【摘要】以某石化公司煉油廠1.0Mt/a催化裂化裝置為例,對裝置能耗結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析。分析表明燒焦、電是主要的消耗能源。使用先進(jìn)的工藝和設(shè)備技術(shù)是節(jié)能的關(guān)鍵。實(shí)施熱進(jìn)出料、優(yōu)化換熱流程和低溫?zé)峄厥绽檬墙档脱b置能耗的重要的途徑。
【關(guān)鍵詞】催化裂化裝置;能耗分析;節(jié)能措施
1、前言
我國煉油廠的煉油能耗從1978年的105.4kgEO/t原油左右降低到1988年的69.3kgEO/t,降低了34.3%[1]。其中常壓蒸餾裝置從28kgEO/t降低到了13kgEO/t左右。2001年,在二次加工比例有所增大情況下,全國煉油能耗為85.9kgEO/t,比1988年增加了24%[2]。
2、裝置簡介
催化裝置#2于1995年建成投產(chǎn),原設(shè)計(jì)處理能力為0.6Mt/a。采用同軸式兩段再生工藝。2005年裝置進(jìn)行改造,改造后裝置處理能力達(dá)到1.0Mt/a。
3、裝置能耗分析
2009年裝置加工量為1.0Mt/a,裝置能耗為51.75kgEO/t。
2008年中石化催化裂化裝置的能耗平均值為58.25kgEO/t,先進(jìn)值為39.96kgEO/t[3]。
4、優(yōu)化方案
4.1能量利用環(huán)節(jié)
1)分餾塔
a)優(yōu)化循環(huán)取熱抽出和返塔溫差,提高返塔溫度。
在頂循環(huán)取熱負(fù)荷不變的情況下,加大頂循環(huán)流量,提高頂循返塔溫度至90℃。在中循環(huán)取熱負(fù)荷不變的情況下,加大中循環(huán)流量,提高中循返塔溫度至167℃。
b)對全塔的循環(huán)取熱優(yōu)化前后,全塔的循環(huán)取熱情況分別見下表。
優(yōu)化后,一中和頂循環(huán)的回流返塔溫差減少,同時(shí),二中用于穩(wěn)定塔底再沸器熱源的部分熱量通過油漿循環(huán)取出,油漿發(fā)生3.5MPa的蒸汽,提高了熱量利用的品質(zhì)。
c)取消柴油汽提塔的汽提蒸汽,節(jié)省1.0MPa蒸汽0.38t/h。
2)將溶劑濃度提高至40%,溶劑循環(huán)量由15t/h降低至10t/h,塔底熱負(fù)荷由1593kW降低至1062kW。
3)催化劑裝劑系統(tǒng)采用電動(dòng)抽空無塵裝劑系統(tǒng),減少蒸汽消耗和催化劑跑損。
本裝置的催化劑單耗為0.68kg/t,按100×104t/a加工量計(jì)算,則催化劑用量為680t/a。
4.2能量回收環(huán)節(jié)
1)利用熱出料的機(jī)會,原料進(jìn)料溫度從102℃提高至180℃。通過換熱網(wǎng)絡(luò)傳遞到高品位,降低加熱爐燃料消耗。
2)優(yōu)化原料油緩沖罐的液位控制系統(tǒng)
優(yōu)化控制,通過控制儲運(yùn)罐區(qū)來的混合蠟油的量來控制原料油緩沖罐的液位。
優(yōu)化后原料油緩沖罐的液位控制如下圖所示。
優(yōu)化后,停原料返回罐區(qū)的流程,降低了儲運(yùn)罐區(qū)冷蠟泵的功耗。儲運(yùn)罐區(qū)冷蠟油泵可考慮上變頻或換小泵等節(jié)電措施。
3)優(yōu)化換熱網(wǎng)絡(luò),充分回收熱量。
目前換熱網(wǎng)絡(luò)傳熱溫差大(加權(quán)平均換熱溫差56.3℃),溫位匹配不合理,如二中(320℃)與穩(wěn)定塔底汽油換熱(再沸器出口溫度160℃),傳熱溫差達(dá)到87℃,對換熱網(wǎng)絡(luò)按照“溫度對口,梯級利用”的科學(xué)用能原則重新匹配優(yōu)化。
a)停二中循環(huán),二中的熱量主要通過油漿循環(huán)取出。
b)用一中(289℃)先作為穩(wěn)定塔底再沸器的熱源,然后再作為解吸塔底再沸器的熱源,經(jīng)換熱器(E314)和穩(wěn)定汽油換熱后直接作為回流返分餾塔。
c)柴油(228℃)先作為預(yù)分餾塔底再沸器(E803)的熱源,然后經(jīng)換熱器(E217/1,2)與頂循換熱,之后(138℃)直接熱出料。柴油-富吸收油換熱器(E203/1,2)改造為貧吸收油-富吸收油換熱器(E203/1,2)。
4)油漿高溫位的熱量先與初底油換熱,然后與催化原料換熱,之后再發(fā)生蒸汽。油漿和外取熱發(fā)生3.5MPa蒸汽,停中壓蒸汽減壓到1.0MPa管網(wǎng)。
5)氣壓機(jī)一級出口凝縮油通過泵輸送到凝縮油罐(D301),降低氣壓機(jī)的負(fù)荷,節(jié)省3.5MPa蒸汽。
6)柴油(138℃)熱出料至下游裝置。
4.3能量轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)
粗汽油泵(P202/1,2)切削葉輪,溶劑循環(huán)泵(P402/1,2)切削葉輪。煙機(jī)入口煙氣管線加強(qiáng)保溫,煙機(jī)多發(fā)電。
5、節(jié)能效果和經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
優(yōu)化前后熱進(jìn)出料參數(shù)見下表。
節(jié)能改造項(xiàng)目實(shí)施后,降低裝置能耗3.80kgEO/t,經(jīng)濟(jì)效益:674×104¥/a。
6、結(jié)語
①科學(xué)地分析裝置能耗是節(jié)能的前提,采用先進(jìn)的工藝和設(shè)備技術(shù)是節(jié)能的關(guān)鍵。②進(jìn)一步提高進(jìn)料溫度,強(qiáng)化換熱,減少熱損失是進(jìn)一步降低裝置能耗的關(guān)鍵。③裝置的熱回收率低,冷卻排棄能較多。分析認(rèn)為,優(yōu)化換熱流程,實(shí)施熱進(jìn)出料、換熱網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和低溫?zé)峄厥绽?,是裝置能耗進(jìn)一步降低的有效途徑。④裝置優(yōu)化后,節(jié)能效果顯著,經(jīng)濟(jì)效應(yīng)可觀。
參考文獻(xiàn)
[1]中國煉油技術(shù),(修訂第二版),第19章,中國石化出版社,2000年,北京.
[2]郭文豪.節(jié)能技術(shù)講座.中國石化集團(tuán)公司節(jié)能技術(shù)中心(資料),2002.
[3]《中石化2008年數(shù)據(jù)匯編》.