(中國糧油控股有限公司,北京 100020)
提高進口刮刀離心機綜合效率的研究
胡立杰 黃喜常
(中國糧油控股有限公司,北京 100020)
分析了在淀粉生產(chǎn)過程中刮刀離心機的能耗情況及節(jié)能空間,并進行改進,進而提升刮刀離心機的綜合效率,降低能耗。
淀粉生產(chǎn);刮刀離心機;節(jié)能減排;綜合能耗
中國糧油控股有限公司采用美國道爾歐利佛公司濕法玉米加工工藝(圖1),通過亞硫酸浸泡軟化玉米,再經(jīng)過凸齒磨研磨破碎、脫胚旋流器分離胚芽后,由胚芽壓榨浸出生產(chǎn)玉米毛油,經(jīng)離心分離機將淀粉、蛋白分離,再經(jīng)刮刀離心機脫水干燥等工藝過程,使玉米中各組份分離。
圖1 淀粉生產(chǎn)的主要工藝流程圖
臥式刮刀離心機及后序干燥系統(tǒng)主要用于淀粉乳的脫水與干燥:臥式刮刀離心機通過高速旋轉(zhuǎn)把進料淀粉乳水分由61%脫至38%左右,然后輸送至氣流干燥,干燥到水分12%~14%左右。
在實際生產(chǎn)過程中,德國進口刮刀離心機出現(xiàn)反洗水量大,控制系統(tǒng)出故障等問題。通過分析,認為此類刮刀離心機仍有節(jié)能降耗空間,為此,進行了節(jié)能改進,并取得良好效果。
刮刀離心機是淀粉車間主要的水、電、汽的消耗設(shè)備,總體消耗如表1所示。
1.主要問題表現(xiàn)
(1)離心機反洗水量大,平均每臺50t/d ;
(2)拖動系統(tǒng)和控制系統(tǒng)故障率高;
(3)刮刀離心機轉(zhuǎn)動慣量大,停機時間需1h,停車裝置磨損大;
(4)刮刀卸料水分高于美國進口刮刀離心機,平均為40%。
表1
2.問題分析
(1)控制系統(tǒng)老化。經(jīng)統(tǒng)計,每月控制操作面板故障出現(xiàn)故障3次左右,對連續(xù)生產(chǎn)影響較大。
(2)刮刀轉(zhuǎn)鼓結(jié)構(gòu)不合理。轉(zhuǎn)鼓帶有虹吸腔,濾布反洗、再生困難,濾布過濾能力下降。
(3)聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)不合理。結(jié)合面較長,拆裝困難,易拉傷電機軸,檢查用時較長,且容易造成電機的損傷。
(4)脫水腔濕度大。虹吸、反洗裝置易泄漏,維修困難,工藝水排放量較大,脫水腔內(nèi)存在一定背壓,間接影響刮刀出料水分。
1.自動調(diào)整方式改進
(1)采用變頻器代替耦合器,減少故障點,延長電機前端軸承使用壽命,降低電耗;
(2)結(jié)合面較長,拆裝困難改為鑲嵌錐套連接,拆裝容易,電機軸不被拉傷。
2.洗滌脫水方式改進
拆除虹吸、反洗裝置,安裝高壓沖洗水管,減少故障點,減少工藝水排放。
3.脫水效果的改進
改進后,安裝排氣管,將背壓降至大氣壓力,提高脫水效果。
4.轉(zhuǎn)鼓結(jié)構(gòu)改變
將轉(zhuǎn)鼓結(jié)構(gòu)改變,取消虹吸腔,增加脫水孔,提高洗滌效果。改造前后結(jié)構(gòu)如圖2、3所示。
圖2 轉(zhuǎn)鼓改造前
圖3 轉(zhuǎn)鼓改造后
改造前側(cè)壁無排液孔,分離濾液經(jīng)虹吸管吸出;改造后取消虹吸室及虹吸管,在側(cè)壁按平行環(huán)狀交錯打排液孔,孔徑8mm,孔間距20mm,孔與孔之間呈正三角排列。
1.平均電耗下降
改進前后單臺刮力離心機平均功率下降7.1kW。單臺刮刀離心機節(jié)電效果統(tǒng)計見表2。
表2 kW.h
2.平均出料水分降低
改進前后刮力離心機平均出料水分降低3%。刮刀離心機改進前后出料水分統(tǒng)計見表3。
表3 %
3.經(jīng)濟效益
按年運行340天計算,刮刀離心機改進后,年節(jié)能減排效益為105萬元。其中刮刀脫水水分降低3%,年節(jié)省蒸汽成本 85萬元;單臺刮刀年節(jié)省電費3.5萬元;每天刮刀離心機節(jié)省新鮮水50t,年節(jié)約成本7萬元;每天減少50m3污水,年節(jié)省污水處理費用9.5萬元。
4.社會效益
消除了因虹吸腔清掃不徹底、殘留物料,導(dǎo)致的微生物超標問題,避免了其對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。另外,現(xiàn)場跑冒滴漏也得到了有效控制,提升了企業(yè)形象,同時也提高了企業(yè)產(chǎn)品的競爭力。
TS233
:B
:1671-0711(2014)10-0031-02
2014-07-30)