劉捷,蔣士博,方婷
(四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院,四川德陽 618000)
鉆床多面集成鉆孔控制系統(tǒng)適應(yīng)性改造設(shè)計(jì)
劉捷,蔣士博,方婷
(四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院,四川德陽 618000)
根據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際需要,通過對(duì)加工零件的分析,設(shè)計(jì)了三面集成鉆孔的鉆床液壓控制系統(tǒng)和電氣控制系統(tǒng),重點(diǎn)是用PLC技術(shù)實(shí)現(xiàn)了對(duì)液壓系統(tǒng)的控制,以及根據(jù)鉆削過程的流程圖設(shè)計(jì)了相應(yīng)的PLC手動(dòng)和自動(dòng)控制程序,達(dá)到了改造設(shè)計(jì)要求,提高了鉆床自動(dòng)控制水平,使生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量得到了較大的提高。
鉆床;多面集成鉆孔;電氣控制系統(tǒng);PLC改造
在機(jī)械加工行業(yè)中,特別是在大批量生產(chǎn)中,為了適應(yīng)批量生產(chǎn)的特點(diǎn)、提高生產(chǎn)效率,常常需要將某通用機(jī)床改造成自動(dòng)化專用機(jī)床。
某機(jī)加廠需要將加工中的鉆削工序集成加工,即在一個(gè)加工工位將幾個(gè)面上的孔一次加工到位,并要求工件的定位、夾緊、加工既可手動(dòng)完成,也可自動(dòng)完成。
該機(jī)加廠需加工的工件,三面有孔,常規(guī)加工方法需要幾次裝夾、幾次加工。為提高生產(chǎn)效率,此次改造,必須實(shí)現(xiàn)工件一次裝夾、三面同時(shí)鉆削加工[1]。除保留原有立式動(dòng)力頭外,其余兩面孔的加工,用兩個(gè)動(dòng)力頭分別實(shí)現(xiàn)。工件的定位由人工實(shí)現(xiàn),工件的夾緊和放松由液壓系統(tǒng)實(shí)現(xiàn);加工過程中,動(dòng)力滑臺(tái)的快進(jìn)、工進(jìn)、快退、停止等由各行程開關(guān)控制液壓系統(tǒng)自動(dòng)實(shí)現(xiàn),也可由人工手動(dòng)實(shí)現(xiàn)。
為保證鉆削的順利進(jìn)行,避免打刀事故,在動(dòng)力滑臺(tái)運(yùn)行時(shí),動(dòng)力頭主軸同時(shí)帶動(dòng)鉆頭旋轉(zhuǎn)。
液壓系統(tǒng)油泵電機(jī)啟動(dòng)時(shí)不依靠PLC而單獨(dú)啟動(dòng)運(yùn)行。當(dāng)鉆床在上、下工件或定位時(shí),液壓系統(tǒng)處于卸荷狀態(tài)。當(dāng)需要夾緊工件或動(dòng)力滑臺(tái)運(yùn)行時(shí),按動(dòng)相應(yīng)的按鈕或開關(guān)。
加工時(shí),將工件放在鉆床工作臺(tái)上,由加工工人將工件推靠在靠模板上,實(shí)現(xiàn)初定位;再通過鉆模板和兩彈性頂尖實(shí)現(xiàn)最終定位。定位完成后,按下夾緊按鈕,夾緊液壓缸動(dòng)作,將工件夾緊。有手動(dòng)和自動(dòng)模式實(shí)現(xiàn)工件的加工,即由人工或壓力繼電器通過液壓系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)液壓缸實(shí)現(xiàn)上、左、右動(dòng)力滑臺(tái)的快進(jìn)、快退。上、左、右動(dòng)力滑臺(tái)既可單獨(dú)運(yùn)行,也可同時(shí)運(yùn)行 (限于篇幅,液壓系統(tǒng)沒畫出)。
此次改造設(shè)計(jì)電氣控制系統(tǒng)[1-2]共有4臺(tái)電機(jī)M1、M2、M3、M4,M1是液壓系統(tǒng)油泵電機(jī),采用傳統(tǒng)繼電器控制方式單獨(dú)啟動(dòng)運(yùn)行;M2是左動(dòng)力頭主軸電機(jī),M3是右動(dòng)力頭主軸電機(jī),M4是立動(dòng)力頭主軸電機(jī)。電機(jī)M2、M3、M4由主軸啟動(dòng)按鈕SB4啟動(dòng),PLC程序控制運(yùn)行。
當(dāng)處于自動(dòng)控制模式,M2、M3、M4與各自的液壓缸聯(lián)動(dòng),即當(dāng)左動(dòng)力滑臺(tái)油缸運(yùn)行時(shí),左動(dòng)力頭主軸電機(jī)M2得電同時(shí)運(yùn)行。動(dòng)力滑臺(tái)快進(jìn)、工進(jìn)、快退的轉(zhuǎn)換,由各自的行程開關(guān)控制。根據(jù)需要,將行程開關(guān)安裝在合適的位置。當(dāng)處于手動(dòng)模式時(shí),動(dòng)力滑臺(tái)可實(shí)現(xiàn)快進(jìn)快退。
因工件左側(cè)的孔較大較深,為保證孔的加工表面質(zhì)量和尺寸精度,需采用兩次進(jìn)給,即當(dāng)孔到一定深度時(shí),應(yīng)將鉆頭退出排屑,同時(shí)冷卻潤(rùn)滑,再快進(jìn)、工進(jìn),加工成形 (限于篇幅,電氣控制系統(tǒng)沒畫出)。
按下液壓系統(tǒng)啟動(dòng)按鈕SB1,液壓系統(tǒng)啟動(dòng)運(yùn)行,此時(shí)液壓系統(tǒng)處于卸荷狀態(tài)[3-4]。
人工將工件放在工作臺(tái)上,將工件推靠在靠模板上,實(shí)現(xiàn)初定位;再通過鉆模板和兩彈性頂尖實(shí)現(xiàn)最終定位。
選擇加工模式。如需手動(dòng)鉆孔,選用手動(dòng)模式,將轉(zhuǎn)換開關(guān)扳到手動(dòng)擋,使SA3接通。按下夾緊按鈕SB2,夾緊油缸動(dòng)作,工件夾緊。按下主軸啟動(dòng)按鈕SB4,使主軸啟動(dòng)。再按下相應(yīng)的快進(jìn)快退按鈕,實(shí)現(xiàn)手動(dòng)鉆削。
如需自動(dòng)鉆孔,選用自動(dòng)模式,將轉(zhuǎn)換開關(guān)扳到自動(dòng)擋,使SA4接通。按下夾緊按鈕SB2,夾緊油缸動(dòng)作,工件夾緊。工件夾緊后,由壓力繼電器SP1控制相應(yīng)的換向閥使左、右、上滑臺(tái)液壓缸同時(shí)接通壓力油,實(shí)現(xiàn)左、右、上滑臺(tái)的快速進(jìn)給。壓力繼電器SP1也控制左、右、上動(dòng)力頭主軸電機(jī)M2、M3、M4啟動(dòng),實(shí)現(xiàn)滑臺(tái)運(yùn)行時(shí),動(dòng)力頭電機(jī)運(yùn)行。
快進(jìn)結(jié)束時(shí),壓下快進(jìn)工進(jìn)轉(zhuǎn)換開關(guān) SQ8、SQ10、SQ11,各滑臺(tái)進(jìn)入工作進(jìn)給階段。因工件左側(cè)孔需采用兩次進(jìn)給,當(dāng)左滑臺(tái)一次工作進(jìn)給結(jié)束時(shí),壓下工進(jìn)快退轉(zhuǎn)換開關(guān)SQ9,進(jìn)入快退階段??焱私Y(jié)束時(shí),壓下SQ12,進(jìn)入快進(jìn)階段;快進(jìn)結(jié)束時(shí),壓下SQ13,進(jìn)入二次工作進(jìn)給階段;進(jìn)給結(jié)束時(shí),壓下工進(jìn)快退轉(zhuǎn)換開關(guān)SQ9,進(jìn)入快退階段;快退結(jié)束時(shí),壓下左滑臺(tái)原位行程開關(guān),左滑臺(tái)停在原位,準(zhǔn)備進(jìn)入下一個(gè)循環(huán)。
當(dāng)右、上滑臺(tái)工作進(jìn)給結(jié)束時(shí),壓下工進(jìn)轉(zhuǎn)快退行程開關(guān)SQ6、SQ4,滑臺(tái)進(jìn)入快退階段;快退結(jié)束時(shí),壓下原位行程開關(guān)SQ5、SQ3,右、上滑臺(tái)停在原位,準(zhǔn)備進(jìn)入下一個(gè)循環(huán)。
根據(jù)電氣系統(tǒng)和液壓系統(tǒng)的控制需要,在總控制面板上設(shè)計(jì)有總電源按鈕一個(gè),電源指示燈一個(gè),總停止按鈕一個(gè),手動(dòng)/自動(dòng)模式選擇開關(guān)一個(gè),左、右、上動(dòng)力頭電機(jī)選擇手動(dòng)開關(guān)一個(gè),夾緊按鈕各一個(gè),放松按鈕一個(gè),自動(dòng)啟動(dòng)按鈕一個(gè),自動(dòng)停止按鈕一個(gè),主軸啟動(dòng)按鈕一個(gè),滑臺(tái)手動(dòng)前進(jìn)按鈕一個(gè),滑臺(tái)手動(dòng)后退按鈕一個(gè)。
根據(jù)鉆床的實(shí)現(xiàn)改造需要,PLC選用三菱公司的FX2N-48MR,其輸入輸出接線圖如圖1所示。
圖2 鉆床自動(dòng)控制各動(dòng)作循環(huán)流程圖
圖1 鉆床三面集成鉆孔PLC I/O接線圖
根據(jù)鉆床的實(shí)際工作需要,各動(dòng)作循環(huán)流程見圖2。
鉆床的操作有手動(dòng)和自動(dòng)兩種模式,限于篇幅,手動(dòng)模式的狀態(tài)轉(zhuǎn)移圖較簡(jiǎn)單,從略,只寫出自動(dòng)模式狀態(tài)轉(zhuǎn)移圖,如圖3所示,梯形圖從略。
圖3 鉆床自動(dòng)控制模式狀態(tài)轉(zhuǎn)移圖
初始化電路的梯形圖如圖4。
圖4 鉆床初始化電路梯形圖圖
該鉆床所加工的工件是鑄鋼件,產(chǎn)生的熱量大,對(duì)工件的加工精度有較大的影響,因此設(shè)計(jì)有冷卻潤(rùn)滑系統(tǒng)。這就造成各行程開關(guān)工作環(huán)境較惡劣,易損壞,需重點(diǎn)維護(hù)和保養(yǎng)。
通過此次改造設(shè)計(jì),使原來需3個(gè)工位、多次裝夾才能完成的零件加工,只需一人一機(jī)就可快速完成,在提高生產(chǎn)效率的同時(shí),也使產(chǎn)品質(zhì)量得到了很大的提高。
經(jīng)初步估算,改造后,生產(chǎn)效率提高了近5倍,操作工人只有原來的1/3,占用機(jī)床只有原來的1/3。更主要的是,因是一次裝夾一次加工,產(chǎn)品綜合質(zhì)量特別是位置精度得到了大幅的提高。
此次改造,工件是三面鉆削,工件的裝、卸、定位都是人工完成的。在此基礎(chǔ)上也可擴(kuò)展成四面、五面等多面加工。根據(jù)生產(chǎn)的需要和企業(yè)的實(shí)際情況,也可設(shè)計(jì)成全自動(dòng)實(shí)現(xiàn),相應(yīng)的機(jī)械液壓控制部分也要作適應(yīng)的改造。
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TP29
B
1001-3881(2014)8-148-3
10.3969/j.issn.1001-3881.2014.08.047
2013-02-26
四川省德陽市2012年第二十一批“金橋工程”資助項(xiàng)目
劉捷 (1971—),女,碩士,副教授,主要從事電氣自動(dòng)控制的教學(xué)和科研工作。E-mail:jsbjch@163.com。