王玉雷,吳玉紅
(山東泰山鋼鐵集團有限公司,山東 萊蕪 271100)
燒結余熱發(fā)電降低原因分析與改進
王玉雷,吳玉紅
(山東泰山鋼鐵集團有限公司,山東 萊蕪 271100)
本文主要介紹了燒結余熱發(fā)電量降低的實際情況,并對影響余熱回收利用的主要因素進行分析,找出了發(fā)電量降低的原因,根據(jù)分析結果制定了針對性控制措施,通過相應的技術改造、工藝控制和設備改進,使問題得到解決,余熱發(fā)電量明顯提升。
燒結;余熱發(fā)電;分析;改進
燒結余熱發(fā)電技術是降低燒結工序能耗、提高能源利用效率,增加企業(yè)經(jīng)濟效益的一項重要途徑。我公司有180m2和265m2帶式燒結機各一臺,余熱回收發(fā)電系統(tǒng)于2012年9月投入運行,經(jīng)過設備調試和摸索總結,發(fā)電量不斷提升,2013年11月份達到最高值17.22萬kWh,但自12月份起發(fā)電量明顯下降,為了盡快找出原因使發(fā)電量恢復正常,我們對相關數(shù)據(jù)和因素進行分析,找出了主要原因和解決辦法。
燒結余熱發(fā)電大致分為三個系統(tǒng):煙氣回收循環(huán)系統(tǒng)、鍋爐系統(tǒng)、汽輪機發(fā)電系統(tǒng)?;驹頌闊Y礦在環(huán)冷機由底部鼓風穿過燒結礦層產(chǎn)生高溫度氣體,將高溫度氣體導入余熱鍋爐,鍋爐中的水加熱產(chǎn)生蒸汽,蒸汽帶動汽輪機轉動發(fā)電機發(fā)電,所以余熱電站對蒸汽品質要求較高,熱量必須連續(xù)穩(wěn)定,熱量帶來的蒸汽量多,從而帶動汽輪機發(fā)電也就越多。
余熱溫度、燒結機日歷作業(yè)率、停機次數(shù)等,要找出影響因素就必須從這幾個方面進行分析改進。
3.1 發(fā)電參數(shù)變化趨勢分析
2013年9月份-2014年1月份原始數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計對比如下:
數(shù)據(jù)顯示鍋爐入口溫度變化明顯,呈先升再降趨勢,11月份溫度最高對應發(fā)電量也最高,溫度變化趨勢與發(fā)電量趨勢一致,說明燒結余熱溫度是造成發(fā)電量下降的主要因素。
3.2 燒結過程參數(shù)對比
燒結過程參數(shù)變化:180帶燒落料口溫度11月份平均3469.03℃,12月份平均358.93℃,1,月份平均325.04℃,呈逐月下降趨勢,平均煤氣流量、抽風機廢氣流量數(shù)據(jù)是逐月升高的;265帶燒11月份點火煤氣壓力最高,點火煤氣流量最低,預熱后煤氣溫度和空氣溫度最高,有利于燒結過程和燒結終點穩(wěn)定,這些對余熱發(fā)電是有利的因素。
3.3 燒結技術指標對比
燒結礦合格率和堿度穩(wěn)定率趨勢圖(見圖1)。
資料顯示合理的溶劑加入量能改善料層的透氣性,影響燒結穩(wěn)定性,堿度穩(wěn)定率和燒結礦合格率變化趨勢大體相同,充分說明燒結礦過程控制11月份最穩(wěn)定,之后逐月下降且下降幅度較大;
圖1
對燒結礦返礦率、燒結機有效作業(yè)率進行統(tǒng)計,燒結礦返礦率11月份達到統(tǒng)計數(shù)據(jù)最低值12.92%,1月份達到最高值14.23%,返礦率增加帶回的余熱增加,能源消耗增加,用于余熱發(fā)電的熱量減少;燒結機有效作業(yè)率11月份達到最高值,之后下降,1月份達最低值,燒結停機10分鐘以上都會造成煙氣大幅度降溫,從而迫使余熱發(fā)電解列。而解列后并網(wǎng)又將浪費大量的熱量。發(fā)電機組停機后,重新啟動需要2小時以上,因此,即使對于相同的燒結機作業(yè)率,停機時間的具體組成仍可能造成發(fā)電系統(tǒng)運轉率的較大差異,影響發(fā)電效率。
3.4 燒結工藝影響分析
從以上參數(shù)變化可以看出,所有有利于余熱回收的參數(shù)在11月份均達到幾個月的最佳值,變化趨勢說明燒結過程控制變化是影響發(fā)電量的主要因素。
3.5 燒結機短時間停機較多
燒結是一個連續(xù)的燒結過程,余熱發(fā)電也是依靠持續(xù)不斷的熱量供應來維持。一旦燒結系統(tǒng)停機,待重新開機時經(jīng)過一段時間的冷卻,燒結礦層所蘊含的熱量大部分已經(jīng)由燒結煙道排出,余熱回收量大幅度下降,直接影響余熱鍋爐的正常生產(chǎn)運行,嚴重時產(chǎn)氣量過低將導致汽輪機組停機。由于使用的爐篦條和隔熱墊材質存在問題,燒損大,極易出現(xiàn)臺車掉爐篦條現(xiàn)象,出現(xiàn)后必須空臺車停機5-10min左右處理,而影響余熱生產(chǎn)將長達1h甚至更長,嚴重制約著余熱鍋爐的正常運行。
3.6 余熱煙氣回收系統(tǒng)密封較差
燒結環(huán)冷臺車下部均采用耐熱橡膠條密封。尤其180m2燒結機,運行時間較長,各部位密封橡膠條磨損老化嚴重,且由于集氣罩處于冷卻機進料端,大量熾熱的燒結礦經(jīng)常導致集氣罩處密封燒毀。如此一來,在整個煙氣循環(huán)系統(tǒng)中形成多處漏風點,造成環(huán)冷機下方大量熱風外溢,臺車上方大量冷風吸入從而導致煙氣溫度降低,鍋爐產(chǎn)氣量下降。
4.1 優(yōu)化生產(chǎn)工藝,穩(wěn)定工況
(1)對燒結機布料、壓料設備進行整改。設計制作了壓料裝置,利用檢修機會,對壓料裝置進行安裝調試,通過使用,壓料效果明顯,燒結斷面厚度均勻統(tǒng)一,確保燒結機尾不過燒,不欠燒。
(2)優(yōu)化配礦工藝,合理增加燒結性能較好的礦粉比例,保證燒結過程穩(wěn)定,將燒結終點嚴格控制在倒數(shù)第二個風箱。
(3)增設燒結礦落料點、測溫點,可隨時反應燒結礦落礦處的煙氣溫度,并嚴格要求控制在350℃以上,并納入制度進行考核。
(4)為保證落料點溫度控制在范圍內,采取關閉風箱閘閥開度及抽風機風門開度的措施,嚴格將燒結終點控制在倒數(shù)第二個風箱。
(5)合理匹配燒結機機速和環(huán)冷機機速,在保證冷卻機出料口下料正常,不出現(xiàn)堵料的前提下,適當降低環(huán)冷機速。適度提高冷卻機料層厚度,使熱量富集,增大余熱回收量。
4.2 減少燒結機主機停機次數(shù)
(1)各班次安排專人對爐床進行整理,對爐條松的及時進行補缺,再是定期更換臺車,將排好爐條的臺車達到一定數(shù)量后,利用其他因素停機機會對爐條松的臺車進行更換,從而縮小了掉爐條次數(shù),減少了主機停機頻次。
(2)做好設備的檢修管理工作。利用檢修時間將整套設備徹底進行維護保養(yǎng),杜絕小故障的發(fā)生。
(3)在短時間停機前,提前與余熱發(fā)電站聯(lián)系溝通,讓其提前進行調整,把損失降到最低。
4.3 煙氣回收系統(tǒng)密封改造
(1)治理冷卻機本體漏風。對冷卻機臺車下方動密封、靜密封膠條,以及臺車與臺車之間密封橡膠每班進行檢查一次,利用其他工序停機或檢修進行更換,確保密封效果。
(2)在環(huán)冷臺車外沿焊接M10mm厚的弧形錳板,在集氣煙罩下方安裝M0.5mm厚的不銹鋼薄板,使錳板與不銹鋼薄板形成軟連接,起到密封的目的和作用。杜絕冷風進入集煙罩內,有效提高了回收煙氣溫度。
通過采取上述一系列改進措施,燒結余熱發(fā)電系統(tǒng)運行逐步趨于穩(wěn)定,余熱回收利用效率顯著提升,至2014年3月份噸燒結礦發(fā)電量提升至17.52kWh,達到了預期效果。
控制廢氣溫度穩(wěn)定減少波動次數(shù)、減小波動范圍是提高燒結余熱發(fā)電量的基本措施,而要保證該參數(shù)穩(wěn)定,需要燒結工作者做大量細致的工作,燒結過程每個環(huán)節(jié)的穩(wěn)定性及設備完好狀態(tài)是保證余熱發(fā)電發(fā)揮最佳效率,創(chuàng)造最佳效益的重要途徑。