盛水津 宋小龍
(寶鈦集團寬厚板材料公司 陜西寶雞)
加熱爐是冶金行業(yè)板材生產(chǎn)中能耗較高的預處理設備。寶鈦集團寬厚板材料公司根據(jù)市場需求,在將生產(chǎn)重點由鋼材轉(zhuǎn)為復合板、鈦板的過程中,隨著產(chǎn)量的降低,出現(xiàn)了加熱爐能源單耗不斷增加的現(xiàn)象。
公司目前使用步進梁式加熱爐(1#爐),爐膛有效尺寸(24 600×3600×3750)mm,額定用氣1500 m3/h,最大用氣2000 m3/h。步進底式加熱爐(2#爐),爐膛有效尺寸(24 000×2940×1800)mm,額定用氣1450 m3/h,最大用氣1600 m3/h。2012年與2013年加熱爐總能耗量對比見表1,能源單耗對比見表2。
由表1、表2數(shù)據(jù)可知,隨著通過量、成品量的降低,所消耗的電能、天然氣量均降低,但產(chǎn)品的均單耗卻不降反升,尤其是天然氣均單耗明顯增長且有不斷上升趨勢。
跟蹤兩臺天然氣爐的生產(chǎn)過程,采集相關數(shù)據(jù)進行對比,對比顯示加熱爐消耗天然氣的量過大,并且是加熱爐的主要消耗。分析原因如下。
表1 天然氣加熱爐總能/耗
表2 天然氣加熱爐能源單耗
1.爐壁散熱超標
爐壁散熱損失是評價加熱爐熱效率的重要指標。兩臺加熱爐的測試數(shù)據(jù)見圖1~圖6(測試過程中爐內(nèi)溫度均保持在900℃)。圖中“○”代表燒嘴,“?”代表熱電偶位置。
1#爐測試數(shù)據(jù)見圖1~圖3,2#爐測試數(shù)據(jù)見圖4~圖6。
圖1 1#爐東側(cè)爐墻
圖2 1#爐西側(cè)爐墻
圖3 1#爐爐頂
圖4 2#爐東側(cè)爐墻
圖5 2#爐西側(cè)爐墻
圖6 2#爐爐頂
按GB/T 15319-1994火焰加熱爐節(jié)能監(jiān)測方法中要求:爐內(nèi)溫度900℃,爐子側(cè)墻溫度應<70℃,爐頂溫度應<105℃。測試結果表明兩臺加熱爐的散熱損失超標,保溫性能達不到標準要求。
2.設備選用的影響
1#爐從室溫加熱升溫至780℃,需消耗天然氣6500 m3;2#爐從室溫加熱升溫到900℃,需消耗天然氣9800 m3。根據(jù)生產(chǎn)工藝要求,完成坯料升溫、保溫、出爐與軋制的一個生產(chǎn)周期,加熱爐產(chǎn)品單耗見表3、表4。
表3 1#爐天然氣加熱爐產(chǎn)品單耗
表4 2#天然氣加熱爐產(chǎn)品單耗
數(shù)據(jù)對比說明,使用不同的加熱爐和對不同的產(chǎn)品加熱,所消耗的天然氣量不同,設備的不合理使用是造成產(chǎn)品單耗增加的重要因素。
3.生產(chǎn)周期的影響
受市場需求的影響,生產(chǎn)周期不能恒定以致不能形成規(guī)?;a(chǎn),加熱爐頻繁升溫降溫,造成天然氣空耗。
4.坯料規(guī)格變化
兩臺加熱爐設計加熱坯料規(guī)格為長度1500~3000 mm,寬度750~2000 mm,厚度180~400 mm。產(chǎn)品調(diào)整后加熱的坯料規(guī)格見表5。表5數(shù)據(jù)說明,實際生產(chǎn)的板坯與爐體設計時適用的規(guī)格有一定差距,因此,造成的熱損也是單耗增加的原因之一。
表5 坯料規(guī)格范圍
5.設備故障的影響
毛坯加熱是熱軋的預處理工序,一旦熱軋機列設備出現(xiàn)故障,加熱爐就要保溫或停爐,增加了能源的消耗。再有因天車、軋機的輥道、軋機壓下及加熱爐本身等各種設備故障,影響或推遲板坯的出爐和軋制,也會造成能耗增加。
6.人為因素
操作工由于對設備的熟悉程度不同,工作技能水平高低不同,在操作過程中無意地增加坯料在加熱爐中的加熱時間,造成能耗增加。
加強節(jié)能技術改造,優(yōu)化爐膛結構,提高蓄熱式加熱爐的燃燒效率。1#加熱爐爐膛高度從3750 mm改為3250 mm,經(jīng)過同類產(chǎn)品相似規(guī)格板材的加熱對比顯示,改造后每小時消耗的天然氣量與改造前相比減少200~300 m3。采用節(jié)能新技術,通過改進耐熱材料保溫性和可靠性來降低加熱爐的散熱損失,同時縮短對加熱爐保溫性測試的周期。
合理安排生產(chǎn),盡可能使同一規(guī)格同種材料的產(chǎn)品在同一個批次生產(chǎn),每次開爐能使多個合同安排在一個時間段內(nèi)連續(xù)生產(chǎn),減少頻繁的空爐升溫。強化用能設備管理,實現(xiàn)能源管理制度化,加大對能源消耗的監(jiān)督和考核力度。加強軋機列的設備維護,降低設備故障率。通過職工技能培訓、崗位競爭等方式,提高職工的操作技能。