董愛(ài)玲,王泊,李芳
趙艷錦,潘素玲,周文建 (中石化河南油田分公司第二采油廠,河南唐河473400)
古城油田泌124區(qū)塊位于泌陽(yáng)凹陷北部斜坡帶西南端,屬于復(fù)雜斷塊油藏,該斷塊的主體區(qū)下層系主要含油層為古近系核桃園組三段5亞段2小層1~3單層 ()、3小層1~2單層)、4小層1~2單層 ()、5小層1~2單層)、7小層 ()、8小層 ()。油藏埋深平均1000.3m,射開(kāi)井段平均長(zhǎng)達(dá)24.2m。儲(chǔ)層沉積物粒度較細(xì),以細(xì)砂巖為主,粉砂巖次之,平均孔隙度25.37%,平均滲透率0.475D,屬大中孔隙度,高中滲透類型;層間滲透率變異系數(shù)0.85,非均質(zhì)系 數(shù) 2.0,級(jí) 差 7.1,層 間 非 均 性 嚴(yán) 重,據(jù)層高壓 物性分 析資料,地層 原 油 黏 度88.2mPa·s,50℃脫氣原油黏度125.9~582.61mPa·s,屬于普通稠油油藏。
經(jīng)過(guò)了5年的常規(guī)降壓開(kāi)采和15年的注水開(kāi)發(fā)歷程,在注水開(kāi)發(fā)過(guò)程中由于油層非均質(zhì)性嚴(yán)重,平剖面矛盾突出,油水流度比大,造成注入水單層突進(jìn)和平面指進(jìn)嚴(yán)重,油井含水上升速度加快,開(kāi)發(fā)效果變差。為了提高區(qū)塊采收率,2008年5月轉(zhuǎn)入聚合物驅(qū),聚合物驅(qū)含油面積0.6km2,地質(zhì)儲(chǔ)量85.83×104t,注聚井組控制儲(chǔ)量48.73×104t,采用不規(guī)則五點(diǎn)法井網(wǎng),注聚井6口,邊部注水井2口,聚合物驅(qū)對(duì)應(yīng)油井12口,注采井距平均為136m,井網(wǎng)密度39口/km2,油水井?dāng)?shù)比1.5∶1。
聚合物驅(qū)前的調(diào)整工作是做好井網(wǎng)完善、調(diào)剖以及方案優(yōu)化;聚合物驅(qū)過(guò)程中,影響因素很多,為確保聚合物驅(qū)的效果,必須根據(jù)聚合物驅(qū)的開(kāi)發(fā)動(dòng)態(tài),在聚合物質(zhì)量保證的前提下,對(duì)注采關(guān)系進(jìn)行精細(xì)調(diào)整,最大限度地?cái)U(kuò)大聚合物驅(qū)波及體積,改善聚合物驅(qū)效果。
2.1.1 完善注采井網(wǎng)
注聚前調(diào)整有利于挖掘原井網(wǎng)集團(tuán)采油區(qū)的剩余油,規(guī)則注采井網(wǎng);對(duì)特高含水主體區(qū)通過(guò)油轉(zhuǎn)注聚改變液流方向;新鉆注聚井,實(shí)施分注,減緩層間矛盾,提高剩余油富集區(qū)的井網(wǎng)控制程度和聚合物驅(qū)見(jiàn)效率。
調(diào)整后泌124塊主體區(qū) (聚合物驅(qū)斷塊)總井?dāng)?shù)21口,其中注聚井6口,注水井3口,聚合物驅(qū)對(duì)應(yīng)采油井12口,油水井?dāng)?shù)比為1.3,平均井距136m。12口對(duì)應(yīng)油井共82小層,其中三向受效8層,雙向受效32層,單向受效30層,無(wú)對(duì)應(yīng)受效12層。通過(guò)調(diào)整,注采井距由165m縮小至136m,進(jìn)一步完善注采井網(wǎng),縮小注采井距,增加油井受效方向,有利于聚合物驅(qū)后擴(kuò)大聚合物波及體積。
2.1.2 注聚合物前整體調(diào)剖
長(zhǎng)期注水的油藏直接注聚合物,聚合物的竄流是不可避免的。注聚合物前調(diào)剖采用區(qū)塊、整體調(diào)剖的方式,調(diào)整長(zhǎng)期水驅(qū)造成的縱向與平面非均質(zhì)性。例如,泌124區(qū)塊于2008年5月對(duì)原水井進(jìn)行了注聚前的整體調(diào)剖。在2007年對(duì)注水井G31022井實(shí)施調(diào)剖期間,對(duì)應(yīng)采油井G3303井見(jiàn)到調(diào)剖劑,說(shuō)明G31022井與G3303井存在明顯優(yōu)勢(shì)注水通道;轉(zhuǎn)入注聚后,2008年5月G31022井進(jìn)入注聚合物前的調(diào)剖,9月上旬G3303井見(jiàn)到調(diào)剖效果,產(chǎn)出液質(zhì)量濃度達(dá)358.2mg/L,G31022調(diào)剖井增加交聯(lián)劑質(zhì)量濃度及追加調(diào)剖段塞,G3303油井產(chǎn)出液質(zhì)量濃度逐步下降到168.5mg/L。
2.2.1 注入質(zhì)量濃度的調(diào)整
泌124區(qū)塊下層系原油黏度為80~160mPa·s,考慮到地面管網(wǎng)和炮眼等機(jī)械剪切及地層中化學(xué)、生物和熱氧降解作用等造成的黏度損失,計(jì)算地面混配聚合物溶液黏度最低為181mPa·s,根據(jù)地層溫度 (62℃)下黏度與聚合物質(zhì)量濃度的關(guān)系,達(dá)到該黏度的對(duì)應(yīng)段塞聚合物質(zhì)量濃度為1400~2000mg/L。原方案確定主體段塞的注入質(zhì)量濃度為1500mg/L,該質(zhì)量濃度下井口聚合物注入黏度56.7mPa·s,在經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)一系列的工藝改造后,聚合物注入黏度上升到70mPa·s,仍遠(yuǎn)低于方案設(shè)計(jì)168mPa·s要求。跟蹤不同質(zhì)量濃度聚合物的注入黏度與流度比的改善情況 (表1),可以看出區(qū)塊含水率下降明顯,有效地?cái)U(kuò)大了波及體積。
2.2.2 注入速度的調(diào)整
原方案優(yōu)化設(shè)計(jì)泌124區(qū)塊各井組聚合物驅(qū)注入速度為0.11PV/a,由于泌124區(qū)塊聚合物驅(qū)屬于不規(guī)則井網(wǎng),平均井距164m,但井距最小的僅80m,最大的220m,且油層非均質(zhì)性嚴(yán)重,主力層單層平面上滲透率在0.033~2.511D,級(jí)差為 76,因此0.11PV/a的注入速度不適應(yīng)所有的井區(qū),采取降低注入速度的措施,同時(shí)保持注采比1.05。
2.2.3 注入方式的調(diào)整
在注聚初期,主力油層內(nèi)部聚合物驅(qū)的調(diào)剖作用表現(xiàn)較為明顯,但進(jìn)入含水率回升階段后出現(xiàn)注聚區(qū)塊縱向上剖面吸水差異大的問(wèn)題。注入井選擇不同的時(shí)機(jī)實(shí)施分層注入,一定程度上控制了主力油層的注入強(qiáng)度,進(jìn)一步提高區(qū)塊整體開(kāi)發(fā)效果及采收率,不同階段分注均比全過(guò)程籠統(tǒng)注入提高采收率0.5%~1.7%。
2009年3月,泌124區(qū)塊累計(jì)注入體積0.098PV,油井動(dòng)態(tài)反映部分井組有注入液優(yōu)勢(shì)方向,注入井剖面顯示縱向吸水差異大,2009年4月相繼對(duì)6口注聚井進(jìn)行分層注聚,至2010年6月全面實(shí)施分注 (累計(jì)注入體積0.188PV)。注聚井分注分為套管與油管注入,套管段以小層為主,油管段以小層為主。分注后油壓由10.4MPa提高至11.6MPa,油管層段得到有效的啟動(dòng)及動(dòng)用,至2010年6月,泌124區(qū)塊聚合物驅(qū)的綜合含水率由76.1%降至68.1%。
表1 泌124區(qū)塊注入不同質(zhì)量濃度聚合物的流度比情況
2.2.4 局部區(qū)域注采井網(wǎng)的調(diào)整
泌124區(qū)塊聚合物驅(qū)因構(gòu)造及斷層遮擋,井網(wǎng)不規(guī)則,平均井距164m,局部井組注采井距80~220m不等。
例如中心注聚井G31022井與對(duì)應(yīng)采油井G3303井距僅107m,雖然聚合物驅(qū)前進(jìn)行調(diào)剖,但因井距小,G31022井 (注水層位:、、、、)層間層內(nèi)物性差異大,平剖面上矛盾突出,注入液一方面沿高滲層小層突進(jìn),造成油井G3303井高產(chǎn)出液質(zhì)量濃度,高含水率;另一方面由于小層不吸水,另一口注聚井G31011井注入液向采油井G3102井推進(jìn),造成平面失調(diào),油井含水率上升,產(chǎn)出液質(zhì)量濃度上升,不利于進(jìn)一步擴(kuò)大井組的波及體積。為了緩解平剖面矛盾,促使液流轉(zhuǎn)向,擴(kuò)大聚合物驅(qū)波及體積,進(jìn)行了局部區(qū)域的井網(wǎng)調(diào)整。
2.2.5 注聚過(guò)程中的調(diào)剖
隨著注聚時(shí)間的延長(zhǎng),注聚井注入剖面矛盾逐步突出,雖然進(jìn)行了細(xì)分注聚,但局部區(qū)域仍出現(xiàn)竄流,平剖面矛盾突出,為緩解和改善平剖面矛盾,保證聚合物驅(qū)效果,注聚合物過(guò)程中有必要進(jìn)行調(diào)剖。
2010年對(duì)G3503井進(jìn)行了過(guò)程中的調(diào)剖,調(diào)剖后聚竄井GB1244井竄流時(shí)產(chǎn)出液質(zhì)量濃度降至6.2g/L,日產(chǎn)液由23.0t降至5.0t,日產(chǎn)油由1.4t提高至1.8t,含水率由94%降至64%。注聚井G3503井的套壓由調(diào)剖前的10.2MPa升至調(diào)剖后的11.4MPa,油壓由調(diào)剖前的9.2MPa升至調(diào)剖后的10.5MPa,層的相對(duì)吸水量降至45%,有效緩解了平剖面矛盾。
2.2.6 注采結(jié)構(gòu)的調(diào)整
注采結(jié)構(gòu)調(diào)整主要是保證平面上的注采平衡,增強(qiáng)注聚井高效注入,采油井高效產(chǎn)出,擴(kuò)大聚合物波及體積。一是保持了合理注采比,控制了注入速度。整體注采比優(yōu)化后保持在1.02左右,局部聚竄區(qū)域注采比0.95。二是緩解了層間、層內(nèi)矛盾。注聚井選擇性控制高滲層小層注入量,減少無(wú)效、低效的注采循環(huán),提高小層的注入量,增強(qiáng)有效注聚。三是培養(yǎng)促進(jìn)油井受效,提升了開(kāi)發(fā)效果。
1)建立了地下滲流阻力,地層能量得到補(bǔ)充,注入壓力由6.53MPa上升到11.7MPa并保持穩(wěn)定,地層壓力由6.08MPa上升到8.57MPa后保持穩(wěn)定,地層壓力保持水平達(dá)到原始地層壓力 (9.48MPa)的90.4%。
2)平面矛盾得到一定緩解,優(yōu)勢(shì)流場(chǎng)明顯得到抑制,有效抑制了層聚合物竄流。
3)受效油井多,見(jiàn)效率較高,聚合物驅(qū)油井12口,目前見(jiàn)效10口,見(jiàn)效率83.3%。
從方案執(zhí)行情況來(lái)看,泌124區(qū)塊聚合物驅(qū)方案設(shè)計(jì)為段塞量0.567PV (原設(shè)計(jì)0.327PV,2011年7月追加0.24PV),注入速度0.11PV/a,注采比1.05,含水率降幅最大8.2%,與水驅(qū)相比累計(jì)增油4.35×104t,提高采收率8.63%,噸聚合物增油45.3t,取得了較好的聚合物驅(qū)效果。