摘 要:皮帶輸送機(jī)是輸煤系統(tǒng)的主要設(shè)備,皮帶跑偏問題不僅嚴(yán)重縮短皮帶的使用壽命,還降低輸煤系統(tǒng)的工作效率。該文通過分析大唐林州熱電有限責(zé)任公司3號(hào)輸送機(jī)在運(yùn)行過程中存在的跑偏問題,并結(jié)合其他單位先進(jìn)技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)積累的經(jīng)驗(yàn),對(duì)皮帶跑偏的原因和具體調(diào)整方法做了全面探討。
關(guān)鍵詞:跑偏 托輥調(diào)整 改向滾筒調(diào)整 自動(dòng)調(diào)整
中圖分類號(hào):TD528.1文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2014)05(b)-0064-01
設(shè)備概況:大唐林州熱電有限責(zé)任公司3號(hào)輸送機(jī)是一個(gè)雙向輸送機(jī),位于東、西煤場(chǎng)中間,露天設(shè)計(jì),皮帶長(zhǎng)580 m,整條皮帶通過2個(gè)輸送機(jī)驅(qū)動(dòng)滾筒、1個(gè)皮帶頭部伸縮裝置改向滾筒、4個(gè)斗輪機(jī)尾車改向滾筒和8個(gè)輸送機(jī)改向滾筒構(gòu)成皮帶閉合系統(tǒng)。皮帶尾部安裝一套自動(dòng)液壓拉緊裝置;皮帶中間安裝一臺(tái)DQ800/800.30型斗輪機(jī),通過變換尾車的位置來實(shí)現(xiàn)堆、取料,尾車兩端安裝2組上調(diào)偏托輥;皮帶頭部安裝一臺(tái)三位置的頭部伸縮裝置進(jìn)行皮帶之間的交叉,通過移動(dòng)三工位位置來改變上煤運(yùn)行方式;整條輸送機(jī)支架各安裝6組上、下調(diào)偏托輥用于皮帶運(yùn)行中的調(diào)整。(圖1)
1 皮帶跑偏的原因
由于工作任務(wù)的需要,斗輪機(jī)頻繁變換堆、取料位置,這樣在斗輪機(jī)尾車的皮帶形成可隨尾車上仰或下俯形成一定的傾角,皮帶極容易發(fā)生跑偏現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)與斗輪機(jī)框架摩擦,損壞皮帶邊緣,縮短皮帶壽命,同時(shí)尾車和3號(hào)皮帶連接處形成10m長(zhǎng)的懸空皮帶,當(dāng)落煤點(diǎn)不正時(shí),物料不在皮帶中心,造成皮帶偏移。另外由于整條皮帶共經(jīng)過15各滾筒,由于液壓拉近裝置張緊力小和托輥偏斜或轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活、皮帶、各滾筒、托輥表面有黏煤等原因造成在皮帶的兩端改向滾筒處皮帶嚴(yán)重跑偏。
2 采取的措施和皮帶跑偏調(diào)整方法
2.1 斗輪機(jī)尾車皮帶跑偏的措施和調(diào)整
(1)斗輪機(jī)中部落煤斗出口為正方形,在取料時(shí),燃煤會(huì)隨著襯板的方向改變煤流的方向,導(dǎo)致落煤點(diǎn)不正,造成皮帶跑偏。通過改造斗輪機(jī)落煤斗成為圓形,不論懸臂皮帶怎樣旋轉(zhuǎn)方向,始終能夠保證落煤點(diǎn)處于皮帶的中心,杜絕因?yàn)槁涿狐c(diǎn)不正造成皮帶偏移現(xiàn)象。
(2)在斗輪機(jī)尾車頭尾處各增加1組手動(dòng)調(diào)偏裝置。當(dāng)落煤點(diǎn)不正造成尾車皮帶跑偏時(shí),通過皮帶向哪邊偏移,就將相應(yīng)調(diào)偏托輥組支架的那一側(cè)沿著皮帶的運(yùn)行方向前推移的方法進(jìn)行調(diào)偏。這樣調(diào)整皮帶跑偏非常有效,調(diào)整效果十分明顯。
(3)在尾車頭部增加了一組刮煤器,當(dāng)斗輪機(jī)處于堆料位置時(shí),及時(shí)清掃皮帶表面的燃煤,杜絕由于各改向滾筒黏煤造成皮帶跑偏現(xiàn)象發(fā)生。
2.2 滾筒處皮帶跑偏的措施和調(diào)整
(1)各改向滾筒不與輸送機(jī)中心成一條直線是導(dǎo)致皮帶跑偏的重大原因之一,于是重新校正了各改向滾筒,保證各改向滾筒與整臺(tái)輸送機(jī)中心線保持垂直。
(2)通知運(yùn)行人員及時(shí)清理滾筒、托輥上的黏煤,有效防止由于粘煤造成滾筒直徑大小不一,導(dǎo)致皮帶跑偏。
(3)由于皮帶老化,皮帶產(chǎn)生松弛了現(xiàn)象,這樣由于皮帶張緊力不夠,造成皮帶跑偏現(xiàn)象。通過及時(shí)調(diào)整皮帶尾部液壓拉緊裝置,使皮帶的兩端拉緊力相同,杜絕皮帶跑偏現(xiàn)象。
(4)3號(hào)皮帶共裝有6組手動(dòng)調(diào)偏托輥,當(dāng)手動(dòng)調(diào)偏托輥轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活時(shí),及時(shí)處理和維護(hù),增大調(diào)偏托輥的轉(zhuǎn)動(dòng)角度,從而有效的調(diào)節(jié)皮帶跑偏現(xiàn)象。
2.3 三位置頭部伸縮裝置皮帶跑偏的措施和調(diào)整
此處皮帶跑偏只有在堆料時(shí)發(fā)生,發(fā)生的原因多為上級(jí)皮帶由于落煤點(diǎn)不正造成的,只要在上級(jí)落煤管內(nèi)部增加導(dǎo)料板,糾正落煤點(diǎn)即可避免皮帶跑偏問題。
2.4 整條皮帶跑偏的措施和調(diào)整
(1)粘結(jié)皮帶接口時(shí),嚴(yán)格把關(guān),杜絕由于皮帶接頭不正原因造成皮帶跑偏。
(2)先調(diào)節(jié)下調(diào)偏托輥,保持回程皮帶處于托輥中心,再按照皮帶“跑高不跑低” 的規(guī)律,依次調(diào)節(jié)上調(diào)偏托輥。
(3)當(dāng)斗輪機(jī)移動(dòng)接近三位置頭部伸縮裝置時(shí),斗輪機(jī)尾車皮帶會(huì)跑偏嚴(yán)重,這樣可通過調(diào)整斗輪機(jī)尾車手動(dòng)調(diào)偏裝置和三位置頭部伸縮裝置的移動(dòng)托輥,可避免皮帶跑偏問題。
3 結(jié)語
通過上述對(duì)皮帶跑偏原因分析,了解了皮帶跑偏的原因,并提出了具體的調(diào)整方法,從現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)施情況來看,取得了良好效果,皮帶跑偏現(xiàn)象得到了解決,設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性和皮帶運(yùn)料量得到了極大提高,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)型。
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