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      古漢山煤礦主井提升系統(tǒng)提速增效技術(shù)改造

      2014-04-26 01:19:52常云飛劉元明趙青華
      山東工業(yè)技術(shù) 2014年14期
      關(guān)鍵詞:罐道排矸箕斗

      常云飛,劉元明,趙青華

      (1.河南能源化工集團(tuán)焦煤公司古漢山礦;2.河南能源化工集團(tuán)焦煤公司安監(jiān)局,河南 焦作 454350)

      古漢山煤礦主井提升系統(tǒng)提速增效技術(shù)改造

      常云飛1,劉元明2,趙青華2

      (1.河南能源化工集團(tuán)焦煤公司古漢山礦;2.河南能源化工集團(tuán)焦煤公司安監(jiān)局,河南 焦作 454350)

      為提高古漢山煤礦主井提升系統(tǒng)安全運轉(zhuǎn)效率,通過現(xiàn)場分析研究,針對主井提升系統(tǒng)的電控系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、井筒裝備(包括箕斗)、裝卸載系統(tǒng)、井上下排矸系統(tǒng)及信號系統(tǒng)等進(jìn)行技術(shù)改造,主井提升速度和效率有了明顯提高,同時增強(qiáng)了系統(tǒng)運行的安全可靠度。

      煤礦;提升系統(tǒng);提速增效;改造

      0 引言

      古漢山礦為焦作煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司下屬礦井,主井為立井,井筒深度:545.4m,提升系統(tǒng)由武漢設(shè)計院進(jìn)行設(shè)計,提升機(jī)為JKMD-3.5×4(Ⅲ)E型多繩摩擦輪提升機(jī),配用電機(jī)型號為TDBS/1600-20,功率1600KW,供電電壓960V,額定轉(zhuǎn)速43r/min,傳動方式為低速直聯(lián),控制方式采用交交變頻。提升容器為JDGY-12/110×4型箕斗,電控系統(tǒng)采用全數(shù)字交--交變頻矢量控制和數(shù)字控制PLC方式,原電氣傳動采用一套西門子SIMADYN--D全數(shù)字控制系統(tǒng),原設(shè)計生產(chǎn)能力120萬噸/年。后經(jīng)過改造后,提升一循環(huán)時間為142s,提升能力達(dá)到185萬噸/年。隨著礦井生產(chǎn)能力的不斷提升,采掘工作面的不斷增多和延伸,回采煤量和排矸量也在不斷增加,主井提升能力成立制約礦井生產(chǎn)發(fā)展的主要因素。為了保證礦井安全高效運轉(zhuǎn),經(jīng)過現(xiàn)場研究,在不影響正常生產(chǎn)的前提下,對主井提升系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造。

      1 改造的必要性

      (1)電控系統(tǒng)年久老化,部分備件需進(jìn)口,價格昂貴,日常維護(hù)量大,且只有一套電控系統(tǒng),出現(xiàn)故障礦井面臨停產(chǎn)。

      (2)制動系統(tǒng)為恒力矩二級制動,造成緊急制動減速度過大,過大的減速度將導(dǎo)致鋼繩滑動突破防滑極限,且舊制動系統(tǒng)維護(hù)量大,已不能滿足提升要求。

      (3)井筒淋水造成組合鋼罐道銹蝕嚴(yán)重,井口、井底為木罐道,且無四角穩(wěn)罐道,影響絞車的安全運行。

      (4)箕斗卸載方式為氣動側(cè)卸式(抓捕卸載),卸載時間較長,汽缸等一系列設(shè)施需要一定的維護(hù)量。

      (5)定量倉為氣動裝載,開閉動作慢,風(fēng)動開啟力矩小,汽缸維護(hù)量大,人為失誤造成多放煤后,只能將定量倉內(nèi)的煤全部放空,可控性低。

      (6)給煤系統(tǒng)為兩部運輸大槽及往返式給煤機(jī),給煤量小,速度比較慢,且維護(hù)量大。

      (7)信號系統(tǒng)老化,無備用信號。

      (8)井下巖巷開拓掘進(jìn)量大,副井提升系統(tǒng)的排矸量不能滿足生產(chǎn)需要。

      基于上述原因,通過對主井提升系統(tǒng)的電控系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、井筒裝備(包括箕斗)、裝卸載系統(tǒng)、信號系統(tǒng)及井上下排矸系統(tǒng)等進(jìn)行技術(shù)改造,以達(dá)到提速增效的目的。

      2 改造實施內(nèi)容

      2.1 電控系統(tǒng)改造

      (1)主調(diào)速實現(xiàn)雙系統(tǒng)運行(初次改造)

      2012年11月底徐州寶迪公司和上海交通大學(xué)在我礦安裝一套國內(nèi)自主研發(fā)的SME-BD調(diào)速系統(tǒng)來代替德國西門子公司SIMADYN-D系統(tǒng)。在原有的S7-400 PLC上增加VME-BD系統(tǒng)的控制通道,包括模擬量通道和開關(guān)量通道,并對軟件程序設(shè)計相應(yīng)的修改。新調(diào)速系統(tǒng)柜到位后,將外圍信號接入新柜,包括軸編碼器信號、同步信號、PLC的控制信號及狀態(tài)返回信號、勵磁柜的控制信號及返回信號。新VME-BD調(diào)速系統(tǒng)安裝調(diào)試期間,保證原SIMADYN-D調(diào)速系統(tǒng)能安全可靠運行。初次改造后,解決了主井交交變頻控制器調(diào)速系統(tǒng)的備用問題。

      (2)主井電控冗余系統(tǒng)改造(二次改造)

      新增變流柜、勵磁柜、繞組運行模式切換柜、電機(jī)定子電源切換柜、電機(jī)勵磁電源切換柜及整流柜交流電源切換柜等。

      低壓配電柜增加對新變流柜及勵磁柜的配電。

      SD柜增加觸發(fā)脈沖的切換裝置,增加電壓、電流實際值的切換裝置,增加零電流、熔斷監(jiān)視等信號的切換裝置,增加電機(jī)繞組絕緣監(jiān)視切換。

      主控柜增加對新整流柜的狀態(tài)監(jiān)視,增加對新切換柜的狀態(tài)監(jiān)視,增加對新老整流柜的切換閉鎖。

      上位機(jī)增加新老整流系統(tǒng)的切換指示,增加新整流柜系統(tǒng)狀態(tài)顯示。

      此次改造完善了SME-BD調(diào)速系統(tǒng),新舊系統(tǒng)實現(xiàn)冗余運行。

      整流柜改造后系統(tǒng)框圖,如圖1所示:

      圖1 整流系統(tǒng)框圖

      2.2 制動系統(tǒng)改造

      為了提升制動系統(tǒng)性能,擬采用洛陽中重自動化有限責(zé)任公司公司研發(fā)生產(chǎn)的恒減速電液制動裝置(包括TE142A液壓站和配套恒減速電控柜)和新型制動器替代原制動器和液壓站。

      2.3 井筒裝備及卸載系統(tǒng)改造

      (1)組合鋼罐道更換為玻璃鋼防腐方形罐道。

      (2)增加井口、井底四角穩(wěn)罐道,井口、井底木罐道更換為鐵罐道。井筒罐道全部進(jìn)行加固。

      (3)氣動側(cè)卸式箕斗更換為曲軌卸載方式箕斗,井架落煤點改造,安裝配套的卸載曲軌。

      2.4 裝載系統(tǒng)改造

      (1)主井裝載系統(tǒng)改造為液壓裝載。改造后采取兩泵兩箱式液壓站,平時一用一備,保證了主井提升的連續(xù)性。

      (2)定量倉加固。在現(xiàn)有的定量倉內(nèi)部鑲襯一層錳鋼板,能夠承受沖擊、擠壓、物料磨損等惡劣工況條件。由于對其加固力度大,耐磨板較厚,定量倉原本的加強(qiáng)筋并沒有破壞,已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了其設(shè)計要求,自加固完成后,再未出現(xiàn)門被大矸砸變形出現(xiàn)凹坑或磨損嚴(yán)重等異?,F(xiàn)象。

      (3)給煤系統(tǒng)改造。改造為兩部大流量的甲帶式給煤機(jī),由皮帶想定量倉給煤,同時,甲帶式給煤機(jī)與定量倉底的電子秤閉鎖。

      2.5 信號系統(tǒng)改造

      新增加一套同型號的信號系統(tǒng),對信號系統(tǒng)設(shè)計改造,能夠?qū)崿F(xiàn)快速切換迅速。兩套信號同時參與絞車電控,井口兩臺信號機(jī)共同控制一套電磁閥,由于平時電磁閥是不帶電的,當(dāng)有信號時才能控制電磁閥吸合的大電壓大電流,不會互相影響動作正確與否。井口的各個傳感器安裝兩套,所以安裝兩套,同樣起到一用一備的效果,并且安裝了切換開關(guān),使兩個傳感器和兩套信號系統(tǒng)任意搭配,也可以通過轉(zhuǎn)換開關(guān)來快速判斷傳感器的好壞,便于查找故障傳感器。井底信號機(jī)同樣采用了此方法來實現(xiàn)合并的。主信號的電源由備用信號的通訊電纜中兩根芯線提供,備用信號的電源由主信號的通訊電纜中兩根芯線提供,這樣避免了交流127V強(qiáng)電的干擾。如果需要切換信號,信號工即可完成,簡單到停一個,送一個開關(guān)即可,并且開關(guān)上還有文字標(biāo)注。如圖2所示:

      圖2 雙信號并聯(lián)原理示意圖

      2.6 井上下排矸系統(tǒng)優(yōu)化

      經(jīng)過礦方研究決定,采用主井排矸,要求每天兩班提煤一班提矸,但排矸班由于矸山排矸效率低等原因,制約了主井提矸。為了避免提矸與提煤相互影響反而制約主井提升效率,對我礦井上下排矸系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。

      (1)在地面新設(shè)計加工安裝一套矸倉,能承載數(shù)十噸矸石,并實現(xiàn)氣動自動放矸,使提煤與提矸時段切換有了緩沖。

      (2)由于提矸期間矸石對卸載滑板等部件損壞嚴(yán)重,利用耐沖擊耐磨能力強(qiáng)的高強(qiáng)度錳鋼板進(jìn)行加固。

      (3)矸山絞車提速。更換絞車電機(jī),矸山提升速度由2.5m/s提升到4m/s,提升循環(huán)時間從180s縮短到120s,改造前每小班最多提升80車次,現(xiàn)改造后,每班提升可達(dá)150車次,提高了排矸效率。

      (4)井下大巷溜矸嘴改造實現(xiàn)雙向排矸。當(dāng)排矸班大巷皮帶運輸矸石期間,溜矸嘴直接將矸排放到皮帶上;當(dāng)出煤班大巷皮帶運輸煤炭期間,溜矸嘴采用側(cè)向放矸,將矸石排至礦車內(nèi),由副井提升排出。

      排矸系統(tǒng)優(yōu)化改造后,明顯提高了主井排矸工作效率,減少了對因排矸慢等原因?qū)μ崦喊嘣斐傻挠绊憽?/p>

      3 技術(shù)改造實施效果

      以上改造在成功實現(xiàn)后,達(dá)到了預(yù)期目的:

      (1)主井電控實現(xiàn)SIMOVERT-D調(diào)速系統(tǒng)和SME-BD調(diào)速系統(tǒng)冗余運行,完全實現(xiàn)兩套系統(tǒng)分離切換使用,同時滿足新電控系統(tǒng)全載半速運行要求。明顯減少主井電控系統(tǒng)故障對生產(chǎn)造成的影響,極大的提高了運行效率。同時,解決單系統(tǒng)運行期間檢修時間緊張的問題,電控系統(tǒng)檢修時間充足,確保檢修內(nèi)容全面細(xì)致,保證了主井的安全長效運行。

      (2)改造后,主井提升系統(tǒng)單循環(huán)運行時間由原來的142s縮短至100s,裝卸載時間由原來的25s縮短至8s,每鉤的動作時間由原來的168s縮短至108s,縮短了60s。單斗提升量由原來的12噸增加到12.5噸,年提升量由原來的148.76萬噸提升至241.05萬噸,年產(chǎn)量增加了92.29萬噸,同時,主井排矸系統(tǒng)運行以來,每天由主井提升排出的矸石至少達(dá)到400噸,每年能排出矸石14萬噸,既保證了正常提煤量,又保證了主井排矸量,最大程度的緩解了副井提升壓力。速度時間對比如圖3所示:

      (3)改造后,主井提升系統(tǒng)的電控系統(tǒng)、信號系統(tǒng)及制動系統(tǒng)均未因故障或檢修影響到正常提升,尤其是雙電控雙信號系統(tǒng)的可靠運行,為備用電控和信號系統(tǒng)的檢修贏得了充分的檢修時間,保證了檢修質(zhì)量,同時因新型電控系統(tǒng)等線路清晰,故障率低,減少了維護(hù)量,節(jié)省了人力物力,使系統(tǒng)維護(hù)運轉(zhuǎn)進(jìn)入了良性循環(huán)。

      圖3 改造前后速度對比時間圖

      (4)制動系統(tǒng)采用恒減速液壓制動系統(tǒng),具有控制精度較高、響應(yīng)速度快,動態(tài)性能好,雙向調(diào)節(jié),反映在制動過程速度曲線上,表現(xiàn)為對超調(diào)量的衰減速度快,即糾偏能力強(qiáng)、安全制動效果好。在緊急制動工況下,通過電控系統(tǒng)實現(xiàn)恒減速控制制動,能使制動減速度不隨負(fù)載、工況變化而變化,始終按預(yù)先設(shè)定的減速度值進(jìn)行制動,同時保留了原有的恒力矩二級制動性能,可在恒減速控制系統(tǒng)失效時,自動轉(zhuǎn)換為恒力矩二級制動狀態(tài),大大提高了設(shè)備的運行安全,增加了系統(tǒng)的可靠性。

      (5)選用玻璃鋼防腐方形罐道,消除了因罐道銹蝕造成的不安全因素。安裝四角穩(wěn)罐道并對整體罐道加固后,主井絞車啟動和停止爬行段更穩(wěn)定。

      (6)裝卸載系統(tǒng)改造后,延長了使用壽命,實現(xiàn)自動化裝卸載,縮短了裝卸載時間,縮短了提升循環(huán)時間,系統(tǒng)運行更加可靠,減少了故障率,減小了維護(hù)量。

      (7)絞車實現(xiàn)自動化開車,較人工開車反應(yīng)更快,提高了運轉(zhuǎn)效率。

      4 結(jié)語

      (1)大功率同步電機(jī)的動態(tài)優(yōu)化控制。以我礦大功率雙繞組同步電動機(jī)實驗系統(tǒng)為開發(fā)平臺,開展矢量控制的速度、電流雙閉環(huán)控制系統(tǒng)實驗研究,結(jié)合現(xiàn)有的古漢山礦提升機(jī)交交變頻控制系統(tǒng),進(jìn)行相關(guān)的矢量控制技術(shù)現(xiàn)場應(yīng)用成功。

      (2)本項目的研究成果實現(xiàn)高性能的提升機(jī)電控系統(tǒng),對提高提升機(jī)的安全可靠性能具有重要意義。此成果為提升機(jī)電控系統(tǒng)的更新?lián)Q代具有重要意義和推廣應(yīng)用價值,成為行業(yè)內(nèi)同類型提升機(jī)改造的典型案例。

      (3)恒減速液壓制動系統(tǒng)得到推廣應(yīng)用,成為煤礦提升機(jī)制動系統(tǒng)改造借鑒的典型。

      (4)提速增效改造方案的成功實施,為類似礦井的提速增效改造提供了參考對象。

      常云飛(1987—),男,本科,助理工程師,從事煤礦機(jī)電技術(shù)工作。

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