摘 要:文章提出錨網(wǎng)索+注漿錨索復(fù)合型聯(lián)合全封閉維修支護(hù)技術(shù),解決新柏煤礦三采區(qū)回風(fēng)下山軟巖巷道圍巖變形、巷道底鼓等支護(hù)技術(shù)難題,并對(duì)安新煤田軟巖巷道的支護(hù)設(shè)計(jì)提供借鑒意義。
關(guān)鍵詞:注漿錨索;復(fù)合型
中圖分類號(hào):TD353.6 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-8937(2014)6-0170-03
1 基本情況
三采區(qū)回風(fēng)下山是三采區(qū)主回風(fēng)巷道,全長(zhǎng)852 m、傾角22 ?觷,沿煤5層底板布置于煤層中,煤層賦存穩(wěn)定,普氏系數(shù)f=2~3,局部地段底板有少量滲水;煤層中含有夾矸,揭露后遇風(fēng)易化跨落,煤5層底板以泥質(zhì)砂巖和油頁巖互層為主,層理及節(jié)理發(fā)育明顯,巖石極其松軟、遇水易膨脹。
因受頂?shù)装遘泿r及周邊回采工作面采動(dòng)壓力影響,巷道頂板下沉、幫部位移、底鼓嚴(yán)重,造成巷道斷面縮小,通風(fēng)行人困難,面對(duì)支護(hù)難題,曾先后多次采用錨網(wǎng)、錨網(wǎng)噴、鋼支架等聯(lián)合支護(hù)技術(shù)對(duì)巷道進(jìn)行反復(fù)維修,但效果不明顯;后采用錨網(wǎng)+U29型可縮性鋼支架聯(lián)合支護(hù)技術(shù)維修,經(jīng)過一段時(shí)間后,巷道圍巖仍無法趨于穩(wěn)定,頂板下沉,出現(xiàn)“網(wǎng)兜”現(xiàn)象,兩幫移近并鼓出,底板底鼓凸起,鋼支架梁、腿出現(xiàn)變形、扭曲、折斷現(xiàn)象,而且,錨桿、錨索時(shí)有被拉斷或剪斷現(xiàn)象發(fā)生,如圖1和圖2所示。
2 巷道圍巖變形力學(xué)機(jī)理及破壞原因分析
2.1 地應(yīng)力
由于三采區(qū)回風(fēng)下山兩側(cè)已采空,位于煤柱中部的三采區(qū)回風(fēng)下山處于垂直方向的應(yīng)力集中區(qū),作用在巷道圍巖上的垂直應(yīng)力將高于按自重載荷計(jì)算得出的垂直應(yīng)力值。由于泊松效應(yīng),松軟煤體受垂直應(yīng)力集中作用時(shí)會(huì)產(chǎn)生側(cè)向膨脹,形成較高的局部附加水平應(yīng)力直接作用于巷道頂?shù)装?;另一方面,隨著煤層采出和頂板跨落,原來由煤層及頂板巖層傳遞的水平應(yīng)力向底板巖層中轉(zhuǎn)移,形成水平應(yīng)力集中,水平應(yīng)力集中與局部附加水平應(yīng)力的相疊加,當(dāng)圍巖應(yīng)力大于局部圍巖的塑性極限或強(qiáng)度極限后,導(dǎo)致圍巖進(jìn)入流變狀態(tài),圍巖的變形加劇、產(chǎn)生破裂、變形、破壞等現(xiàn)象,地層的壓力效應(yīng)將更加明顯。而地層的壓力效應(yīng)指的是地下工程開挖后產(chǎn)生的一種力學(xué)現(xiàn)象,主要由重新分布的圍巖應(yīng)力與圍巖的變形及強(qiáng)度特性相互作用引起的。地層壓力包括松動(dòng)壓力、形變壓力、膨脹壓力等。軟巖巷道在地層壓力下,導(dǎo)致圍巖自身支護(hù)結(jié)構(gòu)破壞,若支護(hù)不及時(shí),巷道變形破壞進(jìn)一步加劇,造成圍巖失穩(wěn),引起底板巖層破壞,導(dǎo)致底臌,如圖3所示。
2.2 巖性
巖性是影響圍巖穩(wěn)定性的基本因素。因巖體礦物成分、巖石結(jié)構(gòu)構(gòu)造的不同,致使不同巖石的物理力學(xué)性質(zhì)差別很大。巖體本身的強(qiáng)度、結(jié)構(gòu)、膠結(jié)程度及膠結(jié)物的性能,膨脹性礦物的含量等,這均是影響軟巖巷道變形的內(nèi)在因素。三采區(qū)回風(fēng)下山巷道布置在煤5層底板巖層中,從三采區(qū)綜合柱狀圖(如圖4所示)可以看出,巷道頂?shù)装鍑鷰r巖性主要為泥巖、油頁巖、砂巖、砂質(zhì)泥巖,軟泥巖等,普氏系數(shù)f=2~3,不僅強(qiáng)度低、分層厚度小,巷道底板巖石遇水后黏性很強(qiáng),表明含有膨脹性礦物成份。這些巖石粘結(jié)性極差且松軟、破碎,遇水易膨脹,容易發(fā)生底鼓、兩幫位移、頂板下沉。
2.3 原支護(hù)方式
傳統(tǒng)的支護(hù)技術(shù)只對(duì)巷道頂幫擴(kuò)刷后進(jìn)行了支護(hù),未對(duì)巷道底板進(jìn)行任何支護(hù)處理,附加水平應(yīng)力與原巖水平應(yīng)力集中相疊加作用到底板巖層上(同樣也會(huì)作用到巷道頂板巖層上)對(duì)其形成擠壓作用,底板處于自由開放狀態(tài),引起底板巖層的剪切膨脹,導(dǎo)致巷道底臌。同時(shí),含膨脹性礦物成份的底板巖層受局部段頂?shù)装鍧B水、淋水的侵蝕,產(chǎn)生的膨脹壓力加劇巷道底臌,而底臌對(duì)兩幫的牽動(dòng)效應(yīng)直接加劇兩幫松動(dòng)垮落,兩幫松動(dòng)垮落后對(duì)頂板的支撐作用降低,最終導(dǎo)致巷道支護(hù)結(jié)構(gòu)的全面失穩(wěn)形成巷道圍巖變形破壞,造成巷道失修,如圖5所示。
由于軟巖的流變性和觸變性,每次維修都是對(duì)圍巖的再次擾動(dòng),造成圍巖松動(dòng)圈范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大和松動(dòng)程度的加劇,客觀上也為水對(duì)更大范圍圍巖的持續(xù)性浸泡創(chuàng)造了條件。使用的U29型可縮性鋼支架支護(hù)技術(shù),只承載頂幫部壓力,底板處于開放狀態(tài),底臌的牽動(dòng)效應(yīng)造成兩幫部松動(dòng)位移,支架收縮到一定程度后拒縮而無法適應(yīng)圍巖變形,鋼支架出現(xiàn)扭曲變形、彎曲折斷、卡纜螺栓崩斷,導(dǎo)致支護(hù)失效。
3 參數(shù)確定
3.1 巷道頂部支護(hù)
錨桿規(guī)格:采用φ22讓壓錨桿,錨桿長(zhǎng)度2 400 mm,尾端配套高強(qiáng)度托盤、M22螺母。
錨桿錨固方式:樹脂藥卷加長(zhǎng)錨固,錨桿孔直徑30 mm,錨固長(zhǎng)度950 mm,采用一支為K2 335和一支Z2 360錨固劑端頭錨固,每排拱頂部布置5根。
托板:采用150×150×10 mm高強(qiáng)度托板。
錨桿布置:矩形布置,錨桿間排距均為800 mm。錨桿與巷道輪廓線垂直布置。
金屬網(wǎng):采用10#鐵絲編織、網(wǎng)孔50×50 mm、菱形金屬網(wǎng),網(wǎng)片尺寸為900×2 600 mm,用鐵絲雙排扣連接牢固,連接點(diǎn)間距不大于200 mm。
鳥窩錨索:規(guī)格φ17.8×7 300 mm,采用一支K2 335和兩支Z2360樹脂藥卷端頭錨固,錨索間排距為1 200×1 600 mm,外露≤250 mm,錨索必須垂直巷道頂板,錨索錨固力必須達(dá)到200 KN以上,托板為300×300 mm的蝶形托板。
3.2 巷道幫部支護(hù)
錨桿規(guī)格:采用φ22讓壓錨桿,錨桿長(zhǎng)度2 400 mm,尾端配套高強(qiáng)度托盤、M22螺母。
錨固方式:樹脂藥卷加長(zhǎng)錨固,錨桿孔直徑30 mm,錨固長(zhǎng)度950 mm,采用一支為K2335和一支Z2360錨固劑端頭錨固,每排兩幫部各布置3根。
托板:采用150×150×10 mm高強(qiáng)度托板。
錨桿布置:矩形布置,錨桿間排距均為800 mm。錨桿與巷幫垂直布置。
金屬網(wǎng):采用10#鐵絲編織、網(wǎng)孔50×50 mm、菱形金屬網(wǎng),網(wǎng)片尺寸為900×2 600 mm,用鐵絲雙排扣連接牢固,連接點(diǎn)間距不大于200 mm。
鳥窩錨索:規(guī)格φ17.8×4 300 mm,采用一支K2 335和兩支Z2 360樹脂藥卷端頭錨固,錨索間排距為1 200×1 600 mm,外露≤250 mm,錨索必須垂直巷道頂板,錨索錨固力必須達(dá)到200 KN以上,托板為300×300 mm的蝶形托板。
4 中空注漿錨索支護(hù)
注漿錨索使用濟(jì)南奧科礦山工程公司生產(chǎn)的新型產(chǎn)品。注漿錨索采用φ22×6 300 mm中空注漿錨索,鋼材為82B型鋼。破斷載荷42 t。錨固長(zhǎng)度1.3 m,間排距為:1 600×
1 600 mm,矩形布置,外露≤250 mm,底角錨索與水平線呈45 ?觷夾角(下俯),錨索距巷道底板100 mm,其余錨索垂直巷道頂幫部,一排鳥窩錨索一排注漿錨索相互交替打設(shè),如圖6所示。
5 效果分析
通過新柏煤礦三采區(qū)回風(fēng)下山采用中空注漿錨索補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)試驗(yàn),由現(xiàn)場(chǎng)及礦壓監(jiān)測(cè)分析可知,巷道變形破壞程度大大降低,巷道頂?shù)装逑鲁亮繙p小40%,兩幫位移量減小44%。而且錨桿等支護(hù)體受力良好,未發(fā)現(xiàn)錨桿、錨索斷裂現(xiàn)象。利用中空注漿錨索注漿后,頂板巖塊整體性加強(qiáng),而且強(qiáng)度得到提高。原錨網(wǎng)索支護(hù)段曾一年需維修2次,而中空注漿錨索支護(hù)段15個(gè)月需維修1次。因此,軟巖巷道利用中空注漿錨索支護(hù)加固圍巖效果明顯。
①原錨網(wǎng)索支護(hù)維修費(fèi)用3 983 元/m,一年需維修兩次,7 966 元/m;采用中空注漿錨索后巷道支護(hù)維修費(fèi)用
5 112 元/m,15個(gè)月需維修一次,故一年可節(jié)省維修費(fèi)用
2 854 元/m;改進(jìn)支護(hù)參數(shù)前巷道失修率為65%,而采用注漿錨索支護(hù)技術(shù)后巷道失修率為15%。
②新柏煤礦隨著開采深度的逐漸延伸,軟巖巷道支護(hù)問題是該礦面臨的一大挑戰(zhàn),因此,解決軟巖巷道支護(hù)問題尤為重要。
通過中空注漿錨索在三采區(qū)回風(fēng)下山軟巖巷道維修支護(hù)的成功應(yīng)用,將對(duì)該礦軟巖巷道支護(hù)具有指導(dǎo)意義,既節(jié)約支護(hù)成本,減少巷道維修次數(shù),保證礦井安全生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,具有較高的實(shí)用價(jià)值和推廣應(yīng)用前景。為安新煤田頂?shù)装遘泿r破碎巷道合理優(yōu)化支護(hù)設(shè)計(jì)提供了一定的技術(shù)參數(shù)和理論參考,為安新煤田軟巖破碎巷道圍巖控制提供了借鑒經(jīng)驗(yàn)和參考依據(jù)。
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