朱岳輝 徐貴力 談冬興 魏 許
(1.南京市計量監(jiān)督檢測院,南京 210037;2.南京航空航天大學(xué)自動化學(xué)院,南京 210016)
測斜儀是一種廣泛應(yīng)用于工程質(zhì)量檢測的計量器具,在保證工程設(shè)計、施工及其安全中發(fā)揮了重要作用。目前無該儀器的國家檢定規(guī)程及成熟的校準(zhǔn)設(shè)備,大多數(shù)廠家都采用游標(biāo)角度尺,這種方法檢測精度低、定位困難,且采用人工讀數(shù)和計算,很難保證測量的準(zhǔn)確性和可靠性。市場上急需對測斜儀自動精確校準(zhǔn)和定量分析的檢測設(shè)備。
測斜儀校準(zhǔn)裝置的精度對工程質(zhì)量檢測有著重大影響,本系統(tǒng)的定位誤差是由多方面因素造成的,包括蝸輪副的綜合誤差、結(jié)構(gòu)部件的位置和尺寸誤差、傳動部件的間隙和變形等,另外,光柵尺也存在一定的安裝誤差。由于傳統(tǒng)誤差補(bǔ)償方法精度達(dá)不到要求,本文提出不同正多面棱體組合的多點位置標(biāo)定思想和非線性擬合處理技術(shù)對系統(tǒng)進(jìn)行誤差補(bǔ)償,使系統(tǒng)精度大幅度提高。
近年來,高精度圓光柵、步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動及工控機(jī)控制技術(shù)得到了長足進(jìn)步,為測斜儀自動校準(zhǔn)裝置的研發(fā)提供了理論和實踐基礎(chǔ)。
本文運用步進(jìn)電機(jī)與高精度渦輪副傳動機(jī)構(gòu)相連,通過電機(jī)驅(qū)動檢測平臺轉(zhuǎn)動一定角度,從而使安裝于檢測平臺旋轉(zhuǎn)軸上的圓光柵傳感器產(chǎn)生角度信號反饋,工控機(jī)采集到數(shù)據(jù)后,對系統(tǒng)實現(xiàn)閉環(huán)控制。
設(shè)計的總體方案如圖1所示,系統(tǒng)包括傳動機(jī)構(gòu)、控制機(jī)構(gòu)、伺服系統(tǒng)、定位機(jī)構(gòu)等。主要技術(shù)指標(biāo)要求:測量范圍:0~360°;分辨力:0.1″、1″可選;最大允許誤差(MPE):±5″。
1.工控機(jī)及軟件;2.數(shù)據(jù)采集卡;3.步進(jìn)電機(jī)控制器;4.步進(jìn)電機(jī);5.高精度的機(jī)械傳動機(jī)構(gòu);6.圓光柵;7.圓光柵讀數(shù)頭;8.檢測平臺
在研制的測斜儀回轉(zhuǎn)主軸上,安裝正24面棱體,用分度值0.1″自準(zhǔn)直儀瞄準(zhǔn)讀數(shù),這樣我們就可以獲得一周24個高精度校準(zhǔn)點,利用這24個高精度點補(bǔ)償系統(tǒng)誤差。
在進(jìn)行系統(tǒng)誤差精度補(bǔ)償時,首先采用了傳統(tǒng)的最小二乘線性回歸方法。線性回歸方程為:
(1)
補(bǔ)償前經(jīng)測量可得:定位精度檢測數(shù)據(jù)(修約到1″)后,如表1所示。
通過程序計算可得:a=0.003187,b=0.999922。補(bǔ)償后對系統(tǒng)精度重新標(biāo)定,實驗結(jié)果如表2所示。
表1 補(bǔ)償前定位精度檢測數(shù)據(jù)表
表2 線性補(bǔ)償后定位精度檢測數(shù)據(jù)表
由表1和表2分析得到線性補(bǔ)償前后精度偏差的曲線,如圖2和圖3所示。
對線性補(bǔ)償后的數(shù)據(jù)分析,不難發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)精度超過±10″且檢測結(jié)果誤差數(shù)據(jù)向同一方向偏差較大。這是由于圓光柵安裝偏心造成的誤差,采用傳統(tǒng)的線性補(bǔ)償方法很難消除這種系統(tǒng)誤差。
由圖3可知,由于一個正多面棱體最多為24面,這樣一周只能標(biāo)定24個點,如果能夠增加標(biāo)定點則會大幅度提升系統(tǒng)標(biāo)定精度,故此,本文提出新的解決方案:即采用多個棱體(24面和23面)的組合對系統(tǒng)進(jìn)行標(biāo)定和補(bǔ)償。
另外,我們由圖3實驗結(jié)果分析可知誤差與角度的關(guān)系并非一個線性關(guān)系,傳統(tǒng)的線性補(bǔ)償方法不能很好地擬合系統(tǒng)誤差,故此,本文采用非線性補(bǔ)償方法提高系統(tǒng)精度。
非線性補(bǔ)償程序采用了最小二乘擬合的方法:數(shù)學(xué)模型如下,設(shè)擬合次數(shù)為n即:
y=a0+a1x+a2x2+…+anxn
(2)
圖2 補(bǔ)償前定位精度偏差圖
圖3 線性補(bǔ)償后定位精度偏差圖
式中,a0,a1,a2…an為待求的系數(shù)。
本文方法的具體標(biāo)定步驟如下:
1)采用24面棱體進(jìn)行標(biāo)定,得到0°,15°…360°等一系列標(biāo)定點;
2)回到起始位置,將23面棱體的第一個面與24面棱體的第一個面重合,則其第11個面與24面棱體的第11個面相差7.17391°(即7°10′26.1″),控制電機(jī)將檢測平臺轉(zhuǎn)動到23面棱體的第11個面,并調(diào)整24面棱體,使其第11個面與23面棱體的第11個面重合,此時的24面棱體的每一個面與步驟1)中的每一個面的角度相差7°10′26.1″;
3)再利用24面棱體進(jìn)行標(biāo)定,而此時將得到7°10′26.1″,22°10′26.1″…352°10′26.1″等一系列標(biāo)定點,將其與步驟1)中的標(biāo)定點組合,即可得到一組新的標(biāo)定點,標(biāo)定點數(shù)增加了一倍;
采用非線性補(bǔ)償模型(式(2))進(jìn)行誤差曲線擬合,通過試驗我們發(fā)現(xiàn)擬合次數(shù)為n=5時系統(tǒng)精度最高。
表3是擬合次數(shù)為n=5補(bǔ)償后定位精度檢測數(shù)據(jù)。圖4是非線性補(bǔ)償后的定位精度偏差。
表3 組合與非線性補(bǔ)償后定位精度檢測數(shù)據(jù)圖表
圖4 組合非線性補(bǔ)償后定位精度偏差圖
采用多棱體的多點位置組合與非線性補(bǔ)償校準(zhǔn)的方法,系統(tǒng)示值誤差不超過±3.5″,可見本文方法的系統(tǒng)精度比傳統(tǒng)標(biāo)定方法提高了1倍以上。
本文通過研究分析,研制的一種由高精度步進(jìn)電機(jī)、蝸輪副傳動機(jī)構(gòu)和高精度圓光珊構(gòu)成的測斜儀自動校準(zhǔn)裝置,為了提高檢測精度又提出了采用兩個多面棱體組合成多點位進(jìn)行標(biāo)定,並用非線性擬合數(shù)據(jù)處理方法取代傳統(tǒng)最小二乘法,從而將系統(tǒng)示值誤差由原來的±10″提高到±3.5″,滿足了系統(tǒng)的設(shè)計要求。該裝置特別適用于計量技術(shù)機(jī)構(gòu)、測斜儀生產(chǎn)或使用單位對測斜儀的校準(zhǔn)。
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