吳緒賢
摘要:本文介紹了通過(guò)對(duì)潤(rùn)磨機(jī)電機(jī)軸瓦潤(rùn)滑方式的改造完善,提高了電機(jī)軸瓦使用壽命。降低了故障率和維護(hù)費(fèi)用,取得了較好的經(jīng)濟(jì)收益。
關(guān)鍵詞:潤(rùn)磨機(jī) 軸瓦 潤(rùn)滑 改造
1.前言
萊鋼集團(tuán)礦山建設(shè)有限公司鏈篦機(jī)—回轉(zhuǎn)窯高溫固結(jié)氧化球團(tuán)生產(chǎn)線于2004年7月建成投產(chǎn),設(shè)計(jì)年產(chǎn)氧化球團(tuán)60萬(wàn)噸。在各生產(chǎn)工序中,潤(rùn)磨機(jī)是比較重要的環(huán)節(jié)。潤(rùn)磨機(jī)能進(jìn)一步混勻原料、提高原料的細(xì)度、增加原料的活性,利于造球,提高生球率和生球強(qiáng)度,降低膨潤(rùn)土的添加,提高球團(tuán)全鐵品位。
2.存在問(wèn)題
該生產(chǎn)線采用Φ3.5*6.2型潤(rùn)磨機(jī),工作轉(zhuǎn)速為15.47r/min,正常情況下潤(rùn)磨機(jī)內(nèi)鋼球和物料的重量約40t,屬于典型的低速重載設(shè)備,運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)沖擊大,震動(dòng)大。
潤(rùn)磨機(jī)電機(jī)采用YR630-8型,功率1000kw,電壓10000V,轉(zhuǎn)速740r/min,電機(jī)軸承采用滑動(dòng)軸瓦結(jié)構(gòu)。正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),電機(jī)軸瓦溫度相對(duì)較高(溫升超過(guò)50℃、夏季可達(dá)80℃)、振動(dòng)較大,軸瓦使用壽命較短(不到1年)。更換電機(jī)軸瓦,工作量大,時(shí)間長(zhǎng),費(fèi)用高,對(duì)生產(chǎn)的影響大。
通過(guò)對(duì)軸瓦損壞形式進(jìn)行仔細(xì)的研究和論證,軸瓦使用壽命較短的主要原因是潤(rùn)磨機(jī)本身負(fù)荷大、沖擊大、振動(dòng)大,軸瓦產(chǎn)生的熱量大,軸瓦形成的潤(rùn)滑油膜易被破壞,軸瓦潤(rùn)滑不足、不良、不可靠。
潤(rùn)磨機(jī)電機(jī)軸瓦設(shè)計(jì)采用油池浸油潤(rùn)滑,同時(shí)安裝甩油環(huán)飛濺潤(rùn)滑;油池為固定軸瓦的支座,容積小、存油量?。ù嬗图s10kg),不利于散熱。潤(rùn)滑方式不能滿足軸瓦對(duì)潤(rùn)滑的實(shí)際要求,需要對(duì)潤(rùn)滑方式進(jìn)行改造完善。
3.改造實(shí)施情況
3.1.保留電機(jī)軸瓦原有油池浸油潤(rùn)滑、甩油環(huán)飛濺潤(rùn)滑。
3.2.增加1套小型的液壓站,采用油泵強(qiáng)制噴油、循環(huán)潤(rùn)滑。
3.3.采用兩臺(tái)油泵并聯(lián),同時(shí)向電機(jī)兩端的軸瓦供油,即使其中一個(gè)油泵壞了,也不影響軸瓦的潤(rùn)滑。
3.4.液壓站油箱制作的稍大些,存油量大,利于降溫散熱。
3.5.潤(rùn)滑油在進(jìn)入軸瓦前,安裝透明的、可調(diào)節(jié)流量的油流信號(hào)器,利于觀察、調(diào)節(jié)進(jìn)入軸瓦的潤(rùn)滑油量。
3.6.從軸瓦固定支座頂部開(kāi)口進(jìn)油;利用軸瓦油池原有的油鏡孔作為回油口,采用重力自然回油。液壓站油箱回油口比軸瓦進(jìn)油口低1.5米左右。
液壓站主要設(shè)備參數(shù)如下:
4.改造后效果
4.1.改造后,電機(jī)軸瓦溫度明顯降低(溫升35℃,夏季最高65℃),振動(dòng)減輕。
4.2.改造后,軸瓦使用壽命大大提高,目前電機(jī)軸瓦已連續(xù)使用4年,仍然較好。故障率、檢修費(fèi)用大大降低,避免了對(duì)生產(chǎn)的影響,取得了較好的經(jīng)濟(jì)收益。