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    矸石熱電廠循環(huán)水余熱供暖改造技術及效益分析

    2014-04-13 02:05:40李永生
    中國煤炭工業(yè) 2014年5期
    關鍵詞:凝汽器余熱供熱

    文/李永生

    矸石熱電廠汽輪機組發(fā)電的生產(chǎn)過程,實際上是一個能量轉(zhuǎn)換過程,能量在轉(zhuǎn)換過程中存在著種種損失,特別是凝汽器的冷源損失最大,約占總損失的60%左右。如果能將循環(huán)冷卻水余熱用于供熱(采暖、生活熱水等),不僅能夠減少電廠冷卻水散熱造成的水蒸發(fā)損失和環(huán)境的熱污染,而且能夠緩解采暖帶來燃氣和電力資源的緊張局面。同時,還可實現(xiàn)能源的梯級利用,節(jié)約大量燃料,提高能源綜合利用率。

    冀中能源股份有限公司下屬邢東矸石熱電廠在汽輪機循環(huán)水余熱供暖技術方面做了大膽嘗試,其總裝機容量24MW,即2Χ12MW抽氣機組配4Χ75t/h循環(huán)流化床鍋爐。技術改造后,循環(huán)水系統(tǒng)由原有開放式系統(tǒng)改為閉合式循環(huán)系統(tǒng),既節(jié)約了電廠冷卻塔蒸發(fā)散失掉的水資源,又使余熱得到充分合理的利用??蓪崿F(xiàn)在鍋爐蒸發(fā)量不變的工況下,提高汽輪機的供熱能力,大幅提高熱電廠的綜合熱效率。僅冬季,邢東矸石熱電廠向邢臺市區(qū)新增112萬平方米供熱面積,機組運行安全穩(wěn)定,居民供暖效果良好,實現(xiàn)了企業(yè)節(jié)能減排目的,社會經(jīng)濟效益十分顯著。

    一、循環(huán)水余熱供暖技術改造的注意事項

    采用低真空運行后,汽輪機排汽壓力將會提高,同等質(zhì)量和流量下,排汽比容將大幅降低,從而對末級,特別是最末級葉片造成危害。當容積小于葉片最小流量值時,汽動特性將急劇惡化,降低工作效率,產(chǎn)生渦流,并引起鼓風及其他損失,從而使排汽缸溫度升高,影響軸承溫度,危及軸系的振動安全性。同時,末級葉片在小容積流量下工作時,極易出現(xiàn)汽動彈性失穩(wěn),發(fā)生失速顫振,使葉片受力大幅增加,從而損壞葉片,發(fā)生斷裂。

    因此,要求汽輪機組運行過程中,末級葉片容積流量不得過小,排汽缸溫度不得大于機組真空所對應的蒸汽壓力下的飽和溫度,并保證推力瓦塊溫度在原機組規(guī)定安全數(shù)值以內(nèi)。此外,低壓缸流量屬于質(zhì)量流量,不等同于容積流量,對于不同的真空情況下的汽輪機,工作運行人員還要嚴格執(zhí)行廠家低真空工況的計算數(shù)據(jù)。

    1.確保機組在超出原設計工況下的安全、經(jīng)濟運行

    將汽輪機組由抽凝運行改為低真空運行方式,真空將會下降,汽輪機軸向推力隨之增加。一般情況下,汽輪機真空不低于75kPa,排汽溫度不大于65℃,推力瓦塊溫度不超過廠家規(guī)定數(shù)值,即可滿足汽輪機循環(huán)水供熱系統(tǒng)低真空運行工況的需求。同時,還要避免出現(xiàn)低壓缸流量過小而引起排汽溫度升高的狀況,防止損傷汽輪機末級葉片。當軸向推力過大時,可將前汽封的高壓漏汽引到低壓加熱器上,以此平衡軸向推力。

    2.解決供熱管網(wǎng)運行參數(shù)與汽輪機安全運行參數(shù)相匹配的問題

    將居民采暖原設計的高水溫、大溫差、小流量、間歇式供暖變?yōu)榈退疁?、小溫差、大流量?4小時連續(xù)供暖,既解決居民室內(nèi)采暖溫度的要求,又滿足了汽輪機安全運行的系統(tǒng)參數(shù)要求。在對供熱管網(wǎng)進行改擴建時,要以滿足汽輪機安全運行為原則,并要解決好供熱管網(wǎng)的近、遠期規(guī)劃,廠內(nèi)熱源及機組供熱能力相互匹配等問題。

    3.解決凝汽器在供熱管網(wǎng)系統(tǒng)中的安全運行問題

    汽輪機凝汽器的水泵揚程為20~30m,改為循環(huán)水供熱低真空運行后,水泵揚程將達到100m左右,一旦水泵失電停運,必將使凝汽器超壓爆裂,造成重大的安全事故,故需要對凝汽器進行加固改造,適當提高其抗壓能力,在供熱回水管道進凝汽器之前加裝2個730型持壓泄壓安全閥,同時,完善運行水泵電源的可靠性,加裝備用泵的自動投入裝置,最大程度減輕凝汽器超壓、爆裂的安全隱患。

    4.解決供暖水質(zhì)對凝汽器換熱管的影響

    改造前循環(huán)冷卻水冬季水溫不超過20℃左右,而改造后凝汽器循環(huán)水水溫高達60℃,極易在換熱管內(nèi)產(chǎn)生結垢,增大端差,同時還要添加化學阻垢劑來減輕凝汽器結垢的可能。因此,生產(chǎn)運行人員應將端差控制在10℃左右,以達到安全運行要求。

    5.確保用戶系統(tǒng)及散熱器安全

    為防止居民暖氣片爆片,應設計科學合理的供熱管網(wǎng),并在配水站供水管設置壓力調(diào)節(jié)閥和持壓泄壓安全閥,以及供水系統(tǒng)超參數(shù)報警系統(tǒng)等,從而保證用戶供暖系統(tǒng)和散熱器不超參數(shù),在安全承壓狀態(tài)下運行。

    6.保證冷油器和空冷器的冷卻效果

    汽輪機機組改為循環(huán)水供熱之后,循環(huán)水溫度將大幅提高,不可再作為冷油器和空冷器冷卻水使用。因此,為確保冷油器出口油溫和空冷器入口風溫在運行規(guī)范內(nèi),應在原有循環(huán)水泵房新增2臺冷卻水泵,為空冷器和冷油器提供冷卻水,以確保其在規(guī)定溫度內(nèi)安全運行。

    7.增設尖峰加熱裝置

    應在調(diào)峰站增設一套調(diào)峰加熱器,其實質(zhì)就是將汽輪機一部分抽氣給供用戶的循環(huán)水進一步加熱,達到提高供熱溫度的目的。當機組停運或極度嚴寒期,不能滿足用戶供暖溫度要求時,可投入調(diào)峰加熱器運行供暖。

    二、循環(huán)水余熱供暖技術經(jīng)濟效益分析

    由于邢臺市區(qū)氣源緊張,邢東熱電廠循環(huán)水熱量全部得以利用。循環(huán)水余熱實際供暖面積為F=1120000平方米,每平方米供熱指標 g=330kj/m2h

    1.循環(huán)水余熱供暖節(jié)煤

    總供熱量 Q=F·g=1120000×330=369600000KJ/h

    每小時節(jié)煤量為:B1=Qy/Qd(kg/h)

    y—供熱中熱量利用系數(shù),取0.9

    Qd—煤的低位發(fā)熱量,為16720KJ/kg

    B1=369600000×0.9/16720=19895kg/h

    每個采暖期節(jié)煤量為:

    h—每日供熱小時數(shù),連續(xù)供熱取24小時

    n—每個采暖期供熱天數(shù),邢臺地區(qū)取120天

    2.利用循環(huán)水供熱使機組發(fā)電量減少和供氣量增加

    循環(huán)水余熱供暖后,汽輪機真空降低,排氣溫度適當提高,相應減少了機組發(fā)電量,增加了供氣量。但由于發(fā)電量減少而減少的耗煤量和因供氣量增加而增加的耗煤量基本相當,故發(fā)電量和供氣量增減變化引起的耗煤量變化基本相互抵消。

    3.利用循環(huán)水供熱電耗增加量

    改造前二臺12MW機組運行的循環(huán)水泵容量為3×185KW,改造后運行的循環(huán)水泵容量為4×450KW。循環(huán)水供熱期間增加的功率為:

    (4×450KW-3×185KW)×0.88=1096KW

    一個采暖季增加電耗為:1096×24×120=3156480 KWh

    即多耗煤2840噸

    4.循環(huán)水余熱供暖后實際節(jié)煤

    57298-2840=54458(噸)

    按煤價210元/噸計算,年節(jié)約1144萬元

    該項目實施后,一個采暖季(4個月)新增加利潤1100多萬元,節(jié)能效果十分明顯。既解決了市區(qū)部分居民冬季的采暖需求,彌補了冬季的供熱缺口,又取締了供熱范圍內(nèi)的小鍋爐50多臺,社會效益顯著,在中小型熱電機組中有著極高的推廣價值。

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