熊新海,羅仙平
(江西理工大學(xué) 資源與環(huán)境工程學(xué)院,江西 贛州341000)
江西德興銅礦屬特大型斑巖銅礦,礦石類(lèi)型以細(xì)脈浸染型硫化礦為主,金屬礦物以黃銅礦、黃鐵礦為主,黝銅礦、輝銅礦、斑銅礦、輝鉬礦次之,間有少量的方鉛礦和閃鋅礦。金的獨(dú)立礦物為自然金,其次為銀金礦。非金屬礦物以絹云母和石英為主,綠泥石、長(zhǎng)石、方解石、云母、白云母次之??苫厥盏挠杏贸煞忠糟~為主,還有伴生的硫、鉬、金、銀、錸等[1]。泗洲選礦廠是德興銅礦的主要選礦廠之一,日處理原礦石3.8萬(wàn)t,產(chǎn)品主要有銅精礦、硫精礦[2]。2011年泗洲選礦廠進(jìn)行了二段浮選柱 +28m3浮選機(jī)新工藝改造,銅硫分離工藝流程也進(jìn)行了變更,但是二段再磨分級(jí)仍沿用原技術(shù)工藝,導(dǎo)致分級(jí)效率低、溢流細(xì)度達(dá)不到工藝標(biāo)準(zhǔn),影響了二段回收率[3]。
本文詳細(xì)研究了粗精礦預(yù)先分級(jí)新技術(shù)在德興銅礦泗洲選礦廠的生產(chǎn)應(yīng)用情況,該工藝較好地解決了因銅硫分離工藝流程變更致使二段再磨分級(jí)給料粒級(jí)變化導(dǎo)致的分級(jí)效率低、溢流細(xì)度達(dá)不到工藝標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題,粗精礦中的細(xì)粒級(jí)被提前分離出來(lái),減少了球磨機(jī)的循環(huán)負(fù)荷,少運(yùn)行一臺(tái)球磨,降低了成本,避免了過(guò)磨現(xiàn)象,提高了溢流中-200目的含量,使二段銅回收率提高0.2%。
泗洲選礦廠于2011年進(jìn)行了二段浮選柱+28m3浮選機(jī)新工藝改造,經(jīng)過(guò)工藝優(yōu)化后,采用1臺(tái)φ4.27×12m和1臺(tái)φ3.66×12m浮選柱作為一次粗選、一次精選,采用30臺(tái)8m3浮選機(jī)作為浮選柱尾礦四次掃選,粗精礦進(jìn)行再磨,掃一、掃二精礦選擇性再磨,再選[4],再磨時(shí)運(yùn)行2臺(tái)φ3.2×3.1m球磨機(jī),分級(jí)設(shè)備為兩臺(tái)并聯(lián)φ350mm海王旋流器,沉砂返回球磨機(jī),溢流進(jìn)入浮選柱銅硫分離,尾礦進(jìn)入10臺(tái)28m3浮選機(jī)高硫系統(tǒng)生產(chǎn)硫精礦。設(shè)計(jì)指標(biāo)為:銅精礦品位25.3%,銅回收率98%。此工藝的特點(diǎn)是:相比浮選機(jī),浮選柱富集效果較好,有利于精礦品位的穩(wěn)定[5-6];掃選時(shí)間較長(zhǎng),有利于提高選銅回收率[7-8]。見(jiàn)圖1。

圖1 原二段銅硫分離工藝流程
2011年~2012年泗洲選礦廠二段實(shí)際選銅回收率如表3所示,未達(dá)到設(shè)計(jì)值98%。

表1 泗洲選礦廠二段實(shí)際選銅回收率/%
經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析,主要原因是二段磨礦分級(jí)溢流細(xì)度較差,-200目含量未達(dá)工藝標(biāo)準(zhǔn)。因此,2012年12月下旬對(duì)該廠二期磨浮工段二段磨礦分級(jí)流程進(jìn)行了流程考查,考查時(shí)分級(jí)主要參數(shù)見(jiàn)表2,各產(chǎn)品粒度篩析結(jié)果見(jiàn)表3。

表2 旋流器分級(jí)主要參數(shù)/mm

表3 二段磨礦分級(jí)考查各產(chǎn)品篩析結(jié)果/%
本次考查得出以下結(jié)論:
(1)排礦濃度為73.26%,合格;溢流濃度為19.68%,合格;溢流中-200目含量為87.99%,未達(dá)到92%的工藝標(biāo)準(zhǔn)。
(2)旋流器分級(jí)效率為29.64%,較低,主要是因?yàn)橐缌髦袏A帶了較多的粗顆粒,而沉砂中又跑細(xì)。
經(jīng)過(guò)分析,導(dǎo)致二段銅回收率低于98%的原因有:
(1)2011年大型浮選機(jī)、浮選柱投入生產(chǎn)后,因?yàn)榇志V產(chǎn)率的增加(比原流程約提高2%)以及中礦返回再磨由精一尾礦再磨變更為掃一、掃二精礦再磨,中礦返回量也相應(yīng)增加(比原流程約提高5%),造成二段中礦再磨泵池經(jīng)常滿(mǎn)量,泵能力吃緊,導(dǎo)致流程不暢,浮選過(guò)程不穩(wěn)定。
(2)因掃一、掃二精礦粒度更細(xì),與粗精礦、球磨機(jī)排礦粒級(jí)差異大,混合后采用同一分級(jí)設(shè)備效果差,導(dǎo)致溢流中-200目含量達(dá)不到工藝標(biāo)準(zhǔn)。
(3)有部分細(xì)粒級(jí)進(jìn)入磨機(jī),產(chǎn)生過(guò)磨,礦漿泥化,影響銅硫分離[9]。

圖2 新技術(shù)銅硫分離工藝流程
為解決以上問(wèn)題,2 013年元月份在泗洲選礦廠二期進(jìn)行了粗精礦預(yù)先分級(jí)新技術(shù)改造:即粗精礦進(jìn)入預(yù)先分級(jí)泵池,通過(guò)泵進(jìn)入2臺(tái)φ250mm旋流器分級(jí);掃一、掃二精礦與球磨機(jī)排礦進(jìn)入檢查分級(jí)泵池,通過(guò)泵進(jìn)入2臺(tái)φ350mm旋流器分級(jí),兩者沉砂進(jìn)入球磨機(jī),兩者溢流一起進(jìn)入二段浮選,見(jiàn)圖2。旋流器分級(jí)主要參數(shù)見(jiàn)表4。新技術(shù)工藝流程運(yùn)行時(shí)由原來(lái)2臺(tái)球磨機(jī)縮減為1臺(tái)球即可滿(mǎn)足。

表4 旋流器分級(jí)主要參數(shù)/mm
2013年6月份對(duì)新技術(shù)工藝進(jìn)行了流程考查,各產(chǎn)品篩析結(jié)果見(jiàn)表5。

表5 新技術(shù)工藝流程考查各產(chǎn)品篩析結(jié)果/%
本次考查得出以下結(jié)論:
(1)排礦濃度為64.8%,合格;預(yù)先分級(jí)溢流濃度為19.2%,檢查分級(jí)溢流濃度17.1%,均合格;預(yù)先分級(jí)溢流中-200目含量達(dá)95.7%,-檢查分級(jí)溢流中-200目含量為92.3%,均達(dá)到92%的工藝標(biāo)準(zhǔn)。
(2)預(yù)先分級(jí)旋流器分級(jí)效率為48.4%,較高;檢查分級(jí)旋流器分級(jí)效率31.5%。
(3)預(yù)先分級(jí)溢流中-400目含量達(dá)75.1%,提前進(jìn)入浮選,避免了進(jìn)入球磨機(jī)過(guò)磨現(xiàn)象的發(fā)生;球磨機(jī)排礦中-400目含量21.3%,明顯少于原技術(shù)考查的28.16%。

表6 泗洲選礦廠二段實(shí)際選銅回收率/%
(1)粗精礦預(yù)先分級(jí)新技術(shù)可有效提高分級(jí)效率,提高溢流中-200目的百分含量,并且避免了過(guò)磨現(xiàn)象。
(2)該技術(shù)有效解決了生產(chǎn)實(shí)踐中因礦量大、粒度組成發(fā)生較大變化,使用同一分級(jí)設(shè)備產(chǎn)生的溢流跑粗、沉砂跑細(xì)的問(wèn)題。
(3)該技術(shù)由于將粗精礦中的細(xì)粒級(jí)提前分離出來(lái),減少了球磨機(jī)的循環(huán)負(fù)荷,從而只需要一臺(tái)球就可以滿(mǎn)足要求(原技術(shù)需2臺(tái)球磨機(jī)),這樣降低了電耗和鋼球單耗。
(4)新技術(shù)應(yīng)用后選銅回收率穩(wěn)定在98.1%以上,達(dá)到了設(shè)計(jì)值,比原技術(shù)提高0.2%。
[1]王誠(chéng)華,熊新海.泗洲選礦廠培訓(xùn)教材.浮選工藝與設(shè)備.德興銅礦泗洲選礦廠:7
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