劉 洋,魯新義,胡念慈,吳 英,聞 臻,陳 瑋
(1.武漢鋼鐵(集團(tuán))公司研究院,湖北 武漢,430080;2.武漢鋼鐵股份有限公司燒結(jié)廠,湖北 武漢,430083)
隨著鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)的快速發(fā)展,連鑄技術(shù)已經(jīng)被越來(lái)越多的鋼鐵企業(yè)采用[1]。武漢鋼鐵(集團(tuán))公司(以下簡(jiǎn)稱武鋼)于2003年從奧鋼聯(lián)集團(tuán)公司引進(jìn)一臺(tái)具有國(guó)際先進(jìn)水平的寬板坯連鑄機(jī)[2]用于冷軋硅鋼、汽車鋼板的生產(chǎn)。隨著高強(qiáng)度、高性能鋼種的不斷開(kāi)發(fā),對(duì)連鑄機(jī)鑄坯冷卻效果提出了越來(lái)越高的要求,原連鑄機(jī)二冷水系統(tǒng)冷卻效果控制精度明顯達(dá)不到要求,該生產(chǎn)線上的大量鑄坯產(chǎn)生邊角裂紋,每年鑄坯廢品量和改判量高達(dá)2000 t左右,直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1000多萬(wàn)元。
為挽回直接經(jīng)濟(jì)損失,進(jìn)一步提高生產(chǎn)效益,本項(xiàng)目組對(duì)該連鑄二冷水系統(tǒng)進(jìn)行了系統(tǒng)分析與改進(jìn)。
武鋼寬板坯連鑄機(jī)生產(chǎn)線分為兩個(gè)鑄流,每一鑄流分別由立彎段(零段)、彎曲段(1~6段)、直線段(7~8段)和水平段(9~14段)組成,共有15個(gè)扇形段。鑄坯上部(彎曲半徑小)稱為內(nèi)弧,鑄坯下部(彎曲半徑大)稱為外弧。立彎段、彎曲段、直線段及水平段內(nèi)弧采用氣霧[3]冷卻,水平段外弧采用水冷卻。二冷水系統(tǒng)示意圖如圖1所示。
整個(gè)二冷區(qū)域共劃分為10個(gè)區(qū)域,每一區(qū)域均要求實(shí)現(xiàn)二冷水單獨(dú)控制。其中,5~8區(qū)除了按內(nèi)外弧分別控制外,還將內(nèi)外弧上4排噴槍分為中心部和擴(kuò)展部分別進(jìn)行控制。鑄坯寬度方向噴嘴分布如圖2所示。
圖1 二冷水系統(tǒng)示意圖Fig.1 Secondary cooling water system
圖2 鑄坯寬度方向噴嘴分布Fig.2 Nozzle distribution in slab width direction
某種意義上講連鑄技術(shù)就是冷卻技術(shù)[4]。鋼水從澆注到鑄坯成材需經(jīng)過(guò)一次冷卻和二次冷卻[5]。一次冷卻由結(jié)晶器完成冷卻成型;二次冷卻是通過(guò)噴淋水的冷卻作用來(lái)加速鑄坯內(nèi)部熱量的傳遞,傳熱量占板坯全部凝固傳熱的60%,此時(shí)鑄坯側(cè)面和弧面冷卻不均勻或冷卻速度過(guò)大均會(huì)產(chǎn)生三角區(qū)裂紋或其他質(zhì)量缺陷,因此,二次冷卻效果對(duì)鑄坯質(zhì)量有直接影響作用,合理調(diào)控冷卻水量、提高冷卻控制精度對(duì)提高二冷區(qū)鑄坯質(zhì)量和生產(chǎn)效率有重要意義[6]。
為保證壓縮空氣控制系統(tǒng)氣壓控制穩(wěn)定,系統(tǒng)需分為多個(gè)控制支路按區(qū)域進(jìn)行調(diào)節(jié)。對(duì)壓縮空氣控制系統(tǒng)分析發(fā)現(xiàn),連鑄機(jī)5~8區(qū)中心區(qū)與9~10區(qū)內(nèi)弧共用一趟氣路(見(jiàn)圖3),每個(gè)區(qū)均未設(shè)單獨(dú)控制裝置,從總氣源到每個(gè)控制區(qū)管路長(zhǎng)短不一,每根管路壓差損耗不一,所引起的回路氣壓控制不穩(wěn),因而制約了冷卻效果的精確控制。因此,管路氣壓控制不穩(wěn)、不能實(shí)行氣壓分區(qū)調(diào)節(jié)影響了系統(tǒng)冷卻效果的精確控制,這是導(dǎo)致鑄坯邊角裂紋的主要原因。
圖3 壓縮空氣控制系統(tǒng)Fig.3 Compressed air control system
要避免鑄坯因局部過(guò)冷導(dǎo)致邊角裂紋等質(zhì)量缺陷,須保證鑄坯在冷卻過(guò)程中沿鑄坯寬度方向上各區(qū)域有足夠小的溫差。通過(guò)對(duì)連鑄機(jī)噴淋水控制系統(tǒng)分析發(fā)現(xiàn),連鑄機(jī)矯直段、彎曲段5~8區(qū)內(nèi)外弧中心區(qū)、擴(kuò)展區(qū)共用1臺(tái)水量調(diào)節(jié)閥(見(jiàn)圖4),致使該區(qū)域不能實(shí)行水量分區(qū)調(diào)節(jié),從而導(dǎo)致鑄坯寬度方向上溫差高達(dá)100 ℃以上。分析結(jié)果表明,不能分別控制中心部和擴(kuò)展部水流量是導(dǎo)致鑄坯邊角裂紋的又一主要原因。
圖4 連鑄機(jī)噴淋水控制系統(tǒng)Fig.4 Control system of spray water for the caster
對(duì)不同水、氣壓力條件下噴嘴水流量和氣流量進(jìn)行測(cè)量,繪制成噴嘴壓力/流量特性測(cè)量曲線如圖5所示。從圖5中發(fā)現(xiàn)水氣配比規(guī)律如下:①當(dāng)氣壓一定時(shí),隨著水壓的升高,水流量逐步增大,氣流量逐漸減小;②當(dāng)氣壓設(shè)定為0.1 MPa時(shí),水壓最大為0.4 MPa;③當(dāng)水壓超過(guò)0.4 MPa時(shí),水壓就會(huì)抑制氣流,使二冷水無(wú)法形成氣霧,導(dǎo)致水-氣噴嘴變成水噴嘴。上述情況說(shuō)明,噴嘴流量調(diào)節(jié)方法不當(dāng)也是影響二冷水冷卻效果的一個(gè)原因。
圖5 噴嘴壓力/流量特性曲線Fig.5 Nozzle pressure /flow characteristic curve
分別在9區(qū)、10區(qū)增設(shè)1路DN65不銹鋼管,并在其上安裝調(diào)節(jié)閥及壓力檢測(cè)器,以實(shí)現(xiàn)5~8區(qū)中心區(qū)與9~10區(qū)氣壓的單獨(dú)控制和調(diào)節(jié)。此外,還在5~7區(qū)和8區(qū)擴(kuò)展區(qū)分別加裝1臺(tái)DN80調(diào)節(jié)閥及壓力檢測(cè)器,以實(shí)現(xiàn)5~7區(qū)、8區(qū)中心區(qū)和擴(kuò)展區(qū)氣壓的單獨(dú)控制和精確調(diào)節(jié),從而穩(wěn)定回路壓差。
在每一鑄流5I(5區(qū)中心區(qū))、5O(5區(qū)擴(kuò)展區(qū))、6I、6O、7I、7O、8I、8O上各增添1臺(tái)調(diào)節(jié)閥及流量計(jì)(如圖6),通過(guò)調(diào)節(jié)閥合理調(diào)節(jié)管道內(nèi)水流量,通過(guò)流量計(jì)實(shí)時(shí)反饋管道流量,通過(guò)信號(hào)反饋控制系統(tǒng)控制調(diào)節(jié)閥的開(kāi)度,使管道水流量理論值與實(shí)際值相吻合。
圖6 5~8區(qū)噴淋水控制系統(tǒng)改進(jìn)圖Fig.6 Optimized control system of spray water in Zones 5~8
通過(guò)檢測(cè)分析,中心區(qū)與邊部區(qū)水流量控制最佳方式為: ①中心水量=原水量×50%×影響系數(shù);②邊部水量=中心水量×{最小寬度配水比值+[(實(shí)際寬度-最小寬度) ×(最大寬度比值-最小寬度比值)/(最大寬度-最小寬度)]}×影響系數(shù);③影響系數(shù)輸入范圍為0.65~1.25。對(duì)二冷水、氣配比量進(jìn)行改進(jìn),改進(jìn)后的水、氣配比如表1所示。
表1 改進(jìn)后的水、氣配比Table 1 Improved water gas ratio
二冷水系統(tǒng)改進(jìn)前后連鑄機(jī)生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)如表2所示。由表2中可看出,二冷水系統(tǒng)改進(jìn)后,鑄坯廢品量、改判量大為降低,其他各項(xiàng)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)明顯好于改進(jìn)前相應(yīng)指標(biāo),二冷水系統(tǒng)改進(jìn)后的效果極為顯著。
表2 二冷水系統(tǒng)改進(jìn)前后連鑄機(jī)生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)Table 2 Caster production statistics before and after improvement of system of secondary cooling water
(1)由于二冷水壓縮空氣壓力控制不穩(wěn),不能實(shí)現(xiàn)噴淋水、氣的自由調(diào)控,以及由于噴嘴流量調(diào)節(jié)方法不當(dāng)使得鑄坯寬度方向上溫差較大,其結(jié)果導(dǎo)致了鑄坯邊角裂紋。
(2)解進(jìn)方法是調(diào)整壓縮空氣控制方式,在支路上安裝調(diào)節(jié)閥、壓力檢測(cè)器及流量計(jì),優(yōu)化調(diào)整二冷水、氣配比參數(shù),最終實(shí)現(xiàn)二冷水系統(tǒng)冷卻效果的精確控制。
(3)二冷水系統(tǒng)改進(jìn)后的效果極為顯著,鑄坯廢品量、改判量大為降低,備件更換量明顯減小。
[1] 肖波,潘麗梅.連鑄二冷水系統(tǒng)噴嘴堵塞故障的防止[J].冶金動(dòng)力,2013(3):70-75.
[2] 魏巍巍.連鑄二冷水過(guò)程控制系統(tǒng)[J].天津冶金,2013(A01):69-75.
[3] 樊本義.氣霧冷卻在薄板坯連鑄機(jī)中的應(yīng)用[J].遼寧科技學(xué)院學(xué)報(bào),2008,10(4):1-2.
[4] 朱寶晶,陶務(wù)純.連鑄二冷水的氣—水平衡分析[J].冶金叢刊,2009(6):1-3.
[5] 劉浩. 板坯連鑄動(dòng)態(tài)二冷水控制模型的研究[J].自動(dòng)化應(yīng)用,2012(7):45-46.
[6] 朱康林.板坯連鑄機(jī)二冷水自動(dòng)化控制的實(shí)現(xiàn)[J].安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào),2008,18(2):23-31.