摘 要:汕頭港廣澳港區(qū)防波堤工程扭王字塊預(yù)制初期,表觀質(zhì)量不盡如人意。項目部技術(shù)人員經(jīng)過多方努力,積極尋找各種產(chǎn)生缺陷因素,進行試驗、調(diào)試并采取相應(yīng)治理方法,和生產(chǎn)中不斷總結(jié)、提高操作規(guī)范、分析其產(chǎn)生的原因。來消除或改善上述表面缺陷,有效地提高了扭王字塊的表觀質(zhì)量。
關(guān)鍵詞:扭王字塊;通病;分析;治理
汕頭港廣澳港區(qū)防波堤工程扭王字塊投產(chǎn)以來,表觀質(zhì)量不盡如人意。例如:缺邊掉角、砂斑、砂線、氣泡和爛腳等表面缺陷。通過一段時間的觀察、改善與摸索,有時克服一種缺陷,另一種缺陷又明顯的暴露出來。因此尋找各種產(chǎn)生缺陷因素,進行試驗、調(diào)試并采取相應(yīng)治理方法,和生產(chǎn)中不斷總結(jié)、提高操作規(guī)范、分析其產(chǎn)生的原因。來消除或改善上述表面缺陷,提高扭王字塊的表觀質(zhì)量。而且得到業(yè)主的肯定。
1 缺邊掉角
1.1 原 因
(1)拆模強度低,未達(dá)到5MPa的拆模強度就開始拆模。
(2)由于原設(shè)計模板內(nèi)角很小,模板內(nèi)側(cè)焊縫不平整。
(3)脫模時千斤頂頂離模板與構(gòu)件的距離太小,而用撬棍平移模板時,前傾的幅度過大,使內(nèi)模角頂在上肢腋部使其破損。
(4)吊模板時不小心碰撞構(gòu)件,此時構(gòu)件混凝土強度比較低,碰到哪里,哪里就被碰破損。
1.2 治理方法
(1)、因為混凝土終凝(終凝約為5h)后早期強度增長最快,每小時強度增長約為0.3~0.5MPa。應(yīng)充分利用早期強度,在正常氣溫下(25℃)應(yīng)滿足18h后才能拆模。若氣溫降低,應(yīng)延長拆模時間。
(2)用經(jīng)濟、合理的混凝土配合比施工時,應(yīng)盡量提高混凝土強度,消除降低混凝土強度的因素。拌和樓后倉上料砂和各種規(guī)格石子混雜,不能確保配合比的配料準(zhǔn)確,而且還存在石子里的石粉、小顆粒過多等不利因素。砂細(xì)度模量偏小時應(yīng)及時調(diào)整砂率,坍落度不能太大。不能因以上原因加水使水灰比增大而降低混凝土強度。此外在氣溫較低的情況下,改用適宜的早期外加劑或延長拆模時間。
(3)對于模內(nèi)角偏小的地方加焊扁鐵,作削角處理。打磨模內(nèi)粗糙的地方,并定期清理模板內(nèi)側(cè),使其光滑平整,減小粘著力和摩擦力。
(4)脫模時用千斤頂盡量使模板頂離構(gòu)件,打撬棍時幅度不能過大,不能使模板碰到構(gòu)件。吊模板時要有人扶住垂直面,絕不能碰撞構(gòu)件。
(5)應(yīng)使用容易脫模,又不污染構(gòu)件的脫模劑。
2 砂斑砂線
2.1 原 因
構(gòu)件的腰部和下肢頂面有較大面積的砂斑砂線,構(gòu)件上部的中間和小斜面有時也有砂線。(見圖2)
(1)混凝土第一次振搗后泌水率較小,產(chǎn)生類似“假凝”的現(xiàn)象。構(gòu)件體積縮小時,豎向較小,橫向較大。加上止?jié){縫用的是高密度泡沫板,密封性能非常好,當(dāng)混凝土收縮后,混凝土與模板之間就有個幾乎真空的“負(fù)壓腔”,為了達(dá)到壓力平衡,就會將混凝土拌和物中流動性大的水吸出來,水又將混凝土表面尚未有強度的水泥顆粒沖洗掉,這樣就形成了砂斑砂線。
(2)振搗完畢后頂面會有一些泌水,如果不排掉而積聚在上方,就可能沿模板與混凝土之間的縫隙流下去,形成砂線。
(3)負(fù)壓是吸水的條件,而混凝土拌和物中的游離水太多,就給了吸水的機會。因此盡量減少混凝土中水的含量,也就會減少被吸水的可能。此外,混凝土拌和物中的氣泡、空隙也容易集聚泌水,待有“負(fù)壓”這個條件時,就有可能被吸出來??障对酱螅鄣乃蕉?,能夠形成的砂斑砂線也就越嚴(yán)重。
2.2 治理方法
(1)經(jīng)分析“負(fù)壓吸水”是形成砂斑砂線的主要原因,怎樣消除負(fù)壓,達(dá)到壓力平衡是個關(guān)鍵。先是在模板上開孔,但不斷有泌水流出來,被沖掉的水泥漿把孔堵塞,還是不能達(dá)到模板內(nèi)外壓力平衡。后來通過局部實驗得出結(jié)論:凡松過螺絲的構(gòu)件都不再有砂斑砂線。但這里要注意的是掌握好松螺絲的時間和松螺絲的度,也就是只能讓空氣通過,而不能讓水泥漿流出來,不然又會形成新的砂斑砂線。
(2)澆注完畢后,混凝土頂面的泌水要及時排除,或引流在一起排走。邊緣不能有積水,否則就可能在上部出現(xiàn)砂線。
(3)混凝土配合比盡量使用減水劑。坍落度應(yīng)控制在便于施工的前提下盡可能小一點,振搗也要充分密實,不要給負(fù)壓提供吸水的機會。
3 氣 泡
3.1 原 因
下肢頂面和中肢頂面的斜面,越平緩的地方氣泡越多越大。上部及其他地方也偶有出現(xiàn)。(見圖3)出現(xiàn)氣泡的原因,總的來說是振搗不夠充分。此外,分層太厚、混凝土粘稠,氣泡也不容易排除來。主要還是存在于平緩的斜面,雖然不能徹底排除,但要設(shè)法盡量減少氣泡的數(shù)量和不要出現(xiàn)大氣泡。
3.2 治理方法
(1)混凝土拌和物的坍落度不能太小,太小時混凝土粘稠,不利于氣泡的逸出。目前石子里(尤其是16~31.5mm石)石粉含量太大,也會增加混凝土拌和物的粘稠性。砂偏細(xì),細(xì)小顆粒多,因此應(yīng)控制石粉含量,砂細(xì)度模量較小時要調(diào)整。砂率混凝土拌和物的坍落度控制在3~5cm為宜。
(2)根據(jù)構(gòu)件高度(12t:h=2.51m24t:h=3.162m32t:h=3.48m)和形狀,分五~七層澆注,(見圖4)保證每層厚度不超過50cm。尤其澆注下肢和中肢斜面部分時,分層太厚,積聚在斜面的氣泡很不容易振出來。
(3)充分振搗,換用?準(zhǔn)75振搗棒。
(4)盡量不用油性脫模劑。如用油性脫模劑也要經(jīng)過稀釋,不然油涂得太厚,振搗時就會形成一個個小油泡殘存在混凝土表面。
4 爛 腳
4.1 原 因
為消除氣泡和防止出現(xiàn)爛腳,除了將振搗棒頭加大以增加振搗力外,又延長了振搗時間。加上底層的混凝土拌和物過厚,已達(dá)下肢的斜頂面,這樣不斷將模板往上頂,使模板“上浮”。鋼模板離開底模,n出現(xiàn)縫隙漏漿,操作人員以為是振搗不夠,又加強振搗,結(jié)果混凝土離析,砂漿從縫隙流出,剩下石子露出來,形成爛腳。(見圖5)
4.2 治理方法
(1)找出爛腳的主要原因是模板上浮。形成原因是拌和物在振搗時有一定的力度,等于是給模板與底模之間加“楔”。當(dāng)它的力大于模板自重和混凝土與模板的摩擦力時(混凝土拌和物在振搗時的流動狀態(tài)下摩擦力很小),模板就會“上浮”。如果第一層混凝土的分層厚度不高出斜面的起點,(見圖4)然后將第一層混凝土充分振搗,避免產(chǎn)生蜂窩、麻面、氣泡?;炷辆哂幸欢ǖ摹坝|變性”,不再觸動或少觸動已振搗密實的混凝土,(混凝土與模板之間有一定的摩擦力),混凝土與模板會形成一個整體。當(dāng)再澆注上一層時,就不容易使模板上浮,即使有少量上浮,底層的混凝土不被觸動,它不具有流動性,水泥漿也不會流失,就不會露出爛腳了。
(2)底模必須平整,模板與底模之間的止?jié){帶要嚴(yán)密。模板拼裝要在準(zhǔn)備澆注的底模上進行。在不平整的地方拼裝好后再吊到底模上,就可能形成錯牙,和底部不平而導(dǎo)致漏漿,形成爛腳。
5 結(jié)束語
隨著社會的發(fā)展,外觀質(zhì)量在工程質(zhì)量中所占的地位越來越高。只有既保證工程內(nèi)在質(zhì)量,又具有良好的外觀質(zhì)量,我們才能贏得良好的聲譽,在今后激烈的市場競爭中立于不敗之地。本工程扭王字塊預(yù)制施工,無論是技術(shù)方案的優(yōu)化還是現(xiàn)場組織實施均較成功,可以很好地指導(dǎo)今后的施工。
作者簡介:聶亮冰(1981-),男,碩士,工程師,主要從事水工工程,施工技術(shù)管理工作。