董祥明
(大慶石化公司化工一廠,黑龍江 大慶 163714)
大慶石化新建60萬噸/年乙烯裝置使用的是我國(guó)自主研發(fā)的首套大型乙烯成套專利技術(shù),碳二加氫反應(yīng)器是整套裝置的核心部分,其運(yùn)行狀態(tài)直接影響到乙烯產(chǎn)品的質(zhì)量和整套裝置的穩(wěn)定運(yùn)行,但由于影響碳二加氫反應(yīng)器穩(wěn)定運(yùn)行的因素較多,且相對(duì)復(fù)雜,所以碳二加氫反應(yīng)器一直是制約乙烯裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行的瓶頸。因此需要對(duì)影響碳二加氫反應(yīng)器穩(wěn)定運(yùn)行的因素加以分析,以保證裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行。
大慶石化新建60萬噸/年乙烯裝置采用前脫丙烷前加氫流程,使用的是德國(guó)南方化學(xué)公司OleMax 252型的鈀系催化劑,碳二加氫反應(yīng)器ER-3425有三段催化劑床層串聯(lián),反應(yīng)器各床層之間設(shè)有中間冷卻器。在加氫催化劑存在下,其反應(yīng)原理為:
主反應(yīng):C2H2+ H2——C2H4
副反應(yīng):C2H2+2H2——C2H6
C2H4+ H2——C2H6
mC2H2+ nH2——低聚物(綠油)
碳二加氫反應(yīng)器的入口溫度對(duì)催化劑性能的發(fā)揮是至關(guān)重要的,只有催化劑達(dá)到初始反應(yīng)溫度,催化劑才能進(jìn)行乙炔加氫除炔反應(yīng),下表為大慶石化新建60萬噸/年乙烯裝置碳二加氫反應(yīng)器在不同時(shí)期的反應(yīng)溫度:
表1 碳二加氫反應(yīng)器不同時(shí)期的反應(yīng)溫度
隨著催化劑使用時(shí)間的增長(zhǎng),催化劑活性的下降,需要相應(yīng)的提高操作溫度,彌補(bǔ)其活性的下降,從而達(dá)到催化劑長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,保證碳二加氫反應(yīng)器出口產(chǎn)品合格。下圖為大慶石化新建60萬噸/年乙烯裝置隨著運(yùn)行時(shí)間的增加所對(duì)應(yīng)的反應(yīng)溫度變化趨勢(shì):
提高溫度會(huì)使催化劑選擇性下降[1],有利于副反應(yīng)的發(fā)生,乙炔選擇性加氫希望產(chǎn)生乙烯,這樣既脫除了乙炔,又增加了乙烯。如果發(fā)生其他副反應(yīng)會(huì)造成乙烯損失,高溫生成的綠油(碳二餾分在選擇加氫過程中會(huì)同時(shí)生成聚合物,俗稱綠油)分子鏈增長(zhǎng),使之更易附在催化劑表面而使其失活提高反應(yīng)溫度,生成低聚物的反應(yīng)還會(huì)影響催化劑性能,同時(shí)提高反應(yīng)溫度對(duì)催化劑加氫性能影響較大,乙炔、MAPD、乙烯加氫均是強(qiáng)放熱反應(yīng),在高溫下操作有較大的風(fēng)險(xiǎn),這對(duì)安全生產(chǎn)造成了威脅。所以,在工藝條件允許的情況下,將入口溫度盡量調(diào)節(jié)到較低的溫度范圍是延長(zhǎng)催化劑運(yùn)行時(shí)間、產(chǎn)生增量乙烯、降低“綠油”生成速率的重要保證。
保持空速穩(wěn)定對(duì)反應(yīng)器平穩(wěn)操作極為重要,在穩(wěn)定空速條件下,催化劑床層溫度的分布較為均勻??账僭礁?,反應(yīng)深度越低,但容易導(dǎo)致反應(yīng)器出口炔烴超標(biāo)??账俚鸵馕吨磻?yīng)時(shí)間長(zhǎng),反應(yīng)深度提高,降低空速對(duì)于提高反應(yīng)的轉(zhuǎn)化率是有利的。在實(shí)際操作中,通過穩(wěn)定碳二加氫反應(yīng)器入口流量來保證空速。在裝置投料負(fù)荷較低時(shí),可開大壓縮機(jī)最小返回線控制閥開度,提高反應(yīng)器循環(huán)量使流量相對(duì)穩(wěn)定[2]。大慶石化新建60萬噸/年乙烯裝置中的碳二加氫催化劑在設(shè)計(jì)中覆蓋了在不同原料性質(zhì)、不同負(fù)荷下的進(jìn)料流量,能夠保證碳二加氫反應(yīng)器穩(wěn)定運(yùn)行的最低流量為142.6t/h,最大流量為268.9t/h 。下圖為大慶石化新建60萬噸/年乙烯裝置中一段時(shí)間內(nèi)碳二加氫反應(yīng)器入口流量趨勢(shì):
一氧化碳是乙炔加氫反應(yīng)重要抑制劑,對(duì)催化劑的選擇性的影響很大。在鈀系催化劑上的吸附能力為:炔烴>一氧化碳>二烯烴>單烯烴>烷烴[3],乙炔首先吸附在催化劑活性中心進(jìn)行加氫反應(yīng),然后再吸附活性相對(duì)較強(qiáng)的一氧化碳,從而把乙烯排斥在了催化劑活性中心之外,在乙炔加氫反應(yīng)的同時(shí),又避免了乙烯發(fā)生加氫反應(yīng)而損失乙烯。所以一定量的一氧化碳對(duì)碳二加氫的選擇性是有好處的。大慶乙烯裝置中將碳二加氫反應(yīng)器入口一氧化碳濃度控制在700ppm~900ppm。
但較高濃度的一氧化碳也會(huì)影響催化劑的活性。過多的一氧化碳吸附在催化劑表面,對(duì)催化劑來說是暫時(shí)性毒物,影響加氫催化劑的活性效果。反應(yīng)器入口的一氧化碳突然上升,催化劑的活性下降,容易造成反應(yīng)器加氫不合格,為了彌補(bǔ)催化劑活性的下降,應(yīng)逐漸升高各段進(jìn)口溫度來增加催化劑的活性。所以在進(jìn)料中控制一氧化碳含量穩(wěn)定,保證催化劑最佳的活性和選擇性[4]。
在前脫丙烷前加氫流程中,高低壓脫丙烷塔將進(jìn)料中部分碳四及以上的組分分離并從塔釜采出,塔頂?shù)奶既耙韵陆M分進(jìn)入碳二加氫反應(yīng)器,高壓脫丙烷塔塔頂控制微量碳四含量,防止過量碳四中的丁二烯在加氫催化劑用下,發(fā)生加氫反應(yīng)生成丁烯、丁烷,并放出大量的熱量,如果這些熱量不能及時(shí)被帶走,會(huì)導(dǎo)致反應(yīng)器床層溫度急劇上升,造成反應(yīng)器升溫[5]。因此在操作中一定要嚴(yán)格控制高壓塔頂碳四的含量。大慶石化新建60萬噸/年乙烯裝置,在開車過程中,只有在高壓脫丙烷塔塔頂C4含量小于500ppm時(shí),才可以向加氫反應(yīng)器充壓,在正常操作時(shí),高壓塔塔頂碳四含量需要小于300ppm。
通過研究反應(yīng)溫度,空速、一氧化碳、碳四含量影響碳二加氫反應(yīng)器穩(wěn)定運(yùn)行的原因,總結(jié)操作經(jīng)驗(yàn),優(yōu)化調(diào)整方法,使得大慶石化新建60萬噸/年乙烯裝置碳二加氫反應(yīng)器一直處于穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)。今后將根據(jù)裝置原料、負(fù)荷和催化劑活性變化,進(jìn)一步對(duì)影響碳二加氫反應(yīng)器的因素進(jìn)行分析,使裝置能夠在穩(wěn)定狀態(tài)下長(zhǎng)周期運(yùn)行,為企業(yè)創(chuàng)造更大的效益。
[1]王松漢.乙烯裝置技術(shù)與運(yùn)行[M].中國(guó)石化出版社,2009.
[2]孫晶磊.乙烯裝置碳二前加氫工藝技術(shù)與運(yùn)行穩(wěn)定性研究[J].廣東化工,2005,(9):86.
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