劉國良,李迎春,吳向紅,呂 洋,寧永亮
(平頂山市神馬萬里化工股份有限公司,河南平頂山 467000)
環(huán)己醇水合催化劑再生系統(tǒng)優(yōu)化改造
劉國良,李迎春,吳向紅,呂 洋,寧永亮
(平頂山市神馬萬里化工股份有限公司,河南平頂山 467000)
對環(huán)己醇水合催化劑再生系統(tǒng)進行優(yōu)化設(shè)計,以筐式濾網(wǎng)過濾器替代錐形濾網(wǎng)過濾器,增加了過濾面積,減少了堵塞;改造了過濾器內(nèi)部構(gòu)件,將濾芯與過濾器內(nèi)件的密封形式由原來的“O”環(huán)密封改為套箍密封,結(jié)合裁絲連接支撐方式,提高了濾芯密封效果和使用周期;設(shè)計了外加沖洗水的雙端面機械密封系統(tǒng),加強了水合催化劑罐底泵的密封性能,避免因水合催化劑泄漏造成的設(shè)備損壞和系統(tǒng)停車,實現(xiàn)了環(huán)己醇水合催化劑再生系統(tǒng)設(shè)備安全穩(wěn)定地運行。
水合催化劑;筐式過濾;套箍密封
平頂山市神馬萬里化工股份有限公司是我國環(huán)己醇產(chǎn)業(yè)化技術(shù)研究和實驗的核心基地,其環(huán)己醇裝置是河南神馬尼龍化工公司成套引進國外技術(shù)和設(shè)備的核心裝置之一,經(jīng)過十幾年的發(fā)展和技術(shù)改造,已成為環(huán)己醇生產(chǎn)領(lǐng)域代表世界先進水平的標(biāo)志性裝置,生產(chǎn)能力由最初設(shè)計的2.7萬t/a提高到了5萬t/a,形成了以工業(yè)用環(huán)己醇為主導(dǎo)產(chǎn)品,環(huán)己烷、環(huán)己烯等為輔的產(chǎn)業(yè)鏈條。環(huán)己醇生產(chǎn)所用的水合催化劑是合成工藝的主要物料,為了保證水合催化劑的活性,根據(jù)工藝要求必須每天用過氧化氫進行活化再生處理,然后經(jīng)催化劑過濾器AF602N-ABC進行過濾水洗,除去殘存在漿液中的有機氧化物,該工藝單元的關(guān)鍵是水合催化劑的過濾水洗設(shè)備,這將直接影響到整個再生工藝乃至環(huán)己醇裝置的正常運行。
①水合催化劑再生系統(tǒng)用過濾器(A-F602NABC)是陶瓷內(nèi)構(gòu)形式,其易損件陶瓷濾芯的進口價格非常昂貴,且采購周期長,為節(jié)約運行成本,已用國產(chǎn)陶瓷濾芯替代。但是,由于國產(chǎn)陶瓷濾芯兩端密封處二次燒制釉面的附著力差,在陶瓷濾芯清洗拆裝時產(chǎn)生釉面脫落,使大量水合催化劑的泄漏,造成了巨大的經(jīng)濟損失;據(jù)統(tǒng)計僅2011年公司水合催化劑過濾器更換的陶瓷濾芯就達(dá)152根,費用達(dá)136.8萬元。
②水合催化劑再生系統(tǒng)使用的過濾器AF602N-ABC延用了進口過濾器的錐形濾網(wǎng)結(jié)構(gòu)設(shè)計,其過濾面積過小,易造成陶瓷濾芯堵塞,增加了設(shè)備的檢修頻率和開停車次數(shù),造成系統(tǒng)不能長期穩(wěn)定運行,嚴(yán)重影響了裝置的產(chǎn)能和效率。
③水合催化劑再生罐的罐底泵A-P651選用的是進口防腐蝕陶瓷襯里離心泵。由于該泵的陶瓷葉輪、泵蓋頻繁出現(xiàn)破碎或破裂,嚴(yán)重時平均一個月兩次,加之每次購買備件,需提前半年以上定制,不僅時間長而且價格十分昂貴,制約了整個系統(tǒng)正常連續(xù)運行。由于對軸封部位的泄漏問題沒有完善的解決方法,泵的使用周期非常短。
解決環(huán)己醇水合催化劑過濾設(shè)備普遍存在的這一技術(shù)難題,實現(xiàn)水合催化劑再生系統(tǒng)設(shè)備安全穩(wěn)定的長周期運行,已是當(dāng)務(wù)之急,也是此次優(yōu)化改造的主要目的。
工藝流程圖如圖1所示。
圖1 水合催化劑再生工藝流程
催化劑漿液由水合反應(yīng)系統(tǒng)A-R301、AR302排向水合催化劑再生罐A-D601中,用低壓蒸汽進行汽提、冷凝除去催化劑漿液夾帶和溶解的油脂,加入定量的過氧化氫,控制溫度80℃,進行再生活化處理,經(jīng)罐底泵A-P651輸入過濾器A-F602NABC進行過濾水洗,當(dāng)濾液pH值大于4.5時完成再生,儲存在水氣催化劑儲罐A-D603內(nèi),由輸出泵A-P631將催化劑漿液返回水合反應(yīng)器中。
①完善過濾器內(nèi)部構(gòu)件的密封形式和支撐桿的連接方式,延長國產(chǎn)陶瓷濾芯使用周期,減少濾芯的檢修損傷和更換次數(shù)。②增加過濾器的入口濾網(wǎng)的過濾面積,減少堵塞,提高過濾效率。③對國產(chǎn)陶瓷離心泵(罐底泵A-P651)軸封部位的密封形式進行改進,避免水合催化劑的泄漏。
①原過濾器內(nèi)件與濾芯的密封形式為O形環(huán)密封,雖然一次密封效果很好,但檢修拆卸后O形環(huán)密封易產(chǎn)生微變形,安裝時很難達(dá)到原始的密封狀態(tài);加之支撐桿與法蘭盤是散裝式固定,增加了設(shè)備維護和安裝的難度,造成了濾芯與內(nèi)件連接部位的泄漏。將O形環(huán)密封改為套箍密封,解決了濾芯與內(nèi)件連接部位的泄漏問題;同時將支撐桿與法蘭盤的散裝式固定更改為裁絲連接固定,提高了各構(gòu)件之間定位的準(zhǔn)確性,更方便于設(shè)備拆裝維護。②將原有的錐形濾網(wǎng)過濾器改為筐式濾網(wǎng)過濾器??鹗竭^濾器的設(shè)計截面是矩形,增大了濾液面,在滿足過濾精度和大流量過濾的前提下,為設(shè)備的維修、清洗和安裝提供了便利,同時也延長了陶瓷濾芯使用周期。③國產(chǎn)陶瓷離心泵(罐底泵A-P651)軸封部位的密封形式多為橡膠石棉盤根,轉(zhuǎn)軸和兩端密封填料的接觸面上產(chǎn)生高溫變形,極易出現(xiàn)密封填料畸形引起泄漏。將原有的填料密封改為增設(shè)外加沖洗水的雙端面機械密封系統(tǒng),具備了冷卻、清洗和提高密封性能等多種功能,解決了因罐底泵AP651中的水合催化劑泄漏磨損造成的設(shè)備腐蝕損壞和系統(tǒng)停車。
①過濾系統(tǒng)。改造前后的效果對比如表1所示。
表1 改造前后效果對比
②國產(chǎn)陶瓷離心泵A-P651:采用自主研發(fā)的“一種含有特殊制造機械密封裝置的陶瓷襯里泵”的專利技術(shù),增設(shè)外加沖洗水的雙端面機械密封系統(tǒng),連續(xù)穩(wěn)定運行6個多月,沒有出現(xiàn)故障,創(chuàng)歷史最佳運行周期。
對環(huán)己醇水合催化劑再生系統(tǒng)在運行中出現(xiàn)的問題,經(jīng)過反復(fù)論證、研究,在設(shè)備上采取一系列的技術(shù)改造措施,用先進的技術(shù)、新型的設(shè)備和更為合理的設(shè)計理念,解決了環(huán)己醇水合催化劑再生系統(tǒng)存在的弊端,保證了整個環(huán)己醇生產(chǎn)裝置的穩(wěn)定運行,取得了顯著的社會經(jīng)濟效益和環(huán)保效益。
環(huán)己醇水合催化劑再生系統(tǒng)達(dá)到以下運行指標(biāo):設(shè)備運行周期≥180 d;縮短了催化劑再生的時間,延長了使用壽命和設(shè)備運行周期。
通過對引進裝置和設(shè)備的國產(chǎn)化改造,在確保生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,大大降低了生產(chǎn)成本,在國內(nèi)外同行業(yè)中居領(lǐng)先水平。
TQ426,TQ050.2
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1003-3467(2014)05-0050-02
2014-01-12
劉國良(1971-),男,高級工程師,從事環(huán)己醇工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理工作,電話:13938655192。
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