彭中貴
熟料升重偏低的原因及處理方法
Reason and Processing Method for the Low Clinker Liter Weight
彭中貴
我公司是臺灣信大集團的5000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線,自2011年8月投產(chǎn)以來,產(chǎn)、質量一直正常,市場環(huán)境較好。但最近熟料升重一直偏低,僅有1.15~1.20kg/L,而熟料的游離氧化鈣一直在控制范圍內(nèi)。熟料升重偏低,一方面,窯頭飛砂較大,對環(huán)境造成很大污染;另一方面,對輥壓機加管磨的聯(lián)合水泥閉路粉磨系統(tǒng)產(chǎn)質量的影響也較大。
針對這一現(xiàn)象,我公司從原材料、配料及燒成工藝上查找原因,使問題逐漸得以解決?,F(xiàn)就生產(chǎn)中遇到的問題及解決途徑作一介紹。表1為熟料全分析表及水泥磨操作參數(shù)。
從表2、表3、表4可以看出,熟料的升重對水泥的產(chǎn)量、質量影響較大,若入料粒度過小,物料會直接從輥縫通過,容易沖料,達不到擠壓效果,嚴重時還會造成設備劇烈振動,必須減產(chǎn)運行才能生產(chǎn)出合格的水泥;同時,由于飛砂料的磨損,導致回轉窯內(nèi)主窯皮由原來的24m縮短至20m,給窯襯帶來了很大的損害。
影響熟料升重的原因主要有以下幾種:
(1)熟料的液相量太少。1450℃時熟料液相量W=3Al2O3+2.25Fe2O3+ MgO,經(jīng)計算,熟料升重正常時與升重偏低時液相量均為25%左右,滿足燒成液相量在24%~26%的要求。
(2)熟料的鋁率偏低造成液相表面張力太小。從表1和表3可以看出,C3A和AM基本都在7.9%和1.46左右,所以排除。
表1 升重偏低及游離氧化鈣正常時的熟料化學成分(%)及率值
表2 水泥磨系統(tǒng)在熟料升重正常時的運行參數(shù)(P·O42.5)
(3)硫酸鹽飽和度過高,降低了液相粘度和表面張力,導致飛砂料多,升重偏低。硫堿克分子比:S/R= SO3/80/K2O/94+Na2O/62。經(jīng)計算,熟料升重正常時,硫堿比在1.4,升重偏低時,硫堿比為1.3,遠遠超過要求的0.8~1.2。硫堿比過高,會造成過剩硫在回轉窯內(nèi)循環(huán),引起窯尾結皮,但是從現(xiàn)場檢查來看,沒有出現(xiàn)結皮現(xiàn)象。如果刻意追求硫堿比,就要提高堿的含量,反而造成窯尾結皮嚴重。
(4)過渡帶過長,造成生料粉到達燒成帶時間過長。物料在950~1250℃溫度區(qū)間停留時間過長,擴散速度過快,不能形成阿利特,勢必造成貝利特和游離氧化鈣再結晶,降低了晶格活性,再結晶的貝利特和游離氧化鈣過多,導致液相量偏少,難以形成大顆粒,導致熟料升重偏低。過渡帶過長主要是由于生料分解率過高,而我公司入窯生料的表觀分解率全部在95%左右,所以不存在過渡帶過長的問題。
(5)冷卻帶過長,造成熟料冷卻慢,導致晶形轉化。因為C3S是不一致熔化合物,在1250℃時會分解為C2S和fCaO,導致飛砂料多,升重偏低。我公司煤管一直在窯內(nèi)熱態(tài)200mm的位置,所以不存在冷卻帶過長的問題。
(6)煅燒狀況不好,導致飛砂重,升重低。但升重低是建立在游離鈣偏高的基礎上的,而我公司的游離鈣全部是合格的。
(7)用濕粉煤灰代替粘土配料也會導致熟料升重偏低。主要是火電廠煤粉在沸騰爐燃燒的溫度為1000~1200℃,煤粉燃燒后的殘留物大部分為粉煤灰,還有少量粗顆粒的爐渣,電廠濕法儲存是把粉煤灰與爐渣混合儲存。當含有這部分未燃盡爐渣的生料粉進入到燒成帶,遇到1700℃的熾熱氣體時,這部分未燃盡爐渣活性被激發(fā),內(nèi)部碳粒子燃燒變成CO2,液相量難以滲透到內(nèi)部,導致內(nèi)部空隙率變大,熟料結構不致密,升重低,而我公司是通過粉煤灰加粘土的搭配來提高鋁含量的,所以不存在這種現(xiàn)象。
(8)我公司升重偏低的原因就在于石灰石品質過高,生料磨正常時的配料(濕基)石灰石:粘土:鐵粉:泥巖:粉煤灰=80:6:2.2:5.3:6.5左右,石灰石氧化鈣的含量在48%~50%之間,這時回轉窯煅燒情況較好,熟料升重和游離氧化鈣均正常,熱耗在3135kJ/kg左右。而最近游離氧化鈣合格、升重偏低的熟料,生料配料(濕基)石灰石:粘土:鐵粉:泥巖:粉煤灰=75.2:8:2.6:6.4:7.8左右,當時懷疑石灰石秤跑偏,校正后,石灰石配比還在75%左右,回轉窯煅燒困難,回轉窯喂料只能到350t/h左右,熱耗偏高,達3344kJ/kg熟料;同時生料輥磨喂料量僅為380t/h,磨機電流210A,同時磨機振動偏大;而正常喂料量為410t/h,磨機電流在196A左右。
升重偏低時,生料配料石灰石中氧化鈣的含量在51%~52%左右,石灰石品質越好,就越純,石灰石中含有的方解晶體就越完整且有規(guī)則,煅燒更加困難,所需熱耗更高,同時產(chǎn)生大量飛砂。而當石灰石中含有一定的泥質成分,純度低晶體發(fā)育不良時,往往結粒較好。該生產(chǎn)線礦山呈雞窩狀分布,礦體同一層面不同部位礦石品質相差較大,在開采時要根據(jù)實際層面品質狀況,制定合理的開采區(qū)域,盡可能利用可搭配使用的礦石。而當時礦山開采同一層面時,這一層面全部是品位好的石灰石且量大,礦區(qū)又沒有低品位的石灰石搭配,再加上生產(chǎn)任務緊張,只能送入生產(chǎn)廠區(qū);再者,石灰石堆料機出現(xiàn)故障,只能定點堆料,導致最近入磨石灰石品位過高,熟料升重偏低。
表3 升重偏低及游離氧化鈣正常時的熟料化學成分(%)及率值*
表4 水泥磨系統(tǒng)在熟料升重偏低的運行參數(shù)(P·O42.5)
一方面要求礦山按要求搭配石灰石,另一方面及時修復堆料機,均勻堆料。一個星期后升重和水泥磨產(chǎn)量恢復了正常。■
TQ172.18
B
1001-6171(2014)02-0089-02
江蘇信寧新型建材有限公司,江蘇南京210000;
2013-07-26;編輯:孫娟