全氫罩式退火爐重要的加熱設(shè)備,故掌握其燒嘴燃燒系統(tǒng)的構(gòu)成特征,研究燒嘴常見故障原因及其快速診斷的處理方法,對(duì)加熱罩的使用和維護(hù)有著重要的意義。加熱罩燒嘴的維護(hù)需要有簡(jiǎn)單及易操作的方法和流程,以便能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并加以處理。柳鋼冷軋廠全氫罩式爐機(jī)組目前共有161座爐臺(tái),自爐臺(tái)投入生產(chǎn)以來(lái),加熱罩在使用過(guò)程中,通過(guò)對(duì)燒嘴維護(hù)的跟蹤總結(jié),逐漸得出了一套行之有效的處理加熱罩燒嘴故障的方法和流程。
1 全氫罩式爐工作原理
全氫罩式爐的主體設(shè)備為爐臺(tái)、閥站、內(nèi)罩、加熱罩和冷卻罩,其工作流程如圖1所示:首先在爐臺(tái)裝料后利用液壓將內(nèi)罩固定在爐臺(tái)上,為了確保安全要進(jìn)行氫氣密封試驗(yàn);然后利用氮?dú)忸A(yù)吹掃,排除內(nèi)罩和管路中的空氣進(jìn)一步確保系統(tǒng)安全,此處有聯(lián)鎖裝置,必須要使內(nèi)罩中的氧含量維持在1%以下方可進(jìn)行后續(xù)步驟;接著扣上加熱罩,燒嘴點(diǎn)火加熱鋼卷,這部分加熱涉及復(fù)雜工藝需要跟設(shè)定的工藝溫度曲線吻合;完成加熱后移除加熱罩,吊裝冷卻罩進(jìn)行強(qiáng)制制冷;接著啟動(dòng)氮?dú)膺M(jìn)行后期吹掃,排除內(nèi)罩中的氫氣。當(dāng)冷卻到設(shè)定值,先移走在外面的冷卻罩,再松開內(nèi)罩并移走,最后把經(jīng)過(guò)退貨處理的鋼卷堆到指定區(qū)域。
2 燃燒系統(tǒng)組成及燃燒控制方式
全氫罩式爐的燃?xì)饷浇槭且兹家妆臍錃?,故?duì)其故障快速反應(yīng)處理有較高的要求。退火爐加熱罩燒嘴結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,易于維護(hù),且加熱效率高。柳鋼冷軋板帶廠全氫罩式退火爐每個(gè)加熱罩共有12個(gè)燒嘴,分上下兩層排列布置,下層為1#~6#,上層為7#~12#,下層第一個(gè)燒嘴可用于廢氫燃燒,以更好的提高介質(zhì)的使用效率。每個(gè)燒嘴的主要機(jī)構(gòu)及控制元件包括:燒嘴殼體、燃燒室、燒嘴控制器、點(diǎn)火變壓器、點(diǎn)火電極、燃?xì)饪諝怆姶砰y、燃燒室觀察孔以及燃?xì)饪諝饨橘|(zhì)管路。燒嘴的點(diǎn)火控制方式采用脈沖循環(huán)控制方式,根據(jù)工藝溫度設(shè)定的不同,控制燒嘴打開的數(shù)量及燃燒時(shí)間,這種控制方式不僅可以提高燃燒效率,更重要的是保證了加熱鋼卷的溫度均勻性。
燒嘴燃燒控制過(guò)程如圖2所示:加熱罩上安裝有溫度檢測(cè)元件-K型熱電偶,其主要功能是實(shí)時(shí)檢測(cè)加熱罩爐膛的溫度變化,并將檢測(cè)到的溫度值實(shí)時(shí)傳輸?shù)娇刂葡到y(tǒng)主PLC,PLC主控器根據(jù)工藝設(shè)定值與檢測(cè)到的實(shí)際溫度進(jìn)行對(duì)比與計(jì)算,到出一溫度偏差值,系統(tǒng)根據(jù)得出的溫度偏差值通過(guò)控制電氣連接的燒嘴控制器產(chǎn)生相應(yīng)的控制信號(hào),進(jìn)而對(duì)燒嘴打開的數(shù)量、打開時(shí)間及打開順序進(jìn)行脈沖式循環(huán)控制。燒嘴燃燒后通過(guò)點(diǎn)火電極對(duì)火焰進(jìn)行檢測(cè),將燒嘴燃燒狀況通過(guò)燒嘴控制器反饋到HMI操作畫面上進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控,以便維修人員及時(shí)處理出現(xiàn)的燃燒故障。
3 燒嘴的結(jié)構(gòu)和工作原理
要分析燒嘴的故障成因,必須要了解燒嘴的結(jié)構(gòu)和工作原理。全氫罩式爐采用的燒嘴如圖3所示,燃?xì)鈴莫?dú)立管道進(jìn)入并從噴頭孔中噴出與另一路通道中的空氣混合??諝饨?jīng)過(guò)翅片換熱器,充分利用廢氣預(yù)熱形成熱空氣進(jìn)入到燒嘴中,再經(jīng)過(guò)周圍均勻分布的圓孔向通道口流出。在點(diǎn)火變壓器產(chǎn)生的近8 kV高壓下,點(diǎn)火電極和大地之間的空氣被劈開,形成火花,若此時(shí)燃?xì)夂涂諝獾膲毫α髁慷己线m,此時(shí)燒嘴就被點(diǎn)燃。通過(guò)控制燃?xì)忾y和空氣閥的開度,就可以方便地控制火焰的大小和姿態(tài)。
4 燒嘴常見的故障形式及處理方法
按照燒嘴的燃燒狀況,燒嘴常見故障可分為以下三大形式。
4.1 燒嘴不點(diǎn)火
主要原因有:點(diǎn)火電極燒損造成電極斷路或點(diǎn)火電極電離點(diǎn)結(jié)碳;點(diǎn)火變壓器損壞失效;燒嘴控制器損壞失效或繼電器故障;燃?xì)夤艿蓝氯?;系統(tǒng)通訊故障。
處理方法:檢查電極是否已燒損;清理電極電離點(diǎn)碳化物;更換損壞失效的點(diǎn)火變壓器;更換損壞的燒嘴控制器及繼電器;吹掃燃?xì)夤艿?;檢查通訊線路恢復(fù)系統(tǒng)通訊。
4.2 燒嘴能點(diǎn)火,但不能持續(xù)
主要原因有:點(diǎn)火電極電離點(diǎn)間距不合適造成短路,不能點(diǎn)燃燒嘴;燃?xì)怆姶砰y堵塞;空氣電磁閥執(zhí)行器卡阻;燃?xì)鈾C(jī)械穩(wěn)壓減壓閥調(diào)壓膜破裂造成燃?xì)鈮毫Σ荒苷{(diào)節(jié);燃燒室損壞造成火焰氣流堵塞,不能持續(xù)點(diǎn)火;火焰檢測(cè)系統(tǒng)故障、檢測(cè)電路松動(dòng)或檢測(cè)元件失效;燃燒系統(tǒng)空、燃?jí)毫Ρ壤缓线m,且有時(shí)復(fù)位時(shí)出現(xiàn)爆鳴現(xiàn)象。
處理方法:調(diào)節(jié)點(diǎn)火電極電離點(diǎn)間距至合適位置;清理燃?xì)怆姶砰y濾網(wǎng)及更換卡阻的空氣電磁閥執(zhí)行器(電磁閥線圈損壞時(shí)更換線圈);更換燃?xì)夥€(wěn)壓減壓閥調(diào)節(jié)膜;更換損壞的燃燒室元件;檢查火焰檢查電路,排查、更換故障元件;利用便攜式壓力計(jì)測(cè)量燃?xì)鈮毫涂諝鈮毫χ?,并調(diào)節(jié)到最佳的比例值。
4.3 燒嘴能正常點(diǎn)火且能持續(xù),但燃燒狀況較差,加熱
罩爐膛溫升緩慢
主要原因有:加熱罩頂部換熱器堵塞或損壞,造成換熱效果低下;煤氣總管閥門濾網(wǎng)堵塞;各個(gè)燒嘴的煤氣閥濾網(wǎng)堵塞;燃?xì)狻⒖諝獗戎滴凑{(diào)整到合適位置。
處理方法:清理加熱罩頂部預(yù)熱器或更換損壞的部分,使之預(yù)熱管路暢通;清理煤氣總管閥門和各個(gè)燒嘴煤氣閥的濾網(wǎng),以保證煤氣的壓力和流量;利用煙氣分析儀測(cè)量排煙取樣口廢氣濃度,確定廢氣中氧氣含量是否偏高,同時(shí)用便攜式壓力計(jì)測(cè)量燃?xì)夂涂諝獾膲毫χ?,然后調(diào)整燃?xì)夂涂諝忾y的開度到最佳的位置,實(shí)時(shí)觀測(cè)煤氣和空氣的壓力變化,使排煙口廢氣濃度達(dá)到最佳值,并檢查介質(zhì)閥體是否有泄漏,若有泄漏則更換泄漏的閥體。
5 燒嘴故障快速診斷及處理流程
加熱罩燒嘴故障快速診斷及處理流程如圖4所示。
檢查調(diào)試1:①檢查點(diǎn)火電極是否正常點(diǎn)火;②檢查燃?xì)?、空氣電磁閥是否正常打開;③檢查燒嘴控制器、點(diǎn)火變壓器及相關(guān)繼電器等電氣元件是否正常;④調(diào)整燃?xì)?、空氣比值到最佳位置;⑤抽出燒嘴芯檢查里面配件是否完好。
檢查調(diào)試2:①檢查點(diǎn)火電極是否短路、接地及碳化;②測(cè)量排煙口廢氣氧含量濃度,調(diào)節(jié)燃?xì)?、空氣比值;③檢查燃?xì)?、空氣閥是否泄漏和堵塞;④檢查燃?xì)夥€(wěn)壓減壓閥是否良好;⑤檢查燒嘴芯部件是否良好。
整個(gè)檢查調(diào)試過(guò)程中各步依次進(jìn)行,單步結(jié)束后做點(diǎn)火試驗(yàn),不成功則做下一步調(diào)整,直到點(diǎn)火成功為止。另外在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)燒嘴進(jìn)行維護(hù)調(diào)整過(guò)程中,特別要注意避免發(fā)生“爆燃”現(xiàn)象,避免對(duì)人身和設(shè)備傷害及損壞?!氨肌爆F(xiàn)象基本都是發(fā)生在爐子回火作業(yè)中燒嘴復(fù)位時(shí),主要原因是在該溫度下,燃?xì)獾臏囟容^低(相對(duì)正火作業(yè)而言),發(fā)生故障的燒嘴幾次點(diǎn)火都不成功,燃?xì)狻⒖諝獠欢卧跓靸?nèi)部累積,當(dāng)達(dá)到一定程度時(shí),如果此時(shí)再次點(diǎn)火就很容易發(fā)生“爆燃”現(xiàn)象。因此,在診斷和處理燒嘴故障過(guò)程中,為了避免發(fā)生此類現(xiàn)象,當(dāng)幾次點(diǎn)火不成功時(shí),再次點(diǎn)火時(shí)需先關(guān)閉燃?xì)忾y,進(jìn)行空氣吹掃后才能繼續(xù)點(diǎn)火試驗(yàn)。
6 結(jié) 語(yǔ)
柳鋼全氫全氫罩式退火爐機(jī)組自投產(chǎn)以來(lái),現(xiàn)場(chǎng)加熱罩燒嘴故障處理采用了快速診斷方法及處理流程,處理工作效率有了明顯提高,且燒嘴燃燒的穩(wěn)定性也收到了良好的效果,燒嘴故障率、維護(hù)人工成本及設(shè)備成本也有了明顯的下將,極大地發(fā)揮了單座爐臺(tái)的生產(chǎn)能力及爐群的綜合生產(chǎn)能力。
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