(新疆天業(yè)化工廠中發(fā)公司儀電室,石河子市,832000) 陳 鑫
臥式螺旋卸料沉降離心機(jī)是一種連續(xù)、自動(dòng)操作的沉降式離心機(jī),可在全速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)對懸浮液連續(xù)、自動(dòng)進(jìn)行進(jìn)料,分離,脫水,卸料等各項(xiàng)操作。該機(jī)主要用于固相粒度變化范圍較大,低濃度和中等濃度懸浮液的固液分離,能夠完成固相脫水,液相澄清,液-液-固三相分離,粒度分級等分離過程。由于該機(jī)對物料的適應(yīng)性強(qiáng),因而應(yīng)用范圍廣泛。特別適宜于分離固相粒度0.005~2mm,濃度為1~50%,溫度0~90℃,固相比重大于液相的懸浮液。
離心機(jī)工作啟動(dòng)時(shí)和停機(jī)過程中,電機(jī)轉(zhuǎn)速會(huì)發(fā)生變化,離心機(jī)內(nèi)的物料不能完全分離,這時(shí)就需要把這一時(shí)間段的物料隔離開來。這就要求出料口要閉。余液開關(guān)就起到這樣的作用。余液開關(guān)有一個(gè)插板閥和配套電動(dòng)減速機(jī)組成。減速機(jī)將電機(jī)的高速旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換成低速,同時(shí)將輸出力矩增大,再由絲桿,螺旋空心軸配合轉(zhuǎn)行成直線運(yùn)動(dòng),正反轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)閥門的打開和關(guān)閉動(dòng)作。
余液減速機(jī)介紹:賽格SAF57DT80N4型號,電機(jī)功率0.75KW,轉(zhuǎn)速1380R/Min輸出轉(zhuǎn)速84R/Min,輸出扭矩76Nm,安裝方式為:B5法蘭安裝/空心軸/單鍵。優(yōu)勢:成本經(jīng)濟(jì),低噪音,運(yùn)行平穩(wěn),許用徑向載荷高。S系列說明:斜齒輪-蝸輪蝸桿減速機(jī)是由斜齒輪和蝸輪蝸桿傳動(dòng)組成,所以效率遠(yuǎn)比通常的蝸輪蝸桿減速機(jī)高。
3.1 在生產(chǎn)過程中,由于離心機(jī)需要開停機(jī)操作,在每次開停機(jī)過程中都會(huì)有余液開關(guān)的動(dòng)作。在使用的過程中多次出現(xiàn)拉桿彎曲變形;空心軸套脫絲;電機(jī)過載燒毀的故障。
3.2 故障的原因分析
(1)拉桿變形和空心軸套脫絲的原因是輸出力矩過大造成的塑性變形,造成輸出力矩變大的原因?yàn)?,?fù)載變大。由于余液開關(guān)為插板閥結(jié)構(gòu),通過物料為含水微小的PVC顆粒,這種顆粒聚集在插板閥門的間隙內(nèi),造成閥門卡澀,閥門要?jiǎng)幼鞅仨毚蟛拍芾_或者關(guān)閉。在閥門關(guān)閉和打開的終點(diǎn),由于限位的作用,電機(jī)沒有及時(shí)關(guān)閉也會(huì)造成拉桿和空心軸的作用力變大。電機(jī)為0.75KW的小型電機(jī),電機(jī)保護(hù)動(dòng)作需要?jiǎng)幼鲿r(shí)間,在未達(dá)到動(dòng)作時(shí)間時(shí),電機(jī)會(huì)堵轉(zhuǎn)。由于減速機(jī)的結(jié)構(gòu)為斜齒輪和蝸輪蝸桿傳動(dòng),具有高的傳動(dòng)比,就將電機(jī)的輸出力矩變大,從而造成機(jī)構(gòu)中的薄弱部分損壞。最終結(jié)果就是電機(jī)燒毀,或者拉桿變形,空心軸損壞。
(2)由于生產(chǎn)中是離心脫水的過程,在生產(chǎn)開機(jī)和停機(jī)過程中,機(jī)組周圍都有水汽的存在,尤其是在停機(jī)過程中,余液開關(guān)的放水口會(huì)排出50~60℃的熱水,這樣造成了潮濕環(huán)境,電機(jī)的接線盒以及接近開關(guān)等電氣儀表的接線都會(huì)直接或者間接造成短路,造成電機(jī)燒毀。
4.1 改造方案的討論
由于余液開關(guān)在離心機(jī)機(jī)組運(yùn)行中起到重要作用,如果不能正常工作將影響整機(jī)的使用。為避免由于余液開關(guān)故障而造成整機(jī)的停用,提出了改造方案。綜合分析故障原因,提出改造方案有以下兩種:
第一種方案:采用液壓缸做執(zhí)行機(jī)構(gòu)替換電機(jī)減速機(jī)結(jié)構(gòu),使用液壓電磁換向閥動(dòng)作來完成整個(gè)動(dòng)作。需要液壓站來提供液壓動(dòng)力。
第二種方案:采用氣缸做執(zhí)行機(jī)構(gòu)替換電機(jī)減速機(jī)結(jié)構(gòu),使用氣動(dòng)電磁換向閥動(dòng)作來完成整個(gè)動(dòng)作。需要儀表氣源來提供氣動(dòng)的動(dòng)力。
4.2 方案選擇
兩種方案都放棄了電動(dòng)機(jī)構(gòu),避免了由于環(huán)境濕氣造成的故障,都是用了額外的動(dòng)力源液壓或者氣壓,在選擇同種輸出拉力/推力下液壓的元件體型大小要小于氣動(dòng)元件。但是由于液壓缸需要液壓站(包含液壓泵、儲(chǔ)油箱、油壓分配臺、換向閥等組件。)提供動(dòng)力,現(xiàn)場沒有這些設(shè)備,需要單獨(dú)購買。使用氣缸方案,在核算好輸出拉力/推力后,選擇合適的缸徑,合理的氣壓下即可完成整個(gè)動(dòng)作。生產(chǎn)現(xiàn)場具備的公用項(xiàng)里有儀表氣的供應(yīng),供應(yīng)壓力為0.4~0.6Mpa。綜合現(xiàn)場的條件和投資大小,選擇氣動(dòng)方案。下面對具體的參數(shù)進(jìn)行核算。
首先要核算電動(dòng)減速機(jī)機(jī)構(gòu)的輸出拉力/推力的大?。焊鶕?jù)SEW減速機(jī)樣本手冊S系列查找型號為SAF57DT80N4的輸入轉(zhuǎn)速為1400r/min,輸出轉(zhuǎn)速為85r/min,最大扭矩為168N*M,輸出拉力/推力為5200N,傳動(dòng)比為16.67,電機(jī)選擇為0.75KW,則實(shí)際輸出拉力/推力為6160N
氣缸的輸出拉力和推理由工作壓力和氣缸的直徑?jīng)Q定,在壓力為0.5Mpa,缸徑為120mm,軸徑為32mm,查下表得出
在壓力為0.5Mpa時(shí):F推=6135N,F(xiàn)拉=5730N;
在壓力為0.6Mpa時(shí):F推=7731N,F(xiàn)拉=7224N;
氣缸理論出力表及氣缸內(nèi)徑確定(表1):
表1 氣缸理論出力表(N)
根據(jù)輸出力的大小選擇直徑為125mm的氣缸時(shí)0.5Mpa即可滿足要求,根據(jù)實(shí)際情況選擇直徑為125mm的雙作用氣缸。余液開關(guān)的行程為250mm,選擇行程為250mm長度的雙作用氣缸。
4.3 使用氣缸改造方案實(shí)施
余液開關(guān)的行程為250mm,選擇直徑為125mm,工作行程為250mm的氣缸作為執(zhí)行機(jī)構(gòu)。原控制為電機(jī)的正反轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)余液開關(guān)的打開和關(guān)閉,為實(shí)現(xiàn)電路系統(tǒng)的兼容選擇雙作用三位五通閥作為氣動(dòng)切換元件,選擇中間位為密封狀態(tài),動(dòng)作線圈電壓選擇220VAC。只需要將原電機(jī)的三相交流380V電源改為兩相交流220V電源即可實(shí)現(xiàn)對電磁閥的控制。將電機(jī)的三根線選擇一根為公共零線,一根為拉開線圈L線,另一根為關(guān)閉線圈L線,拉開線接原電機(jī)正傳接觸器,關(guān)閉線接原電機(jī)反轉(zhuǎn)接觸器,零線接到公共零線端子即可。
自2013年9月改造完成后該套機(jī)組未出現(xiàn)由于余液開關(guān)故障造成的機(jī)組停機(jī)。改造后使用過程中,由于選擇氣缸直徑為125mm,輸出力略大于原電動(dòng)機(jī)構(gòu),由于插板閥的密封和閥板原先變形,氣缸動(dòng)作時(shí)有卡頓現(xiàn)象,在調(diào)整密封和校正閥板后此現(xiàn)象未見出現(xiàn)。整體使用效果良好,完全替換了原來的電動(dòng)減速機(jī)機(jī)構(gòu),減少了由于余液開關(guān)故障造成的整機(jī)停車。改造完成后,整個(gè)余液開關(guān)做到了日常無維修的狀態(tài)。
[1]賽格SAF57DT80N4選型樣本。