摘 要:依據(jù)自動焊接設(shè)備機械結(jié)構(gòu)設(shè)計要求,對設(shè)備功能和動作進行分析,根據(jù)其特點對電氣自動化控制進行設(shè)計。選擇合適的硬件模塊和電子元器件,編寫可靠的軟件程序;設(shè)計自動焊接設(shè)備和激光發(fā)生器的通訊接口連接方式,確保自動焊接設(shè)備能安全、穩(wěn)定、可靠控制激光發(fā)生器進行金屬零件的焊接。最終實現(xiàn)自動將兩個“L型”金屬材料焊接成一個“口型”零件的功能,并應(yīng)用于實際工業(yè)生產(chǎn)。
關(guān)鍵詞:可編程控制器;伺服控制系統(tǒng);激光器;焊接;
中圖分類號: TM571.2 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-3520(2014)-04-00285-02
引言
金屬零件激光焊接工藝是將工控技術(shù)和激光焊接技術(shù)相結(jié)合,完成對不同材質(zhì)、厚度、形狀的金屬進行焊接。由于應(yīng)用廣泛,使得焊接設(shè)備通用性大大降低,應(yīng)用于液晶顯示領(lǐng)域中的焊接設(shè)備更是少之又少。目前只有臺灣、日本和國內(nèi)少數(shù)自動化廠家研制并開發(fā)出自動激光焊接專用設(shè)備。臺灣立意公司采用三菱伺服控制系統(tǒng),臺灣孟晉公司采用德國庫卡機器人,都掌握設(shè)計開發(fā)自動焊接設(shè)備,與激光器結(jié)合完成金屬零件批量焊接的技術(shù)。只是高額的設(shè)備采購費用和低利潤產(chǎn)品,不得不讓有一定研發(fā)能力的廠家進行激光焊接設(shè)備的開發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)制造。
相對一百多萬元人民幣的進口專用設(shè)備,自制自動激光焊接設(shè)備材料成本只有二十萬元,采用雙伺服控制系統(tǒng)完成對激光器焊接加工頭的固定、調(diào)整和焊接功能,采用步進電機控制移送機械手運送金屬零件。為方便焊接工藝調(diào)整,還加入壓料,電磁鐵吸料、手動調(diào)整等功能,使自行設(shè)計的設(shè)備自動完成金屬零件焊接成為可能,并且焊接質(zhì)量和焊接效率都可以達到工業(yè)生產(chǎn)要求。
自動激光焊接設(shè)備的功能是自動將兩個“L型”金屬料片焊接成“口”料片,為下一沖壓工序做準(zhǔn)備,其目的在于提高原材料的利用率。原有沖壓工藝過程中會產(chǎn)生中間廢料,材料利用率只有30%左右;增加自動焊接設(shè)備和焊接工藝后,沒有中間廢料產(chǎn)生,材料利用率提高到75%以上。
一、機械結(jié)構(gòu)總體方案設(shè)計
自動激光焊接設(shè)備機械結(jié)構(gòu)主要由積料架、移送機械手、治具板、激光焊接頭移送機構(gòu)以及機架五個部分組成,如圖1所示。積料架是將兩組“L”型金屬料堆疊起來,實現(xiàn)將料片逐步向上移送的功能;移送機械手主要由兩組帶有真空吸盤的手臂組成,通過一個步進電機和一個氣缸完成將料片依次移送到焊接治具板上,并將焊接好的零件從治具板移出的功能;治具板主要功能是完成兩個“L”型料片的精確定位;治具板上方的激光焊接頭移送機構(gòu)在兩組伺服電機的驅(qū)動下帶動依次發(fā)出激光的焊接頭勻速運動,完成金屬零件的焊接功能。
二、電氣控制系統(tǒng)總體方案設(shè)計
電氣控制系統(tǒng)設(shè)計必須考慮到機械系統(tǒng)結(jié)構(gòu)特點和一些特定功能,如激光焊接頭移送區(qū)必須采用精度較高的伺服電機進行傳動,而移送機械手采用步進電機和氣缸傳動即可,同時還要考慮設(shè)備成本、維修難易程度、工作效率等多方面因素。根據(jù)該設(shè)備特點,設(shè)計出電氣控制系統(tǒng)方案如圖2所示。
可編程控制器(Programmable Logic Controller,PLC)是電氣控制系統(tǒng)的核心。它的主要功能是獲得輸入端口開關(guān)、按鈕等信號,經(jīng)過軟件處理,將輸出信號傳輸給外部中間繼電器,從而驅(qū)動氣缸電磁閥、電磁鐵、真空發(fā)生器、步進電機等外部負(fù)載,實現(xiàn)焊接金屬零件的功能。PLC還和兩個脈沖發(fā)生器通訊,再加上兩臺伺服驅(qū)動器、伺服電機以及外部傳感器組成了一個閉環(huán)控制系統(tǒng),確保伺服電機按照程序精確定位,使激光焊接頭勻速運動,達到最佳焊接效果。
為了和激光發(fā)生器進行控制通訊,PLC還通過一個小型PLC和激光器的并行輸入輸出接口通訊。其主要目的是,發(fā)出焊接指令的同時,得到激光器發(fā)出的反饋信號,確保激光器可以按照自動激光焊接設(shè)備的要求發(fā)出激光,最終來實現(xiàn)對金屬原材料的焊接功能。
(一)電源設(shè)計。由于選用三菱伺服電機,輸出電源需要三相交流220V電源,因此配備一個功率為1kW三相380V變220V變壓器專供伺服控制系統(tǒng)使用。為了防止人身觸電,控制回路均采用低壓直流24V電源,同時控制電源還采用雙直流24V電源供電系統(tǒng)。中間繼電器、PLC外部傳感器、觸摸屏都由直流開關(guān)電源供電;外部負(fù)載,如電磁閥、真空發(fā)生器、電吸鐵等,其驅(qū)動電流稍大,且容易出現(xiàn)外部短路故障,因此采用全橋整流電源。可見雙直流24V電源供給使得精密元器件穩(wěn)定工作的同時,還可以防止外部負(fù)載對其干擾的影響。
(二)伺服控制系統(tǒng)設(shè)計。伺服控制系統(tǒng)由PLC、脈沖發(fā)生器(FX2n-1PG)、伺服驅(qū)動器(MR-J2S-40A)和伺服電機(HC-KFS43)組成。脈沖發(fā)生器就是根據(jù)PLC的指令將正轉(zhuǎn)或反轉(zhuǎn)脈沖發(fā)送給伺服驅(qū)動器,同時接收伺服驅(qū)動器收到伺服電機編碼器的反饋信號,從而確定伺服電機是否按照PLC發(fā)出的指令正常工作。
硬件配置完成后,還要根據(jù)需求對伺服驅(qū)動器參數(shù)進行必要的設(shè)置。首先確定脈沖指令單位,該系統(tǒng)選用滾珠絲杠給進量為5mm。在程序中對脈沖發(fā)生器定義:伺服電機轉(zhuǎn)一圈激光加工頭移動的距離是5000um;伺服電機轉(zhuǎn)一圈所需的脈沖數(shù)量為4096(2的n次方,且最接近5000),因此脈沖指令單位就是5000/4096(即伺服驅(qū)動器每發(fā)出一個脈沖,激光焊接頭前進5000/4096um)。
其次計算電子齒輪比:電子齒輪比分為分母(CMX)和分子(CDV)兩項參數(shù)設(shè)置,其設(shè)定范圍為:1/50 計算電子齒輪比計算公式: