【摘要】目前國內(nèi)很多抽油機電機存在老化現(xiàn)象,自耗電較大,本文介紹了經(jīng)現(xiàn)場試驗幾種新型節(jié)能電機,具有推廣價值。
【關(guān)鍵詞】減速節(jié)能電機;機采系統(tǒng)效率;應(yīng)用
1、現(xiàn)狀及存在主要問題:
中原油田采油三廠目前有抽油機井687口左右。機采系統(tǒng)年耗電量1.3億kWh,占我廠總耗電量的50%以上。目前機采系統(tǒng)拖動裝置存在問題較多,主要有如下兩點:
(1)電機老化嚴(yán)重。我廠機采系統(tǒng)電機以6級、8級電機為主,少許為12級電機。目前在用最早的電機為1985年投用,大多數(shù)電機經(jīng)過多次修理,我廠維修大隊平均每年電機修理290臺次左右。全廠抽油機電機有431臺修理達3次以上,50%以上電機修理修理次數(shù)在4次以上,部分電機為1995年—1998年投產(chǎn)電機修理次數(shù)達8、9次之多。因電機老化,電機空載電流達損耗達2.5KW,已經(jīng)沒有什么修理價值。我廠機采系統(tǒng)電機多年沒有更新,僅利用新井配套引進些普通電機,這些電機非節(jié)能型電機,效率不高。
(2)低產(chǎn)低能井多,電機沖次偏高。目前油田處于開發(fā)后期,截至2011年11月份統(tǒng)計,我廠低產(chǎn)液抽油機井較多我廠單井產(chǎn)液量≤10噸的363口,占總開井口數(shù)的51.9%(其中單井日產(chǎn)液量≤5噸的136口,5-10噸的227口,分別占總開井口數(shù)的19.5%、32.5%)。低產(chǎn)液井比例大、泵充滿系數(shù)低,老式電機不能滿足低產(chǎn)液井對低沖次的要求,影響機采系統(tǒng)效率的提升。
2、項目目的及技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo):
試驗及應(yīng)用SRM開關(guān)磁阻、小容量減速節(jié)能電動機、雙功低速等新型節(jié)能電機,提高機采系統(tǒng)效率,節(jié)電降耗。節(jié)電率達15-25%。
3、現(xiàn)場試驗及實際應(yīng)用概況:
2011年我廠共試驗及推廣應(yīng)用節(jié)能電機4種18臺,共計投入:89萬元。其中SRM開關(guān)磁阻智能調(diào)速電動機2臺、小容量減速節(jié)能電動機8臺、游梁式抽油機專用節(jié)能配套電機2臺、雙功低速YCHD280L-1.5/18.5/37kW-1140V電機6臺。平均沖次下降1.5次,節(jié)電效果20%左右。
主要電機具體使用情況及數(shù)據(jù)如下:
3.1SRM開關(guān)磁阻智能調(diào)速電動機:衛(wèi)一采油區(qū)在WC18-6#、WC18-9#兩口抽油機井進行了智能調(diào)速電動機調(diào)速系統(tǒng)節(jié)能試驗(SRM-280電動機),通過跟蹤調(diào)試,目前更換該裝置的2口油井運行正常,節(jié)電效果明顯。
現(xiàn)場試驗有功電量日耗電量讀數(shù)統(tǒng)計對比表:
安裝井號安裝前后沖次變化安裝前日用電量(kWh)安裝后日用電量(kWh)日節(jié)電量(kWh)
WC18-6#未變化291212-79
WC18-9#未變化268182-86
3.2小容量減速節(jié)能電動機:該電機適用于低產(chǎn)液井,環(huán)境適應(yīng)性強、耐用性強、性價比高。裝機容量小、輸出扭矩大、轉(zhuǎn)速低;齒輪傳動效率高、功損小,運行效率高;采用負(fù)荷封油技術(shù),齒輪潤滑油不滲不漏;低轉(zhuǎn)速時無滑差、抽油機運行平穩(wěn);調(diào)沖次方便,電機容量小安裝、維護、保養(yǎng)方便。綜合節(jié)電率大于25%。
現(xiàn)場試驗有功電量日耗電量讀數(shù)統(tǒng)計對比表:
井號安裝前后沖次變化安裝前上/下行電流(A)安裝后上/下行電流(A)電流下降比例
WCP22.7/↘1.78/96/722%
WC10-262/1.850/4522/2056%
3.3游梁式抽油機專用節(jié)能配套電機
游梁式抽油機專用節(jié)能配套電機,利用系統(tǒng)的機械特性,改造轉(zhuǎn)動部分結(jié)構(gòu)節(jié)能;根據(jù)系統(tǒng)運動時所需的拖動力,改造部分機械結(jié)構(gòu),合理選配電動機,降低電機自身損耗,提高電動機的效率節(jié)能;提高系統(tǒng)抽油效率。調(diào)整抽油機沖次時,不用更換皮帶輪只需調(diào)節(jié)該節(jié)電器調(diào)速裝置檔位,即可隨意變換;該設(shè)備具有機械儲能裝置。原電機存在能量損失,該節(jié)電設(shè)備能使其能量直接儲存起來,并隨后自動釋放,既減少了能量損失,又防止反發(fā)電對電網(wǎng)的沖擊;電機效率高,使用維護方便,綜合節(jié)電率20—40%。適用于原配備45-55KW、沖次在1至6次的油井使用,低產(chǎn)低能井使用效果最佳。
在馬寨油藏經(jīng)營管理區(qū)MZWC95-32井安裝后,經(jīng)過油田分公司技術(shù)監(jiān)測中心檢測測試,測試結(jié)果如下:
井號狀態(tài)電流(A)有功功率(kW)無功功率(kvar)產(chǎn)液量(t/d)產(chǎn)油量(t/d)綜合節(jié)電率
MZWC 95-32井裝前44.69.2528.814.60.521.6%
裝后24.48.1114.115.70.55
對比-20.2-1.14-14.7+1.1+0.05
4、節(jié)能效果及經(jīng)濟效益預(yù)測
節(jié)能效果:
4.1年節(jié)能能力
18臺電機年可節(jié)電量57.8×104kWh;折標(biāo)煤71.03噸。
截至2011年年底累計節(jié)能量及減少成本支出
今年已累計節(jié)電量22.6×104kWh;折標(biāo)煤27.78噸。
安裝18口井,單井平均沖次由3.8次降為2次,減少油井管桿磨損,減少作業(yè)井次2次,減少作業(yè)及管桿費用12萬元。
4.2經(jīng)濟效益
項目投入:89萬元
該項目年產(chǎn)出:
年節(jié)約用電57.8萬kWh,節(jié)約成本0.73元/kWh×57.8萬kWh=17.34萬元;
今年已累計節(jié)電量22.6×104kWh;折標(biāo)煤27.78噸。
年減少油井管桿磨損,減少作業(yè)井次2次,減少作業(yè)及管桿費用12萬元。
該項目年可創(chuàng)效合計:57.8+1269.8萬元。
5、投資回收期
年投入產(chǎn)出比=89:69.8=1:0.78,應(yīng)用1.28年即可收回投資
2011年已累計創(chuàng)效:32萬元。