摘要:本文介紹了大唐琿春發(fā)電廠進(jìn)行等離子點(diǎn)火系統(tǒng)改造的必要性,等離子點(diǎn)火系統(tǒng)點(diǎn)火的工作原理,相應(yīng)的磨煤機(jī)控制邏輯及FSSS保護(hù)邏輯的設(shè)計(jì),目前此系統(tǒng)在火力發(fā)電廠中存在的一些共性問題分析,并且提出了一些建議,對改進(jìn)后取得的經(jīng)濟(jì)效益及社會效益進(jìn)行了闡述。
關(guān)鍵詞:穩(wěn)燃等離子點(diǎn)火社會效益經(jīng)濟(jì)效益
1 概述
大唐琿春發(fā)電廠(以下簡稱我廠)為兩臺2*330MW擴(kuò)建機(jī)組,為了減少燃油的消耗量,在最初的設(shè)計(jì)時就選用小油槍點(diǎn)火作為鍋爐啟動手段。這種方式燃油消耗量大,成本高。
我廠共有2臺鍋爐,制粉系統(tǒng)均為中速磨煤機(jī)、冷一次風(fēng)機(jī)正壓直吹系統(tǒng),每臺爐配5臺磨煤機(jī),每臺磨煤機(jī)帶一層噴燃器,分別命名為A、B、C、D、E層。按原有的設(shè)備配置,我廠屬于調(diào)峰機(jī)組,機(jī)組的啟動、停止以及低負(fù)荷調(diào)峰非常頻繁,在以往的機(jī)組啟動中一直是利用少油點(diǎn)火來點(diǎn)燃B磨煤機(jī)磨制出的煤粉,進(jìn)行鍋爐的啟動。為了控制點(diǎn)火及穩(wěn)燃時的用油量,降低發(fā)電成本,減少對環(huán)境的污染,我廠采用了經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、高效、簡單、安全的等離子點(diǎn)火技術(shù)對點(diǎn)火系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行了改造。
我廠等離子點(diǎn)火系統(tǒng)設(shè)備加在了A層,打破了我廠傳統(tǒng)的B磨煤機(jī)起爐規(guī)律,經(jīng)過試驗(yàn)A磨煤機(jī)與等離子點(diǎn)火系統(tǒng)配合,與少油點(diǎn)火起爐過程相比,能更好的完成鍋爐啟動的要求,各項(xiàng)參數(shù)能夠快速的達(dá)到預(yù)設(shè)目標(biāo),真正意義上的實(shí)現(xiàn)了以煤代油。利用等離子點(diǎn)火技術(shù),可以通過煤粉的燃燒來提高爐膛的溫度、風(fēng)溫、汽溫、壓力,用燃煤的消耗代替燃油的消耗,用低價燃料替代高價燃料,節(jié)省了非常可觀的燃油,從而達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
鍋爐采用等離子點(diǎn)火時,由于爐膛初始溫度較低,煤粉在爐膛內(nèi)不能完全燃燒,而未燃盡的可燃物由煙氣帶入鍋爐的尾部受熱面,長時間運(yùn)行時積集在尾部受熱面的可燃物可能會發(fā)生再燃燒。另外,由于等離子初次使用時本身的不穩(wěn)定不可靠性,發(fā)生點(diǎn)火器斷弧或煤粉著火差等現(xiàn)象,如不能及時正確處理,會導(dǎo)致大量煤粉在爐膛內(nèi)不能完全燃燒,一旦突然燃燒會引發(fā)鍋爐爆燃事故。
2 等離子點(diǎn)火技術(shù)
我廠3號機(jī)組在A層噴燃器安裝等離子點(diǎn)火系統(tǒng),等離子點(diǎn)火系統(tǒng)具有鍋爐啟動點(diǎn)火和低負(fù)荷(包括停爐)穩(wěn)燃功能。等離子體點(diǎn)火系統(tǒng)主要由制粉系統(tǒng)、等離子體發(fā)生器及燃燒器、電源系統(tǒng)、冷卻水系統(tǒng)、載體介質(zhì)(空氣)系統(tǒng)、火檢冷卻風(fēng)系統(tǒng)、吹掃風(fēng)系統(tǒng)、監(jiān)測控制系統(tǒng)等構(gòu)成。
等離子是繼固態(tài)、液態(tài)和氣態(tài)之后的第四種物質(zhì)形態(tài)。等離子發(fā)生器是等離子點(diǎn)火系統(tǒng)的核心部分,陽極與陰極利用直流電流(300A,300V)在介質(zhì)氣壓(0.01~0.03
MPa)的條件下接觸短路,通過電極的前后緩慢運(yùn)動產(chǎn)生電弧,使電極之間的壓縮空氣在大電流、強(qiáng)磁場的作用下電離,形成高溫等離子弧。等離子體對外呈中性,但在等離子體內(nèi)有許多帶電的陽離子和陰離子,該等離子體在專門設(shè)計(jì)的燃燒器的中心燃燒筒中形成一個4000~10000℃之間的高溫以及溫度梯度的超高溫區(qū),煤粉顆粒以一定的風(fēng)速一定的濃度通過該等離子電弧受到高溫作用,迅速破裂粉碎,釋放出揮發(fā)物,再造揮發(fā)份,從而迅速燃燒。
由于反應(yīng)是在氣相中進(jìn)行,使混合物組分的粒級發(fā)生了變化。濃煤粉進(jìn)入電弧核心,在極短的時間內(nèi)迅速著火,并穩(wěn)定燃燒;未完全燃燒的部分煤粉在補(bǔ)入足夠二次風(fēng)中,接力燃燒,燃燒器向爐內(nèi)噴出火舌。在各項(xiàng)參數(shù)達(dá)到與設(shè)定數(shù)值時,按實(shí)際情況投入其它制粉系統(tǒng),安全可靠地啟動鍋爐。同時在鍋爐低負(fù)荷情況下,可隨時投入運(yùn)行,起到良好的穩(wěn)燃作用。
3 等離子點(diǎn)火系統(tǒng)控制邏輯設(shè)計(jì)
等離子點(diǎn)火系統(tǒng)最大可能的實(shí)現(xiàn)了無油點(diǎn)火以及低負(fù)荷穩(wěn)燃時以煤代油,是一次火力發(fā)電廠技術(shù)的革新,但是我們不能僅僅看到它帶來的好處,在很多優(yōu)點(diǎn)體現(xiàn)出來的同時,一些缺陷也不應(yīng)該被我們忽略。如:等離子冷態(tài)啟動點(diǎn)火初期煤粉燃盡率低、點(diǎn)火初期鍋爐爐膛爆燃及尾部再燃、等離子斷弧等等。
鍋爐采用等離子點(diǎn)火時,經(jīng)過等離子電弧的煤粉只有揮發(fā)分被電離出來進(jìn)行了燃燒,由于爐膛初始溫度較低,煤粉在爐膛內(nèi)不能完全燃燒,而未燃盡的可燃物由煙氣帶入鍋爐的尾部受熱面,長時間運(yùn)行時積集在尾部受熱面的可燃物可能會發(fā)生再燃燒。另外,由于等離子初次使用時本身的不穩(wěn)定不可靠性,作為等離子載體的空氣含水、含油及壓力波動大發(fā)生點(diǎn)火器斷弧或煤粉著火差等現(xiàn)象,如不能及時正確處理,會導(dǎo)致大量煤粉在爐膛內(nèi)不能完全燃燒,從而引發(fā)鍋爐爆燃事故。
我廠3號爐等離子點(diǎn)火系統(tǒng)只針對A磨煤機(jī),鍋爐FSSS系統(tǒng)邏輯不作根本性修改,爐運(yùn)行時,燃燒器的火焰保護(hù)仍采用鍋爐FSSS系統(tǒng),燃燒器火焰“有/無”的判據(jù)等均由FSSS系統(tǒng)給出,并在判斷滅火時跳閘磨煤機(jī),為了機(jī)組的安全啟動和正常運(yùn)行,我們對A磨煤機(jī)的邏輯進(jìn)行了增加及修改。
為了保證A磨煤機(jī)能夠正常啟動,在等離子體燃燒器對應(yīng)的A磨煤機(jī)邏輯中設(shè)計(jì)“等離子體點(diǎn)火模式”與“等離子體穩(wěn)燃模式”兩種運(yùn)行模式,并可相互切換且閉鎖。并設(shè)置“等離子體點(diǎn)火模式”與“等離子體穩(wěn)燃模式”切換提示功能(負(fù)荷高于60MW時,提醒運(yùn)行人員切至“等離子體穩(wěn)燃模式”;汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速大于2900r/min時,提醒運(yùn)行人員切至“等離子體點(diǎn)火模式”)。
在A磨煤機(jī)“點(diǎn)火能量具備”啟動條件中增加一路信號:在“等離子體點(diǎn)火模式”運(yùn)行時,且1-4號角等離子體啟弧成功信號均來。此信號與原“點(diǎn)火能量具備”啟動條件中其它信號相“或”,作為新的A磨煤機(jī)“點(diǎn)火能量具備”啟動條件。
為了保證在斷弧的情況下,爐膛內(nèi)不能聚集大量的未燃燒的煤粉,A磨煤機(jī)在“等離子體點(diǎn)火模式”運(yùn)行時,1-4號角任意一個等離子體發(fā)出斷弧信號,關(guān)閉磨煤機(jī)對應(yīng)角的出口煤粉管關(guān)斷閥,當(dāng)故障角重新啟弧成功后,由運(yùn)行人員手動開啟對應(yīng)角的出口煤粉管關(guān)斷閥;A磨煤機(jī)在“等離子體點(diǎn)火模式”運(yùn)行時,1-4號角任意兩個等離子體發(fā)出斷弧信號,停止A磨煤機(jī)運(yùn)行。
防止?fàn)t膛爆燃,我們進(jìn)行了多方面的考慮和論證,最終確定了保證爐膛安全的邏輯。A磨煤機(jī)在“等離子體點(diǎn)火模式”運(yùn)行時,給煤機(jī)啟動后延時180秒,若A層煤火檢至少有2個無火,停止A磨煤機(jī)運(yùn)行。A磨煤機(jī)在“等離子體點(diǎn)火模式”運(yùn)行時,且A磨煤機(jī)跳閘信號來,通過一路硬接線送至就地PLC,聯(lián)鎖等離子體跳閘。鍋爐發(fā)出MFT信號時,通過一路硬接線送至就地PLC,聯(lián)鎖等離子體跳閘并禁啟。
在操作員畫面中,為了方便運(yùn)行人員的操作及及時準(zhǔn)確的觀察,我們進(jìn)行了畫面的組態(tài)。同樣是為了保證爐膛的安全,畫面上的A層噴燃器著火狀態(tài)組態(tài)為等離子拉弧成功與A層煤火檢。畫面上的等離子點(diǎn)火設(shè)備的操作,通過DCS與PLC通信方式進(jìn)行控制。
為了確保等離子點(diǎn)火系統(tǒng)能夠正常投入使用,我們多次對整套保護(hù)、控制邏輯及就地設(shè)備進(jìn)行了靜態(tài)試驗(yàn)和動態(tài)試驗(yàn)。發(fā)現(xiàn)并解決了冷卻水泵出口母管水壓低(母管壓力<0.6MPa)聯(lián)鎖啟動備用泵的問題,PLC中原控制邏輯利用壓力低開關(guān)的常開接點(diǎn)信號觸發(fā)兩臺冷卻水泵的聯(lián)鎖,只要聯(lián)鎖開關(guān)投入,兩臺水泵就會并列運(yùn)行,經(jīng)過分析,我們對壓力開關(guān)常開接點(diǎn)送來的信號取非,完美的解決了這個問題。
4 等離子點(diǎn)火系統(tǒng)存在的問題及解決措施
我廠還不能真正達(dá)到冷態(tài)鍋爐冷粉點(diǎn)火,不能做到真正無油點(diǎn)火,需要保留鍋爐的燃油系統(tǒng)。點(diǎn)火時需要對一次風(fēng)預(yù)熱,煤粉進(jìn)行加熱。同時等離子點(diǎn)火前需要用小油槍預(yù)熱鍋爐。
等離子點(diǎn)火時產(chǎn)生的溫度雖高,但熱強(qiáng)度不夠,因此會造成煤粉燃盡率低,為了提高煤粉燃盡率,應(yīng)該提高煤粉碾磨的細(xì)度等級,合理調(diào)整一次風(fēng)風(fēng)速及風(fēng)壓,提高磨煤機(jī)出口溫度。
等離子點(diǎn)火系統(tǒng)在拉弧的過程中非常容易斷弧,這是因?yàn)榈入x子載體風(fēng)中含有油、水等雜質(zhì),造成斷弧,應(yīng)該在進(jìn)入燃燒室前增加效果良好的過濾閥,減少壓縮空氣中的雜質(zhì)。
點(diǎn)火初期容易發(fā)生爐膛爆燃及鍋爐尾部發(fā)生二次燃燒,應(yīng)對這種問題需要運(yùn)行人員豐富的經(jīng)驗(yàn)、正確的保護(hù)邏輯,運(yùn)行人員需要根據(jù)飛灰含碳量來改變一、二次風(fēng)速、磨煤機(jī)的出力、煤粉細(xì)度、風(fēng)煤配比等等參數(shù),空氣預(yù)熱器吹灰必須投入。
5 結(jié)束語
電力市場的競爭越發(fā)激烈,上網(wǎng)電價便宜、提供更加清潔的電力是發(fā)電企業(yè)能立于不敗之地的有力武器。我廠新增的等離子點(diǎn)火系統(tǒng),可以大大的減少燃油的使用量,減少發(fā)電成本,提高煤粉的燃盡率,并且針對調(diào)峰機(jī)組,半年至一年就可以收回投資成本。能夠提前將電除塵投入運(yùn)行,減小了對環(huán)境的污染,減小了煙氣中含有的粉塵對增壓風(fēng)機(jī)靜葉葉片的磨損。取得經(jīng)濟(jì)效益的同時還能收獲社會效益。
參考文獻(xiàn):
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