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      鍋爐高溫過熱器積灰爆管原因分析及防范措施

      2014-04-16 22:59:19孟祥君
      機電信息 2014年6期
      關(guān)鍵詞:積灰煤種過熱器

      孟祥君

      (大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責任公司,內(nèi)蒙古 錫林郭勒027300)

      1 煤化工動力分廠概況

      動力分廠是為多倫煤化工配套設(shè)計的能源供應(yīng)單位。選用5臺四川東方鍋爐工業(yè)集團有限公司生產(chǎn)的420t/h褐煤鍋爐,該鍋爐為高壓、自然循環(huán)、平衡通風、懸吊結(jié)構(gòu)、固態(tài)排渣、汽包爐,緊身封閉布置、全鋼構(gòu)架,該爐型非常規(guī)設(shè)計,給水溫度較低。汽輪機為哈爾濱汽輪機有限責任公司制造,其中#1、#2機為高壓、單軸、雙缸、雙抽、直接空冷凝汽式汽輪機。#3汽輪機為高壓、單缸、抽背式汽輪機。動力分廠供給化工區(qū)的蒸汽共計3個壓力溫度等級:第一個為8.73MPa、535℃的高壓蒸汽,第二個為1.20MPa、330℃的中壓蒸汽,第三個為0.70MPa、225℃的低壓蒸汽。動力分廠補給水水源采用位于多倫縣境內(nèi)灤河干流上的西山灣水庫,水庫水經(jīng)取水升壓泵一次提升后送至廠區(qū)。

      2 高溫過熱器積灰

      2.1 煤種

      鍋爐選用煤種是褐煤,分別是蒙宏煤和大唐勝利2號電廠煤,各煤種對積灰影響的程度各不相同,煤的收到基低位發(fā)熱量平均為3100kcal/kg,空氣干燥基灰分平均為16%。其主要有以下特征:(1)煤粉水分過大。由于原煤水分高,必然增加制粉系統(tǒng)通風量,引起煤粉細度增大,引起著火、燃燒推遲,煤粉在來不及燃燒完全就離開爐膛。另一方面,由于一次風溫度低、濕度大、風速高,大量一次風進入爐膛引起燃燒區(qū)域的溫度降低,煤粉著火推遲,惡化煤粉氣流的燃盡條件,不利于煤粉的燃燒和燃盡。筆者針對煤粉水分的變化情況進行了實驗和摸索,當煤粉水分每增加1%時,飛灰可燃物含量將增加2%。(2)煤粉灰分增大。燃煤灰分高,由于燃料本身放熱量低,燃料消耗量大,加之灰分不但不放出熱量,還要吸收熱量,使爐膛內(nèi)煙氣溫度降低,也使煤粉著火穩(wěn)定性降低。(3)煤粉揮發(fā)分偏低。煤中揮發(fā)分低,煤粉氣流的著火溫度顯著提高,著火熱也隨之增大,必須把煤粉氣流加熱到更高的溫度才能著火。

      煤質(zhì)及設(shè)計問題嚴重影響鍋爐運行的安全穩(wěn)定性和經(jīng)濟性,鍋爐蒸發(fā)量只能被迫生產(chǎn)300t/h蒸汽以下,且運行時間不長就得停爐清理高溫過熱器積灰,嚴重制約化工區(qū)的蒸汽需求,并造成大量受電。

      2.2 高溫過熱器積灰情況

      無論選哪種煤過熱器受熱面都存在嚴重積灰,從停爐積灰情況看,屬于粘結(jié)性積灰,粘結(jié)性積灰是由于煙氣中的硫酸蒸汽凝結(jié)在受熱面管壁上而粘住灰粒,并與灰粒作用而形成水泥狀的堵灰。

      3 高溫過熱器爆管原因分析

      3.1 磨損

      由于積灰嚴重,高溫過熱器管排堵塞,形成煙氣走廊,煙氣中帶有大量灰粒,沖擊和切削作用對高溫過熱器管子產(chǎn)生磨損,管壁減薄,造成高溫過熱器爆管。

      3.2 腐蝕與超溫

      由于鍋爐的燃燒不正常,煙氣中帶有大量的灰粒子,這些灰粒子可以吸附煙氣中的二氧化碳、二氧化硫和水蒸汽,最終形成具有粘結(jié)性很強的灰粒子,進而形成粘結(jié)性積灰包裹在高溫過熱器管壁,導致超溫及氧化腐蝕,造成爆管。

      以上原因影響過熱器的安全穩(wěn)定運行,并且頻繁爆管,被迫停爐清灰,給生產(chǎn)帶來了極大的安全隱患。

      4 爆管發(fā)生的位置

      由于積灰形成煙氣走廊的高溫過熱器管排,大量灰粒通過對管排沖刷磨損,使管壁減薄,在過熱器煙氣入口處的彎頭、出列管子,都有爆管情況的發(fā)生。

      由于形成粘結(jié)性積灰,包裹在高溫過熱器上,使高溫過熱器與煙氣傳熱能力下降,造成超溫、氧化腐蝕,機械性能下降,被包裹的高溫過熱器管發(fā)生爆管。

      5 送檢情況

      通過割管檢查送檢,靠近爆口的向火側(cè)外壁氧化層上存在著多條縱向裂紋,分布范圍可達整個向火側(cè),內(nèi)外壁氧化皮比短時超溫爆管時的氧化皮厚,縱向應(yīng)力氧化裂紋從外壁向內(nèi)壁擴展,裂紋尖端有少量空洞;向火側(cè)和背火側(cè)均發(fā)生嚴重球化,并且管材的強度和硬度下降,管子內(nèi)壁和外壁的氧化皮發(fā)生分層。

      6 采取的防范措施

      6.1 鍋爐設(shè)備技術(shù)改造

      由于鍋爐設(shè)計問題,我廠對制粉系統(tǒng)、煙風系統(tǒng)等進行改造。3年來,通過對5臺鍋爐的技術(shù)改造,增加了省煤器、低氮燃燒器、一次風道燃燒器、長式吹灰器,選擇適宜煤種,從而改善鍋爐的燃燒狀況,達到了額定蒸發(fā)量,延長鍋爐的運行時間,滿足了化工區(qū)蒸汽量、發(fā)電量的需要。

      原燃燒器改為低氮燃燒器,立體分級水平濃淡風低NOx煤粉燃燒技術(shù),增加了燃盡風,使燃料得以完全燃燒。通過尾部煙道改造,增加一組省煤器,提高了給水溫度,減少了爐水在爐膛內(nèi)的吸熱量,減少了燃料量,以便減輕積灰的程度。

      在高溫過熱器煙氣入口前左右側(cè)增加2臺長式吹灰器,運行根據(jù)煙道阻力大小的變化,進行實時吹灰。一次風道增加風道燃燒器,使一次風溫增加40℃,提高了磨煤機干燥出力,磨煤機出口溫度提高,著火燃燒速度加快,燃料燃燒更加充分。

      6.2 運行燃燒調(diào)整

      自投產(chǎn)以來,排煙溫度一直高于設(shè)計值20~30℃(設(shè)計值為134℃),夏季最高達到170℃,2012年經(jīng)過運行的熱態(tài)燃燒調(diào)整試驗、制粉系統(tǒng)的調(diào)整試驗,排煙溫度降低還是比較明顯的,但目前排煙溫度居高不下,同期比2012年高5℃多。排煙溫度的升高,使排煙熱損失增大,排煙損失又是鍋爐損失最大的,嚴重影響了鍋爐運行的經(jīng)濟性。煤質(zhì)是影響排煙溫度的最大因素,對不同類型的來煤分別存放,做好煤質(zhì)分析,摸索出最佳配煤方案,上煤人員要按照規(guī)定的煤質(zhì)要求嚴格準確配煤。盡量使各燃燒器一、二次風速保持一致,減小排煙溫度偏差。

      6.3 做好設(shè)備的檢修,保證良好狀態(tài)

      利用機組檢修的機會,對磨損嚴重或脫落的一次風噴口內(nèi)的鈍體進行更換;對燒損變形、發(fā)生偏斜的燃燒器噴口及時進行修整和校正。檢修中對鍋爐各受熱面進行清灰除渣,以降低受熱面的灰污染度,增大受熱面的傳熱系數(shù),加強換熱,使各受熱面的吸熱量達到或接近設(shè)計值。在大修中,對管式空氣預(yù)熱器進行了徹底的清灰、堵漏治理。

      6.4 減少未完全燃燒熱損失

      (1)合理控制氧量。電廠鍋爐爐膛出口運行氧量發(fā)生變化時,其他主要的運行經(jīng)濟指標,如灰渣未燃燼碳含量、排煙溫度等,都將發(fā)生變化。運行氧量發(fā)生變化時,對經(jīng)濟性的最直接影響來自煙氣量引起的排煙熱損失的變化。目前,現(xiàn)場運行規(guī)定的氧量控制參數(shù)多是針對額定負荷,一般根據(jù)鍋爐的燃用煤種憑經(jīng)驗選取,機組低負荷調(diào)峰運行時,氧量的控制還具有較大的隨意性。(2)及時掌握煤質(zhì)和煤粉細度的變化。運行人員應(yīng)及時掌握入爐煤種的變化,根據(jù)煤質(zhì)分析報告,相應(yīng)調(diào)整好制粉系統(tǒng)的運行,保證適當?shù)拿悍奂毝?。可對?jīng)常燒的煤種進行試驗,不要一味地追求過低的煤粉細度,要綜合考慮制粉電耗。加強原煤的采購和儲備管理,把好入廠煤驗收質(zhì)量關(guān),加強煤場管理,對不同煤種要分堆存放,鍋爐煤斗進煤時盡力做好混煤工作,嚴格執(zhí)行。(3)做好燃燒配風。鍋爐運行人員應(yīng)經(jīng)常觀察煤粉的著火情況,控制煤粉的著火距離,離一次風噴口出口約200~300mm。根據(jù)煤粉著火、回火情況及時調(diào)整一次風門的開度。一次風門的開度不一定要全開,可以根據(jù)風速對風門的開度進行調(diào)整。不要只通過調(diào)整二次風門的開度,還要靠調(diào)整風壓來調(diào)整。運行人員在高低負荷工況時,都應(yīng)調(diào)整好爐內(nèi)燃燒,調(diào)整好一次風、二次風的配比,保證爐膛火焰不偏斜,確保煤粉、空氣的良好混合。(4)控制好檢修質(zhì)量,保證設(shè)備良好使用。改善燃燒器,選擇優(yōu)質(zhì)合金鋼材料,增加防磨耐熱性能,利用檢修機會對損壞的要及時進行修理和更換。利用停爐機會,檢查燃燒器的安裝角度,確保爐膛設(shè)計切圓正確。做好一次風速冷、熱態(tài)的調(diào)勻試驗及二次風的冷態(tài)擋板特性試驗,保證爐膛火焰的中心不偏斜。對設(shè)備系統(tǒng)進行改進,增加“燃燒優(yōu)化監(jiān)視系統(tǒng)”,對燃燒切圓、煤粉溫度、煤粉濃度、一次風速和一次風壓進行監(jiān)視,以保證對燃燒情況進行在線監(jiān)控,為運行人員進行燃燒調(diào)整提供科學依據(jù)。

      7 結(jié)語

      多倫動力分廠針對鍋爐高溫過熱器頻繁爆管的事故,投入了大量資金,對鍋爐設(shè)備進行技術(shù)改造,使爐內(nèi)燃燒處于正常狀況,消除高溫過熱器管排處粘結(jié)性積灰條件的形成,有效地遏止了鍋爐高溫過熱器頻繁爆管事故的發(fā)生,滿足了煤化工的安全生產(chǎn)需求。

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