王學(xué)芬
(云南云天化國(guó)際化工有限公司三環(huán)分公司,云南昆明 650113)
HRS技術(shù)在600kt/a硫磺制酸裝置中的運(yùn)用
王學(xué)芬
(云南云天化國(guó)際化工有限公司三環(huán)分公司,云南昆明 650113)
對(duì)HRS技術(shù)在600kt/a硫磺制酸裝置上的運(yùn)用情況進(jìn)行了介紹。
HRS技術(shù);硫酸;低溫位熱能;回收利用
云南云天化國(guó)際化工有限公司三環(huán)分公司(以下簡(jiǎn)稱三環(huán)公司)600 kt/a硫磺制酸裝置于2007年2月投產(chǎn)后,運(yùn)行情況良好,生產(chǎn)穩(wěn)定。由于公司的磷酸、磷肥裝置產(chǎn)能逐年擴(kuò)大,為滿足各裝置的需求,充分回收利用熱能資源,對(duì)硫酸裝置進(jìn)行熱能回收改造已勢(shì)在必行。為此,公司決定在600 kt/a硫酸裝置上引進(jìn)具有國(guó)際先進(jìn)水平的孟莫克(MECS)公司的HRS技術(shù),進(jìn)行“硫酸干吸工序低溫位熱能回收技術(shù)改造”。改造后將使整個(gè)生產(chǎn)過程中熱能回收利用率由原來的60%提高到90%以上[1]。該技改項(xiàng)目于2010年2月完成并投運(yùn),已穩(wěn)定運(yùn)行了3年多的時(shí)間,效果良好。
HRS技術(shù)主要是由酸循環(huán)泵、熱回收塔、熱稀釋器、鍋爐4組設(shè)備組成。在使用HRS進(jìn)行熱回收時(shí),實(shí)際上是對(duì)傳統(tǒng)工藝(兩轉(zhuǎn)兩吸工藝)的吸收塔進(jìn)行了取代。圖1為MECS公司的HRS工藝流程。
2.1 技改后工藝流程
技改后工藝流程見圖2所示。
從三段出口省煤器來的235.2℃含SO3煙氣首先進(jìn)入HRS塔,煙氣中的SO3被通過塔內(nèi)的200℃循環(huán)酸吸收生成濃硫酸,循環(huán)酸在HRS塔內(nèi)帶走了反應(yīng)熱和煙氣冷卻的熱量,溫度達(dá)220℃。煙氣經(jīng)塔頂除霧器除霧后離開HRS塔(溫度為210℃),進(jìn)入現(xiàn)有的第一吸收塔,沿著原來的路線進(jìn)入原生產(chǎn)系統(tǒng)。
圖1 MECS公司的HRS工藝流程簡(jiǎn)圖Figure 1 HRS process diagram of MECS company
220℃的循環(huán)酸由HRS塔底泵槽用泵送至臥式HRS鍋爐,在鍋爐內(nèi)與脫鹽水換熱回收熱能,產(chǎn)生蒸汽;酸換熱后,溫度約為196℃。大部分酸泵入稀釋器以控制酸的濃度在99.0%以上,然后回至HRS塔;小部分酸在HRS加熱器中加熱HRS鍋爐給水,將熱量轉(zhuǎn)移到鍋爐給水(酸溫約為100℃);然后,酸流入現(xiàn)有的酸循環(huán)槽和來自其它塔的酸混合。
HRS鍋爐產(chǎn)生的蒸汽并入全廠蒸汽管網(wǎng)。HRS鍋爐中的疏水經(jīng)擴(kuò)容器降溫降壓后安全排放。
2.2 主要技術(shù)內(nèi)容和特點(diǎn)
1)結(jié)合硫磺制酸裝置的特點(diǎn),充分利用原有一吸塔裝置,替代HRS技術(shù)的二級(jí)塔,優(yōu)化工藝流程,降低投資。
圖2 三環(huán)HRS技術(shù)工藝流程圖Figure 2 Flow chart of Sanhuan HRS technology
2)HRS塔出口的酸與原硫酸裝置一吸塔出口的酸相比霧含量增加了上千倍。通過對(duì)HRS塔及一吸塔除霧段的改造,成功實(shí)現(xiàn)高濃度酸霧去除,使酸霧指標(biāo)達(dá)到40 mg/m3以下。
3)優(yōu)化工藝控制。HRS塔循環(huán)酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)穩(wěn)定控制在99.3%~99.5%的狹小范圍內(nèi),有效降低高溫濃硫酸對(duì)設(shè)備的腐蝕速率,延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命;同時(shí),在滿足吸收率的情況下減少了串酸量。
4)將一吸泵的酸流量從1 100 m3/h調(diào)節(jié)到800 m3/h。在滿足吸收率的情況下,達(dá)到節(jié)約用電30%,減少冷卻水量60%。
5)改造前產(chǎn)汽量為1.12 t/t(以H2SO4計(jì)),改造后達(dá)到1.618 t/t。
1)HRS技術(shù)是由填料式的熱回收塔、臥式蒸汽鍋爐、HRS加熱器、稀釋器(直列式)、酸循環(huán)泵(在泵槽內(nèi))和排酸泵(2臺(tái))組成,配套有一臺(tái)除氧器和2臺(tái)鍋爐給水泵。
2)和酸相接觸的HRS裝置部件的材料(除陶瓷填料外),均為MECSZecor-310M不銹鋼。在嚴(yán)格的操作溫度和酸濃度情況下,此不銹鋼對(duì)硫酸具有較高的耐腐蝕性(小于0.025 mm/a)。在酸循環(huán)系統(tǒng)中的多個(gè)點(diǎn)上設(shè)有腐蝕速率監(jiān)測(cè)器,當(dāng)由于酸濃度失控導(dǎo)致腐蝕速率提高時(shí),可以覺察腐蝕率,并發(fā)出警報(bào)。
3)熱回收裝置中酸濃度的控制特別重要。熱回收裝置和二吸塔的分析儀采用襯特富龍的電導(dǎo)管,安裝在取樣管線的外邊,避免傳感器損壞和由于不足夠的流量所產(chǎn)生的錯(cuò)誤讀數(shù)。共有4個(gè)電導(dǎo)監(jiān)測(cè)器,一個(gè)在鍋爐進(jìn)口處取樣,二個(gè)在熱回收塔的進(jìn)口處取樣(稀釋后),還有一個(gè)在熱回收系統(tǒng)成品酸管道上取樣。
4)安裝一套綜合聯(lián)鎖系統(tǒng)(由酸溫、濃度、腐蝕率和流量啟動(dòng)),以保證連續(xù)運(yùn)行中酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)在98.6%以上。
技術(shù)專利、設(shè)備硬件、安裝施工等費(fèi)用約為8 000萬元。
4.1 物料流程
物料流程按生產(chǎn)規(guī)模600 kt/a,75 t/h(100% H2SO4計(jì));爐氣體積分?jǐn)?shù)進(jìn)轉(zhuǎn)化一段(SO2)按11.0%;轉(zhuǎn)化工段采用進(jìn)口觸媒。各段轉(zhuǎn)化率為一層62%,二層87%,三層94.8%,四層99.83%;HRS熱回收塔吸收率為≥99%計(jì);進(jìn)裝置爐氣量148 035 m3/h,各組分體積分?jǐn)?shù)為:SO20.59%,SO311.02%,O25.04%,N283.35%。出裝置爐氣量131 893 m3/h,各組分體積分?jǐn)?shù)為:SO20.66%,SO30.12%,O25.66%,N293.56%。
4.2 物料流程圖
物料流程圖見圖3。
圖3 物料流程圖Figure 3 Material flow chart
4.3 熱量計(jì)算
根據(jù)硫酸裝置實(shí)際生產(chǎn)情況,對(duì)一吸塔系統(tǒng)可回收熱量進(jìn)行計(jì)算,結(jié)果如下:
1)吸收SO3反應(yīng)熱Q1
生成硫酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)99.37%,溫度106℃,q=106.3 kJ/mol。
2)氣體冷卻熱Q2
氣體進(jìn)塔溫度170℃,氣量:148 035 m3/h。
氣體出塔溫度80℃,氣量:131 893 m3/h Cp=28.74 kJ/kmol。
3)硫酸稀釋熱
硫酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)由99.37%稀釋到98.7%。
總熱量:Q=Q1+Q2+Q3=1238.034×105kJ/h。
回收熱量折成1.0 MPa,185℃飽和蒸汽量:
蒸汽熱焓:2 780 kJ/kg
減少循環(huán)水量:循環(huán)水溫差10℃。
HRS裝置與一吸塔系統(tǒng)相比較:由于HRS裝置要副產(chǎn)蒸汽,進(jìn)HRS熱回收塔爐氣溫度由170℃提高到235℃;出熱回收塔酸溫由106℃提高到220℃;現(xiàn)有成品酸在循環(huán)酸槽中稀釋等這些因素,熱回收量會(huì)有所差異。
以上3項(xiàng)熱量大部分能回收,因此,600 kt/a硫酸裝置通過增加HRS裝置后能回收0.8 MPa、185℃蒸汽37.5 t/h。
本技改項(xiàng)目主要設(shè)備采用進(jìn)口,鍋爐等輔助設(shè)備選用國(guó)產(chǎn)。HRS裝置主要設(shè)備的材質(zhì)要求能在高溫濃硫酸中具有良好的耐腐蝕性和抗開裂性。主要進(jìn)口設(shè)備見表1。
表1 主要進(jìn)口設(shè)備一覽表Table 1 List of major import equipment
鍋爐主要輔助設(shè)備有:
①熱力除氧器:額定出力40 t/h,1臺(tái)。
②鍋爐給水泵:流量46 t/h,揚(yáng)程180 m 2臺(tái)。
本項(xiàng)目改造于2010年3月進(jìn)行了72 h生產(chǎn)考核,考核數(shù)據(jù)見表2。
表2數(shù)據(jù)表明HRS技術(shù)改造達(dá)到了預(yù)期的效果,而除產(chǎn)量因系統(tǒng)阻力增加了2 kPa左右而受到一定影響外,主要工藝指標(biāo)轉(zhuǎn)化率、吸收率達(dá)到考核要求。主要環(huán)保指標(biāo):尾氣排放SO2濃度、酸霧達(dá)到考核要求。
表2 裝置運(yùn)行72 h考核數(shù)據(jù)Table 2 Assessment data of device running 72h
1)經(jīng)計(jì)算,600 kt/a硫磺制酸裝置改造前噸酸副產(chǎn)熱能為2 871.41 MJ/t,改造后副產(chǎn)熱能為4 326.28 MJ/t,增加熱能為1 455.45 MJ/t,年節(jié)能87 327×104MJ,折標(biāo)準(zhǔn)煤29 835 t。按燃煤燃燒排放的煙氣中CO2的排放量約0.647 t/t標(biāo)煤計(jì)算,相當(dāng)于每年可減排1.98萬tCO2。按500元/t標(biāo)煤計(jì),可節(jié)約1 492萬元。
2)技改后干吸工序酸冷卻器循環(huán)水量減少50%,即2 100 m3/h,可減少新鮮補(bǔ)充水45 m3/h,每年節(jié)水36萬m3。若水的價(jià)格以0.5元/m3計(jì)算,節(jié)省水費(fèi)18萬元/年。
[1] 李崇貴,師永林,陳大凡.硫磺制酸裝置低溫位熱回收技術(shù)的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)[J].硫酸工業(yè),2012,(1):39 -42.
[2] T.Hong.P Ritschel.S.M.Purcelli.孟山都公司硫酸新技術(shù)[J].硫酸工業(yè),2003,(01):1-5.
[3] 張聯(lián)科.南京化工學(xué)院等合編《化工熱力學(xué)》[M].(無機(jī)化工專業(yè)用).北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1980,12:330-331(附表6).
[4] 丁華.Patrick MRitschel HRS在硫磺制酸中的應(yīng)用[J].硫酸工業(yè),2007(3):19-23.
[5] 云南云天化國(guó)際化工有限公司三環(huán)分公司600kt/a硫磺制酸裝置干吸工序低溫位熱能回收技術(shù)項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告[R].
Application of HRS Technology in 600 kt/a Sulfuric Acid Plant
WANG Xue-fen
(Yunnan Yuntianhua International Chemical Corporation Sanhuan Branch,Kunming 650113,China)
Application of HRS Technology in 600kt/a Sulfuric Acid Plant was introduced.
sulfuric acid;potential energy of low temperature;recycle
TQ111.1
A
1004-275X(2014)04-0050-04
12.3969/j.issn.1004-275X.2014.04.014
收稿:2014-05-16
王學(xué)芬(1964-),女,云南昆明人,化工工藝工程師,主要從事硫酸及磷化工技術(shù)管理相關(guān)工作。