王淑平 吉林油田新民采油廠
新民采油廠聯(lián)合站始建于1990年8月,年處理能力70×104t,實(shí)際處理能力50×104t。站外來(lái)液經(jīng)過(guò)三相分離器和游離水脫除器后進(jìn)入2 000m3沉降罐,沉降后溢流至500m3油罐,通過(guò)脫水泵、脫水爐進(jìn)入電脫水器進(jìn)行高壓脫水后,進(jìn)入5 000m3沉降罐,溢流至5 000m3凈化罐,通過(guò)外輸泵、外輸爐外輸。脫水工藝采用化學(xué)沉降脫水和高壓電脫水。隨著新民油田的開發(fā),油井的產(chǎn)液量和措施工作量的逐年增加,電脫處理量隨之上升,原油脫水越來(lái)越困難,電脫水器脫水效果逐年減弱,外輸含水經(jīng)常超標(biāo),破乳劑用量逐年增加,投產(chǎn)初期破乳劑用量為每年24 t,到1995年增至36 t。為此,開展了一系列的技術(shù)改造。
(1)改造電脫水器內(nèi)部結(jié)構(gòu),提高脫水效率,保證凈化油質(zhì)量。新民采油廠聯(lián)合站現(xiàn)有電脫水器3臺(tái),型號(hào)為d=3.6m×16m,內(nèi)部極板采用平掛的四層網(wǎng)式極板進(jìn)行原油脫水,原油脫水效果從上到下逐漸減弱,等到第四層極板時(shí),它與罐底的電場(chǎng)強(qiáng)度已經(jīng)很弱,處理量受到很大影響;而且平掛極板運(yùn)行過(guò)程中,在極板表面沉積泥砂,造成極板有效間距縮小,容易發(fā)生極板間放電現(xiàn)象,使電場(chǎng)破壞,送電困難,影響脫水效果。2004年,對(duì)2#脫水器內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改造,將原脫水裝置平掛不等距的網(wǎng)狀鑄鐵極板更新為豎掛間距為110mm均勻的鋅、碳、鋼合成的電極板,電脫工作的有效電場(chǎng)面積由原來(lái)的186.4m2增加到226m2,在同等處理量的情況下,豎掛極板有效電場(chǎng)面積遠(yuǎn)大于網(wǎng)式平掛極板的有效電場(chǎng)面積,提高了脫水效率。另一方面,平掛極板四層極板的間距自上而下分別為140、270和310mm,而豎掛極板的每?jī)蓸O間距都相應(yīng)的小于網(wǎng)式極板(110 cm),這樣,在輸入同等電壓的情況下,豎掛極板的電場(chǎng)強(qiáng)度要大于網(wǎng)式平掛極板的電場(chǎng)強(qiáng)度;而且豎掛極板電場(chǎng)為均勻電場(chǎng),含水原油在均勻電場(chǎng)中進(jìn)行油水分離時(shí)較平掛極板脫水平穩(wěn)、沖擊小,不易拉成水鏈,造成短路。因此,豎掛極板脫水裝置除了節(jié)能以外,還降低了輔助設(shè)備(如變壓器、硅片、脫水控制盤、絕緣棒、吊環(huán))的損壞,減少了經(jīng)濟(jì)損失。為了保證電場(chǎng)的平穩(wěn),將脫水器進(jìn)、出液管線改造為均勻孔狀分布,減少了液體在進(jìn)出過(guò)程中對(duì)罐內(nèi)設(shè)施的沖擊;放水孔均布,采用分段連接,達(dá)到放水平穩(wěn)。上述改造保證了油水界面的平穩(wěn),減少了由放水產(chǎn)生局部漩渦,破壞油水界面造成的電場(chǎng)波動(dòng)。更新改造以后,不管是W/O型還是O/W型乳化原油,在等強(qiáng)電場(chǎng)的作用下,油水很快分離,油水界面很快建立,提高了原油脫水的質(zhì)量,目前3臺(tái)電脫水器全部改造完畢。
(2)事故罐改造。2000年,將原來(lái)5 000m3事故罐改造成電脫水后原油沉降罐,含水原油經(jīng)過(guò)電脫水器脫水后,通過(guò)頂部(9.5m)手油槽溢流至凈化油罐,有效地保證了外輸原油的質(zhì)量。
(3)精細(xì)一級(jí)沉降系統(tǒng)控制,保證電脫水器進(jìn)料原油含水率最優(yōu)值。電脫水器入口原油含水率過(guò)高(>50%),容易產(chǎn)生電流過(guò)大,嚴(yán)重時(shí)發(fā)生極板間放電現(xiàn)象,使電場(chǎng)破壞或建立電場(chǎng)很困難,同時(shí)增加了電脫水器的處理量,造成能源浪費(fèi);入口含水率過(guò)低(<10%),電場(chǎng)強(qiáng)度變小,油水界面不容易建立,脫水效果變差,脫出污水含油量增加。通過(guò)進(jìn)一步的摸索發(fā)現(xiàn),電脫水器入口含水率在20%~30%時(shí)效果最佳,既保證了電場(chǎng)強(qiáng)度的穩(wěn)定,又降低了脫出污水的含油量,能耗低,保證了脫水效果。在生產(chǎn)中,為了保證電脫入口含水率在20%~30%,在分離系統(tǒng)控制方面,采取了一壓兩面的控制方式,即控制三相分離器的壓力在0.18~0.2MPa之間,控制合理的三相分離器液面(80~120 cm)。摸索三相分離器和游離水脫除器合理的油水界面,既要保證不向污水系統(tǒng)跑油,又達(dá)到降低油水界面的目的,及時(shí)地調(diào)整放水量,延長(zhǎng)分離的時(shí)間,降低了2 000m3沉降罐的入口含水,延長(zhǎng)了2 000m3沉降罐的沉降時(shí)間,提高了沉降效果。
(4)采取酸堿中和技術(shù),保證脫水系統(tǒng)正常運(yùn)行。油井酸化后,酸液隨原油進(jìn)入沉降系統(tǒng),增大了原油乳化界面膜的強(qiáng)度,原油破乳難度加大,使沉降罐油水界面建立困難;同時(shí),由于酸液使原油導(dǎo)電率增加,使電脫水器電流上升,電壓下降,電場(chǎng)強(qiáng)度降低,脫水效果變差。針對(duì)這一難題,在油井酸化期間,采取酸堿中和的方法,根據(jù)酸化工作量,提前向沉降系統(tǒng)加入適量的火堿,控制原油的pH值,使原油在弱堿性的條件下進(jìn)行破乳,破壞乳化液的穩(wěn)定性,達(dá)到很好的沉降和脫水效果。
(5)優(yōu)化電脫水器控制方式,保證脫后原油的沉降效果。由于電脫水器脫出后含油污水直接排到污水系統(tǒng),經(jīng)常發(fā)生污水含油指標(biāo)超標(biāo)(>1000mg/L),由于站外來(lái)液溫度過(guò)低(一般為45℃),影響沉降效果。將電脫水器脫除后污水重新打回2 000m3沉降罐,既提高了沉降罐的沉降溫度(達(dá)到52℃),又使破乳劑得到循環(huán)利用。
通過(guò)采取上述措施,合理地調(diào)整5 000m3沉降罐的油水界面,及時(shí)地分析罐內(nèi)油水界面和含水率的變化,可保證沉降效果,使頂部溢流原油含水率始終保持在0.5%以下。密切監(jiān)測(cè)凈化油罐的底水變化,保證原油脫水的效果。
新民聯(lián)合站集輸日處理量3 714m3,年實(shí)際破乳劑用量12 t,年費(fèi)用12萬(wàn)元,3臺(tái)電脫水器年耗電量42×104kW·h,每千瓦時(shí)電價(jià)格按0.45元計(jì)算,年費(fèi)用18.9萬(wàn)元,年脫水成本30.9萬(wàn)元。