60多年來,我國的地質(zhì)鉆探行業(yè)為地質(zhì)找礦和經(jīng)濟建設(shè)做出了巨大貢獻,地質(zhì)勘探技術(shù)也在此過程中得到了很大發(fā)展。目前,資源勘查工作已由中淺部找礦向深部找礦延伸,特別是礦區(qū)的探邊摸底工作,都是深部找礦。無疑對鉆探技術(shù)提出了更高的要求,進一步總結(jié)以往勘探施工情況和經(jīng)驗教訓(xùn),具有十分重要的現(xiàn)實意義。
一、存在的問題
從上世紀(jì)70年代舒蘭水曲柳鉆探情況來看,主要進行了中淺部資源勘查。由于受到鉆探技術(shù)、工藝、能力等多方面因素的制約,總體效果不夠理想,成孔率較低,鉆孔質(zhì)量差,對于研究該區(qū)地質(zhì)構(gòu)造及煤層發(fā)育可利用程度低。經(jīng)過調(diào)查了解,成孔率不足50%。面對這種情況,對于深部找礦,施工單位不同程度地產(chǎn)生了為難情緒,士氣低落,甚至產(chǎn)生了打退堂鼓的思想。帶著問題和疑惑,我們了解了以往勘查的具體情況,查出了問題,找到了原因。主要表現(xiàn)在以下方面:
1、孔壁坍塌
孔壁坍塌的主要原因是由于地質(zhì)構(gòu)造斷層破碎及溶蝕地質(zhì)的影響,造成鉆孔孔壁坍塌是鉆孔常見的現(xiàn)象之一。巖芯破碎、松散、膠結(jié)性差,鉆進時巖芯易堵塞,鉆進時泵壓異??變?nèi)轉(zhuǎn)速阻力增大,經(jīng)常出現(xiàn)憋泵現(xiàn)象,特別是孔內(nèi)鉆進時關(guān)注程度不夠,從而引發(fā)孔內(nèi)事故,個別鉆孔出現(xiàn)事故疊加,無法處理,造成鉆孔報廢現(xiàn)象。
2、鉆探設(shè)備工藝
上世紀(jì)70年代,我們主要使用的鉆探設(shè)備是國內(nèi)研制的立軸式鉆機(俗稱老千米),如XY—1000系列立軸式巖芯機。這種設(shè)備的缺欠是鉆工勞動強度大,安全系數(shù)低,鉆桿擰卸耗時,鉆桿損傷程度大,巖芯機轉(zhuǎn)速低,直接影響了鉆探效率。特別是提升或下降鉆具時間長,受孔壁坍塌、縮徑的影響,導(dǎo)致輔助時間增長,使孔內(nèi)事故概率增大。如鉆具折斷事故造成埋鉆等,直接影響了鉆探成本和質(zhì)量,影響了進度和效率。
3、縮經(jīng)問題
一是造成鉆孔縮徑的主要地層:①沉積地層中的粘土巖地層;②地層構(gòu)造因素;③強風(fēng)化地層主要是遇到水膨脹,風(fēng)化后砂狀破碎。
二是孔內(nèi)縮徑事故的前兆:①下降或提升鉆具時,在縮徑地層會感到鉆具升降困難,嚴(yán)重時需掃孔穿過;②在穿過縮徑地層時,由于鉆具與孔壁之間間隙變小,泵壓會增加,甚至出現(xiàn)憋泵現(xiàn)象;③巖粉明顯增多,泥漿中含沙量明顯增加;④在縮徑地層鉆進,鉆具扭轉(zhuǎn)逐漸困難,阻力增大,甚至鉆具無法轉(zhuǎn)動,出現(xiàn)回車現(xiàn)象。
三是區(qū)域地層情況:從吉林省煤系地層來看,主要是由泥頁巖、灰?guī)r構(gòu)成。泥頁巖較松散,易吸水膨脹,鉆進時產(chǎn)生縮徑、掉塊、坍塌現(xiàn)象?;?guī)r溶洞裂隙發(fā)育,在鉆進施工中存在著不同程度的孔壁漏水,遇到承壓含水層,鉆孔還會出現(xiàn)漏水現(xiàn)象。
二、對策與措施
通過對舒蘭水曲柳勘探區(qū)的實際情況調(diào)查,綜合分析,采取相應(yīng)的技術(shù)措施(包括對地質(zhì)的分析,孔內(nèi)情況的判斷以及判斷的準(zhǔn)確程度,并對癥下藥)是非常重要的。2007年——2010年在水曲柳進行的深部勘探,孔深都在1000~1500m。針對孔內(nèi)某一復(fù)雜情況,如果采取錯誤的方法,不僅不能解決問題,反而會使孔內(nèi)情況復(fù)雜化,既浪費了材料,又影響了生產(chǎn)進度,還會造成嚴(yán)重的浪費;如果孔內(nèi)判斷準(zhǔn)確,采取的方法得當(dāng),就能最大限度地降低事故率,使鉆探施工得以正常進行。
1、科學(xué)使用泥漿
提高沖洗液的濃度是加大護塌、護壁性能較好的方法。根據(jù)實際操作情況來看,由于方法得當(dāng),問題得到了解決。具體做法:
首先,在粘土選擇上優(yōu)先選擇了Na土,主要考慮粘土種類多,價格低,便于購買,同時節(jié)約了成本。為了配制出理想的泥漿,對粘頭進行Na化處理,方法簡單,便于操作,既在泥漿中加入氧化鈉,對泥漿中的粘土進行鈉化處理,確保泥漿的抗侵蝕性,而且分散度有很大提高,特別值得注意的是PH值控制8-9為宜。其次,要考慮堿的用量。片面加大堿的用量會使失水量增大,泥漿變稠,造成孔漏不穩(wěn)定的問題,除加入氫氧化納,其它處理劑的選擇也很重要。以往推廣的所謂雙聚泥漿,在水曲柳勘探區(qū)的使用中存在著較大差異,特別是對煤層、煤系的保護不利,所以,在使用時對原配方進行一些改進,增加固定含量,使粘度增加到250秒 左右(漏斗粘度)。通過實驗,雙聚處理劑(聚丙烯氰、聚丙烯酰胺)在泥漿中降失水作用是非常明顯的,在該區(qū)施工中發(fā)揮了作用,取得明顯成果,為該區(qū)施工的順利進行起到了不可替代的作用。
2、改進鉆探工藝
通過對以往鉆機技術(shù)情況的了解,在進行該區(qū)施工中,我們采用了全液壓巖芯鉆機(XY-5、6型)。主要解決了以下方面問題:
(1)從節(jié)時省力考慮,采取液壓動力鉗。對上下鉆具在鉆桿擰下中發(fā)揮了優(yōu)勢,與人工擰下鉆桿相比,可節(jié)約時間1/3以上,鉆桿損傷減少,勞動強度降低,減少了輔助時間。
(2)從進度和效率考慮,采取大馬力的液壓鉆機,提高了鉆進速度,進尺快,效率高。通過實際應(yīng)用,月進尺均達到800米以上。
3、縮徑事故的預(yù)防
實踐證明,如果提前預(yù)防縮徑,事故將會明顯減少,甚至能及時排除。一般縮徑事故的預(yù)防措施:在縮徑地層鉆進時,要調(diào)好泥漿,最好用失水量<4ml/30m的泥漿;②無論提升或下降鉆具,都應(yīng)減速通過,一旦遇到阻力,提前掃孔通過;③在上部遇到縮徑嚴(yán)重地層,要進行擴孔處理,比正常鉆進大一級的鉆具擴孔穿過(1~2m)后,及時下入套管,防止縮徑事故發(fā)生。
鉆探方法,采取提鉆取芯法。其優(yōu)點主要表現(xiàn)在以下方面:一是鉆桿與孔壁間隙較大,便于使用高粘度泥漿,高粘度泥漿攜帶巖粉能力強,成本低;二是遇到孔內(nèi)復(fù)雜情況處理方便可以采用多種處理事故工具;三是提鉆取芯能及時檢查鉆頭的磨損情況,便于按照地層情況及時更換鉆頭;四是在深孔鉆進時,可以在粗徑上部連接鉆鋌,既能保證孔底鉆頭壓力合理,又能保證鉆桿在孔內(nèi)回轉(zhuǎn)穩(wěn)定。
按照上述方式方法,在水曲柳勘探施工中,隨著正確的預(yù)防和運用,無一例縮徑事故的發(fā)生,保證了施工的順利進行。
總之,從水曲柳勘探區(qū)施工特點來看,該區(qū)對鉆探施工的要求是進尺快效率高,輔助時間短,這樣才能保證鉆孔的施工質(zhì)量,同時克服和避免孔內(nèi)事故。通過2007-2010年對該區(qū)的鉆探施工統(tǒng)計,成孔率100%,甲級孔率95%以上。這充分說明,只要采取有效的對策和措施,符合客觀實際要求,就可以實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo),達到預(yù)期的成果。