摘要:龍頭石水電站大壩工程受推遲開工的影響,為確保安全度汛,對原下游圍堰混凝土防滲墻進行了設計優(yōu)化,采用高噴防滲墻設計,確保了安全度汛目標。
關鍵詞:高噴防滲墻龍頭石電站應用
1 工程概況
龍頭石水電站位于四川省西部大渡河中游石棉縣境內,樞紐距下游石棉20km,距成都鐵路漢源火車站110km,距上游瀘定縣城約92km,樞紐左岸有省道S211線(瀘定-石棉)公路相通,交通方便。
龍頭石水電站是大渡河干流近期開發(fā)的大型水電站工程之一樞紐控制流域面積63040km2,占全流域的81.44%,多年平均流量1020m3/s,水庫正常蓄水位955m,總庫容1.1994億m3,最大壩高72.5m,采用瀝青混凝土心墻堆石壩、左岸地面廠房、遂洞導流樞紐布置形式。電站裝機容量700MW。
大渡河龍頭石下游圍堰防滲墻主要用于安全渡汛,同時滿足基坑開挖施工的需要及為廠房提供施工便道。
下游圍堰防滲墻墻頂高程904.00m、底高程884.00m、軸線長度176.3m、墻體有效厚度1m、孔深18~20m、共劃分13個單元。防滲墻軸線為折線,樁號起止點為0+6.3~178.3。折點樁號為0+153.3m,成墻面積3612m2。
地質條件:904~902m為回填層,塊石較多,成墻難度較大;河床段多為大漂石,施工難度大。
2 設計要求
①防滲墻高程要求,防滲墻頂高程904.00m,底部高程不得高于設計高程884.00m。
②防滲墻墻體滲透率不得大于25Lu。
3 資源投入
本工程投入1臺SM-400型全液壓工程鉆機、巖心鉆機1臺、兩臺SGP300-6型高噴臺車、ZJ-400型高速攪拌機攪拌機兩臺、HBW200/40型雙缸雙作用送漿兩臺、小型汽車1部。
施工人員50余人、施工技術人員8人、各特殊工種人員10人。
4 臨建工程施工
在防滲墻軸線下游6m處建造制漿站,制漿站處設現(xiàn)場水泥倉庫,兩臺ZJ-400型高速攪拌機攪拌機制漿,水泥漿隨要隨制。
高噴施工平臺高程904m,樁號0+6.3~0+178.3。為確?;貪{不污染環(huán)境,在距軸線15處挖有一個5×5×5m的坑進行處理。在施工現(xiàn)場右岸公路設1000KVA變壓器一臺。
抽取山澗流水用于制漿,在倒渣平臺外側放兩個2m×2m×1.5m(寬×長×深)儲水鐵桶。
5 高噴防滲墻施工
5.1 單元劃分
■
5.2 高噴灌漿施工
①施工程序:采用三重管法高壓旋噴灌漿方法施工,高噴灌漿鉆噴施工分兩序進行,先施工先導孔和Ⅰ序孔,后施工Ⅱ序孔,相鄰孔施工間隔時間不少于24小時。鉆孔經驗收合格后,方可進行高噴灌漿。如圖1。
■
②鉆孔施工工藝。
a鉆孔方法。采用全液壓工程鉆機沖擊回轉跟管鉆進的方法施工。選用可沖擊回轉的跟管鉆具將護壁的鋼套管直接打入至地層內成孔。終孔并拔出跟管鉆具后向套管插入PVC管、拔出套管即完成鉆孔工作。
b鉆孔直徑和深度。跟管鉆進法鉆孔,開孔孔徑Φ150mm,終孔孔徑Φ140mm。終孔深度以達到設計要求深度。
③高噴施工方法。
a高噴方法。采用三重管旋轉噴射方法,高壓水嘴為直線雙噴嘴(180°夾角)。
b孔位布置。高噴采用單排軸線,孔距為1.0m,單孔噴射范圍按直徑1.2m設計??孜徊贾靡妶D2。
■
c高壓旋噴參數(shù)
本工程高噴施工技術參數(shù)如下表。
■
④水泥漿液制備
高壓噴射漿液采用P.042.5普通硅酸鹽水泥拌制,水泥新鮮無結塊,過4900孔/cm2篩的篩余量不大于5%。
利用天然泉水與水泥干料混合拌制水泥漿液。漿液水灰比為0.6:1.0~0.9:1(水:水泥),采用高速攪拌機攪拌,純拌合時間不少于30s,保證連續(xù)制漿。
儲漿桶內已制成待用的漿液采用低速攪拌機攪拌,以防止沉淀;制成已超過4小時而尚未使用的漿液予以廢棄。
為了提高漿液的穩(wěn)定性,可在加入水泥干料時加入水泥干料量5%的膨潤土粉;在發(fā)生大量漏漿的情況下,在漿液中加入土料的數(shù)量應滿足水泥用量不超過0.60t/m的要求。
不同配比的漿液留取樣品,制成試件,進行漿液和漿液凝固體的物理、力學性能試驗。漿液性能試驗的內容為:比重、粘度、穩(wěn)定性、初凝時間及終凝時間。
5.3 主要施工難點及措施
本工程高噴灌漿施工的主要難點是鉆孔孔斜控制.
高噴防滲墻體的質量好壞,與鉆孔孔斜大小有較大關系,故在實際施工中,我們采取了切實可行的保證措施以盡量避免不合格鉆孔的發(fā)生。主要措施如下:
①穩(wěn)固鉆機:采取墊平、找正、加重鉆機底盤的措施,使鉆機在正常運轉過程中始終處于平穩(wěn)狀態(tài);
②采用合理的鉆進方法和工藝技術參數(shù),包括準確定向、采用加長鉆具、控制機械鉆速、不使用彎曲、癟陷的鉆桿等;
③根據(jù)鉆孔情況,每5~10m進行一次孔斜測量,及時了解鉆孔軌跡。
5.4 存在的問題
①河床回填了大量的石塊,在河水的沖刷下細顆粒被水流沖刷帶走,大塊石架空造成施工中嚴重漏漿塌孔卡鉆,施工難度大大增加,嚴重制約了工程進度。
②砂層中存在大量的漂石,漏漿嚴重,采用水玻璃進行澆灌處理,成墻難度加大,投入成本增加。
5.5 攏口段塊石層施工
攏口段上部為大塊石拋填層,塊石層層疊疊孔隙率大。表現(xiàn)特點為上下游河水呈連通狀態(tài),有的可看到孔內水紋流動,本工程的施工難點集中表現(xiàn)在龍口段(第六七八九單元),大渡河地質條件非常復雜,河床孤石、漂石層層疊疊加之回填塊石,龍口段巨石架空,細顆粒被江水沖刷帶走。因而造成接頭管無法下設,塌孔漏漿極為嚴重。塊石、漂石卡鉆事故的經常發(fā)生,φ146偏芯鉆頭兩具、φ146跟進套管48.9米、φ146接箍35個、φ146無錫管靴4具丟在孔內;φ73英格索蘭鉆桿擰斷7根。
5.6 檢查孔施工
檢查孔位布置在0+24.8m、0+45.7m、0+65.7m、0+
100m、0+145m樁號,共計5個孔,試驗的目的:
①提取墻體巖芯查看成墻效果,要求取芯率在75%以上。
②提取相鄰兩孔之間的混凝土,檢驗墻體連接情況。
③在檢查孔進行注水試驗取得墻體滲透系數(shù)資料,采用XY-2巖芯鉆鉆孔常規(guī)注水法。
④檢查孔孔徑為Ф110mm,采用金剛石單管法鉆孔取芯。
檢查結果:巖芯提取率在75%以上,0~10m巖芯表面光滑整潔,成墻較密實均勻;10~15m一般;15m以下連接不緊密;分段注水透水率均小于25Lu。完全滿足要求。
6 施工特殊情況處理
①對漂石、孤石和大塊石復雜地層的處理,在施工中發(fā)現(xiàn)有較大的孤、漂石和塊石影響造孔進度時,采用灌濃漿堵漏、加水玻璃堵漏。加快了工程進度提高施工工效約50%。
②在靠左岸河床段0+111.8~0+176.8高噴防滲墻成墻效果不太好,增加為雙排孔,取得較好的效果。
7 結論
工程完成情況:本工程項目2006年2月26日開鉆,同年5月6日最后一個孔高噴完畢,高峰期投入鉆機3臺套,高噴臺車2臺,空壓機3臺,制漿機2臺,投入施工人員68人,造孔進尺4283m,成墻面積3612m2。完成13個單元工程,1個合格,12個優(yōu)良,優(yōu)良率達95%,整個工程質量優(yōu)良。工程經歷兩個汛期的考驗,防滲效果良好,達到了預期效果。
參考文獻:
[1]強奇學,王生力.高噴防滲墻在隔水倒虹吸施工圍堰中的應用和質量控制[J].廣西水利水電,2008(02).
[2]黃寶德.影響高噴防滲墻質量的因素及防治措施探討[J].人民長江,2010(05).
[3]劉俊艷.高噴防滲墻技術在泵站施工中的應用[J].中國新技術新產品,2012(21).