唐清 藍(lán)東 王亮
摘 要:當(dāng)前自動化控制系統(tǒng)的可靠性及穩(wěn)定性越來越高,安全性在自動化生產(chǎn)過程中尤為重要。其中SDV(shutdown valve)閥主要用于ESD(Emergency shutdown system)系統(tǒng)中,為了保護設(shè)備,一般在設(shè)備的進出口處設(shè)置SDV閥,確保操作的安全性。文章結(jié)合阿布扎比原油管道項目中液壓型SDV閥的應(yīng)用為實例,對液壓型SDV閥的安裝與調(diào)試進行了具體分析和探究,供相關(guān)技術(shù)人員在遇到同類型的閥門安裝調(diào)試時作參考。
關(guān)鍵詞:SDV閥;HPU(液壓驅(qū)動單元);執(zhí)行機構(gòu)
中圖分類號::TM62 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1006-8937(2014)24-0103-02
SDV閥門是緊急保護系統(tǒng)中的控制單元,據(jù)統(tǒng)計阿布扎比原油管道項目共有28臺液壓型SDV閥分別分布在MPS主泵站、IPS中間泵站、MOT末站,SDV閥均設(shè)計為故障關(guān)閉型,在正常生產(chǎn)狀態(tài)下SDV閥必須處于全開狀態(tài),如果閥門調(diào)試不成功就無法保證閥門處于正常工作狀態(tài),項目將無法順利投產(chǎn)。
1 SDV液壓型緊急切斷閥的特點
由于阿布扎比原油管道項目采用的液壓型SDV閥主要由三個部分組成:執(zhí)行機構(gòu)、液壓驅(qū)動單元、儲能罐單元,各個組成部分結(jié)構(gòu)復(fù)雜且儀表點位比較多,涉及的內(nèi)部聯(lián)鎖控制也比較多,對調(diào)試造成一定的困難。
2 SDV閥的工作原理
在這里我首先簡單介紹下SDV閥的工作原理,SDV閥由驅(qū)動單元、儲能罐、執(zhí)行機構(gòu)共3部分組成。驅(qū)動單元負(fù)責(zé)提供動力,啟動油泵將油箱內(nèi)的液壓油輸送至儲能罐內(nèi)并壓縮氮氣進行儲能,儲能罐內(nèi)部氮氣和液壓油由活塞隔離,儲能罐內(nèi)提前預(yù)充135 Bar的氮氣,當(dāng)儲能罐壓力達(dá)到壓力設(shè)定值時自動停泵,然后通過減壓閥調(diào)壓至150 Bar給執(zhí)行機構(gòu)提供油壓,從HPU至Actuator有一路供油線和一路回油線,執(zhí)行機構(gòu)通過一系列的油路控制供油和回油來進行開關(guān)閥門。
3 SDV閥調(diào)試
SDV閥的調(diào)試比較復(fù)雜,調(diào)試過程中會遇到各種各樣的問題。導(dǎo)致這些問題出現(xiàn)的原因也各自不同,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:設(shè)計問題,閥門質(zhì)量問題,施工問題以及控制系統(tǒng)廠家問題。下面我就SDV閥調(diào)試過程中遇到的問題及處理方法進行詳細(xì)的闡述。
①調(diào)試時發(fā)現(xiàn)HPU控制系統(tǒng)沒有供電,由于設(shè)計和廠家溝通不夠,簽訂技術(shù)協(xié)議時澄清的不夠徹底而出現(xiàn)設(shè)計給出HPU電源電纜型號不對。設(shè)計給HPU供電電纜為三芯電纜,但HPU實際需要至少4芯電纜,因為在給油泵供電的同時還需從380 V的交流電中取一路220 V的電源給HPU內(nèi)部自帶電源模塊(220 V AC轉(zhuǎn)24 V DC)供電(如圖1所示),于是只能組織施工隊伍重新敷設(shè)電纜。
②我們發(fā)現(xiàn)HPU在自動狀態(tài)下建立油壓系統(tǒng)時有油泵間斷性的停泵然后立即起泵的現(xiàn)象,經(jīng)過仔細(xì)對比其他SDV閥的情況,我們發(fā)現(xiàn)儲能罐容量小的閥門不會出現(xiàn)類似問題。由于SDV閥大小和儲能罐容量不同,建立油壓系統(tǒng)的時間也會不一樣。由于HPU和儲能罐由不同的廠家提供,HPU廠家并未考慮到儲能罐容量大小的問題,在出廠時將時間繼電器都設(shè)定為30 S,經(jīng)過仔細(xì)研究發(fā)現(xiàn)油泵保護系統(tǒng)中時間繼電器設(shè)定時間短導(dǎo)致油泵反復(fù)啟動。具體分析如下:時間繼電器工作設(shè)定為控制口短路控制+延時特定時間后繼電器觸點斷開,如圖1所示。
①當(dāng)模塊通電后,繼電器出點閉合,端子A1-B1短路后定時t長度啟動、定時指示燈閃爍。
②定時t長度結(jié)束繼電器觸點斷開。
③當(dāng)端子A1-B1斷路后,繼電器觸點閉合。
④當(dāng)端子A1-B1短路后定時t長度啟動、定時指示燈閃爍。
⑤如電源持續(xù)時間小于定時長度t,則已計時長度刪除。
結(jié)合HPU的控制原理圖(如圖2所示)得知,自動狀態(tài)下當(dāng)在時間繼電器設(shè)定時間t內(nèi)未能讓油壓未建立至設(shè)定值時(即壓力開關(guān)PSH設(shè)定值),油泵便會出現(xiàn)停泵后立即起泵的現(xiàn)象。當(dāng)然由圖可知時間繼電器主要是為了防止在手動狀態(tài)下油泵長時間運行,從而起到對泵的保護作用。于是我們針對每一臺SDV閥和儲能罐的大小重新設(shè)定了時間繼電器的時間t,從而避免了這種現(xiàn)象的發(fā)生。
③SDV閥在運行過程中出現(xiàn)油箱液位低且導(dǎo)致油泵停止的現(xiàn)象,針對此現(xiàn)象我們首先想到的便是油路系統(tǒng)存在泄露,仔細(xì)排查后并未發(fā)現(xiàn)泄露點且在調(diào)試前油箱內(nèi)注入了足夠的液壓油。我們將儲能罐和執(zhí)行機構(gòu)的油全部泄壓至油箱以后,油箱液位正常,此時發(fā)現(xiàn)儲能罐預(yù)充的氮氣壓力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠135 Bar,很明顯儲能罐氮氣出現(xiàn)了泄露。由于工作壓力高,在儲能罐壓力達(dá)到200 Bar時,上部氮氣充氮和壓力測量管路出現(xiàn)了緩慢泄露的情況。重新注氮建立油壓以后檢查處理泄露點以后,此問題得到了解決。
④控制室系統(tǒng)人機界面無法正常檢測到HPU單元的油箱液位和油箱溫度,但是能檢測到儲能罐壓力和輸出壓力。在排除信號線接錯的問題后,我們與SDV閥廠家、西門子廠家研究發(fā)現(xiàn)油箱液位和溫度變送器由HPU自帶的安全柵供電,而儲能罐總壓力和輸出壓力變送器由控制系統(tǒng)安全柵供電。所以可知液位和溫度變送器輸送給控制系統(tǒng)的為有源信號,無需另外供電。西門子廠家將現(xiàn)場信號直接引入AI模塊后能讀到現(xiàn)場數(shù)據(jù),但是讀數(shù)與現(xiàn)場表頭顯示不一致。我們得知現(xiàn)場安全柵為倍加福KFD2-CRG2-(Ex)1D,現(xiàn)場變送器輸出為4~20 mA電流信號,安全柵將電流信號按線性比例傳輸給控制系統(tǒng)。查閱此型號安全柵資料得知實際初始設(shè)置中輸入端(即測量端)的設(shè)置量程為0~20 mA,與變送器輸入信號存在偏差,這樣就會造成安全柵的實際輸出值與變送器的輸出電流值不成比例,相應(yīng)的控制室人機界面的顯示數(shù)據(jù)就與現(xiàn)場儀表存在偏差。
實際偏差圖如圖3所示,從圖中很明顯可以看出,若將輸入端量程設(shè)置為0~20 mA,則在變送器輸出范圍為4~20 mA時,藍(lán)色線所對應(yīng)的輸出值為人機界面顯示值,灰色線為現(xiàn)場變送器顯示值,很明顯能看出兩者之間存在偏差值。
HPU廠家決定用PACTware軟件通過安全柵自帶的RS232串行接口對安全柵重新進行診斷及參數(shù)設(shè),使得現(xiàn)在變送器與人機界面顯示數(shù)值能保持一致。
⑤當(dāng)閥門開或是關(guān)的過程中,西門子系統(tǒng)未能檢測到70%和80%的閥位反饋信號。由于這兩個信號均為瞬時開關(guān)量,閥門在開閥和關(guān)閥的過程中,70%和80%的閥門反饋信號均能在盤柜側(cè)用萬用表量到,西門子控制系統(tǒng)存在問題。由于70%和80%的閥位反饋信號均為瞬時數(shù)字量,閥門開關(guān)時速度快,信號本身持續(xù)的時間非常短,特別在小尺寸的SDV閥門顯得尤為突出。與西門子廠家仔細(xì)討論后得到以下結(jié)果:PLC在每個掃描周期中集中一段時間對I/O信號進行處理,這將有可能造成輸入信號丟失。當(dāng)輸入信號在I/O刷新時間尚未到來時發(fā)生變化,則當(dāng)I/O刷新時間到來時因輸入信號的變化卻已過去而造成輸入信號丟失,圖4表示了掃描周期與輸入信號丟失的關(guān)系。
如圖4所示,掃描周期T由t1,t2,t3,t4部分組成。其中,t1為共同掃描時間;t2為外設(shè)掃描時間;t3為用戶程序執(zhí)行時間;t4為I/O刷新時間;tS為輸入信號持續(xù)時間。如果tS tS≥T 西門子廠家縮短對70%及80%閥位反饋信號的掃描周期由200~100 ms,更改后重新進行測試均能接收到70%及80%的閥位反饋信號。 ⑥SDV閥的PST測試功能是為了檢驗閥門在長時間不開關(guān)動作的情況下能否正常工作。其內(nèi)部控制邏輯為按下PST按鈕,閥門開始關(guān)閉,在檢測到80%反饋信號以后閥門會由關(guān)閥轉(zhuǎn)為開閥直到閥門全開,然而我們在調(diào)試小尺寸SDV閥門在進行遠(yuǎn)控PST命令時,閥門在開度為80%~100%的范圍內(nèi)進行反復(fù)開關(guān)動作的問題。與SDV閥及西門子廠家仔細(xì)分析研究發(fā)現(xiàn)是由控制系統(tǒng)給出的PST命令持續(xù)時間過長導(dǎo)致,控制系統(tǒng)給出的遠(yuǎn)控PST命令持續(xù)時間為10 s。大尺寸的閥門行程比較長,從閥門全開狀態(tài)關(guān)閥至80%的時間遠(yuǎn)不止10 s,當(dāng)閥門關(guān)至80%時而轉(zhuǎn)為開閥的狀態(tài)時,PST命令已經(jīng)消失;反之小尺寸的SDV閥門行程小,閥門從全開狀態(tài)關(guān)閥至80%的時間非常短且小于10 s,當(dāng)閥門執(zhí)行PST命令閥門關(guān)至80%后全開,此時控制系統(tǒng)給出的PST命令仍然存在,所以導(dǎo)致閥門重新執(zhí)行PST命令,直至PST命令消失后閥門最終開到全開狀態(tài)。西門子廠家對遠(yuǎn)控PST命令持續(xù)時間更改為1 s后,SDV的PST測試功能正常工作。 4 結(jié) 語 SDV閥門的成功安裝調(diào)試,避免了投產(chǎn)運行中出現(xiàn)的種種問題,為整個工程順利中交打下了基礎(chǔ),節(jié)省了大量的人力,物力和財力。本文著重總結(jié)了SDV閥門的調(diào)試要點、控制原理及調(diào)試過程中常見的問題,隨著科技的發(fā)展,新設(shè)備、新技術(shù)的不斷使用,在遇到新型的液壓驅(qū)動SDV閥時,我們將借鑒以往的調(diào)試經(jīng)驗避免類似問題的發(fā)生。 參考文獻: [1] 沈雪松,吳榮珍,熊瑞平.液壓驅(qū)動閥門的控制設(shè)計與探究[J].中國測試技術(shù),2005,(2).