孫 斌
(勝利油田石油化工總廠 山東東營(yíng))
高壓水泵是煉油廠延遲焦化裝置的關(guān)鍵設(shè)備,在裝置水力除焦系統(tǒng)中起著非常重要的作用,高壓水泵提供高壓水,通過(guò)切焦器噴切,進(jìn)行除焦作業(yè)。高壓水泵的好壞直接影響水力除焦系統(tǒng)的正常運(yùn)行及除焦時(shí)間長(zhǎng)短,在工藝操作上要求高壓水泵具有較高的揚(yáng)程及較大流量,以提高除焦效率,減少除焦時(shí)間。
2013年,廠延遲焦化裝置大修和技術(shù)改造后,加工量由60萬(wàn)t/a擴(kuò)大到100萬(wàn)t/a,為滿足裝置加工量增大的工藝要求,對(duì)裝置除焦系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備高壓水泵進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)改造,以增加泵的揚(yáng)程,縮短除焦時(shí)間,提高工作效率。
延遲焦化裝置水力除焦系統(tǒng)有兩臺(tái)高壓水泵,一臺(tái)運(yùn)行,一臺(tái)備用。水泵型號(hào)TDM200-160×11(沈陽(yáng)水泵廠生產(chǎn)),為臥式雙筒體節(jié)段多級(jí)離心泵;驅(qū)動(dòng)三相異步電機(jī)型號(hào)為YK1600-2/990,額定功率1600 kW,額定電壓6000 V,額定電流185 A,額定頻率50 Hz,額定轉(zhuǎn)速2980 r/min。
由于延遲焦化裝置原設(shè)計(jì)加工量是60萬(wàn)t/a,泵在投用初期雖然不需要很高的揚(yáng)程,但整體設(shè)計(jì)仍然采用11級(jí)葉輪的結(jié)構(gòu),為今后泵增加揚(yáng)程留余地。而兩臺(tái)泵在當(dāng)初安裝使用中均采用10級(jí)葉輪結(jié)構(gòu),即原來(lái)的中間級(jí)第6級(jí)葉輪未安裝,只安了一個(gè)導(dǎo)流套。此次改造增加這一級(jí)葉輪,使高壓水泵葉輪由10級(jí)增加到11級(jí),以滿足擴(kuò)容要求。
1.高壓水泵拆檢
高壓水泵為垂直剖分圓柱型雙筒體結(jié)構(gòu)的多級(jí)離心式水泵,拆卸時(shí)先拆卸泵的軸承和機(jī)械密封,再拆卸高壓端泵蓋,然后抽出整個(gè)轉(zhuǎn)子內(nèi)筒體。泵解體后檢查泵兩側(cè)徑向軸瓦、推力軸瓦、平衡鼓外觀正常,無(wú)明顯磨損,轉(zhuǎn)子總竄量符合設(shè)計(jì)要求,各級(jí)葉輪外觀良好,除一級(jí)葉輪口環(huán)有均勻摩擦痕跡外,其余葉輪各處無(wú)磨損痕跡,對(duì)葉輪、導(dǎo)葉、級(jí)間口環(huán)、軸進(jìn)行了相關(guān)檢測(cè),檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)葉輪口環(huán)間隙偏小,級(jí)間口環(huán)個(gè)別有橢圓現(xiàn)象,在對(duì)各部件進(jìn)行清洗的過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)首級(jí)葉輪輪轂處有疑似裂紋,對(duì)各級(jí)葉輪進(jìn)行著色探傷檢查,發(fā)現(xiàn)一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)、五級(jí)、七級(jí)、八級(jí)葉輪均有不同程度的裂紋。
2.葉輪處理
水泵返廠后,對(duì)葉輪、導(dǎo)葉、泵軸再次進(jìn)行了詳細(xì)檢測(cè),所有葉輪輪轂表面進(jìn)行磁粉探傷檢查。葉輪著色檢查發(fā)現(xiàn),只有九級(jí)葉輪無(wú)缺陷,其余葉輪均有缺陷。分析其中三級(jí)、十級(jí)、十一級(jí)葉輪雖有缺陷,但不影響使用,回裝時(shí),這幾級(jí)葉輪仍安裝原葉輪,其他葉輪均作為備用葉輪。重新按原圖紙加工并安裝原來(lái)缺少的第六級(jí)葉輪和第六級(jí)導(dǎo)葉,按標(biāo)準(zhǔn)加工配裝葉輪密封環(huán)和殼體密封環(huán),葉輪的總數(shù)增加為11級(jí)。
3.泵軸檢查
泵軸外觀檢測(cè)發(fā)現(xiàn)平衡套處有劃痕,八、九級(jí)葉輪安裝處鍍鉻層有明顯脫落,二、四、五級(jí)葉輪安裝處有鍍鉻層脫落,入口機(jī)封動(dòng)環(huán)座處鍍鉻層有脫落,經(jīng)研究協(xié)商,泵軸以上缺陷此次可暫不做修復(fù)處理。對(duì)泵軸進(jìn)行徑向跳動(dòng)檢測(cè),結(jié)果全部符合標(biāo)準(zhǔn)。
4.葉輪口環(huán)間隙調(diào)整
葉輪口環(huán)間隙偏小,級(jí)間個(gè)別口環(huán)的橢圓,因此適當(dāng)調(diào)大口環(huán)間隙,安裝時(shí)口環(huán)間隙統(tǒng)一調(diào)整為0.55 mm。
葉輪裝配到軸上后打表測(cè)得葉輪入口及出口口環(huán)的最大跳動(dòng)量為0.03 mm,符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
轉(zhuǎn)子總竄量為6.3 mm。裝配合格后轉(zhuǎn)子部件重新做動(dòng)平衡,按G2.5級(jí)標(biāo)準(zhǔn),允許不平衡量為7.8×10-3N·m,實(shí)際不平衡量3×10-3N·m,轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡合格。
高壓水泵轉(zhuǎn)子內(nèi)筒體改造完畢順利回裝,回裝后相關(guān)技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)表1。
表1 高壓水泵安裝技術(shù)指標(biāo) mm
高壓水泵改造后開機(jī)運(yùn)行一次成功。各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求,泵的流量不變,揚(yáng)程由改造前的1800 m增加到2000 m,電機(jī)電流由改造前的150 A下降到120 A,除焦系統(tǒng)的除焦時(shí)間明顯縮短,由原來(lái)的3 h縮短為2 h,完全滿足了工藝要求。該泵每天少運(yùn)行1 h,電機(jī)可節(jié)電1000 kW 以上,經(jīng)濟(jì)效益明顯。