陳鐵敏,浦琴琴,徐 明
(國(guó)網(wǎng)上海市電力公司檢修公司變電檢修中心,上海 200063)
目前,國(guó)家電網(wǎng)公司已經(jīng)投運(yùn)跨區(qū)直流輸電工程14個(gè),換流站25座,輸送容量42.25 GW。作為國(guó)家電網(wǎng)主網(wǎng)架的重要組成部分,“十二五”期間,還將有一大批跨區(qū)直流輸電工程開(kāi)工建設(shè)并投運(yùn)。
直流輸電有利于改善兩側(cè)交流系統(tǒng)的穩(wěn)定性,可以實(shí)現(xiàn)交流系統(tǒng)的非同步運(yùn)行,是實(shí)施電力資源優(yōu)化配置的重要戰(zhàn)略通道,具有輸送容量大、輸電距離長(zhǎng)、技術(shù)先進(jìn)、設(shè)備復(fù)雜等特點(diǎn),因此對(duì)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)提出了更高的要求。
本文敘述一起由區(qū)域電網(wǎng)交流系統(tǒng)故障引起直流系統(tǒng)逆變站換相失敗的事故,通過(guò)分析事故原因和特征,提出相應(yīng)的改進(jìn)建議,用以提高運(yùn)檢人員分析直流換相失敗的能力和更好地做好運(yùn)行維護(hù)工作。
換相失敗是逆變器常見(jiàn)的故障,當(dāng)逆變器兩個(gè)閥進(jìn)行換相時(shí),因換相過(guò)程未能進(jìn)行完畢,或者預(yù)計(jì)關(guān)斷的閥關(guān)斷后,在反向電壓期間未能恢復(fù)阻斷能力,當(dāng)加在該閥上的電壓為正時(shí),立即重新導(dǎo)通,則發(fā)生了倒換相,使預(yù)計(jì)開(kāi)通的閥重新關(guān)斷,這種現(xiàn)象稱之為換相失?。?]。由逆變器多種故障所造成的結(jié)果均會(huì)引起換相失敗,如逆變器換流閥短路、逆變器丟失觸發(fā)脈沖、逆變側(cè)交流系統(tǒng)故障等均會(huì)引起換相失敗。
換相失敗有以下特征:關(guān)斷角小于換流閥恢復(fù)阻斷能力的時(shí)間;6脈動(dòng)逆變器的直流電壓在一定時(shí)間內(nèi)下降到零;直流電流短時(shí)增大;交流側(cè)短時(shí)開(kāi)路,電流減??;基波分量進(jìn)入直流系統(tǒng)。
當(dāng)直流系統(tǒng)發(fā)生換相失敗故障時(shí),為避免對(duì)系統(tǒng)造成傷害,根據(jù)換相失敗的上述特征,直流保護(hù)系統(tǒng)采用換相失敗保護(hù),其判據(jù)為:
式中:IacY、IacD分別為換流變閥側(cè)電流;IdP為直流極母線電流;IdNC為中性母線電流。
換相失敗保護(hù)檢測(cè)到故障后,先進(jìn)行短暫的延時(shí),以確認(rèn)故障的發(fā)生。保護(hù)首先報(bào)警,并采取一定措施防止連續(xù)換相失敗。在正常情況下投旁通對(duì)時(shí),該保護(hù)功能自動(dòng)退出。保護(hù)動(dòng)作后果:換相失敗告警;增大熄弧角命令;啟動(dòng)極控系統(tǒng)切換命令;緊急停運(yùn);跳交流斷路器;啟動(dòng)斷路器失靈保護(hù);鎖定斷路器;極隔離。
1)交流系統(tǒng) 在逆變站雙極直流系統(tǒng)出現(xiàn)換相失敗故障的同時(shí),交流電網(wǎng)中110 k V線路曾出現(xiàn)故障跳閘,同時(shí)交流電網(wǎng)的系統(tǒng)頻率、電壓和供電負(fù)荷均受到不同程度的影響:系統(tǒng)頻率最高升至50.446 Hz,最低至49.799 Hz;220 k V交流系統(tǒng)的電壓大幅跌落,其余各電壓等級(jí)系統(tǒng)的電壓也受到不同程度的影響;由于受電壓波動(dòng)的影響,還造成交流電網(wǎng)的負(fù)荷略有波動(dòng)。
2)直流系統(tǒng) 在故障發(fā)生時(shí),OWS事件發(fā)S2 P1PR1 A/B和S2 P2PR1 A/B系統(tǒng),“換流器換相失敗被檢測(cè)到”、“檢測(cè)系統(tǒng)低交流電壓被檢測(cè)到”、“保護(hù)發(fā)出增大GAM MA角命令”;換流器換相失敗,極Ⅰ在61 ms復(fù)歸、極Ⅱ在53 ms復(fù)歸。該直流換流站發(fā)生2次由于區(qū)域電網(wǎng)故障引起的換相失敗,故障期間導(dǎo)致該區(qū)域電網(wǎng)的頻率分別為50.45 Hz和50.8 Hz,造成了重大的影響。
初步分析認(rèn)為,這是一起由區(qū)域電網(wǎng)的交流故障引起直流系統(tǒng)逆變站換相失敗的事故。
2.2.1 直流系統(tǒng)
1)極I擾動(dòng)分析 2012年4月5日20:14:55:772,極I換相失敗原因分析錄波圖,如圖1所示。
由圖1可見(jiàn),在標(biāo)線0.580 s后,交流電壓的變化引起直流電壓略有下降,因此交流/直流電流上升。由觸發(fā)角和關(guān)斷角變化可見(jiàn),換相失敗前為維持直流電壓,電壓控制使觸發(fā)角又增大1.0°,關(guān)斷角控制還未投入減小觸發(fā)角,關(guān)斷角裕度仍不能補(bǔ)償換相電壓畸變?cè)斐傻南辔黄疲?7.6 ms后實(shí)測(cè)關(guān)斷角,由正常時(shí)的23°降到4.0°,首先D橋6號(hào)閥向2號(hào)閥的換相失敗,緊接著Y橋3號(hào)閥向5號(hào)閥換相也發(fā)生失敗。圖1中換相失敗標(biāo)記先于交流欠壓標(biāo)記發(fā)出,說(shuō)明交流電壓的波形畸變影響大于幅值下降的影響。
圖1 極Ⅰ換相失敗原因分析
2012年4月5日20:14:55:772,極Ⅰ換相失敗影響分析錄波圖,如圖2所示。
圖2 極Ⅰ換相失敗影響分析
由圖2可見(jiàn),這次由交流系統(tǒng)故障引起的換相失敗擾動(dòng),經(jīng)過(guò)612 ms恢復(fù)。在換相失敗前交流電壓有效值僅下降2 k V,由于2個(gè)換流器先后發(fā)生換相失敗,直流電壓下降到零,直流電流最大高達(dá)1 506 A;換相失敗后約60 ms直流電流被整流側(cè)電流調(diào)節(jié)器控制到零。在此之前,除了直流瞬時(shí)短路之外,交流側(cè)電流隨著直流側(cè)電流變化,換流站吸收的無(wú)功功率增加255 Mvar,換相電壓有效值由正常時(shí)的131 k V降到69 k V。在此之后,向系統(tǒng)增加吸收的無(wú)功功率下降到零,交流換相電壓恢復(fù);換相失敗標(biāo)記為53 ms,交流欠壓標(biāo)記為82 ms消除;故障后直流電流經(jīng)過(guò)208 ms,直流電壓經(jīng)過(guò)294 ms逐漸恢復(fù)。
從圖2還可以看到,在故障2 s后還有一個(gè)15 ms的擾動(dòng),交流母線電壓有效值從133.1 k V降到129.9 k V,直流電流增加40 A。這是某交流線路重合引起的,由于重合不成功故障線路切除,未再引起直流系統(tǒng)換相失敗,擾動(dòng)后225 ms恢復(fù)。
2)極Ⅱ擾動(dòng)分析 2012年4月5日20:14:55:772,極Ⅱ換相失敗原因分析錄波圖,如圖3所示。
圖3 極Ⅱ換相失敗原因分析
由圖3可見(jiàn),在標(biāo)線0.581 s后,交流電壓的變化引起直流電壓下降,因此交流/直流電流上升,9 ms后關(guān)斷角由正常時(shí)的22°降到4.0°,首先Y橋6號(hào)閥向2號(hào)閥換相失敗,緊接著D橋6號(hào)閥向2號(hào)閥也換相失敗。如圖3顯示,換相失敗標(biāo)記先于交流欠壓標(biāo)記發(fā)出,說(shuō)明交流電壓的波形畸變影響大于幅值下降的影響。
2012年4月5日20:14:55:772,極Ⅱ換相失敗影響分析錄波圖,如圖4所示。
圖4 極Ⅱ換相失敗影響分析
由圖4可見(jiàn),這次交流系統(tǒng)故障引起的換相失敗擾動(dòng),543 ms就完全恢復(fù)。在換相失敗前交流電壓有效值還未來(lái)得及反應(yīng),由于2個(gè)換流器先后發(fā)生換相失敗,直流電壓下降到零,直流電流最大達(dá)到1 518 A。換相失敗后約59 ms,直流電流被整流側(cè)電流調(diào)節(jié)器控制到零;在此之前,直流短路時(shí)間很短,短路解除后交流側(cè)電流隨著直流側(cè)電流變化,換流器吸收的無(wú)功功率也迅速增加255 Mvar,換相電壓有效值由正常時(shí)的131 k V降到69 k V。在此之后,向系統(tǒng)增加吸收的無(wú)功功率下降到零,交流換相電壓恢復(fù);換相失敗標(biāo)記為61 ms,交流欠壓標(biāo)記為71 ms消除;故障后的直流電流經(jīng)過(guò)219 ms,直流電壓經(jīng)過(guò)314 ms后逐漸恢復(fù)。同極Ⅰ一樣,在故障2 s時(shí)還有一個(gè)擾動(dòng)。
比較兩個(gè)極換相失敗時(shí)間,極Ⅱ比極Ⅰ早發(fā)生8 ms,這是由于交流系統(tǒng)故障的地點(diǎn)和故障時(shí)刻,對(duì)逆變站換相電壓的畸變影響造成的;對(duì)于換流母線電壓和與系統(tǒng)交換的無(wú)功功率兩個(gè)極是共同作用的。
對(duì)換流站母線的電壓和系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)頻率進(jìn)行仿真,穩(wěn)定計(jì)算結(jié)果曲線如圖5所示。
圖5 穩(wěn)定計(jì)算結(jié)果曲線
根據(jù)實(shí)測(cè)曲線,故障期間換流站母線非故障相電壓跌落至50%,系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)頻率最高升至50.44 Hz。仿真結(jié)果顯示,換流站母線非故障相電壓跌落至50%,系統(tǒng)頻率最高升至50.4 Hz,基本再現(xiàn)了事故期間的系統(tǒng)響應(yīng)。
綜合以上分析不難發(fā)現(xiàn):
1)本次故障由交流系統(tǒng)的擾動(dòng)引起,110 k V線路發(fā)生了B相接地短路,換流站母線電壓略有下降,引起直流電壓下降、直流電流上升、換相角加大,換流器吸收無(wú)功功率增加,而使母線電壓畸變導(dǎo)致實(shí)際關(guān)斷角快速減小,逆變側(cè)定關(guān)斷角控制還未起作用,就發(fā)生了換相失敗。
2)在換相失敗故障發(fā)生后,由于逆變器直流側(cè)暫時(shí)短路,引起直流電流的快速大幅增加和直流電壓的下降;直流短路解除時(shí),交流電流隨著直流電流的增加而增加,換流單元吸收的無(wú)功功率大幅度增加,交流母線電壓畸變,幅值大幅度下降;之后,在整流側(cè)電流控制系統(tǒng)的調(diào)節(jié)下,直流電流下降到零,換流單元吸收的無(wú)功功率接近為零,交流母線電壓開(kāi)始恢復(fù);隨后交流故障切除,直流系統(tǒng)也逐漸恢復(fù)。
3)在故障2 s后還有一擾動(dòng),這是110 k V線路重合閘引起的,由于重合不成功故障線路切除,擾動(dòng)時(shí)間較短,未再引起直流系統(tǒng)換相失敗。由于交流電壓降低期間,區(qū)域電網(wǎng)機(jī)組加速和切除了部分負(fù)荷,以及直流系統(tǒng)恢復(fù)過(guò)調(diào),造成該區(qū)域電網(wǎng)頻率暫時(shí)升高。
4)交流系統(tǒng)由于故障地點(diǎn)和時(shí)刻的不同,對(duì)換流站換相電壓的影響也不同,造成換相失敗發(fā)生時(shí)刻和程度也有所不同。所以,逆變側(cè)交流系統(tǒng)發(fā)生故障,直流輸電系統(tǒng)逆變器是否發(fā)生換相失敗,主要與換流母線電壓相位的變化有關(guān)。這不僅取決于故障點(diǎn)到換流站的電氣距離,而且與逆變側(cè)電網(wǎng)的強(qiáng)弱、運(yùn)行方式,與故障地點(diǎn)、形式、短路阻抗和時(shí)刻有關(guān)。
5)為了找出精確的換相失敗范圍,可以建立特定電網(wǎng)全網(wǎng)詳細(xì)的實(shí)時(shí)仿真模型,逐一對(duì)不同運(yùn)行方式、不同故障形式進(jìn)行試驗(yàn),從而得出交流系統(tǒng)不同運(yùn)行方式下,不同故障點(diǎn)對(duì)直流系統(tǒng)換相失敗的影響程度。
目前,采用晶閘管半控技術(shù)的逆變器,在各個(gè)直流系統(tǒng)中換相失敗的事故時(shí)有發(fā)生,原因各不相同,逆變器換流閥短路、逆變器丟失觸發(fā)脈沖、逆變側(cè)交流系統(tǒng)故障是引起換相失敗的常見(jiàn)原因。特別是在互聯(lián)交流系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),引起逆變器換相失敗是難以避免的。問(wèn)題是如何在大直流小系統(tǒng)的電網(wǎng)中,減少換相失敗的概率和影響。
綜合本次交流系統(tǒng)故障分析,交流系統(tǒng)發(fā)生單相接地短路,使換流站母線電壓略有下降,引起直流電壓下降、直流電流上升、換相角加大、換流器吸收無(wú)功功率增加,而使母線電壓畸變或幅值減小,最終導(dǎo)致?lián)Q相失敗。直流降壓運(yùn)行有助于減少電網(wǎng)故障發(fā)生換相失敗的概率。與直流全壓運(yùn)行比較,直流降壓運(yùn)行交流系統(tǒng)故障引起直流系統(tǒng)發(fā)生換相失敗的范圍有所縮小。
直流輸電系統(tǒng)作為主網(wǎng)架的重要組成部分,在能源戰(zhàn)略中發(fā)揮了重要而積極的作用,直流換流站的故障對(duì)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行造成影響,結(jié)合本次事故暴露的問(wèn)題給出合理的建議,以提高跨區(qū)電網(wǎng)直流輸電系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行水平。
[1] 趙畹君.高壓直流輸電工程技術(shù)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2004.