摘要:本文對(duì)陜西龍門(mén)鋼鐵公司西安軋鋼廠(chǎng)中精軋液壓操作系統(tǒng)進(jìn)行了分析,提出了液壓系統(tǒng)機(jī)旁操作的改進(jìn)方法,取得了很好的效果,產(chǎn)生了一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
關(guān)鍵詞:液壓 操作系統(tǒng) 改進(jìn)
0 引言
陜西龍鋼公司西安軋鋼廠(chǎng)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)西軋廠(chǎng))生產(chǎn)線(xiàn)連軋部分即中精軋有12架軋機(jī),均為閉口式軋機(jī)。閉口式軋機(jī)的優(yōu)點(diǎn)是機(jī)體牢固耐用,剛性好,軋制力大,因此目前被大量地使用在各種規(guī)格的軋鋼系統(tǒng)中。但是閉口軋機(jī)換輥較為麻煩,需要從側(cè)面進(jìn)行換輥,因此幾乎所有的閉口軋機(jī)都需要配套換輥小車(chē),換輥時(shí),將換輥小車(chē)和軋機(jī)脫開(kāi),利用平移液壓缸推出換輥小車(chē),進(jìn)行換輥,換輥小車(chē)由液壓缸驅(qū)動(dòng)。
1 中精軋液壓系統(tǒng)原理
西軋廠(chǎng)中精軋液壓系統(tǒng)(圖1),是由兩臺(tái)液壓泵(一用一備)作為動(dòng)力元件,控制元件由插裝式單向閥,調(diào)壓閥組成。附件由過(guò)濾器,壓力表,液位計(jì),液位發(fā)訊器,加熱器,壓力控制器,以及一臺(tái)循環(huán)泵等組成,起到保護(hù)系統(tǒng)、控制油溫和過(guò)濾油液等作用。執(zhí)行元件由12臺(tái)平移液壓缸和30臺(tái)夾緊缸組成。
本系統(tǒng)由于采用間斷工作制,因此沒(méi)有設(shè)計(jì)冷卻器。
當(dāng)液壓泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),如果電磁鐵y1和y2不得電,則系統(tǒng)壓力上升,處于高壓負(fù)載狀態(tài),否則,當(dāng)電磁鐵y1或y2得電時(shí),液壓泵處于卸荷狀態(tài),系統(tǒng)失壓。當(dāng)系統(tǒng)處于工作狀態(tài),電磁鐵y3不得電時(shí),夾緊缸處于夾緊狀態(tài),當(dāng)需要移動(dòng)軋機(jī)時(shí),電磁鐵y3得電,夾緊缸處于松開(kāi)狀態(tài),這時(shí),電磁鐵y4得電,就可以橫向平移軋機(jī)。(表1)。
表1
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2 液壓系統(tǒng)機(jī)旁操作系統(tǒng)
中精軋液壓操作是在軋機(jī)旁邊進(jìn)行的,每臺(tái)軋機(jī)旁邊有一個(gè)機(jī)旁操作箱(圖2),需要進(jìn)行換輥換槽操作時(shí),在機(jī)旁操作箱上進(jìn)行相應(yīng)操作。
機(jī)旁操作箱上有6個(gè)按鈕,1個(gè)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān),其中按鈕1按下時(shí),夾緊缸松開(kāi),按鈕2作為按鈕1的備用按鈕。按鈕3按下時(shí)平移缸活塞桿回收,軋機(jī)移進(jìn),按鈕4按下時(shí)平移缸活塞桿推出,軋機(jī)移出。以上全部按鈕不按下時(shí)不進(jìn)行任何操作。
轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)有兩個(gè)位置,分別為打開(kāi)位置和關(guān)閉位置。把轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)置于關(guān)閉位置,電磁閥y1和y2得電,系統(tǒng)處于卸荷狀態(tài)。把轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)置于打開(kāi)位置,則電磁閥y1或者電磁閥y2斷電,系統(tǒng)處于高壓負(fù)載狀態(tài)。
通常換輥換槽操作時(shí),首先打開(kāi)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān),使系統(tǒng)處于高壓負(fù)載狀態(tài),然后再按動(dòng)相應(yīng)按鈕進(jìn)行操作。操作完成后關(guān)閉轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān),則系統(tǒng)處于卸荷狀態(tài)。
3 液壓操作系統(tǒng)設(shè)計(jì)缺陷
在所有機(jī)旁操作箱上,只要有一個(gè)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)處于打開(kāi)狀態(tài),那么整個(gè)系統(tǒng)都會(huì)處于高壓負(fù)載狀態(tài)。因此,操作規(guī)程規(guī)定,換輥換槽完成后必須關(guān)閉轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān),以節(jié)約用電和減少不必要的設(shè)備損耗。但是在實(shí)際操作過(guò)程中,軋鋼人員由于時(shí)間緊迫,往往按完按鈕操作后急忙離開(kāi),忘記關(guān)閉轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān),使系統(tǒng)一直處于高壓負(fù)載狀態(tài),引起液壓油溫度升高,密封元件老化。
通常每架軋機(jī)換輥時(shí),平移缸工作時(shí)間僅20s左右,全部軋機(jī)的平移缸工作時(shí)間不超過(guò)10分鐘。整個(gè)換輥過(guò)程需要4小時(shí),那么在換輥過(guò)程中間,96%的時(shí)間內(nèi),液壓缸沒(méi)有工作,但由于操作人員的疏忽,液壓系統(tǒng)始終處于高壓負(fù)載狀態(tài)。
4 液壓操作系統(tǒng)改進(jìn)
根據(jù)人機(jī)工程設(shè)計(jì)要求,儀器及機(jī)械要有滿(mǎn)意的精度,而且要適于人的使用習(xí)慣,便于識(shí)別操作,不易出錯(cuò),與安全有關(guān)的,更應(yīng)有防誤操作設(shè)計(jì)。
在人執(zhí)行制度不力的情況下,2012年11月,西軋廠(chǎng)決定從技術(shù)角度解決這一問(wèn)題。具體做法是:把轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)用備用按鈕2代替,只需要把轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)的連線(xiàn)拆下,接到按鈕2上即可,按下按鈕2,電磁閥y1或者電磁閥y2斷電,系統(tǒng)升壓,松開(kāi)按鈕2,系統(tǒng)卸載,改進(jìn)方法極其簡(jiǎn)單,無(wú)成本費(fèi)用。由于更換為按鈕,操作人員一旦離開(kāi),按鈕自動(dòng)關(guān)閉,系統(tǒng)自動(dòng)卸載,強(qiáng)制克服了由于操作人員疏忽大意引起的液壓系統(tǒng)持續(xù)保持高壓負(fù)載的缺陷。
5 結(jié)語(yǔ)
通過(guò)以上的改進(jìn),每次換輥可節(jié)約電費(fèi)150元,每年節(jié)約4臺(tái)液壓泵,液壓油耗明顯地得到了控制,每年可節(jié)約運(yùn)行成本5萬(wàn)元,取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
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作者簡(jiǎn)介:王燕妮(1978-),女,陜西西安人,陜西龍門(mén)鋼鐵有限公司西安軋鋼廠(chǎng),工程師,研究方向:工業(yè)自動(dòng)化。