摘 要:通過對DXC-500大修列車走行驅動控制原理進行了分析,構建了對驅動系統(tǒng)調試的方法模型,判斷系統(tǒng)調試到位的依據(jù),提出了驅動調試的經(jīng)驗值。經(jīng)實際驗證,該方法快捷可靠,為解決走行閉環(huán)系統(tǒng)中的液壓馬達的同步調試問題提供了借鑒
關鍵詞:DXC-500型大修列車 ;走行驅動;同步調試
DXC - 500 overhaul train driven synchronous debugging methods of optimization
HU Chuanliang
Abstract: By DXC-500 drive control principle analysis of train overhaul, build a debugging method model of drive system, judging system in place based on the proposed driver debugging exp. An actual verified, which is fast and reliable, closed-loop system of solving hydraulic motor synchronizing debugging provided in reference
Keywords: dxc-500 type overhaul train; walk the line driver; synchronous debugging
中圖分類號:U216.1
DXC-500線路大修列車具有單獨更換鋼軌、軌枕和同步更換鋼軌及軌枕三種作業(yè)功能。其走行驅動采用閉式液壓系統(tǒng),四個軸重不同的兩軸動力轉向架,一個動力轉向架上兩個馬達串聯(lián)分別給兩車軸提供驅動力。在運用中,驅動同步的調試難度大。本文提出一種快捷可靠的調試方法。
1.走行驅動系統(tǒng)概述
DXC-500大修列車的扣件車有兩個動力轉向架,作業(yè)車有一個動力轉向架,動力車有一個動力轉向架。四個液壓泵帶動八個液壓馬達,由馬達驅動車軸。其四個液壓泵并聯(lián),每個油泵給一個轉向架上的兩個串聯(lián)馬達提供動力。驅動示如圖1。
圖1單個動力轉向架走行驅動示意圖
驅動系統(tǒng)為閉液壓系統(tǒng),每個雙向變量泵為一個轉向架的兩個馬達供油,馬達為雙向變量馬達。三位四通電磁閥控制兩個馬達的旋轉方向。前行時,液壓油由變量泵出油口流到馬達A,流經(jīng)馬達B,再回到變量泵的回油口。作業(yè)時外荷載變化頻繁,馬達的容積效率存在差異,引起馬達排量的變化[1],會導致馬達不同步,需要進行同步控制。與其它控制方式相比,液壓同步控制具有組成方便、同步控制精度高、易于實現(xiàn)與控制和適宜大功率場合等特點[3]。主要分為機械、節(jié)流調速、液壓缸串聯(lián)、同步閥、同步缸、同步馬達、泵控式和比例伺服控制以及數(shù)字閥控同步回路等[2]。液壓同步控制可用補油或放油方式實現(xiàn)。根據(jù)實驗和計算機仿真結果證明補油式同步回路的動態(tài)特性明顯優(yōu)于放油式同步回路[4]。該車設計了補油式補油機構。其功能是補償馬達容積效率變化導致的流量損失。此外,作為輔助油源,系統(tǒng)對應每個動力轉向架驅動回路設計了蓄能器。
對于由兩個液壓馬達同時驅動同一機械構件的系統(tǒng)來說,一般的同步控制是以兩個液壓馬達輸出的速度相等作為控制的目標[5]。 由于四個動力轉向架的軸重不同,與鋼軌的粘著力也不同,系統(tǒng)在實際運用工況下,可承受的最大荷載應不小于最大粘著力,并且能在最大荷載條件下正常工作。為獲得高精度的同步輸出,系統(tǒng)各執(zhí)行元件、反饋、檢測元件及控制元件等的性能間應具有嚴格的匹配關系[6]。因此,調試方法對保證馬達驅動力匹配,運轉同步非常關鍵。
2.控制原理、調試模型及調試方法
2.1驅動控制原理
補油機構在整個走行驅動控制中起著非常關鍵的作用,它把壓力的變化轉換成流量,對主管路補油,平衡兩個馬達工作壓力。其補油功能與動力系統(tǒng)的合理匹配,直接關系到同一個動力轉向架上的兩個動力軸的同步精度。否則,兩個馬達會出現(xiàn)干涉,動力軸相互干涉,影響作業(yè)能力,甚至出現(xiàn)跳輪、擦傷鋼軌,縮短馬達的壽命。圖2為同一個轉向架的兩個馬達不同步造成鋼軌擦傷的照片。
圖2鋼軌擦傷示意
補油機構功能的實現(xiàn),其預置彈簧起著核心作用,調整補油機構彈簧的預緊力,就能調整補油機構的補油時機,當系統(tǒng)調定到一定值時,即可滿足量馬達同步,又可滿足承受極限荷載的工況。其控制原理如圖3。 圖3 補油機構原理圖
一個補油機構由四個單向閥、兩個過濾器、兩個節(jié)流孔和一個液控兩位兩通換向閥組成。當 口為進油口時, 為進油口壓力, 為馬達正常工作的背壓,壓力油經(jīng)單向閥、過濾器、節(jié)流孔后到達液控兩位兩通換向閥 端。進油口壓力 通過兩位兩通閥與馬達 點壓力 形成比較器。在 、 斷開工況下,存在關系式:
;
令:
其中: 為閥芯動作的壓差; 為彈簧的彈性因數(shù); 為彈簧的壓縮量; 為主油路壓力; 為 點的壓力; 為彈簧預緊力為; 為彈簧作用于閥芯面的有效面積。
時,液控兩位兩通換向閥 、 端斷開;當 時,液控兩位兩通換向閥 、 端導通,壓力油由 流向 ,實現(xiàn)補油。
彈簧預緊力 過小,在變荷載工況下,閥芯就會換位頻繁,造成馬達 的進油壓力產生脈動,當閥芯回位不及時,馬達 輸出扭矩大于車輪與鋼軌的粘著力矩時,導致車輪打滑甚至產生跳動。 過大,可能失去調節(jié)作用。 調整適中,系統(tǒng)對變荷載適應性提高,不會出現(xiàn)驅動不同步。
2.2調試模型及調試方法
對于馬達 、 ,作為一個動力輸出裝置,其進出口壓差可表示為 ;對于馬達 ,其進出口壓差可表示為 。 為馬達工作背壓,設計為2.5 。
理想狀態(tài)下,馬達 、 中間點壓力平衡公式可表示為:
令:
上式作為調試的理論計算公式。一般情況下,當調定 值在0.8~1.2之間時,系統(tǒng)工況趨于穩(wěn)定。調試步驟如下。
(1)在 、 端點引出測試管路,安裝壓力表。
(2)設定 值在0.8~1.2之間,初算出調整值 。
(3)給定 ,逐漸加載,記錄測點壓力值。
(4)出現(xiàn)不同步時,調整彈簧預緊力。
(5)調整到兩軸同步打滑,驗證 值。
3.應用實例
動力轉向架車軸軸重不同,最大粘著力不同。為貼近現(xiàn)場作業(yè)時的工況,調整彈簧預緊力,對整車逐步加載,當同一轉向架的兩軸打滑開始時間相同時,驅動力達到最大粘著力,驗算 值。彈簧預緊力不同,測點會對應不同的壓力值。表1是C轉向架調試過程,不同彈簧預緊力下的測試值及 值。
由測量數(shù)據(jù)表可知,當測量深度為17mm時,對應的彈簧預緊力為合理值。
調試完成后,進行了多次更換軌枕作業(yè),當工作壓力達到18 時,C轉向架兩軸同時出現(xiàn)打滑,滿足高負荷工況下的要求,
4.結論及建議
經(jīng)實踐證明,運用文中所述公式指導調試非常有效,較快實現(xiàn)對走行驅動系統(tǒng)的調試。調試過程中,需注意一下幾點。
4.1在調試前,要對蓄能器檢查,使每個蓄能器充氮壓力達到15 。
4.2調試一個轉向架的馬達時,需將其余三個轉向架脫檔。確保只有被調試馬達所在的動力轉向架輸出動力。
4.3系統(tǒng)的最大調定壓力受車輪粘著力影響。調試到位的基本判斷要把握兩個要素。一是保證兩個車軸驅動力同時達到最大粘著力值;二是 值設定要在0.8~1.2之間。滿足以上條件,調試的結果較為可靠。
參考文獻:
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胡傳亮