(中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會袋式除塵委員會,北京 100037)
2013年國務(wù)院頒發(fā)的《大氣污染防治行動計劃》(國發(fā)﹝2013﹞37號)指出,“當(dāng)前,我國大氣污染形勢嚴(yán)峻,以可吸入顆粒物(PM10)、細(xì)顆粒物(PM2.5)為特征污染物的區(qū)域性大氣環(huán)境問題日益突出,損害人民群眾身體健康,影響社會和諧穩(wěn)定”。該《行動計劃》要求,“加快重點(diǎn)行業(yè)脫硫、脫硝、除塵改造工程建設(shè)。所有燃煤電廠、鋼鐵企業(yè)的燒結(jié)機(jī)和球團(tuán)生產(chǎn)設(shè)備、石油煉制企業(yè)的催化裂化裝置、有色金屬冶煉企業(yè)都要安裝脫硫設(shè)施,每小時20蒸噸及以上的燃煤鍋爐要實(shí)施脫硫。除循環(huán)流化床鍋爐以外的燃煤機(jī)組均應(yīng)安裝脫硝設(shè)施,新型干法水泥窯要實(shí)施低氮燃燒技術(shù)改造并安裝脫硝設(shè)施。燃煤鍋爐和工業(yè)窯爐現(xiàn)有除塵設(shè)施要實(shí)施升級改造”。
為了落實(shí)《大氣污染防治行動計劃》,為燃煤電廠鍋爐除塵設(shè)施的升級改造提供依據(jù),2013年10月11日至18日,由中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會袋式除塵委員會組織,對國內(nèi)10個典型燃煤電廠袋式除塵技術(shù)的應(yīng)用情況進(jìn)行了調(diào)查。這些電廠分別位于我國東部、中部和北部地區(qū),其中既有主力電廠,也有熱電廠;既有數(shù)十年的老廠,也有近年新建的電廠。其機(jī)組的裝機(jī)容量分別為:135MW、220MW、320MW、630MW、1000MW。
調(diào)查電廠涉及的袋式除塵器總計28臺。其類型既有純袋式除塵器,也有電袋除塵器;清灰皆為脈沖噴吹方式,其中既有行噴吹,也有回轉(zhuǎn)噴吹;除塵器既有新建的,也有電改袋的。有的電廠同時擁有純袋式除塵器和電袋除塵器。
濾袋材質(zhì)有:PPS/PPS、PPS + P84/PPS、PPS/PTFE、PPS + PTFE/PTFE,表層PTFE浸漬滲膜處理。
被調(diào)研10個電廠的袋式除塵器出口煙塵濃度見表1。數(shù)據(jù)表明,28臺設(shè)備的出口煙塵濃度全部低于30mg/Nm3,其中19臺低于20mg/Nm3,占總數(shù)的67.8%;6臺低于10mg/Nm3,占總數(shù)的21.4%。除塵效果見圖1。
表1 袋式除塵器出口煙塵濃度
圖1 除塵效果
被調(diào)研10個電廠的袋式除塵器阻力見表2。數(shù)據(jù)表明,被調(diào)查袋式除塵器的阻力全部低于1200Pa,其中20臺的阻力低于1000Pa,占總數(shù)的71.4%。部分電廠的袋式除塵器系統(tǒng)畫面見圖2。
被調(diào)研10個電廠的袋式除塵器濾袋使用壽命情況見表3。
從表3可以看出,濾袋使用壽命超過52個月的除塵器有11臺(占總數(shù)的39.3%),其中使用時間最長的3臺分別為92、90和85個月,還有兩臺的濾袋壽命為60個月;另有4臺除塵器的濾袋已經(jīng)使用了52~57個月,現(xiàn)在仍在使用。此外,有15臺除塵器投運(yùn)時間還未達(dá)到4年,濾袋在正常使用,壽命尚在積累,其中兩臺已分別使用36個月和40個月。28臺除塵器中,濾袋早期失效的有2臺(占7.1%),其中1臺因機(jī)組反復(fù)停機(jī)和啟動而導(dǎo)致糊袋,至42個月時將濾袋更換;另1臺是由于燃用高硫煤,煙氣中SOx的濃度高達(dá)4000~5000mg/Nm3,最高為6000~8000mg/Nm3,濾袋因腐蝕而失去強(qiáng)度,后通過合理調(diào)配燃煤含硫量,改變?yōu)V料結(jié)構(gòu),問題得以妥善解決。
圖2 部分電廠袋式除塵器控制畫面
表2 被調(diào)研10個電廠的袋式除塵器阻力
表3 被調(diào)研電廠袋式除塵器濾袋使用壽命情況
(1)WG電廠
1#機(jī)組除塵器電改袋后,系統(tǒng)裝機(jī)容量減少313kW,計算用電負(fù)荷減少350kVA。
(2)SZ電廠
原電除塵器每臺的年電費(fèi)約522萬元,改造后袋式除塵器每臺的年電費(fèi)約302萬元,每年可節(jié)省電費(fèi)220萬元左右。
在正常運(yùn)行條件下,每臺電除塵器每年平均維護(hù)費(fèi)約為100萬元,而每臺袋式除塵器每年平均維護(hù)費(fèi)約為250萬元,因此電改袋后每年增加維護(hù)費(fèi)用約150萬元。
(3)ZC電廠
袋式除塵器的電耗顯著低于電除塵器,三年后累計節(jié)省的電費(fèi)足夠更換濾袋之用。
(4)XL電廠
與原電除塵器比較,一個機(jī)組的袋式除塵器裝機(jī)總功率為169kW,原電除塵器為1250kW。
(5)XB電廠
電耗方面,將電改袋時為脫硝預(yù)留的風(fēng)機(jī)全壓包括在內(nèi),結(jié)果仍是袋除塵比電除塵稍低。
(6)SJ電廠
就五電場電除塵器而言,電改袋后,每臺除塵器每年降低電耗500萬~600萬度(從功率表的數(shù)據(jù)統(tǒng)計而得)。
(1)ZC電廠
袋式除塵器的維護(hù)管理工作量比電除塵器小很多,電除塵器的極板會積灰,需人員進(jìn)入電場清理,且每次清理通常需數(shù)日。
(2)XL電廠
原電除塵器每臺有振打等機(jī)構(gòu)眾多,維護(hù)工作量相當(dāng)大。袋式除塵器僅需關(guān)注脈沖閥的大、小膜片,且可在不停機(jī)的狀態(tài)下檢查和更換。
(3)XB電廠
廠方認(rèn)為,袋式除塵器運(yùn)行簡單、工作量小,而電除塵器運(yùn)行中的維護(hù)工作量大很多,例如:極線中斷,極線掛在極板上導(dǎo)致短路;極板變形等,需要人員進(jìn)入除塵器處理。平均每臺除塵器每年需要處理1次。
(4)JS電廠
袋式除塵器的維護(hù)工作量很小,從未因袋式除塵器的原因而影響機(jī)組的運(yùn)行。
(1)WG電廠
采用電除塵器時,進(jìn)入脫硫裝置的煙氣含塵濃度高,約3個月就需對GGH進(jìn)行清理;電改袋后,GGH不堵塞。
2011年3月經(jīng)中國環(huán)境科學(xué)研究院實(shí)測,1#機(jī)組袋式除塵器出口汞排放濃度5.96μg/Nm3,脫汞效率為72.55%。
(2)TJ電廠
仍采用電除塵器的6#機(jī)組GGH經(jīng)常堵塞,每隔2~3個月便需停機(jī)清理,每次需2天。除霧器阻力100Pa,最高達(dá)到300Pa。該廠5#機(jī)組由于改為電袋除塵器,脫硫裝置除霧器阻力為64Pa(未設(shè)GGH)。
(3)XB電廠
采用電除塵器時進(jìn)入脫硫系統(tǒng)的粉塵量大,為保證脫硫效率,需要經(jīng)常置換漿液,且“石膏雨”嚴(yán)重。電改袋后,漿液不需要置換,煙囪出口僅排出雨霧。
(4)SJ電廠
全廠3套脫硫裝置(1#和2#機(jī)組共用一套),由于上游改用袋式除塵器而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行,最長的已運(yùn)行12年,從未出現(xiàn)“石膏雨”。
(5)JS電廠
由于除塵器效果好,煙囪出口不存在“石膏雨”。引風(fēng)機(jī)葉片也未出現(xiàn)動平衡問題,僅在大修期間對葉片補(bǔ)焊一次。而采用電除塵器的其他電廠,有的風(fēng)機(jī)葉片磨損嚴(yán)重(如刀片一樣),在一個大修期內(nèi),葉輪補(bǔ)焊數(shù)次。
(1)TC電廠
2012年大修期間進(jìn)行了電改袋。在確定方案的過程中,對電袋、純袋、旋轉(zhuǎn)電極、低低溫等技術(shù)進(jìn)行評估,最后確定采用電袋除塵器。
(2)TJ電廠
除塵改造方案制定時,走訪了10個電廠,考察了有關(guān)的除塵技術(shù)。得出結(jié)論:電除塵器(包括新技術(shù))都難穩(wěn)定達(dá)到煙塵排放濃度≤30mg/Nm3。
電廠對環(huán)保設(shè)施管理很重視。對環(huán)保設(shè)施建立專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理,其中,管理人員2人,值班10人,檢修10人。對于爆管等可能出現(xiàn)的突發(fā)情況都有預(yù)案,對鍋爐每根管都打了鋼號,落實(shí)到人,若檢查不到位而出現(xiàn)爆管,便將受罰,不出問題則受獎。自2009年至今未曾出現(xiàn)爆管。同時對于排灰不暢、保溫缺陷等問題也都及時處理。TJ電廠正在努力爭取對該廠6#機(jī)組電除塵器采用電袋方案進(jìn)行改造。
(3)ZC電廠
設(shè)有專班負(fù)責(zé)除塵和脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行和管理。
(4)XL電廠
設(shè)有專班,分別負(fù)責(zé)除塵系統(tǒng)的運(yùn)行、管理和檢修。
(5)YZ電廠
燃用新密貧煤,超低硫、高比電阻。一期2×300MW機(jī)組配設(shè)五電場電除塵器,排放濃度高達(dá)300mg/Nm3,4~5電場灰斗內(nèi)幾乎無收下塵。為此,在籌建二期2×1000MW機(jī)組時,為確保穩(wěn)定達(dá)到新排放標(biāo)準(zhǔn)限值30mg/Nm3,經(jīng)多方案比選,最終采用分區(qū)組合型電袋除塵器,經(jīng)實(shí)施后,取得良好效果。
(6)SJ電廠
在管理方面注意了壓氣除水;噴吹壓力控制在0.25M~0.3MPa范圍內(nèi),不追求過低的壓差(小于800Pa),以減少噴吹次數(shù),并確保低濃度排放;重視對制造、安裝環(huán)節(jié)的監(jiān)控,對濾袋及框架的質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān);對花板的加工進(jìn)行監(jiān)造;對安裝全過程現(xiàn)場監(jiān)督,例如:不允許以利器對濾袋進(jìn)行開包等。有檢修隊伍,無論何種工序都全程介入、跟蹤了解,包括各種細(xì)節(jié),并注意總結(jié)。運(yùn)行中,停機(jī)三天就要徹底清灰,再次啟動時必須預(yù)涂灰。對工程質(zhì)量實(shí)行車間、檢修公司、管理部門三級驗(yàn)收。當(dāng)有停機(jī)的機(jī)會時,一定對濾袋進(jìn)行檢查,定期抽檢濾袋測試參數(shù)。該集團(tuán)規(guī)定,當(dāng)煙氣溫度為170℃時,鍋爐減負(fù)荷;達(dá)到180℃時,鍋爐滅火。
2#除塵器的旁路原采用風(fēng)機(jī)保持氣密,電廠自行將風(fēng)機(jī)停運(yùn),僅靠提升閥的閥板與閥座密封墊之間保持密封。為了確保密封效果,利用春、秋兩季停機(jī)的時間對旁路閥進(jìn)行檢查和加強(qiáng)密封,對結(jié)合面的間隙用塞尺檢驗(yàn)。
(7)JS電廠
曾出現(xiàn)鍋爐泄漏(爆管),一旦出現(xiàn),立即停機(jī)。該廠可做到在不停機(jī)的條件下中斷一個通道,方便進(jìn)入檢修和處理個別漏袋。
(1)袋式除塵技術(shù)能夠有效控制燃煤電廠的煙塵排放,這種良好效果可以長年保持,出口煙塵濃度不但低于新的排放限值,而且能夠滿足今后可能頒布的更嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)。
隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,袋式除塵必將成為PM2.5控制的主流技術(shù)之一,在火電行業(yè)的PM2.5控制中做出重要貢獻(xiàn)。
(2)自2001年內(nèi)蒙豐泰電廠開創(chuàng)袋式除塵技術(shù)成功應(yīng)用的新局面以來,經(jīng)過十多年的不斷進(jìn)步,袋式除塵器的阻力已顯著降低。被調(diào)研10個電廠28臺設(shè)備的表現(xiàn)證明,袋式除塵器的阻力可以穩(wěn)定控制在1200Pa以下,并且保持這種低阻力長達(dá)數(shù)年。
(3)濾袋破損曾經(jīng)是令人擔(dān)心的問題,但隨著袋式除塵技術(shù)的進(jìn)步和濾料制造水平和質(zhì)量的提高,以及電廠對袋式除塵技術(shù)認(rèn)識的深化和維護(hù)管理的規(guī)范化,使這一問題不再令人擔(dān)心。10個電廠28臺袋式除塵器中,濾袋壽命超過4年的占39.3%,其中不少除塵器的濾袋創(chuàng)紀(jì)錄地使用了85~92個月;機(jī)組投運(yùn)未超過4年、濾袋在正常使用的占53.6%。只有兩臺除塵器的濾袋早期失效,其原因是:一個機(jī)組頻繁啟停導(dǎo)致糊袋;另一個機(jī)組燃用高硫煤引發(fā)濾袋腐蝕。
(4)10個電廠的經(jīng)驗(yàn)證明,袋式除塵器的能耗不比電除塵器高。采用袋式除塵器后,雖因阻力大于電除塵器而增加了引風(fēng)機(jī)的電耗,但省去了電場高、低壓供電的電耗。10個電廠從應(yīng)用實(shí)踐得出結(jié)論:就三電場電除塵器而言,袋式除塵器的電耗與之基本持平;而與四電場以上的電除塵器相比,則袋式除塵器的電耗顯著降低。
(5)一些電場曾經(jīng)擔(dān)心袋式除塵器的維護(hù)檢修工作量大。10個電廠的應(yīng)用實(shí)踐證明,只要袋式除塵器濾料正常使用壽命達(dá)到電廠要求的3~4年,其維護(hù)管理工作量比電除塵器小得多。
(6)袋式除塵器的應(yīng)用有利于后續(xù)脫硫裝置的運(yùn)行。進(jìn)入脫硫裝置的煙塵量大幅度減少,不但有利于提高脫硫效率,也避免或減緩了脫硫裝置的堵塞現(xiàn)象。一些電廠三個月清理一次GGH和除霧器的情況,在改用袋式除塵器后已不復(fù)存在。
(7)電力行業(yè)對袋式除塵技術(shù)的認(rèn)識在不斷深化,對袋式除塵系統(tǒng)的重視程度顯著提高,對袋式除塵系統(tǒng)的管理顯著加強(qiáng),這是袋式除塵系統(tǒng)能夠長期正常運(yùn)行的重要因素。眾多電廠對袋式除塵技術(shù)的推廣應(yīng)用作出了積極的貢獻(xiàn)。這也說明袋式除塵器技術(shù)的確給電廠帶來實(shí)實(shí)在在的效益。
(8)袋式除塵技術(shù)應(yīng)當(dāng)而且能夠與電除塵技術(shù)一道,在火電行業(yè)普遍推廣應(yīng)用,為火電行業(yè)的節(jié)能減排和PM2.5治理作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。