摘 要:張家港浦項不銹鋼冷軋二工廠采用DMS Sendzimir 20-R 軋機,型號“ZR-21BB-64”。其配套的板型輥來自Andritz Sundwig. 一般作業(yè)過程中,可以使用shapemeter roll 的自動板形控制功能。如果coil 來料板形不良,單純依靠板形自動控制可能會產(chǎn)生錯誤結(jié)果。就此需要對來料板形與shapemeter roll 板形控制間關(guān)系及相應(yīng)板形調(diào)控做簡單探討。
關(guān)鍵詞:板形輥;板形;profile;應(yīng)力分配測量系統(tǒng);
板形控制是現(xiàn)代軋機作業(yè)一項十分重要的功能。板形的好壞不但影響產(chǎn)品本身的使用,是產(chǎn)品重要的質(zhì)量指標(biāo)之一,對軋制本身而言也是重要的控制因素之一;板形不良時可能造成斷帶發(fā)生。
本文結(jié)合張家港浦項不銹鋼有限公司冷軋二工廠實際作業(yè)情況,對原料profile,板形曲線選擇以及軋制過程中實際板形控制做相關(guān)簡要探討。
1.板形控制基本原理
所謂板形,表面是指板材的翹曲程度,一般直觀描述為單位長度鋼板分條后各條之間長度差,就其實質(zhì)而言是指帶鋼內(nèi)部殘余應(yīng)力的分布。
描述板形的參數(shù)為平直度(flatness),其定義如下: Flatness = ΔL / L ?!唉”指分條的長度與原始長度(未分條前鋼板的長度)差值。板形單位為I,也可寫作“10μm/m”,一個I單位相當(dāng)于相對長度差為10-5 。
軋機板形控制系統(tǒng)主要由三部分組成:板形檢測裝置、板形調(diào)節(jié)機構(gòu)、板形控制模型及運行模型的計算機。板形檢測裝置為shapemeter roll, 板形調(diào)節(jié)機構(gòu)為As-U roll 和1st IMR。
2.板型輥性能保證的條件
2.1.軋制時卷取張力必須穩(wěn)定
在卷取張力的作用下板型輥測量的是測量區(qū)的帶鋼徑向壓力值,所以卷取張力的波動都會影響到HMI上被測的板型數(shù)值的直接變化。所以卷取張力的穩(wěn)定性至關(guān)重要,尤其是在軋機升降速的時候,卷取機的動態(tài)力矩補償一定要準(zhǔn)確可靠,張力的波動范圍要控制在最小的范圍內(nèi)。
2.2.入口對中穩(wěn)定
保證軋機入口的CPC裝置運行正常,同時保證對中誤差在有效控制范圍內(nèi),軋制時使帶鋼左右兩側(cè)的有效傳感器的數(shù)量以及受力相等。
2.3.板型輥軸承潤滑
維護人員定期檢查潤滑情況以及信號傳送單元的內(nèi)部清潔以及降溫冷卻效果。
2.4.合理使用各種補償
軋機板型輥的補償分為目標(biāo)補償以及板型補償。其中目標(biāo)補償包括:溫度補償和凸度補償;板型補償包括傾斜補償以及測量輥偏向補償。
2.5.定期研磨與校正板型輥
2.6.定期檢查AGC系統(tǒng)的執(zhí)行機構(gòu)
3.軋制過程中板形調(diào)控
3.1.鋼卷原始 profile 良好
若AGC 測量1pass 入口帶鋼profile 呈對稱型分布(如圖2所示),則表示來料卷profile良好,可視情況使用AFC 自動控制模式。一般情況,1pass 選擇板形控制曲線。
3.2.鋼卷原始 profile 不良
當(dāng)原料卷自身profile不良時,如常見的edge drop / wedge 時,此時若在1pass 作業(yè)時使用auto-control 模式,則結(jié)果可能適得其反,造成在后續(xù)軋制過程中帶鋼的off-center 發(fā)生。
3.2.1.auto-control 模式
此時若As-U roll使用自動模式,雖然flatness 圖表顯示很好,但實際drive side的凸度齒條相比operate side 壓下更多,這將造成帶鋼薄的一側(cè)更薄,其后果將會造成較嚴(yán)重的跑偏。發(fā)生這樣結(jié)果的機理簡單說明如下:shapemeter roll 是通過測量帶鋼單位內(nèi)應(yīng)力來控制板形調(diào)整的。當(dāng)原料發(fā)生wedge時(一邊厚一邊?。?,在相同壓下率下,厚邊的一側(cè)相對壓下率增加,將會發(fā)生long edge,所以凸度齒條采用小的壓下;而薄邊的一側(cè)相對壓下率減小,將會發(fā)生short edge,所以凸度齒條采用大的壓下。在兩邊厚薄差異較大時,若1st IMR shift 量手動調(diào)整在一樣的情況下,由于兩邊壓力不等,則橫向分力也不等,就會產(chǎn)生促使帶鋼跑偏的分作用力,off-center產(chǎn)生。
4.結(jié)論
4.1.現(xiàn)使用ASC 系統(tǒng)作業(yè)狀態(tài)良好,可以較準(zhǔn)確的反應(yīng)帶鋼實際板形;
4.2.選擇是否使用ASC 系統(tǒng)的auto-control模式時,需要通過AGC實際測量,以原料profile為依據(jù);
4.3.當(dāng)原料profile不良時,在coil對中情況良好情況下,需要手動調(diào)整凸度齒條位置,總體會對profile有一定改善。
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作者簡介:曹燕鋒(1979.10—), 男, 江蘇張家港人。